隋安方
摘 要:利用西門子S7-300可編程控制器編寫的一個水池液位控制系統(tǒng),把WinCC作為人機對話界面,檢驗和操作PLC控制系統(tǒng)的運行,另外現(xiàn)場配置按鈕控制箱,方便現(xiàn)場進行手動啟停抽水泵。實踐證明,PLC可遍程控制器和電氣控制回路結(jié)合有利于工業(yè)水池液位的設(shè)計、檢測和維護,具有良好的應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞:PLC;氣動隔膜泵;S7-300編程軟件;WinCC
中圖分類號:TN873 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)14-0008-02
1 系統(tǒng)設(shè)計背景
在我廠CP工段,原料需要加熱至200 ℃以上的高溫在擠出機中成型,再經(jīng)過水冷等環(huán)節(jié)使之冷卻。我公司采用的是水冷槽進行冷卻料條,該方法從生產(chǎn)出料到冷卻切粒,無論是控制料條還是高溫設(shè)備的冷卻當(dāng)中都需要大量的循環(huán)冷卻水。循環(huán)水如果無法按時排出,所造成的損失是非常嚴重的,停產(chǎn)是必然的,工廠里大量的高溫設(shè)備也將在頃刻間變成一堆廢鐵,后果不堪設(shè)想。
我公司生產(chǎn)線原循環(huán)回水池一直是靠人工控制水位,由于工人的疏忽出過幾次事故,因抽干燒壞了幾臺泵,而且控制效果不是很理想。為了有效控制循環(huán)水的排出,保證安全、高效生產(chǎn),我和廠內(nèi)相關(guān)人員合作共同對該環(huán)節(jié)進行了技術(shù)創(chuàng)新,水位自動控制裝置包括PLC和人機界面WinCC,這兩種都是西門子的產(chǎn)品,兼容性較好。
此裝置可以根據(jù)使用者的要求,自動控制水池中水位的高低,當(dāng)水位高于預(yù)先設(shè)定水位時,水位控制裝置會自動啟動抽水泵進行排水,降到一定的水位后,抽水泵停止排水。另外,吸取教訓(xùn),將電動抽水泵改為氣動隔膜泵,可以有效地避免因抽空對泵的損壞,而且安全防爆。
2 PLC與WinCC的結(jié)合運用的意義
隨著PLC的發(fā)展,越來越多的產(chǎn)品已離不開它。PLC有可靠性高、體積小、功能強、程序設(shè)計簡單、靈活通用、維護方便等一系列優(yōu)點,在制造、冶金、能源、交通、化工、電力等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。PLC能使現(xiàn)在產(chǎn)品向微型化、網(wǎng)絡(luò)化、PC化和開放性等方向發(fā)展,使其更具有安全、實用等特性。WinCC人機界面的出現(xiàn)使西門子的PLC系統(tǒng)又上了一個新的臺階,它不僅可以監(jiān)視整個系統(tǒng)的運行情況并以數(shù)據(jù)、曲線、圖形、動畫等各種形式來反映PLC內(nèi)部位狀態(tài),存儲器數(shù)值,從而直觀反應(yīng)工業(yè)控制系統(tǒng)的流程、走向。而且通過人機界面操作可以改變PLC內(nèi)部位狀態(tài)和存儲器數(shù)值,從而參與過程控制。
工業(yè)控制自動化技術(shù)作為21世紀現(xiàn)代制造領(lǐng)域中最重要的技術(shù)之一,主要解決生產(chǎn)效率與一致性問題。雖然自動化系統(tǒng)本身并不直接創(chuàng)造效益,但它對企業(yè)生產(chǎn)過程有明顯的提升作用。大力發(fā)展工業(yè)自動化是加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、提高企業(yè)整體素質(zhì)、提高國家整體國力、調(diào)整工業(yè)結(jié)構(gòu)、迅速搞活大中型企業(yè)的有效途徑和手段。
3 設(shè)計理念
整改該液位控制具體分下面三步進行:
①將現(xiàn)場水位通過浮球開關(guān)信號值接入PLC系統(tǒng)DI模塊,邏輯運算后輸出,啟停電磁閥,電磁閥控制氣路的通斷,進而驅(qū)動氣動隔膜泵的啟停。
②組態(tài)方面:運用PLC系統(tǒng)梯形圖以達到自動跟蹤控制目的,在電腦WinCC人機界面加設(shè)一水位高低報警顯示及控制狀態(tài)界面。
③根據(jù)工藝提供參數(shù),對現(xiàn)場浮球開關(guān)進行固定位置,保證能夠在適當(dāng)?shù)臅r候啟停抽水泵。
