屈斌,張宇,張利,周連生,甘智勇,王建
(國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院,天津 300384)
汽輪機(jī)汽流激振原因分析與治理
屈斌,張宇,張利,周連生,甘智勇,王建
(國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院,天津 300384)
某330MW機(jī)組在調(diào)試階段出現(xiàn)振動(dòng)異?,F(xiàn)象,強(qiáng)制關(guān)閉#2調(diào)門使振動(dòng)故障得到了抑制,初步推斷為轉(zhuǎn)子失穩(wěn)振動(dòng)。對機(jī)組進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)該故障存在半頻突增、發(fā)生于高負(fù)荷階段、可重復(fù)再現(xiàn)等特點(diǎn),通過分析確定了該機(jī)組是由于噴嘴靜態(tài)蒸汽力沖擊造成的轉(zhuǎn)子失穩(wěn)振動(dòng)。制訂了調(diào)整軸承載荷分配、提高#1軸承負(fù)載的檢修計(jì)劃,檢修后對機(jī)組進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),振動(dòng)故障未再出現(xiàn)。
汽輪機(jī);汽流激振;高負(fù)荷;載荷分配
某電廠機(jī)組為東方汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的330 MW亞臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、雙抽供熱凝汽式汽輪機(jī),型號為C330/262-16.7/0.3/538/538,發(fā)電機(jī)型號為QFSN-330-2-20B。該機(jī)組整個(gè)軸系由高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子組成,彼此之間為剛性連接。每個(gè)轉(zhuǎn)子由2個(gè)軸承支撐,共6個(gè)軸承,其中#1,#2軸承為可傾瓦,其余為橢圓瓦。推力軸承位于#2,#3軸承之間。
該機(jī)組在調(diào)試期間就出現(xiàn)振動(dòng)異常的情況,主要體現(xiàn)為高負(fù)荷下(300MW以上)振動(dòng)突然升高,其中#1~#3軸承最為突出,將#2高調(diào)門強(qiáng)制關(guān)閉后振動(dòng)異常得以避免,但這種運(yùn)行方式降低了機(jī)組出力和發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性。為弄清振動(dòng)故障的原因并找到治理方案,于第1次大修前對機(jī)組開展振動(dòng)試驗(yàn)。
2.1 順序閥振動(dòng)試驗(yàn)
試驗(yàn)分為2個(gè)階段進(jìn)行,第1階段按照電廠當(dāng)前運(yùn)行閥序(#3,#4)→#1→#2(其中#2調(diào)門強(qiáng)制關(guān)死)進(jìn)行升負(fù)荷試驗(yàn)。從200MW開始,以10MW為單位進(jìn)行升負(fù)荷試驗(yàn),每個(gè)負(fù)荷點(diǎn)至少停留10 min觀察振動(dòng)情況,振動(dòng)數(shù)據(jù)見表1。
由表1可以看出,試驗(yàn)中各軸瓦基頻、通頻幅值均在良好范圍內(nèi),未出現(xiàn)振動(dòng)異常的現(xiàn)象。
圖1為321MW時(shí)#1軸承的振動(dòng)頻譜圖,其他各瓦與之相似。該負(fù)荷點(diǎn)下#2調(diào)門關(guān)閉,#1,#3,#4調(diào)門全開,此時(shí)振動(dòng)以基頻為主,低頻部分振幅幾乎為零。
圖1 順序閥試驗(yàn)#1軸承振動(dòng)頻譜
表1 順序閥試驗(yàn)各負(fù)荷點(diǎn)振動(dòng)數(shù)據(jù)
2.2 單閥振動(dòng)試驗(yàn)
