范晉偉,劉益嘉,陳 玲
(北京工業(yè)大學(xué) 機械與應(yīng)用電子工程學(xué)院,北京 100024)
某型固體火箭發(fā)動機藥柱內(nèi)部深度達7米,為了完成對于藥柱的檢驗,設(shè)計了藥柱內(nèi)壁表面無損檢測裝置[1,2]。該裝置主要由升降小車,三級伸縮氣缸,伺服電機,工業(yè)相機等組成。由于三級氣缸前端的伺服電機和工業(yè)相機產(chǎn)生的力矩較大,為保證檢測精度,檢測時采用雙向檢測,則三級氣缸的伸縮距離控制在3.5米[3]。該檢測裝置已經(jīng)設(shè)計生產(chǎn)完畢,已經(jīng)投入生產(chǎn)試運行中。如圖1所示。
圖1 藥柱內(nèi)壁表面無損檢測裝置
當(dāng)伸縮距離較大時,由于伺服電機和工業(yè)相機的重力影響,仍然產(chǎn)生較大撓度,影響拍攝精度,故設(shè)計了三級氣缸懸臂撓度補償機構(gòu),和撓度誤差檢測裝置,保證在懸臂的任何工作位置的撓度控制在3mm以內(nèi)。
整臺藥柱內(nèi)壁表面無損檢測裝置有升降小車,三級氣缸,伺服電機,工業(yè)相機,電氣柜,氣泵等組成,整體結(jié)構(gòu)類似于懸臂梁,而三級氣缸是水平安裝在升降小車上,當(dāng)三級氣缸伸出時,會產(chǎn)生較大撓度。仿真效果圖如圖2所示。
圖2 仿真圖
為了滿足拍攝時的精度要求,減小撓度,對現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)進行了改進,利用反向補償?shù)脑恚淖內(nèi)墯飧姿椒胖玫慕Y(jié)構(gòu),使三級氣缸前部上翹一定高度,三級氣缸與底板水平面之間產(chǎn)生一個仰角。通過對三級氣缸仰角的大小控制,保證三級氣缸前端的工業(yè)相機在任何伸出位置都能夠滿足拍攝位置要求。
在升降小車前端與三級氣缸的連接處,安裝一個液壓缸,液壓缸安裝在升降小車上,缸體與三級氣缸鉸接。而三級氣缸的后端改為與升降小車鉸接連接。當(dāng)三級氣缸伸出較長,工業(yè)相機產(chǎn)生撓度時,液壓缸工作,使得三級氣缸與小車產(chǎn)生仰角,補償撓度。撓度補償裝置設(shè)計圖如圖3所示。
圖3 撓度補償裝置
對比圖2、圖3的結(jié)構(gòu)圖,由于三級氣缸的俯仰角發(fā)生了變化,激光測距儀也改為獨立安裝。為了監(jiān)測三級氣缸前端的撓度大小,改變了激光反射板。新舊反射板對比如圖4、圖5所示。
圖4 新反射板
圖5 舊反射板
新反射板高度只有10mm,激光測距儀指向中間,當(dāng)撓度超過額定范圍3mm時,激光測距儀不能得到反射數(shù)據(jù),則控制系統(tǒng)無法測距,系統(tǒng)報錯,重新進行撓度補償。而圖5中的反射板由于面積過大,當(dāng)產(chǎn)生較大撓度的時候,仍然只能反饋三級氣缸伸出距離,不能實時監(jiān)測撓度大小。此裝置能夠保證系統(tǒng)的撓度,提高了工業(yè)相機的工作精度。
在設(shè)備的調(diào)試過程中,已經(jīng)對現(xiàn)有的設(shè)備進行了分析,利用ANSYS軟件對懸臂梁進行有限元分析。假設(shè)E表示多級氣缸的彈性模量,J表示多級氣缸對中性軸的慣性矩,W表示施加的載荷,L表示多級氣缸長度值,Δ表示撓度,kΔ表示多級氣缸的剛度[4~6]。
多級氣缸的撓度:
多級氣缸的剛度:
由于工作環(huán)境煙塵較多,且固體火箭發(fā)動機內(nèi)部燃料棒需要嚴(yán)格禁止煙火,故又對現(xiàn)有的伺服電機加裝了防爆外殼,加裝外殼后三級氣缸前端的圖像采集設(shè)備總質(zhì)量達到5kg,模擬工作環(huán)境在電機托架處施加壓力50N,以升降板底面為固定端,進行ANSYS仿真分析,取最遠端的極限位置氣缸伸出3.5m時,得到結(jié)果如圖6所示。
圖6 仿真結(jié)果示意圖
如圖6所示,三級氣缸懸臂的最大撓度產(chǎn)生在最前端的電機托架上,最大撓度為16.391mm。則必須對現(xiàn)有設(shè)備進行改造。