經(jīng)過反復(fù)的參數(shù)調(diào)整調(diào)試后,控制已達預(yù)期效果,于是很快地就切換投入使用。但在正常運行了將近一個月,意想不到的事情發(fā)生了,中控室操作員向我們反映水位失控,我立即到現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)水池已滿正向外溢水而泵卻未運行。后來查出原因是由于浮球液位開關(guān)卡住失靈,導(dǎo)致無信號輸出而系統(tǒng)只能誤認為是低水位而停止輸出,但是由于現(xiàn)場與控制室之間距離較遠,去控制室手動操作就無法看到現(xiàn)場狀況,這樣就造成了檢修上的困擾,而且極易造成水池抽空對泵體造成損害,這主要是由于當(dāng)時設(shè)計時沒有考慮到這一點而遺留隱患,針對這項疏漏,我又在水池邊裝設(shè)了現(xiàn)場操作按鈕箱。當(dāng)液位控制器因故障無法投自動時,我們可以現(xiàn)場根據(jù)實際情況進行操作。加設(shè)這項保護可以預(yù)防當(dāng)液位浮球開關(guān)實際水位信號中斷或錯亂,其液位都可控制在所限制超高/超低水位范圍內(nèi),避免水池抽干或溢水事故。
4 液位控制系統(tǒng)設(shè)計
4.1 電氣控制回路的設(shè)計
液位控制的電氣圖如圖1所示。
VALUE:為氣動隔膜泵的氣源控制電磁閥,選型為24VDC供電,現(xiàn)場安裝有按鈕箱。
KA1:中間繼電器,在控制回路中起到自鎖的功能。
START:現(xiàn)場的啟動按鈕,需在手動狀態(tài)時有效。
STOP:停止按鈕,需在動狀態(tài)時有效。
KM1:主接觸器,選一組常開觸點控制電磁閥電源通斷,另選一組常開和常閉觸點控制啟停信號燈的指示。
AUTO/MAN:現(xiàn)場手自動切換按鈕,自動狀態(tài)下,能夠?qū)崿F(xiàn)無人操作自動控制電磁閥通斷,從而實現(xiàn)氣動隔膜泵的啟動停止。
4.2 PLC在液位控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
在這套控制系統(tǒng)中,PLC主要是采集現(xiàn)場生產(chǎn)信息,及時向人機界面?zhèn)魉透黝惿a(chǎn)狀態(tài)和數(shù)據(jù)如:高低液位開關(guān)的狀態(tài)、氣動隔膜泵控制電磁閥的狀態(tài)、各部件的傳感信號,使人機界面能以生動形象的動畫形式及時顯示出來,PLC根據(jù)程序運行結(jié)果和發(fā)布的指令來控制現(xiàn)場設(shè)備。繪制梯形圖如圖2所示。
圖中:
I0.0:代表現(xiàn)場按鈕箱就地/遠程旋鈕的狀態(tài);
I0.1:代表人機界面上手自動切換按鈕的狀態(tài);
I0.2:代表人機界面上手動狀態(tài)下啟停按鈕的狀態(tài);
I0.3:代表現(xiàn)場的水池液位下限浮球開關(guān)狀態(tài);
I0.4:代表現(xiàn)場的水池液位上限浮球開關(guān)狀態(tài)。
4.3 WinCC人機畫面的制作采用
使用SIMATIC WinCC Explorer編輯工具軟件完成此次畫面的制作。鑒于此系統(tǒng)為CP工段中的一個部分,所以在不改動原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上新加一個畫面,如圖3所示。
在畫面中設(shè)計了手動和自動選擇開關(guān),用于選擇在此畫面上手動操作,還是投入自動讓PLC控制現(xiàn)場隔膜泵自動啟停:手動停止和手動啟動兩個按鈕在投到手動才可以使用;高、低液位是顯示報警狀態(tài),能夠直觀反映出現(xiàn)場水池液位情況。
5 結(jié) 語
在整個設(shè)計過程中,此次畢業(yè)設(shè)計先后經(jīng)歷了五個階段,查找分析階段,總體設(shè)計階段,詳細設(shè)計階段,編程實現(xiàn)階段和程序調(diào)試階段,最終完成了一個基本實用的水池液位控制系統(tǒng)。通過這次畢業(yè)設(shè)計,受益匪淺,從中明白了許多道理,學(xué)到了很多新東西,為今后的工作打下了基礎(chǔ)。更重要的是,懂得了以前學(xué)習(xí)的東西還不夠,還要不斷的認真學(xué)習(xí)新知識,還有很多地方需要提高,并要在實際工作中不斷實踐,不斷提高設(shè)計和編程的能力,逐步彌補不足,以適應(yīng)時代發(fā)展的要求。采用電氣回路和PLC的雙控制系統(tǒng),硬件結(jié)構(gòu)簡單,響應(yīng)速度快,性價比很高,和其他系統(tǒng)相比具有極高的可靠性。經(jīng)現(xiàn)場使用考驗,性能穩(wěn)定,運行可靠。另外,還可以根據(jù)實際需要很方便地進行擴展。程序稍作修改,就可以滿足用戶不同的控制要求,對于現(xiàn)代工業(yè)控制及民生工程,控制系統(tǒng)還可以通過通訊模塊納入到整個監(jiān)控系統(tǒng)之中,體現(xiàn)出極大的靈活性和適應(yīng)性,具有很好的實際推廣價值。
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