第2階段試驗(yàn)采用單閥進(jìn)汽方式,解除#2調(diào)門的強(qiáng)制關(guān)閉,使其參與調(diào)節(jié)。機(jī)組負(fù)荷同樣從200 MW開始上升,以10MW為單位,每個(gè)負(fù)荷點(diǎn)停留10min以上觀察振動(dòng)情況。在負(fù)荷達(dá)到300MW之前,機(jī)組各軸瓦振動(dòng)趨勢穩(wěn)定,幅值與順序閥試驗(yàn)時(shí)基本一致。18:52,負(fù)荷達(dá)到300MW,5min后各瓦振幅突然升高,最高達(dá)到94μm。振幅升高5min后將負(fù)荷降至280MW,振幅也隨之回落到之前的水平。19:26,再次將負(fù)荷升至300MW后振幅又重新升高,與前一次基本一致。此次300MW負(fù)荷持續(xù)約30min,在此過程中各軸瓦振幅一直保持在較高水平且呈波動(dòng)趨勢,波動(dòng)幅度在10μm左右。19:54,再次將負(fù)荷降至280MW,振幅又回落至正常水平。21:32,繼續(xù)升負(fù)荷,升至300MW時(shí)振幅再次增大,繼續(xù)升負(fù)荷振動(dòng)加劇。21:50,負(fù)荷升至320MW,振幅達(dá)到最高水平,波動(dòng)幅度仍然為10μm左右,繼續(xù)升負(fù)荷,各瓦振動(dòng)水平維持不變。22:30,試驗(yàn)結(jié)束。各負(fù)荷點(diǎn)振動(dòng)數(shù)據(jù)見表2,振動(dòng)趨勢如圖2所示。
圖2 單閥試驗(yàn)下1Y軸振趨勢
從圖2可清晰地看到:每次負(fù)荷升高后,通頻振幅會突升并波動(dòng),而基頻振幅則基本保持不變。#2,#3軸瓦振動(dòng)趨勢與之相似。
圖3為320MW時(shí)#1軸振頻譜圖。其中通頻為75μm,基頻為24μm,半頻為48μm,其他各瓦也呈現(xiàn)出較大的半頻值。
總結(jié)該機(jī)組振動(dòng)故障具有以下特征。
(1)振幅增大為半頻分量突升所致。
圖3 單閥試驗(yàn)320MW時(shí)#1軸振頻譜
(2)振動(dòng)異常發(fā)生于高負(fù)荷下。
(3)振動(dòng)故障具有很強(qiáng)的重復(fù)性。圖4為單閥試驗(yàn)過程中1Y軸振的瀑布圖,從中可以直觀地看出:基頻、2倍頻及3倍頻振幅一直十分穩(wěn)定,沒有較大的變化;半頻分量在19:00前后,19:26—19:54,21:32—21:50這3個(gè)階段高負(fù)荷工況下重復(fù)出現(xiàn)又分別在低負(fù)荷下消失,充分展現(xiàn)了上面總結(jié)的3個(gè)特征。
(4)振動(dòng)增大與#2閥門是否開啟密切相關(guān)。由2個(gè)階段的振動(dòng)試驗(yàn)可見,機(jī)組振動(dòng)升高只在單閥控制下負(fù)荷達(dá)到300MW以上時(shí)才出現(xiàn),而#2閥門強(qiáng)制關(guān)閉時(shí)即使負(fù)荷達(dá)到320MW以上,振動(dòng)也沒有出現(xiàn)變化。
(5)振動(dòng)異常以#1,#2,#3軸承最為嚴(yán)重,但#4,#5軸承也有一定的波及。
表2 單閥試驗(yàn)各負(fù)荷點(diǎn)下振動(dòng)數(shù)據(jù)
綜合以上特征來看,該機(jī)組振動(dòng)故障與汽流激振十分吻合。汽流激振是蒸汽激振力在汽輪機(jī)高(中)壓轉(zhuǎn)子上誘發(fā)產(chǎn)生的一種自激振動(dòng)現(xiàn)象。該振動(dòng)故障與負(fù)荷的關(guān)系十分密切,多發(fā)生于大型機(jī)組的高負(fù)荷工況下,而且往往存在一個(gè)振動(dòng)突發(fā)的負(fù)荷門檻值。負(fù)荷在該門檻值以下時(shí)振動(dòng)正常,負(fù)荷一旦高于該門檻值,機(jī)組振動(dòng)則會隨即增大,而當(dāng)負(fù)荷下降至該值以下時(shí)振動(dòng)又能恢復(fù),且具有很好的重復(fù)性,該機(jī)組在300MW負(fù)荷上下重復(fù)出現(xiàn)振動(dòng)異常并消失與該特征十分吻合。蒸汽激振引起的振動(dòng)有時(shí)與調(diào)節(jié)汽門的開啟順序和開度也有密切的關(guān)系,機(jī)組閥門某一特定的閥位或開度有可能會加劇振動(dòng),該機(jī)組開啟#2調(diào)門后高負(fù)荷下振動(dòng)升高符合此特征。汽流激振的另一顯著特征就是多以半頻為故障振動(dòng)分量。汽流激振的原理是轉(zhuǎn)子由于汽流力的作用在汽缸內(nèi)不斷被“拋起”和“落下”,進(jìn)而形成失穩(wěn)振動(dòng),而轉(zhuǎn)子的通頻振動(dòng)就成了原始不平衡振動(dòng)(基頻值)與失穩(wěn)振動(dòng)的疊加。圖5是該機(jī)組振動(dòng)異常前、后的時(shí)域波形-軸心軌跡對比圖:圖5a未發(fā)生失穩(wěn)振動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)子的時(shí)域波形呈現(xiàn)整齊的20ms周期變化,軸心軌跡重合度也較高;圖5b中由于轉(zhuǎn)子嚴(yán)重失穩(wěn),轉(zhuǎn)子的原始振動(dòng)疊加成了一個(gè)近似以40ms為周期的振動(dòng),因此體現(xiàn)出半頻分量增大的特點(diǎn)。綜合以上分析可以斷定,該機(jī)組振動(dòng)故障為汽流激振。