經(jīng)過設(shè)計,在前端安裝了液壓缸,當(dāng)液壓缸伸出,抬高三級氣缸的仰角后,仍然施加50N載荷,同樣的固定端,再進行ANSYS仿真分析,如圖7所示。
圖7 ANSYS仿真分析示意圖
如圖7可得,在三級氣缸伸出到3.5m時,撓度僅為1.53mm,而且滿足激光測距儀的3mm誤差識別范圍。本套設(shè)備在液壓缸正常工作的情況下最遠端的撓度能減小90.66%。本套設(shè)備在實際生產(chǎn)中具有重要意義。
由于三級氣缸的生產(chǎn)裝配,缸體的剛度等原因,使得三級氣缸的最前端的撓度與三級氣缸的伸出距離并不是線性關(guān)系,本文選取了其中11個點,進行仿真分析,得到每個點的相應(yīng)撓度值,如表1所示。
表1 撓度值
而后應(yīng)用MATLAB進行描點,通過最小二乘法進行數(shù)據(jù)擬合,得到撓度與伸出距離的函數(shù)曲線。如圖8所示。
圖8 三級氣缸伸出距離與撓度關(guān)系圖
圖8中縱坐標(biāo)表示三級氣缸最前端產(chǎn)生的撓度,此撓度即為液壓缸需要伸出的距離。又通過MATLAB運算得到液壓缸的伸出量與三級氣缸的伸出距離的函數(shù)關(guān)系三階函數(shù)響應(yīng)如式(1)所示。
撓度補償液壓缸的伸出高度由三級氣缸的伸縮距離決定,并最終編寫程序通過PMAC運動控制器對三級氣缸和液壓缸按照式(1)中的函數(shù)關(guān)系進行聯(lián)動控制。
控制系統(tǒng)采用以工控機為基礎(chǔ),在工控機主板的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)(ISA)擴展插槽插上帶有雙端口存儲器(RAM)的可編程運動控制卡(PMAC),構(gòu)成以工控機為上位機,以PMAC為下位機的雙處理器控制系統(tǒng)[7]。PMAC通過電磁換向閥三級氣缸的伸縮,同時通過激光測距儀測距進行實時反饋,激光測距儀直接通過RSS232連接到工控機。同時PMAC通過激光測距儀反饋到工控機的距離進行程序運算得出應(yīng)該補償?shù)膿隙葦?shù)據(jù),控制液壓缸升降進行撓度補償。
如果液壓缸的撓度補償超出了3mm,則激光測距儀無法收到反饋數(shù)據(jù),則三級氣缸停止伸出,液壓缸繼續(xù)上升進行補償。激光測距儀能夠?qū)崟r保證撓度范圍在3mm之內(nèi)??刂葡到y(tǒng)圖如圖9所示。
圖9 控制系統(tǒng)圖
工控機通過PMAC控制電磁換向閥使三級氣缸伸出,同時激光測距儀提供伸出距離的實時反饋數(shù)據(jù),PMAC接收到伸出距離后,經(jīng)過式(1)的函數(shù)關(guān)系運算控制液壓缸升起進行補償,保證撓度誤差在3mm之間。當(dāng)誤差大于3mm時,前端的激光測距儀反射板過低,激光測距儀不能接收到信號,則此時PMAC控制三級氣缸停止運動,液壓缸繼續(xù)補償?shù)?mm之后,三級氣缸再繼續(xù)伸出。當(dāng)三級氣缸伸出到指定位置,電機轉(zhuǎn)動,工業(yè)相機拍照,進行取樣。
本文對現(xiàn)有的三級氣缸懸臂內(nèi)壁檢測裝置通過加裝液壓缸,改變?nèi)墯飧籽鼋莵硖岣呔取1巨D(zhuǎn)置能夠在三級氣缸的最遠端減小撓度14.861mm,減小撓度約90.66%。其次通過對三級氣缸的不同伸出位置進行仿真,得到了該位置的撓度數(shù)據(jù),利用MATLAB進行描點,通過最小二乘法進行數(shù)據(jù)擬合得到三級氣缸撓度與伸出距離的函數(shù)曲線。最后基于PMAC運動控制器利用得到的撓度與伸出距離函數(shù)確定了液壓缸與三級氣缸的運動關(guān)系,進一步整合了控制系統(tǒng),最終達到了減小裝置撓度的目的。
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