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【摘 要】本文介紹了在順岸重力式碼頭施工的過程中,沉箱內(nèi)回填料在通過穩(wěn)定性等計(jì)算確定采用臨海側(cè)倉(cāng)格不填滿而上部采取蓋板覆蓋的方式以起既可以減少回填,節(jié)省投資,也可以改善結(jié)構(gòu)受力狀況,因而具有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性,值得在類似的施工環(huán)境條件下推廣。
【關(guān)鍵詞】順岸重力式碼頭;沉箱內(nèi)回填;倉(cāng)格回填高度優(yōu)化
一、工程概況
大連港太平灣港區(qū)通用碼頭工程(108#~104#泊位),工程建設(shè)5個(gè)7萬噸級(jí)雜貨泊位,碼頭岸線長(zhǎng)1290米,由北向南依次為104#~108#泊位。本工程采用暗基床重力式鋼筋砼沉箱結(jié)構(gòu),共計(jì)66個(gè)沉箱,沉箱拋石基床坐落在粉質(zhì)粘土層基槽上,基礎(chǔ)采用塊石拋石基床,墻身為預(yù)制安裝沉箱結(jié)構(gòu),沉箱內(nèi)采用拋填10~100kg塊石,箱頂安裝鋼筋混凝土預(yù)制板,上部采用現(xiàn)澆L型胸墻。
碼頭頂面標(biāo)高為+4.8m,前沿泥面標(biāo)高為-15.78m,碼頭按沉箱長(zhǎng)度進(jìn)行分段。沉箱底標(biāo)高均為-15.7m,頂標(biāo)高為+2.1m,沉箱尺寸為18.45*16.15m,共12個(gè)倉(cāng)格,每個(gè)倉(cāng)格尺寸為4.25*4,6m,沉箱上為蓋板、現(xiàn)澆鋼筋砼胸墻及現(xiàn)澆軌道梁。
碼頭結(jié)構(gòu)斷面、沉箱平面等圖如下:
沉箱內(nèi)采用10~100kg塊石回填,每個(gè)沉箱內(nèi)需回填塊石料為:
每個(gè)倉(cāng)格需回填量:4.25*4.6*17.2=336.26m?
每個(gè)沉箱12個(gè)倉(cāng)格共計(jì):336.26*12=4035.12m?
本工程66個(gè)沉箱共需拋石量:4035.12*66=266317.92m?。
箱內(nèi)回填施工工藝流程:施工準(zhǔn)備→回填塊石→整平→測(cè)量驗(yàn)收
沉箱內(nèi)回填施工工藝:根據(jù)《規(guī)范》要求,結(jié)合本工程沉箱設(shè)計(jì)尺寸,為加強(qiáng)對(duì)已安好沉箱成品保護(hù)工作,采取方駁加反鏟的水上拋填工藝;由于沉箱寬度較大、沉箱內(nèi)側(cè)水域較小、泥面較高,因此采用2艘1000m?方駁配長(zhǎng)臂反鏟(臂長(zhǎng)18m)從沉箱外側(cè)進(jìn)行拋填。方駁由現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)上料碼頭裝運(yùn)開山石,上料碼頭陸上配挖掘機(jī)、鏟車各2臺(tái)負(fù)責(zé)陸上上料,陸上25t自卸汽車15輛供料,拋石方駁運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拋填,方駁南北向駐位,左側(cè)帶兩根纜于所布設(shè)浮鼓上,右側(cè)帶兩根纜于沉箱;沉箱內(nèi)填石時(shí),各格倉(cāng)要分層同步均勻拋填,除設(shè)計(jì)圖紙要求的頂面高差外,相鄰格倉(cāng)填石面高差應(yīng)控制在1.0m以內(nèi),以免造成格倉(cāng)壁開裂及沉箱沉降不均勻。拋填過程中,要及時(shí)利用水砣測(cè)出拋填高度,保證上述要求。沉箱內(nèi)回填開山石完成后,沉箱陸域側(cè)倉(cāng)格由人工進(jìn)行頂面開山石的粗平,粗平標(biāo)高按設(shè)計(jì)標(biāo)高進(jìn)行,局部高差不大于設(shè)計(jì)和規(guī)范規(guī)定。
本工藝為常規(guī)沉箱箱內(nèi)回填工藝,由上述施工流程可見,沉箱箱內(nèi)回填工序是一項(xiàng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備、測(cè)量人員要求非常高,且對(duì)原材資源消耗較大的施工工序,進(jìn)而可見該工序占工程的造價(jià)較高比例。
二、工藝優(yōu)化介紹
經(jīng)過多方面調(diào)研,對(duì)沉箱回填影響因素進(jìn)行詳細(xì)論證(結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性等詳細(xì)論證過程見附文),本工程最終采用:沉箱箱內(nèi)回填采用臨海側(cè)倉(cāng)格上部設(shè)置沉箱蓋板的形式(不影響上部胸墻澆筑及工程量的變化),臨海側(cè)倉(cāng)格回填至-7m標(biāo)高,其他倉(cāng)格保持不變。
最終優(yōu)化結(jié)果如下圖:
如圖每個(gè)沉箱上部布置4塊蓋板,圖中未覆蓋部位為兩鼓一板及拱形護(hù)舷預(yù)留。
三、效益分析
上文中已經(jīng)計(jì)算:每個(gè)沉箱內(nèi)需回填塊石料為:每個(gè)倉(cāng)格需回填量:4.25*4.6*17.2=336.26m?;每個(gè)沉箱12個(gè)倉(cāng)格共計(jì):336.26*12=4035.12m?
本工程66個(gè)沉箱共需拋石量:4035.12*66=266317.92m?。
經(jīng)過優(yōu)化后,本工程每個(gè)沉箱內(nèi)需回填塊石為:臨海側(cè)倉(cāng)格需回填量:4.25*4.6*8.1=158.355m?,其他倉(cāng)格回填量:4.25*4.6*17.2=336.26m?;每個(gè)沉箱共計(jì):158.355*4+336.26*8=3323.5m?。
本工程66個(gè)沉箱共需拋石量:3323.5*66=219351m?
共節(jié)約回填方量:266317.92-219351=46966.92m?。
根據(jù)已有本工程合同清單(箱內(nèi)填石綜合單價(jià)80.88元)共節(jié)約資金:46966.92*80.88=379.8684萬元。
優(yōu)化后,方案中增加了需預(yù)制沉箱蓋板的工程量,而實(shí)際情況為原設(shè)計(jì)該部位即需要澆筑混凝土,并且常規(guī)設(shè)計(jì)中,在沉箱回填料上方需要先澆筑素混凝土墊層,然后待強(qiáng)度滿足要求后澆筑上部結(jié)構(gòu)(包括蓋板部分),由于沉箱頂標(biāo)高+2.1米受潮水影響較大,所以采用沉箱蓋板工藝后,不再需要澆筑該部位混凝土墊層,每個(gè)沉箱可以節(jié)約一定時(shí)間,且現(xiàn)場(chǎng)澆筑混凝土量得到減少,澆筑時(shí)間縮短,大大避免了在澆筑胸墻過程中海水漫過混凝土,工程質(zhì)量也會(huì)得到相應(yīng)保障。
四、結(jié)論
目前本工程已完成沉箱安裝13個(gè),所獲得的效益是顯而易見的,此工藝在實(shí)際生產(chǎn)中取得了良好的效果,既可以減少回填,節(jié)省投資,也可以改善結(jié)構(gòu)受力狀況,因而具有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性,得到參建各方的一致認(rèn)可和好評(píng),值得在類似的施工環(huán)境條件下