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軸承頂壓器的研制及應用
李琳吳則余陳海唐克
(大慶油田儲運銷售分公司,黑龍江大慶163414)
輸油泵機組在維修過程中易對軸承襯套造成破壞,影響工作效率,而且存在施工風險,甚至造成襯套端面精度的偏差,影響機泵的運行。因此提出離心泵定位軸承襯套頂壓器的研制,以解決拆裝過程中存在的問題。
輸油泵;軸承;襯套;頂壓器
輸油泵機組維修過程中,軸承襯套的安裝與拆卸通常是利用大錘和銅棒的敲打進行拆裝。這樣不僅對軸承襯套易造成破壞,影響工作效率,而且存在施工風險,甚至造成襯套端面精度的偏差,影響機泵的運行。
結合目前軸承襯套的安裝與拆卸實際,泵修技術人員根據(jù)液壓原理研制出離心泵定位軸承襯套頂壓器。首先提出了離心泵定位軸承襯套頂壓器的研制,以解決拆裝過程中存在的問題。
(1)維修時大錘敲打拆裝屬于破壞性操作。
(2)工作效率低下,材料費用高昂。
(3)對軸承襯套精度造成偏差,影響機泵正常運轉。
經(jīng)調研,根據(jù)液壓原理研制出離心泵定位軸承襯套頂壓器。這套工具主要由液壓千斤、手壓泵、連接軟管、卸套、連接螺桿等構成(圖1)。使用時,先將工具組裝好,然后將定位軸承放在底座中心位置,把卸套放在軸承的頂部,最后關閉手壓泵開關,利用液壓千斤將襯套去下。在機泵維修過程中,可以使襯套均勻受力不易變形,而且節(jié)省了材料費用。頂壓器最大壓力為10t,不僅提高了工作效率,而且保證了安全施工。直徑為30~240mm的軸承均使用于此套工具,相關數(shù)據(jù)見表1。
根據(jù)表1可知,使用頂壓器具有以下優(yōu)點。
(1)根據(jù)液壓原理進行更換軸承襯套,使襯套不易損壞,節(jié)省了材料費用。
圖1 頂壓器研制示意圖
表1 原始工具與頂壓器的數(shù)據(jù)對比
(2)提高工作效率,保證安全施工。
(3)應用范圍廣,直徑30~240mm軸承均可適用。
該工具投入使用后,軸承襯套端面精度達到0.02mm標準,提高了工作效率,使機泵能夠平穩(wěn)運行。保證安全生產(chǎn)的前提下,使機泵的壽命得到了延長。每年節(jié)省費用為15~20萬元。
U464.136+5
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1671-0711(2015)09-0071-01
(2014-12-03)