喬?hào)|凱
(廣東石油化工學(xué)院 機(jī)電工程學(xué)院,茂名 525000)
中石化某煉油廠在煉油生產(chǎn)過程中需要定時(shí)定量下料,需在某一容器里每隔4個(gè)小時(shí)左右分別注入粉末狀Cat催化劑55g~75g,三乙基鋁液體2000ml~2100ml,目前在生產(chǎn)過程中采用手工加料的方式,在實(shí)際生產(chǎn)中,一線操作工人有時(shí)會(huì)誤點(diǎn)加料甚至是忘記加料,導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)不到技術(shù)要求。目前國內(nèi)外在此方面的研究較少[1~5],文獻(xiàn)[1]設(shè)計(jì)了一種防爆型礦用雙錨索自動(dòng)下料機(jī)控制系統(tǒng),該系統(tǒng)存在較大多余力及結(jié)構(gòu)不變性原理難以完全補(bǔ)償?shù)膯栴};文獻(xiàn)[2]采用機(jī)械控制凸輪解決車床自動(dòng)切斷鋼管材加工中的短屑問題,文獻(xiàn)[3]利用線性回歸法求出了工件在滑道入口的速度系數(shù),并給出了工件初速與下料時(shí)間的關(guān)系式。上述方法都不能很好地應(yīng)用于石化高危行業(yè)自動(dòng)下料系統(tǒng)。
基于PLC開發(fā)的自動(dòng)加料系統(tǒng)能夠很簡(jiǎn)易的克服上述缺點(diǎn),能實(shí)現(xiàn)手動(dòng)或自動(dòng)控制,用戶只需要設(shè)定一下加料的時(shí)間間隔和加料量的大小即可達(dá)到控制要求,該系統(tǒng)安裝調(diào)試后,取得了良好的效果,實(shí)踐證明該方法對(duì)物料自動(dòng)添加類的自動(dòng)控制具有參考意義。
系統(tǒng)選用電磁閥YV1的開通對(duì)容器注入粉末狀Cat催化劑55g~75g,通過調(diào)試,確定電磁閥YV1開通的時(shí)間長(zhǎng)短來控制下料量的大??;選用電磁閥YV2和YV3的開通對(duì)容器注入三乙基鋁液體2000ml~2100ml,電磁閥YV2開通后把三乙基鋁液體注入帶液位繼電器的漏斗里面,當(dāng)容器2里的液體到達(dá)設(shè)定值時(shí)接通液位繼位繼電器,電磁閥YV2關(guān)閉,同時(shí)電磁閥YV3自動(dòng)接通,漏斗里面的液體流入到容器中,10秒后(通過調(diào)試,漏斗里面的液體已經(jīng)全部流入容器中),電磁閥YV3自動(dòng)關(guān)閉,同時(shí)系統(tǒng)開始延時(shí),4小時(shí)后重新開始新一輪的自動(dòng)下料控制。
系統(tǒng)工作示意圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)工作示意圖
因?yàn)樵摱〞r(shí)定量系統(tǒng)是在石化高危環(huán)境下作業(yè),工作環(huán)境復(fù)雜、惡劣,控制任務(wù)重要、要求嚴(yán)格。當(dāng)前在該環(huán)境下某些控制系統(tǒng)仍采用傳統(tǒng)的繼電器-接觸器控制,存在可靠性差、故障率高、維護(hù)困難、維護(hù)費(fèi)用高、維護(hù)工作繁重等問題。針對(duì)繼電器-接觸器控制系統(tǒng)的缺點(diǎn),提出了一種基于PLC的自動(dòng)定時(shí)定量下料系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,綜合考慮市場(chǎng)通用情況和性價(jià)比等因素,本系統(tǒng)選用日本三菱公司(MITSUBISH)型號(hào)為FX3U-16MR-ES-A的PLC,該機(jī)型是日本三菱電機(jī)自動(dòng)化公司的頂級(jí)產(chǎn)品,正在逐步替代FX2N系列和FX1N等系列PLC產(chǎn)品[6,7]。它完全可以滿足控制系統(tǒng)的要求,暫不需使用擴(kuò)展單元。FX3U-16MR-ES-A可提供輸入輸出點(diǎn)各8個(gè), PLC控制系統(tǒng)的I/O分配如圖2所示?;赑LC的自動(dòng)下料控制系統(tǒng)具有可靠性高、故障率低、維護(hù)簡(jiǎn)單、檢修費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),大大提高了石化企業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益[8]。
自動(dòng)加料系統(tǒng)的I/O分配如圖2所示。
圖2 自動(dòng)加料系統(tǒng)的I/O分配
圖2中,SB1是粉末狀催化劑的啟停按鈕,SB2系統(tǒng)停止按鈕,SB3是三乙基鋁液體的啟動(dòng)按鈕,Y0是控制電磁閥YV1,Y1是控制電磁閥YV2,Y3是控制電磁閥YV3。
根據(jù)系統(tǒng)要求,設(shè)計(jì)了用PLC控制的自動(dòng)加粉末狀催化劑控制系統(tǒng)的梯形圖如圖3所示。
圖3 自動(dòng)加粉末狀催化劑系統(tǒng)的控制梯形圖
