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    氣田污水處理系統(tǒng)優(yōu)化運行效果評價

    2015-10-27 02:31:54景元王德龍高好潔朱珠錢偉彬高欣方丹于洋
    石油化工應(yīng)用 2015年6期
    關(guān)鍵詞:靜置氣田污水處理

    景元,王德龍,高好潔,朱珠,錢偉彬,高欣,方丹,于洋

    (中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林718100)

    氣田污水處理系統(tǒng)優(yōu)化運行效果評價

    景元,王德龍,高好潔,朱珠,錢偉彬,高欣,方丹,于洋

    (中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林718100)

    氣田污水處理系統(tǒng)是天然氣處理廠穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,米脂天然氣處理廠氣田污水處理系統(tǒng)自2007年投運以來在生產(chǎn)運行過程中所暴露出的各類矛盾和問題。本文通過對米脂天然氣處理廠氣田污水處理系統(tǒng)運行現(xiàn)狀分析,針對現(xiàn)場存在的不足,結(jié)合現(xiàn)場工藝及設(shè)備條件提出工藝改造措施并實施,促使氣田污水處理系統(tǒng)在生產(chǎn)組織、工藝運行、節(jié)能降耗等方面能起到良好的效果。

    氣田污水系統(tǒng);靜置時間;加藥制度;效果評價

    米脂天然氣處理廠氣田污水處理系統(tǒng)自2007年投運以來,在歷年的生產(chǎn)運行過程中所暴露出來的各類矛盾和問題,從2013年開始,歷經(jīng)近兩年的調(diào)研、論證、可行性分析及現(xiàn)場實施,在2014年夏季組織實施了一系列工藝配套措施,促使氣田污水處理系統(tǒng)在生產(chǎn)組織、工藝運行、節(jié)能降耗等方面能起到良好的效果。

    1 氣田污水處理系統(tǒng)概況

    米脂天然氣處理廠污水處理單元是子洲氣田甲醇回收利用的關(guān)鍵。由處理能力150 m3/d的污水預(yù)處理、甲醇再生、污水回注等三部分組成。

    1.1污水預(yù)處理系統(tǒng)

    氣田污水進入立式除油罐進行初步除油,然后進入調(diào)節(jié)罐進行沉降,依次加入絮凝劑、NaOH、雙氧水,充分混合后進入斜管除油器進行二次除油,除油后氣田污水進入中間罐,經(jīng)過粗、精兩級過濾器后進入原料水罐(見圖1)。

    圖1 污水預(yù)處理系統(tǒng)工藝流程圖

    1.2甲醇再生系統(tǒng)

    甲醇再生采用常壓精餾工藝分離出氣田污水中的甲醇,產(chǎn)品甲醇應(yīng)用于天然氣采輸,合格的塔底水回注地層(見圖2)。

    圖2 甲醇再生系統(tǒng)工藝流程圖

    1.3污水回注系統(tǒng)

    蒸汽鍋爐排污等生產(chǎn)氣田污水通過機泵提升至回注罐與甲醇再生塔產(chǎn)生的塔底水混合,經(jīng)過分析化驗合格后回注地層。

    2 氣田污水處理系統(tǒng)運行分析

    2.1氣田污水處理系統(tǒng)運行現(xiàn)狀

    2.1.1氣田污水量較大,高峰期靜置時間不足

    (1)近年來子米氣田滾動開發(fā),產(chǎn)能逐年遞增,氣田污水量也隨之增加,同時隨著氣田不斷開發(fā),氣藏壓力降低,地層水侵入氣藏伴隨著天然氣被采出。

    (2)自每年的10月冬季高峰供氣來臨,日均污水量隨著氣量增大而增多,日均接卸量在40 m3~70 m3(單日最高接卸量135.55 m3),直至次年夏天回落至20 m3左右。

    (3)由于卸車池及各儲罐長期使用,污泥不斷沉積導(dǎo)致容積減少(卸車池由196 m3降至106 m3、原料水罐由700 m3降至600 m3)、加之除油罐、調(diào)節(jié)罐容積有限(均為100 m3),冬季高峰供氣時,氣田污水無法保證12 h以上的靜置沉降時間,污水各項指標難以控制。

    2.1.2現(xiàn)行加藥制度及加藥處理后水質(zhì)不達標含醇氣田污水主要含有油份、甲醇、泥砂及Fe2+、Fe3+等離子,氣田污水經(jīng)過除油罐及除油器除油后加入H2O2,將其中的Fe2+氧化為Fe3+。再加入NaOH、絮凝劑等使鐵離子生成Fe(OH)3沉淀與泥砂一起絮凝,最后經(jīng)過濾器過濾后進入原料水罐。

