田衛(wèi)朋
【摘要】鍋爐主要三大風(fēng)機(jī)的可靠性直接關(guān)系著整個(gè)機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,而失速與喘振是軸流風(fēng)機(jī)中的多發(fā)故障之一。提高軸流風(fēng)機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性,降低失速與喘振的發(fā)生率,已成為電廠鍋爐運(yùn)行的重要工作之一,本文依據(jù)公司一次風(fēng)機(jī)發(fā)生失速的情況,在介紹軸流風(fēng)機(jī)失速原理基礎(chǔ)上,對一次風(fēng)機(jī)失速原因進(jìn)行了分析,并提出了一次風(fēng)機(jī)失速的處理及預(yù)防措施。
【關(guān)鍵詞】軸流式一次風(fēng)機(jī);失速;動(dòng)葉可調(diào)
1、概況
許昌禹龍發(fā)電有限責(zé)任為2×660MW超超臨界機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠制造的國產(chǎn)超超臨界參數(shù)變壓直流爐、一次再熱、平衡通風(fēng)、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐,鍋爐型號:SG-2000/26.15-M625,采用單爐膛四角切圓燃燒方式。制粉系統(tǒng)為中速磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺爐配6臺磨煤機(jī),本工程共12臺,燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),5臺運(yùn)行,1臺備用。其三大風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)各2臺)配備了由豪頓華工程有限公司生產(chǎn)的動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),兩臺一次風(fēng)機(jī)為ANT1960/1400F雙級動(dòng)葉可調(diào)軸流式,風(fēng)機(jī)軸功率2761.4KW,電機(jī)功率3000KW,額定電流331A,動(dòng)葉調(diào)節(jié)范圍為10~45°(對應(yīng)動(dòng)葉開度0%~100%),設(shè)計(jì)風(fēng)量為128.88m3/s,設(shè)計(jì)風(fēng)壓為18752Pa,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1493r/min。
在近幾年的運(yùn)行中,一次風(fēng)機(jī)曾發(fā)生多次失速與喘振,引起爐膛負(fù)壓劇烈變化,一次風(fēng)量、風(fēng)壓大幅波動(dòng),若處理不當(dāng),輕則造成風(fēng)機(jī)出力降低,鍋爐油耗大幅增加,影響機(jī)組負(fù)荷;重則發(fā)生鍋爐滅火事故、使部分葉片,甚至全部葉片斷裂,造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。本文根據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),分析一次風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行中產(chǎn)生失速及喘振的機(jī)理及原因,針對機(jī)組系統(tǒng)存在的缺陷和運(yùn)行操作過程中存在的問題,提出了一次風(fēng)機(jī)失速預(yù)防措施和處理方案。
2、軸流風(fēng)機(jī)失速機(jī)理
2.1 失速的原理分析
軸流風(fēng)機(jī)葉片通常是機(jī)翼型的,當(dāng)空氣順著機(jī)翼葉片進(jìn)口端(沖角α=0),如圖1(a)所示的流向流入時(shí),它分成上下兩股氣流貼著翼面流過, 形成葉片背部和腹部的平滑”邊界層”氣流呈流線形。作用于葉片上有兩種力,一是垂直于葉面的升力,另一種平行于葉片的阻力,升力≥阻力。當(dāng)空氣流入葉片的方向偏離了葉片的進(jìn)口角,它與葉片形成正值的沖角(α>0),當(dāng)接近于某一臨界值時(shí),葉背的氣流工況開始惡化。當(dāng)沖角增大至臨界值時(shí),葉背的邊界層受到破壞,在葉背的尾端出現(xiàn)渦流區(qū),即所謂脫流工況,也叫失速工況。此時(shí)作用于葉片的升力大幅度降低,阻力大幅度增加,如圖1(b)所示,隨著沖角α的增大,氣流的分離點(diǎn)向前移動(dòng),葉背的渦流區(qū)從尾端擴(kuò)大到葉背部,脫離現(xiàn)象更為嚴(yán)重,甚至出現(xiàn)部分流道阻塞的情況。
2.2 從風(fēng)機(jī)Q-H性能曲線來分析失速原理