自動(dòng)加粉末狀催化劑控制的工作原理:當(dāng)按下啟動(dòng)按鈕SB1時(shí),X0線圈接通,M0線圈通電,其常開觸點(diǎn)同時(shí)接通定時(shí)器T0和Y0線圈,從而接通電磁閥YV1,使粉末狀催化劑在漏斗里下放,通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,測(cè)得當(dāng)下放時(shí)間為3.5秒時(shí)剛好控制下料量為設(shè)定量,誤差在3%之內(nèi),完全滿足生產(chǎn)需求,當(dāng)T0線圈延時(shí)時(shí)間已到后,電磁閥YV1關(guān)閉,停止下料,同時(shí)又接通定時(shí)器T1,延時(shí)24分鐘(14400×0.1=1440秒)后,計(jì)算器C0計(jì)一個(gè)數(shù),T1常閉觸點(diǎn)斷開又使得其線圈斷電,T1線圈斷電后其常閉觸點(diǎn)又自動(dòng)接通,定時(shí)器T1又開始新一輪計(jì)時(shí),如此循環(huán),當(dāng)計(jì)數(shù)器到達(dá)設(shè)定值10次以后,正好計(jì)時(shí)240分鐘(系統(tǒng)設(shè)定的4小時(shí)),此時(shí)C0相應(yīng)的觸點(diǎn)動(dòng)作,定時(shí)器T0線圈復(fù)位,計(jì)算器C0也復(fù)位,同時(shí)Y0線圈通電,電磁閥YV1又一次接通,進(jìn)行第二次下料操作;當(dāng)按下停止按鈕SB2時(shí),上述所有動(dòng)作立即停止。
自動(dòng)加三乙基鋁液體的系統(tǒng)控制梯形圖如圖4所示。
圖4 自動(dòng)加三乙基鋁液體的系統(tǒng)控制梯形圖
當(dāng)按下三乙基鋁液體下料啟動(dòng)按鈕SB3時(shí),X2線圈接通,M1和Y1線圈通電,從而接通電磁閥YV2,三乙基鋁液體流入漏斗中,當(dāng)漏斗里的液體到達(dá)設(shè)定值時(shí),接通液位繼位繼電器K,其常開解點(diǎn)閉合,使線圈X3通電,接通線圈M2和T2(T2的作用是等待YV3打開,液體注入容器中,X3常開觸點(diǎn)又?jǐn)嚅_,一個(gè)加料周期內(nèi)不能再接通線圈M2),斷開Y1線圈,關(guān)閉電磁閥YV2,液體不再流入到漏斗中,Y1線圈斷電后,自動(dòng)接通定時(shí)器T3,延時(shí)時(shí)間為24分鐘,當(dāng)延時(shí)時(shí)間到達(dá)后,計(jì)數(shù)器C1計(jì)一個(gè)數(shù),直至計(jì)滿10個(gè)數(shù)為止(原理同圖3一樣,在此不再贅述)。C1計(jì)數(shù)到達(dá)設(shè)定值后其常開觸點(diǎn)閉合再一次接通Y1線圈,電磁閥YV2接通,三乙基鋁液體流入漏斗中,實(shí)現(xiàn)了再一次的液體自動(dòng)下料,同時(shí)復(fù)位了計(jì)數(shù)器C1,為下一個(gè)周期計(jì)時(shí)準(zhǔn)備就緒。當(dāng)按下停止按鈕SB2時(shí),上述所有動(dòng)作立即停止。
自動(dòng)加粉末狀催化劑系統(tǒng)的時(shí)序圖如圖5所示。
圖5 自動(dòng)加粉末狀催化劑系統(tǒng)的時(shí)序圖
當(dāng)按下啟動(dòng)按鈕SB1時(shí),粉末狀催化劑下料電磁閥YV1通電,下放時(shí)間為3.5秒,系統(tǒng)等待時(shí)間為4小時(shí);當(dāng)按下停止按鈕SB2時(shí),電磁閥YV1立即關(guān)閉,停止下料。
自動(dòng)加三乙基鋁液體的系統(tǒng)的時(shí)序圖如圖6所示。
當(dāng)按下啟動(dòng)按鈕SB3時(shí),三乙基鋁液體下料電磁閥YV2通電,當(dāng)液位傳感器K接通后電磁閥YV2立即斷電,電磁閥YV3通電10秒,系統(tǒng)等待時(shí)間為4小時(shí);當(dāng)按下停止按鈕SB2時(shí),電磁閥YV2和YV3立即同時(shí)關(guān)閉,停止下料。
圖6 自動(dòng)加三乙基鋁液體的系統(tǒng)的時(shí)序圖
針對(duì)中石化某煉油廠在煉油生產(chǎn)過程中需要定時(shí)定量下料,以前采用的是手工作業(yè)方式,自動(dòng)化程度很低,為了提高生產(chǎn)效率,對(duì)該設(shè)備的電氣系統(tǒng)改造勢(shì)在必行。針對(duì)原系統(tǒng)的不足之處,本設(shè)計(jì)從電氣控制方案、元器件選型及石化系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等諸多不利因素綜合考慮,對(duì)自動(dòng)下料系統(tǒng)進(jìn)行了電氣化改造。自項(xiàng)目實(shí)施以后,使系統(tǒng)的控制電路大為簡(jiǎn)化,穩(wěn)定性和可靠性也大大增強(qiáng),實(shí)操非常方便[9],2014年5月中石化某煉油廠應(yīng)用此技術(shù)對(duì)自動(dòng)下料系統(tǒng)進(jìn)行改造后,到目前為止該設(shè)備從未出現(xiàn)過故障,工作效率為100%,系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性、安全性和可靠性得到了保證[10],受到了行業(yè)人員的一致好評(píng)。
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