摘 要:通過分析某300MW循環(huán)流化床(CFB)鍋爐風(fēng)水冷渣器的應(yīng)用和在運(yùn)行過程中發(fā)生的問題以及處理方法,針對風(fēng)水冷渣器設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)的問題進(jìn)行了研究和改造,提出了徹底解決的辦法,為以后采用風(fēng)水冷渣器的循環(huán)流化床鍋爐提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:300MW循環(huán)流化床鍋爐;風(fēng)水冷渣器;運(yùn)行問題;技改
引言
大型循環(huán)流化床鍋爐排渣口一般為側(cè)墻或后墻排渣。排渣方式大部分都配套為滾筒冷渣器進(jìn)行排渣,早起循環(huán)流化床機(jī)組也配套了風(fēng)水冷渣器,但由于煤的顆粒度控制不好和風(fēng)水冷渣器自身設(shè)計的問題導(dǎo)致風(fēng)水冷渣器不能長時間的安全穩(wěn)定運(yùn)行,一般表現(xiàn)為進(jìn)渣不好、室內(nèi)結(jié)焦、排不出渣、出渣口風(fēng)塵大等問題,最終不能長時間的運(yùn)行,給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來很大困惑,光進(jìn)不出,耗費(fèi)了大量的人力物力,最終沒有實現(xiàn)了風(fēng)水冷渣器應(yīng)有的優(yōu)勢,也沒有實現(xiàn)了推廣和應(yīng)用,也導(dǎo)致了風(fēng)水冷渣器長時間沒有得到大家的認(rèn)可。近幾年大型循環(huán)流化床鍋爐的迅速發(fā)展,對排渣系統(tǒng)提出了更高的要求,冷渣器系統(tǒng)的優(yōu)劣直接關(guān)系到鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性,一直也困擾大型化后鍋爐生產(chǎn)運(yùn)行的主要因素。文章針對風(fēng)水冷渣器運(yùn)行中出現(xiàn)了問題以及設(shè)備出現(xiàn)的故障進(jìn)行了分析和改進(jìn)。
1 簡介
山西平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司,裝機(jī)容量為2×50MW+2×300MW循環(huán)流化床直接空冷機(jī)組。
鍋爐采取兩臺風(fēng)水冷渣器和兩臺滾筒冷渣器聯(lián)合排渣的技術(shù)提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和靈活性,開拓了國內(nèi)兩種主流冷渣器在同一臺機(jī)組混搭使用的先河,充分利用風(fēng)水冷渣器排渣量大,冷卻效果好的特點(diǎn),結(jié)合滾筒冷渣器調(diào)節(jié)靈活,調(diào)節(jié)精度相對較高且直接簡單的特點(diǎn),從而實現(xiàn)了大型循環(huán)流化床鍋爐有效相對準(zhǔn)確的床壓調(diào)節(jié),以及有限空間布置盡量少的設(shè)備,節(jié)能降耗、節(jié)約空間、節(jié)約投資,排渣保障性高,風(fēng)水冷渣器為主,滾筒冷渣器為輔,滾筒冷渣器日常靈活調(diào)節(jié)床壓。風(fēng)水冷渣器連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,優(yōu)勢互補(bǔ),既能滿足燃用劣質(zhì)煤時的排渣壓力,又能滿足雙布風(fēng)板鍋爐運(yùn)行床壓的自動控制,避免翻床。在煤質(zhì)發(fā)生狀況的時候,表現(xiàn)尤為出色,體現(xiàn)出煤質(zhì)適應(yīng)性廣的特點(diǎn),從而保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,豐富了我國冷渣器的運(yùn)行管理經(jīng)驗。
2 風(fēng)水冷渣器運(yùn)行時出現(xiàn)的問題:
風(fēng)水冷渣器在運(yùn)行中也暴露出許多問題,有設(shè)計的問題,也有操作不當(dāng)?shù)膯栴},冷渣器常見的問題故障如下。