圖2是具有“駝峰”形風(fēng)機(jī)Q-H性能曲線,當(dāng)其在大容量的管路中工作,如果外界需要的流量為QA時(shí),此時(shí)管路特性曲線和風(fēng)機(jī)性能曲線相交于A點(diǎn),該點(diǎn)管路消耗的能量與風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的能量達(dá)到平衡,工作是穩(wěn)定的。當(dāng)外界需要的流量繼續(xù)減少為小于QK時(shí),工作點(diǎn)將落在DK線上,例如F點(diǎn),這時(shí)風(fēng)機(jī)所產(chǎn)生的壓力大于管中的阻力,但因管路容量大,在風(fēng)機(jī)出口壓力低于K點(diǎn)的瞬間,管中壓力仍保持為PK,因此PF〈PK,氣體將從管路向風(fēng)機(jī)倒流,使工作點(diǎn)由K點(diǎn)移到C點(diǎn),由于倒流使管路中的壓力快速下降,工作點(diǎn)由C點(diǎn)跳回D點(diǎn),此時(shí)風(fēng)機(jī)流量為零,由于風(fēng)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,所以當(dāng)管路中的壓力降低到相應(yīng)的D點(diǎn)壓力時(shí),風(fēng)機(jī)又重新輸出流量,由Q-H曲線可知,為了和管路中的阻能相平衡,工作點(diǎn)又由D點(diǎn)跳回E點(diǎn)。只要外界需要的流量保持小于QK,上述過程重復(fù)出現(xiàn),即發(fā)生失速,風(fēng)機(jī)的流量和能頭在極短時(shí)間內(nèi)發(fā)生不穩(wěn)定的周期性反復(fù)變化。
3、一次風(fēng)機(jī)失速典型案例分析
3.1 3B一次風(fēng)機(jī)失速分析
2011年4月22日03:39,負(fù)荷415MW,總煤量210T/h,C、D、E、F磨煤機(jī)運(yùn)行,A、B一次風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行,動(dòng)葉投自動(dòng)位。3C給煤機(jī)斷煤,運(yùn)行人員立即投入油槍穩(wěn)燃,并將D、E、F磨煤機(jī)煤量加至最大出力63 T/h,3:39,因C磨煤機(jī)出口溫度高,C磨煤機(jī)熱一次風(fēng)擋板關(guān)閉,一次風(fēng)流量快速下降20T/h以上,一次風(fēng)母管壓力由12.8Kpa快速上升到13.64Kpa,導(dǎo)致3B一次風(fēng)機(jī)失速,同時(shí)爐膛負(fù)壓突降至-856pa,一次風(fēng)母管壓力突降至9.8Kpa,A、B一次風(fēng)機(jī)電流動(dòng)葉開度自動(dòng)由48%開啟到90%,3A一次風(fēng)機(jī)電流由133A上升到273A,3B一次風(fēng)機(jī)電流由138A降低到106A后上升到185A。如下表1:
原因分析:
1)4月21日,熱工人員對3號爐熱端扇形板提升裝置進(jìn)行了熱態(tài)調(diào)試并投入“自動(dòng)”方式運(yùn)行,空預(yù)器熱端扇形板處徑向間隙減小,漏風(fēng)量降低,從SIS歷史數(shù)據(jù)查看,實(shí)際一次風(fēng)量比以往相同的工況減小了大約100T/h,一次風(fēng)機(jī)相當(dāng)于運(yùn)行在壓頭高,流量低的區(qū)域。
2)因磨煤機(jī)石子煤量大,且經(jīng)常出現(xiàn)堵煤、斷煤的情況,一次風(fēng)壓維持較高12.5KPA。
3)3C磨煤機(jī)斷煤后因磨煤機(jī)出口溫度高造成熱風(fēng)門自動(dòng)關(guān)閉,加劇了一次風(fēng)量下降,一次風(fēng)壓升高。
4)因3B一次風(fēng)機(jī)在并列時(shí)負(fù)荷較高,且一次風(fēng)母管壓力維持在12Kpa,導(dǎo)致3B一次風(fēng)機(jī)兩次并列不成功,后將母管壓力降至10Kpa,3B一次風(fēng)機(jī)成功并入系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。
3.2 4B一次風(fēng)機(jī)失速分析
2012年3月17日08:00,負(fù)荷470MW,總煤量215T/h,C、D、E、F磨煤機(jī)運(yùn)行,機(jī)組協(xié)調(diào)方式,AGC投入,一次風(fēng)機(jī)母管風(fēng)壓13.3KPa。08:16,負(fù)荷480MW,總煤量230T/H,一次風(fēng)母管壓力13.5KPA,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)爐膛負(fù)壓瞬間波動(dòng)至-1025Pa后上升至280Pa,一次風(fēng)母管風(fēng)壓突降至10.5KPa,4A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度90%,電流284A,4B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度65%,電流132.8A,4B一次風(fēng)機(jī)喘振。如下表2: