周燦 陳一鳴
(1華電電力科學(xué)研究院山東分院 山東濟(jì)南 250002 2山東電力研究院 山東濟(jì)南 250002)
石灰石-石膏濕法脫硫工藝具有脫硫效率高(可達(dá)95%以上)、脫硫劑原料價(jià)廉易得、大型化技術(shù)成熟的優(yōu)點(diǎn),成為目前應(yīng)用范圍最廣、工藝技術(shù)最成熟的脫硫工藝技術(shù),也是當(dāng)前通行的火電廠大機(jī)組煙氣脫硫的基本工藝。石灰石-石膏濕法脫硫工藝采用石灰石作為脫硫吸收劑,在脫硫吸收塔內(nèi),石灰石漿液與進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的鍋爐煙氣接觸混合,煙氣中的SO2與漿液中的Ca-CO3以及鼓入的氧化空氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)被脫除,反應(yīng)最終產(chǎn)物為石膏[1]。工藝系統(tǒng)由石灰石漿液制備系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、脫硫用水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)等[2]組成。
其中,脫硫用水系統(tǒng)是維持整個(gè)脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要組成部分,包括工藝水系統(tǒng)和工業(yè)水系統(tǒng)。工藝水系統(tǒng)為脫硫裝置提供各生產(chǎn)部件正常工作所需水量,主要任務(wù)是補(bǔ)充煙氣脫硫裝置操作時(shí)發(fā)生的水損失,包括冷卻煙氣蒸發(fā)的水量、石膏攜帶的水分、排放的廢水,為脫硫系統(tǒng)中的吸收劑漿液制備、除霧器沖洗、漿液管道沖洗提供用水。工業(yè)水供應(yīng)系統(tǒng)為脫硫石膏脫水真空皮帶機(jī)用水、脫硫系統(tǒng)各類(lèi)泵的密封水以及機(jī)械冷卻用水。工業(yè)水水質(zhì)優(yōu)于工藝水,脫硫石膏脫水真空皮帶機(jī)用水主要任務(wù)是沖洗石膏成品,降低石膏中氯離子的含量。
據(jù)統(tǒng)計(jì),在4×600MW機(jī)組電廠用水系統(tǒng)中,脫硫系統(tǒng)水耗占全廠總耗水量的75.9%[3]。脫硫系統(tǒng)日常運(yùn)行中,準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)脫硫系統(tǒng)的水耗量,對(duì)優(yōu)化脫硫系統(tǒng)運(yùn)行、節(jié)能降耗、降低脫硫設(shè)施運(yùn)營(yíng)成本具有重大的意義。依據(jù)《石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范》(DL/T998-2006)[4],水耗量是石灰石-石膏濕法脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)的一項(xiàng)指標(biāo),水耗量試驗(yàn)方法為直接測(cè)量或平衡計(jì)算。《濕法煙氣脫硫工藝性能檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》(DL/T986-2005)[5]給出的方法是采用水量分配母管上的在線流量計(jì)測(cè)定。
目前,部分電廠脫硫工藝水系統(tǒng)設(shè)置了在線流量計(jì)[6],可以統(tǒng)計(jì)出工藝水累計(jì)流量,進(jìn)而計(jì)算出工藝水耗量。但是未安裝在線流量計(jì)的脫硫系統(tǒng),由于工藝和工業(yè)兩路用水單位繁多且不定時(shí),部分水量還要脫硫系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)利用,測(cè)量所有用戶(hù)水耗量進(jìn)而統(tǒng)計(jì)總水耗量工作量巨大,實(shí)際操作中往往無(wú)法實(shí)現(xiàn),只能采用平衡計(jì)算的方法。
根據(jù)水的物料平衡,脫硫系統(tǒng)水耗主要由以下部分組成:脫硫副產(chǎn)物石膏攜帶水分、凈煙氣排放攜帶液滴、吸收塔內(nèi)水分蒸發(fā)以及脫硫廢水排放。
2.1 脫硫石膏中攜帶水分:石膏中攜帶的水分包括自身的結(jié)晶水和表面附著水。由于石膏產(chǎn)量無(wú)法計(jì)量,依然需要物料衡算的方法來(lái)統(tǒng)計(jì),計(jì)算時(shí)需要的參數(shù)有脫硫系統(tǒng)處理的煙氣量、脫硫進(jìn)出口SO2濃度、脫硫效率等。再結(jié)合石膏化驗(yàn)得出的石膏純度、石膏含濕量數(shù)據(jù),進(jìn)而計(jì)算出石膏帶出的水量。
2.2 凈煙氣排放攜帶霧滴:經(jīng)吸收塔處理后的煙氣會(huì)攜帶大量的霧滴,但經(jīng)過(guò)吸收塔頂部的除霧器截留后,脫硫系統(tǒng)出口煙氣的霧滴含量約可控制在75mg/Nm3以下。測(cè)量脫硫出口煙氣量及霧滴含量,采用經(jīng)驗(yàn)公式可以計(jì)算出這一部分水分損失。
2.3 吸收塔內(nèi)水分蒸發(fā):高溫?zé)煔獾乃魵庠谶M(jìn)入吸收塔之前處于未飽和狀態(tài)。進(jìn)入吸收塔后,煙氣和漿液在接觸過(guò)程中除了發(fā)生化學(xué)反應(yīng)外,也伴隨著混合換熱過(guò)程,即煙氣降溫放出熱量,漿液中的水分通過(guò)蒸發(fā)變成水蒸汽吸收熱量。隨著換熱過(guò)程的不斷進(jìn)行,煙氣中的水蒸汽含量不斷增加,直至達(dá)到出口煙氣溫度下的近飽和狀態(tài)。通過(guò)測(cè)量脫硫處理煙氣量和吸收塔進(jìn)出口煙氣含濕量,可以計(jì)算出吸收塔內(nèi)蒸發(fā)水量。
2.4 脫硫系統(tǒng)的廢水排放:隨著煙氣和石灰石在吸收塔內(nèi)反應(yīng)的持續(xù)進(jìn)行,脫硫漿液在循環(huán)過(guò)程中會(huì)導(dǎo)致F-、Cl-、重金屬等雜質(zhì)離子的富集,一方面會(huì)加速腐蝕脫硫設(shè)備,另一方面也會(huì)惡化漿液品質(zhì),影響石灰石的溶解和SO2的吸收。因此,脫硫系統(tǒng)需要定期排放廢水。這部分水量無(wú)法統(tǒng)計(jì),只能通過(guò)經(jīng)驗(yàn)估算得出。
綜上所述,未安裝在線流量計(jì)的脫硫系統(tǒng),通過(guò)平衡計(jì)算的方法計(jì)算水耗量既過(guò)程復(fù)雜、計(jì)算繁瑣,又無(wú)法保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此,尋求一種簡(jiǎn)便的水耗量的測(cè)量方法是非常必要的。
從電廠供水系統(tǒng)引接至脫硫島的水源有兩路,一路是電廠循環(huán)水排污水,另一路是電廠工業(yè)水,分別進(jìn)入工藝水箱和工業(yè)水箱,兩座水箱均設(shè)有獨(dú)立的補(bǔ)水管路。下面以用水量較大的工藝水耗量測(cè)量為例介紹本方法,工業(yè)水耗量測(cè)量方法相同。
在水箱補(bǔ)水管上安裝超聲波流量計(jì)測(cè)量補(bǔ)水時(shí)管道流量,用F表示,這個(gè)流量是穩(wěn)定不變的。在脫硫裝置DCS系統(tǒng)里采集試驗(yàn)工況時(shí)段儲(chǔ)水箱補(bǔ)水閥的開(kāi)啟指令時(shí)間,分別用t1、t2、…、tn表示。計(jì)算工藝水箱補(bǔ)水閥開(kāi)啟總時(shí)間,用t表示,公式如下:t=t1+t2+…+tn。計(jì)算試驗(yàn)工況總時(shí)間,用T表示。計(jì)算水耗量,用Q表示,公式如下:
式中:Q—水耗量,單位為m3/h;
F—工藝水箱補(bǔ)水流量,單位為m3/h;