圖4 單閥試驗(yàn)過程中1Y軸振瀑布圖
圖5 汽流激振前、后時(shí)域-軸心軌跡
雖然確定了機(jī)組的故障類型,但若要制訂出切實(shí)有效的治理方案還需要進(jìn)一步分析該汽流激振力的來源也就是其具體作用機(jī)理。就目前的研究成果來看,汽流激振力的來源主要有3個(gè)方面。
(1)葉頂間隙激振力。由于轉(zhuǎn)子處于偏心位置,葉頂圓周間隙不均勻,導(dǎo)致圓周各處蒸汽泄漏量不同,葉輪圓周各處的切向力不同,綜合效果是產(chǎn)生一個(gè)作用于葉輪中心的橫向合力,該合力即為葉頂間隙激振力。
(2)密封流體力。轉(zhuǎn)子在汽缸內(nèi)的振動(dòng)使其產(chǎn)生動(dòng)態(tài)偏心,導(dǎo)致軸封和隔板汽封腔室中蒸汽壓力分布不均勻,其結(jié)果是產(chǎn)生一個(gè)垂直于轉(zhuǎn)子偏移方向的合力F,驅(qū)使轉(zhuǎn)子失去穩(wěn)定,發(fā)生自激振動(dòng)。該合力與蒸汽彈性和阻尼有關(guān)
式中:Fx為水平方向合力;Fy為垂直方向合力;k為彈性系數(shù);c為阻尼系數(shù)。
(3)作用在轉(zhuǎn)子上的靜態(tài)蒸汽力。該力即為噴嘴主蒸汽對轉(zhuǎn)子的沖擊力,由于機(jī)組的調(diào)門噴嘴數(shù)量、閥序、開度等因素,在某個(gè)負(fù)荷工況下特定的閥位就可能產(chǎn)生一個(gè)對轉(zhuǎn)子起到抬升作用的合力,這個(gè)力將降低軸承的載荷和穩(wěn)定性,促使轉(zhuǎn)子發(fā)生失穩(wěn)振動(dòng)。
該機(jī)組的高壓閥門配汽圖如圖6所示,其中每個(gè)閥門噴嘴組對轉(zhuǎn)子的作用力可以等效為一個(gè)合力Fn(n=1,2,3,4)。由于每個(gè)調(diào)門的噴嘴數(shù)量、規(guī)格尺寸相同且呈圓周對稱分布,所以F1=F2=F3=F4。從轉(zhuǎn)子靜力分析上來看,方向相反的力能夠相互抵消,因此在順序閥試驗(yàn)中只關(guān)閉#2調(diào)門,#3,#4調(diào)門的力會相互抵消,#1調(diào)門則對轉(zhuǎn)子有一個(gè)向左下方的力,這與轉(zhuǎn)子正常工作時(shí)在軸承內(nèi)所處的位置相吻合,增強(qiáng)了軸承的載荷,加強(qiáng)了轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性,因此即使負(fù)荷升至320MW以上也未出現(xiàn)失穩(wěn)振動(dòng)。而單閥試驗(yàn)中開啟了#2調(diào)門,相比順序閥對轉(zhuǎn)子增加了一個(gè)向右上方的力,這個(gè)力將會使轉(zhuǎn)子向著軸承圓心靠近,這種情況將會產(chǎn)生2個(gè)后果:一是降低了軸承載荷,使轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性降低;另一個(gè)是增強(qiáng)了轉(zhuǎn)子與汽缸的同軸度,使汽封、軸封的圓周間隙趨于平均。這樣來看,該機(jī)組的激振力來源不會是前文提到的由于同軸度不佳而產(chǎn)生的葉頂間隙激振力和密封流體力,只能是第3種,即噴嘴蒸汽的靜態(tài)沖擊力。
按照以上分析,單閥下4個(gè)調(diào)門的合力應(yīng)該相互抵消,不會引起轉(zhuǎn)子失穩(wěn),這說明軸承本身存在載荷偏低的情況,導(dǎo)致軸承穩(wěn)定性不好,當(dāng)開啟#1,#3,#4調(diào)門時(shí)剛好將轉(zhuǎn)子“壓”在軸承底部達(dá)到一種穩(wěn)定狀態(tài),一旦開啟#2調(diào)門則穩(wěn)定狀態(tài)被打破,引起轉(zhuǎn)子的自激振動(dòng)。一般來說,引起高中壓轉(zhuǎn)子汽流激振的原因應(yīng)該出現(xiàn)在#1,#2軸承,從單閥試驗(yàn)中的油溫記錄來看,#2瓦溫達(dá)到94~96℃,遠(yuǎn)高于#1瓦的77~81℃,#1瓦振幅也比#2瓦略高,因此推測載荷偏低的是#1軸承。針對這一情況,在檢修中提高#1瓦軸承載荷,加強(qiáng)軸承穩(wěn)定性,適當(dāng)減?。?軸承載荷,同時(shí)還要注意保持良好的動(dòng)、靜間隙,避免因間隙不均造成汽流激振。制訂檢修方案如下。
