西北機器有限公司 (陜西西安 710119) 徐宏杰 張金艷 段 偉
我公司生產的某型醫(yī)療設備上有一種弧形導軌,導軌圓弧面上需要加工若干向心均布孔。該孔數量多,位置度要求高,以前在通用機床上加工,不但工作效率低,而且打孔的精度較差、廢品率高,降低了產品的質量,增加了生產成本。為此,設計了一種專用的自動打孔機,主要由底座、動力頭、數控轉盤、定位鍵和夾具構成。
如附圖所示,底座1和數控轉盤3之間通過定位鍵2的聯接將其精準地定位,再通過壓板14及擋板4將數控轉盤3固定在底座1上;數控轉盤3和工作臺6通過定位板5和芯套7聯接在一起,工作臺6上的夾具8將弧形導軌9固定在其上,工作臺6隨著數控轉盤3的旋轉帶動弧形導軌轉動到相應位置。通過調整夾具8和定位螺釘11,可以實現對多種規(guī)格的不同厚度和直徑的弧形導軌9進行打孔,能有效利用該自動打孔機的優(yōu)勢,提高生產效率和打孔精度,節(jié)約生產成本。
安裝好各部件后,通過PLC程序控制數控轉盤的旋轉角度,使弧形導軌旋轉到要求孔位,開啟動力頭進行打孔,通過程序控制打孔角度和打孔深度。打孔結束后,動力頭退回原位,數控轉盤回到零位,松開夾具,更換導軌。
本設備關鍵在于弧形導軌(工件)和數控轉盤之間通過定位銷的聯接能達到精準的定位。數控轉盤和連接板通過定位板和芯套聯接在一起,連接板上的夾具將弧形導軌固定,連接板隨著數控轉盤的旋轉帶動弧形導軌轉動。
弧形導軌打孔機的組成
本設備和通用機床打孔相比具有以下優(yōu)點:①效率高,工件裝夾好之后,機器開始自動打孔至打孔結束,不需要人手操作,生產效率大大提高。②誤差小,通用機床打孔時人為的不可控因素較多,所以打孔的精度差、誤差較大,采用本發(fā)明上述問題均可解決,產品質量高。③降低生產成本,采用本設備打孔時,廢品率低,能夠有效節(jié)約成本。
經過實踐證明,本設備解決了長期以來通用機床打孔的不足,加工時間大大縮短,零件質量穩(wěn)定,數控程序簡單,可操作性好,大幅度地提高了生產效率和產品的質量,其操作方便、快捷,且打孔精度高、誤差小,降低了產品的成本,提高了產品的市場競爭力。
[1] 聞邦椿. 機械設計手冊[M]. 5版. 北京:機械工業(yè)出版社,2010.