    對原料水罐進行取樣化驗得知,原料水中機雜含量最高1 395 mg/L、平均為570 mg/L,油份最高8 911.17 mg/L,平均達到3 980.89 mg/L。機雜、油份均超標。5月~9月油份、機雜含量較10月~次年4月明顯較低,對比日均污水接卸量表發(fā)現(xiàn)當夏秋季污水量較小時,靜置沉降時間充足,油份、機雜含量下降明顯。

    根據(jù)化驗數(shù)據(jù)得知原料水pH值普遍小于7且波動較大,超出pH控制范圍7.5~8。

    2.1.3水質(zhì)超標造成管線、設(shè)備堵塞原料水中機雜、油份含量嚴重超標導(dǎo)致甲醇再生管線、設(shè)備堵塞頻繁、檢修頻次增多,影響裝置運行。

    2.1.4污泥處理系統(tǒng)無法運行螺壓脫水機無法正常投運,導(dǎo)致污泥無法得到有效處理,廠內(nèi)污泥在系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán)、沉積,目前階段性清理方式主要有兩種:一是通過定期排污將污泥排至卸車池,二是待甲醇再生裝置壓差增大后清理各換熱設(shè)備管線。

    2.2氣田污水水質(zhì)水樣化驗分析

    分別對預(yù)處理各節(jié)點取樣、化驗發(fā)現(xiàn),氣田污水經(jīng)卸車池、除油罐、調(diào)節(jié)罐除油沉降效果不佳,油份、機雜并未有效分離,經(jīng)加藥、過濾后,pH值較低,油份、機雜含量略有下降,但水樣混濁度依然較高,分層不明顯,進入原料水罐沉降后,機雜含量有較為明顯的降低,水質(zhì)較清,但仍未達標(見圖3)。

    圖3 預(yù)處理各節(jié)點油份、機雜、pH值變化圖

    在機械過濾器出口處取樣發(fā)現(xiàn),原料水經(jīng)廢水換熱器及原料加熱器加熱后,變?yōu)榧t褐色的混濁液體,對沉淀物進行化驗發(fā)現(xiàn)其中含有較多的鐵離子(Fe3+含量73.86 mg/L)。

    同時對造成甲醇再生裝置頻繁堵塞的泥垢進行定性化驗分析,當對紅褐色泥樣滴入30%的HCl溶液時,泥樣逐漸溶解并伴有少量無色無味氣體產(chǎn)生,繼續(xù)滴加直至反應(yīng)結(jié)束后進行稀釋,溶液呈紅褐色,靜置一段時間底部有少量沉淀。因此判斷:泥垢主要由Fe(OH)3、Fe2O3、CO32-、少許泥砂等不溶雜質(zhì)組成。

    通過上述實驗對比后發(fā)現(xiàn),經(jīng)過加熱后,原來較為清澈的原料水變的混濁,并析出大量的含F(xiàn)e3+的沉淀物,從而造成管線、設(shè)備堵塞。溫度是影響絮凝效果的一個重要因素。

    2.3目前運行存在問題

    通過各類數(shù)據(jù)化驗結(jié)合現(xiàn)場工藝流程得知,預(yù)處理運行效果不好,甲醇再生裝置堵塞頻繁主要有以下幾點因素導(dǎo)致:

    (1)冬季高峰供氣時污水靜置沉降時間不足,導(dǎo)致油份、機雜無法完全分離。

    (2)藥劑配比濃度及方法存在問題,加藥后pH值不達標,絮凝效果差。

    (3)預(yù)處理溫度低影響藥劑絮凝效果。

    (4)系統(tǒng)內(nèi)污泥無法得到有效處理,在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),加劇管線、設(shè)備堵塞。

    3 優(yōu)化改造措施

    3.1增加氣田污水靜置分層時間

    2013年米脂天然氣處理廠改擴建工程,在原有氣田污水預(yù)處理系統(tǒng)新增設(shè)一具卸車池、一具除油罐,增大氣田氣田污水處理系統(tǒng)儲量。

    新增卸車池、除油罐與原有卸車池、除油罐并聯(lián),采取倒運模式運行,確保氣田氣田污水靜置沉降12 h以上,從而得到較為徹底的分層,提高預(yù)處理效果。

    改造后氣田污水靜置由原來最長10.2 h增加至少14.7 h,沉降時間明顯增長,由于兩具除油罐相互切換使用,因此沉降時間增長一倍(見圖4,圖5)。

    圖4 靜置沉降前后原料水油份對比

    圖5 靜置沉降前后原料水機雜對比

    通過對靜置沉降前后原料水取樣化驗對比得知:經(jīng)卸車池及除油罐進行較長時間靜置后,油份及機雜含量均有不同程度的降低。

    3.2優(yōu)化加藥制度

    3.2.1調(diào)整藥劑最佳配比針對預(yù)處理加藥后pH值較低,絮凝效果差的問題,在現(xiàn)有藥品濃度的基礎(chǔ)上通過取樣實驗的方式來得到藥劑的最佳配比。

