徐仲龍(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)
裂解汽油加氫裝置節(jié)能改造淺析
徐仲龍
(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江寧波315812)
通過分析某公司裂解汽油加氫裝置能耗,從工藝路線、低溫?zé)崂煤筒僮鞴?jié)能等方面對降低裝置能耗進(jìn)行技術(shù)探討。
裂解汽油;加氫;能耗;改造
中國石化股份有限公司某分公司70萬噸/年裂解汽油加氫裝置,是某公司100萬噸/年乙烯工程中的配套裝置之一,公稱處理能力為70萬噸/年粗裂解汽油,操作時數(shù)為8000小時/年。裝置可以在設(shè)計能力的60~110%負(fù)荷下運行。
裂解汽油加氫裝置的能耗計算范圍包括裝置的水、電、汽、風(fēng)、氮和燃料氣等。其中外部輸入包括循環(huán)水、新鮮水、除氧水;蒸汽包括中壓(1.5MPa)和低壓(0.3MPa);燃料氣為甲烷氫;氣包括低壓氮氣和高壓氮氣;風(fēng)包括凈化風(fēng)和非凈化風(fēng)。輸出的是中壓凝結(jié)水。從表中可以看出,蒸汽消耗約占總能耗的75%左右,其次是循環(huán)水消耗、電耗和燃料氣消耗,分別約占12%、10%和5%。由此可見,蒸汽消耗是裝置所占能耗比重最大的部分,因此也是節(jié)能降耗工作的重點。但各條件相互關(guān)聯(lián),相互制約。需要我們從綜合分析考慮。裝置能耗分析如下表所示:
項目 能量單耗(千克標(biāo)油/噸裂解汽油)2011年 2012年 2013年(至2月)新鮮水 0.002 0 0.001循環(huán)水 6.66 6.42 6.027除氧水 0.52 0.47 0.442凝結(jié)水 -1.95 -2.11 -2.054 電-5.93 5.17 5.480汽 1.5MPa蒸汽 42.95 42.0 40.254 0.3MPa蒸汽 0 0.46 1.088風(fēng)儀表空氣 0.03 0.03 0.048氮低壓氮氣 0 0.04 0.004燃料氣 甲烷氫 2.73 2.73 2.885能耗合計 56.86 55.22 54.175 水
(1)裝置二段進(jìn)出料換熱器(E-760)效率不高、管路熱損失大等原因。裝置具體工況如圖1所示。
二段進(jìn)出料換熱器E760采用4臺臥式串聯(lián)換熱器(單管程浮頭式)設(shè)計,特點:制造成本低、管殼側(cè)均可清洗,造價低。
二段進(jìn)料經(jīng)E-760與二段出料換熱后,由60℃加熱到230℃,再經(jīng)F-760加熱至二段反應(yīng)溫度240℃。目前,二段出料未全部通過E-760換熱,E-760旁路的控制閥仍有55%左右開度,造成二段加熱爐F-760燃料氣和二段出料冷卻器循環(huán)水的浪費。經(jīng)分析,在二反溫升較高情況下、E-760旁路的控制閥關(guān)的情況下,E-760可以將二段進(jìn)料加熱至反應(yīng)器所需入口溫度,但在開工期間和反應(yīng)溫升較小的情況下,仍需投運二段加熱爐F-760,但正常工況下,如果能夠關(guān)E-760旁路閥,仍可降低F-760加熱負(fù)荷,降低裝置能耗。
(2)二段進(jìn)料加熱爐(F-760)負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍狹窄,加熱爐熱效率低,在正常生產(chǎn)時不能停用。浪費了大量燃料氣,不利于節(jié)能。國內(nèi)同類裝置福建聯(lián)合石化和天津中沙石化也有類似情況。
(3)脫碳五塔分離效率偏低,計算結(jié)果僅為55%左右,為保證分離效果,塔回流量控制較高,回流比為2.26,而國內(nèi)同類裝置最低只有1.3左右。
(4)裝置低溫?zé)嵛幢焕?,目前裝置有中壓蒸汽凝液(約30t/h溫度140℃、壓力0.26MPa)直接送出裝置,造成熱源浪費。
(5)其它節(jié)能方面。比如提高了裝置平穩(wěn)率,減少開停工次數(shù),停運利用率低的設(shè)備等。
(1)更換二反進(jìn)出料換熱器E-760提高換熱效率??梢钥紤]應(yīng)用近些年研制投用的高效率纏繞式換熱器。
(2)可以考慮采用二反熱高分工藝,在二反出料冷卻器E-761前增設(shè)一個熱分離罐,二段反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)E-760換熱后直接進(jìn)入該罐進(jìn)行氣液分離,分離后的氣相經(jīng)冷卻器E-761冷卻進(jìn)入冷分離罐。冷、熱分離罐液相混合后進(jìn)入穩(wěn)定塔進(jìn)。冷高分流程改為熱高分流程后,一方面能減少二反冷卻器E-761循環(huán)水量,另一方面提高了穩(wěn)定塔的進(jìn)料溫度,減少穩(wěn)定塔蒸汽耗量,對節(jié)能有一定效果。
(3)增加二反進(jìn)料前置換熱器。由于進(jìn)二反進(jìn)出料換熱器E-760的冷料溫度僅為60℃,用高溫位的二反出料熱源(280℃)去加熱不是一個很好的方案,在E-760前增加預(yù)加熱器,利用出裝置凝液將二段反應(yīng)物料進(jìn)E760前提高15℃以上,可以代替加熱爐產(chǎn)生的溫升15℃。以期達(dá)到利用低溫?zé)岷驼Ia(chǎn)時停開加熱爐的目的。
(4)針對F-760特點進(jìn)行改造,目前的加熱爐爐盤較大,操作彈性小。如果能適當(dāng)改小爐盤,增加火嘴數(shù)量,可以提高操作彈性和熱效率,對設(shè)備本身外壁保溫層、控制排煙溫度和看火窗漏風(fēng)等各種利于提高爐子熱效率進(jìn)行改進(jìn)。
(5)更換脫碳五塔塔盤,提高塔分離效率。塔盤分離效果的好壞直接影響到裝置的長周期運行和經(jīng)濟(jì)效益。國內(nèi)加氫裝置脫碳五塔結(jié)構(gòu)形式和操作條件各異,可以借鑒的經(jīng)驗不多,故尋找合適的結(jié)構(gòu)形式和操作條件需要我們?nèi)ッ鳎绾线m的進(jìn)料溫度,進(jìn)料位置。就節(jié)能來說,目前可以利用脫碳九塔底物料,或與部分一段反應(yīng)出料和脫碳五塔進(jìn)料進(jìn)行換熱,以提高脫碳五塔進(jìn)料溫度,來降低塔釜重沸器蒸汽消耗。
(6)有效利用中壓蒸汽凝液的熱量。凝液可以作為增設(shè)的二段進(jìn)出料換熱器前的預(yù)熱器的熱源,對二段進(jìn)料進(jìn)行預(yù)熱,以期停用或降低加熱爐負(fù)荷。
在對裂解汽油加氫裝置進(jìn)行全流程熱量分析后,可以發(fā)現(xiàn)分餾塔和二段進(jìn)出料換熱器是節(jié)能改造的重點。選擇合適的分餾塔塔盤,既節(jié)省能耗,又可提高裝置的運行周期和經(jīng)濟(jì)效益。二段進(jìn)出料換熱器換熱效果的好壞,直接影響裝置中二段進(jìn)料加熱爐是否停運,對降低裝置能耗效果更為明顯。
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