t—工藝水箱補(bǔ)水閥開(kāi)啟總時(shí)間,單位為h;
T—試驗(yàn)工況總時(shí)間,單位為h。
結(jié)合某電廠1#、2#機(jī)組石灰石-石膏濕法脫硫裝置的工藝水耗量的測(cè)量實(shí)例來(lái)對(duì)本方法進(jìn)一步說(shuō)明。1#、2#機(jī)組脫硫裝置共用一座工藝水箱,兩臺(tái)機(jī)組脫硫系統(tǒng)工藝用水均由此水箱供給,而且水箱補(bǔ)水管安裝有工藝水流量計(jì),可以統(tǒng)計(jì)出工藝水耗量,便于對(duì)方法的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范》(DL/T998-2006),性能試驗(yàn)水耗量試驗(yàn)需在設(shè)計(jì)工況(鍋爐為BMCR工況,燃煤為設(shè)計(jì)煤種)下連續(xù)進(jìn)行7天。1#、2#機(jī)組脫硫試驗(yàn)期間,兩臺(tái)機(jī)組均為滿(mǎn)負(fù)荷工況,連續(xù)7天穩(wěn)定運(yùn)行,燃煤為設(shè)計(jì)煤種,滿(mǎn)足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。具體試驗(yàn)步驟如下。
4.1在工藝水箱補(bǔ)水管垂直段安裝超聲波流量計(jì)探頭,水箱補(bǔ)水時(shí)測(cè)量得到平均水流量F為100m3/h。
4.2 在脫硫DCS控制系統(tǒng)里采集7天里工藝水箱補(bǔ)水閥的開(kāi)指令時(shí)間數(shù)據(jù) t1為 10h,t2為 12h,t3為 11h,t4為 13h,t5為 9h。
4.3 計(jì)算工藝水箱補(bǔ)水閥開(kāi)啟總時(shí)間t=t1+t2+t3+t4+t5=10+12+11+13+9=55h。
4.4 計(jì)算試驗(yàn)工況總時(shí)間。T=7×24h=168h。
4.5 計(jì)算工藝水耗量,Q=(F×t)÷T=(100×55)÷168=32.74m3/h。
測(cè)量方法準(zhǔn)確性的驗(yàn)證:(1)由工藝水在線流量計(jì)統(tǒng)計(jì)出實(shí)驗(yàn)工況7天里總工藝水耗量為5489.7m3,計(jì)算出工藝水耗量為32.68m3/h。(2)與在線流量計(jì)統(tǒng)計(jì)之間的偏差為0.18%,準(zhǔn)確性較高。
文中介紹了一種全新的石灰石-石膏濕法脫硫裝置水耗量的測(cè)量方法,克服了未安裝在線流量計(jì)的脫硫系統(tǒng)水耗量無(wú)法直接測(cè)量、平衡計(jì)算又復(fù)雜繁瑣的難題。測(cè)量方法便捷,結(jié)果準(zhǔn)確,有望在電廠脫硫工藝中得到廣泛應(yīng)用。同時(shí),對(duì)已安裝在線流量計(jì)的脫硫用水系統(tǒng),此方法可以做到在不影響在線流量計(jì)正常使用的情況下,完成其計(jì)量校驗(yàn)。
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[4]中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì).DL/T 998-2006石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范[S].北京:中國(guó)電力出版設(shè),2006.
[5]中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì).DL/T 986-2005濕法煙氣脫硫工藝性能檢測(cè)技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國(guó)電力出版設(shè),2006.
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