    當NaOH、H2O2加量分別為7 mL/L,絮凝劑加量為8 mL/L時,先加NaOH,后加H2O2,處理后污水的絮凝效果最佳。

    3.2.2提高預(yù)處理溫度,增強絮凝效果對原料水罐內(nèi)原料水取樣加熱后發(fā)現(xiàn),隨著溫度升高,原料水中的鐵離子將不斷發(fā)生絮凝沉淀,當溫度升至40℃左右時,效果最好。因此,需在預(yù)處理設(shè)備管線增加電伴熱設(shè)備,控制氣田污水溫度在40℃左右,使Fe2+、Fe3+在預(yù)處理裝置中充分反應(yīng)沉淀(見圖6,圖7)。

    從圖6,圖7中可以看出,加藥制度優(yōu)化后,原料水中機雜、油份明顯降低。

    3.2.3開展污泥清理工作自建廠以來,預(yù)處理系統(tǒng)污泥含量逐年累積,于2012年開始開展清罐作業(yè),隨著卸車池及污泥提升池內(nèi)淤泥含量增多,因此清罐工作量逐年上升,2012年至2014年共計清理污泥550 t,從而提高氣田污水處理效果,降低甲醇再生檢修頻次。

    自11月3日-12月5日完成污泥清理工作后,經(jīng)化驗原料水中機雜含量有較為明顯的下降,同時清罐后原料水罐的實際容積由原來的600 m3恢復(fù)至700 m3。

    圖6 不同溫度對氣田污水鐵離子含量對比圖

    圖7 加藥制度優(yōu)化前后油份、機雜對比圖

    圖8 工藝優(yōu)化前后油份、機雜含量圖

    3.2.4優(yōu)化甲醇再生裝置管線開展工藝改造,增設(shè)消防水沖洗口及排污口,便于啟停裝置前沖洗污泥。增設(shè)廢水換熱器、原料加熱器旁通管線,便于不停運裝置清理設(shè)備內(nèi)污泥,保證生產(chǎn)正常運行。

    結(jié)合預(yù)處理系統(tǒng)優(yōu)化及甲醇再生裝置管線改造,并制定裝置啟、停前沖洗制度,保障甲醇再生平穩(wěn)安全運行,甲醇再生裝置因堵塞造成的停產(chǎn)檢修頻次降低50%以上,大幅減少員工勞動強度,保障冬季高峰生產(chǎn)運行平穩(wěn)。

    4 改造效果分析

    通過投運新卸車池、除油罐、優(yōu)化加藥制度及污泥清理等措施,氣田污水處理系統(tǒng)處理效果顯著提高,對比2013年指標整體降低50%以上(見圖8)。

    5 認識結(jié)論

    (1)通過工藝優(yōu)化,原料水機雜降低至300 mg/L左右、油份降低至600 mg/L左右,相比優(yōu)化前有了明顯下降。

    (2)通過污泥清理、管線改造等措施,甲醇再生裝置檢修頻率由每年11次左右降低至6次,有效降低員工勞動強度,保障裝置在冬季高峰生產(chǎn)安全平穩(wěn)運行。

    (3)新卸車池及除油罐的投運有效減少了預(yù)處理啟停的頻率,從而降低了能耗,同時增大了預(yù)處理的容積,為子米氣田進一步提產(chǎn)做好準備。

    [1]盧長博.氣田含醇含油污水混凝處理研究[J].石油與天然氣化工,2008,(8):349-352.

    [2]吳曉華.安塞油田含油污泥處理技術(shù)淺析[J].中國石油和化工標準與質(zhì)量,2012,(11):89-92.

    [3]呂乃欣.氣田污水處理中絮凝劑的篩選與評價[J].石油化工應(yīng)用,2010,29(9):99-102.

    [4]王娜.子洲-米脂氣田含油含醇污水預(yù)處理藥劑優(yōu)化[J].石油化工應(yīng)用,2009,28(9):36-40.

    10.3969/j.issn.1673-5285.2015.06.034

    TE992.2

    B

    1673-5285(2015)06-0121-05

    2015-04-28

    景元,男(1986-),工程師,2008年6月畢業(yè)于西安科技大學(xué)自動化專業(yè),現(xiàn)任長慶油田第二采氣廠米脂處理廠技術(shù)員,負責米脂天然氣處理廠工藝生產(chǎn)。

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