圖6 高壓閥門配汽圖
(1)調(diào)整軸系中心。中低對輪中心調(diào)整目標(biāo)值:低壓對輪高為0.45mm。低發(fā)對輪中心調(diào)整目標(biāo)值:低壓對輪高為0.20mm。
(2)調(diào)整高中壓通流部分動(dòng)靜間隙,使其在冷熱態(tài)下保持均勻。
(3)盡量減?。?,#2瓦頂部間隙。
檢修后對機(jī)組進(jìn)行試驗(yàn)以檢驗(yàn)治理效果,試驗(yàn)方法與修前完全相同。順序閥試驗(yàn)中各軸承振動(dòng)仍然以1倍頻為主且始終處于良好范圍內(nèi),未出現(xiàn)振動(dòng)故障。
單閥試驗(yàn)振動(dòng)數(shù)據(jù)見表3,單閥下330MW時(shí)#1軸振瀑布圖如圖7所示。
檢修后振動(dòng)試驗(yàn)表明:治理后的機(jī)組在全負(fù)荷工況下無論是順序閥控制還是單閥控制均未再出現(xiàn)半頻突升的情況,不同負(fù)荷工況下振動(dòng)波形也趨于一致。在隨后一年多的運(yùn)行中,該機(jī)組各軸振幅值一直保持在良好水平,此次汽流激振故障的治理工作取得了成功。
表3 單閥驗(yàn)證試驗(yàn)振動(dòng)數(shù)據(jù)
圖7 單閥下330MW時(shí)#1軸振瀑布圖
該機(jī)組是一臺十分典型的汽流激振故障機(jī)組,
通過測試試驗(yàn)和分析診斷可以看出,該類故障的特征十分明顯,比較容易判斷。該類故障的治理方法原則上應(yīng)從加大轉(zhuǎn)子剛度、增大系統(tǒng)阻尼和減小汽流激振力3方面著手。加大轉(zhuǎn)子剛度通常只能減小軸承間距,一般不常使用;增大系統(tǒng)阻尼包括更換穩(wěn)定性較好的軸承、提高軸承預(yù)載荷、減小軸承頂隙等;減小汽流激振力可以增大葉頂間隙并使其盡量均勻,或改變調(diào)節(jié)汽門的開啟順序和重疊度。此次治理采取的是第2種方法,即提高軸承載荷減小軸承頂隙,這是最常用也是最簡便的方法,取得了良好的效果,可為今后其他機(jī)組同類型故障的治理提供參考。
[1]張學(xué)延.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)診斷[M].北京:中國電力出版社,2008.
[2]施維新.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)及故障[M].2版.北京:中國電力出版,2008.
[3]寇勝利.汽輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)及現(xiàn)場平衡[M].北京:中國電力出版社,2007.
[4]崔亞輝,張俊杰,徐福海,等.某臺300MW機(jī)組汽流激振故障的分析和處理[J].汽輪機(jī)技術(shù),2012,54(2):158-160.
[5]丁學(xué)俊,劉順,黃來,等.600MW汽輪機(jī)葉輪偏心汽流激振力分析與模擬[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2010,30(5):342-346.
[6]張學(xué)延,張衛(wèi)軍,王延博.汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子突發(fā)性振動(dòng)問題分析[J].中國電力,2001,34(12):11-15.
[7]葉建槐,劉占生.非線性轉(zhuǎn)子一密封系統(tǒng)穩(wěn)定性與分岔[J].航空動(dòng)力學(xué)報(bào),2007,22(5):779-784.
(本文責(zé)編:劉芳)
TK 263.6
B
1674-1951(2015)07-0045-05
屈斌(1987—),男,天津人,助理工程師,從事汽輪機(jī)振動(dòng)方面的研究(E-mail:dajiangjun188@126.com)。
2014-12-23;
2015-06-03