(1)風(fēng)水冷渣器發(fā)生故障時,由于外接回風(fēng)管至爐膛,發(fā)生反竄熱煙氣現(xiàn)象,需提高的爐膛負(fù)壓才能處理問題;(2)操作不當(dāng)如進(jìn)渣量突然增大、導(dǎo)致風(fēng)量變小時,容易結(jié)焦,清理起來比較困難;(3)回風(fēng)管與爐膛結(jié)合處運(yùn)行時間長,澆注料沖刷磨損嚴(yán)重,水冷壁管裸露磨損泄漏;(4)出渣口處粉塵大、出渣管磨損大、影響現(xiàn)場環(huán)境; (5)進(jìn)渣管燒紅,一旦進(jìn)渣就會造成進(jìn)渣管通紅,熱量損失,現(xiàn)場安全、環(huán)境受到影響;(6)進(jìn)渣量大的情況下,冷卻水量不足,導(dǎo)致出水溫度超溫,嚴(yán)重時,外部受熱面聯(lián)箱燒紅發(fā)生,嚴(yán)重影響安全穩(wěn)定運(yùn)行。
3 運(yùn)行出現(xiàn)的問題原因分析
(1)風(fēng)水冷渣器工作原理主要靠風(fēng)和水來進(jìn)行冷卻爐渣,風(fēng)來自一次冷風(fēng),進(jìn)入風(fēng)水冷渣器后進(jìn)行流化和冷卻,換熱后的熱風(fēng)通過風(fēng)水冷渣器頂部回風(fēng)管接入爐膛,來消除熱風(fēng)去向同時補(bǔ)充爐膛用風(fēng)。機(jī)組運(yùn)行中一旦冷渣器停運(yùn)檢修,爐膛的熱量就通過回風(fēng)管返回到風(fēng)水冷渣器,因冷渣器內(nèi)部檢修,一次冷風(fēng)不進(jìn)入,無法密封回風(fēng)管返回的熱量,熱風(fēng)溫度很高,影響檢修。(2)操作不當(dāng)帶來的問題,如進(jìn)渣量突然增大、出現(xiàn)進(jìn)渣量大的問題,主要是爐膛出口處結(jié)焦或堵塞導(dǎo)致風(fēng)水冷渣器不進(jìn)渣,一旦疏通后,進(jìn)渣門開關(guān)也滯后,來不及及時切除,熱渣的流動性非常好,很快風(fēng)水冷渣器進(jìn)入的紅渣超量,對應(yīng)情況下的一次流化風(fēng)量就減小,流化不好,就容易結(jié)焦。清理起來比較困難;其次還有就是風(fēng)水冷渣器風(fēng)室的風(fēng)門開度,風(fēng)量等不匹配都會造成結(jié)焦。(3)回風(fēng)管與爐膛結(jié)合處,運(yùn)行時間長,澆注料沖刷磨損嚴(yán)重,分析為此處風(fēng)速快并伴有細(xì)顆粒的渣對其沖刷,造成澆注料磨損,一旦露出水冷壁管就會發(fā)生磨損泄漏,機(jī)組被迫停運(yùn)。其次就是回風(fēng)口的口徑和走向的變化,都會影響回風(fēng)的速度和角度。(4)出渣口處粉塵大、出渣管磨損大、影響現(xiàn)場環(huán)境,是風(fēng)水冷渣器運(yùn)行的一大通病,因風(fēng)和渣從出口排出,造成出渣的速度增大,渣和灰對排渣管的沖刷很快,無法節(jié)流,一旦出渣管磨損就造成現(xiàn)場環(huán)境污染嚴(yán)重。(5)進(jìn)渣管燒紅,進(jìn)渣就會造成進(jìn)渣管燒的通紅,尤其是與爐膛結(jié)合處,給安全帶來很大的隱患,同時熱量損失,現(xiàn)場環(huán)境受到影響。(6)進(jìn)渣量大的情況下,冷卻水量不足,導(dǎo)致出水溫度超溫,嚴(yán)重時,外部受熱面聯(lián)箱燒紅發(fā)生,影響安全穩(wěn)定運(yùn)行。分析為:低溫區(qū)水溫溫升很小,高溫區(qū)溫升較大,兩者偏差大,同樣進(jìn)入冷卻器的水量和水溫,不同區(qū)域的渣溫,對它們的換熱也不同,就造成高溫區(qū)域的水溫超溫,渣量突增嚴(yán)重時,高溫區(qū)域冷卻水汽化,受熱面得不到冷卻,受熱面聯(lián)箱燒紅現(xiàn)象發(fā)生,給冷渣器冷卻水管帶來隱患。
4 改進(jìn)措施
風(fēng)水冷渣器暴露出的問題,在技改過程中都對其進(jìn)行了處理。
(1)針對提爐膛負(fù)壓處理風(fēng)水冷渣器缺陷的問題,研究采用雙向氣動插板門安裝在回風(fēng)管上,在冷渣器檢修時,將其關(guān)閉,既不用提負(fù)壓又能保證回風(fēng)管不返熱煙氣,人員安全也得到了保證。(2)中溫室結(jié)焦后非常難清理,由于人無法進(jìn)入,在現(xiàn)有的孔洞基礎(chǔ)上稍作調(diào)整,增大了一圈,方便了人進(jìn)出,可以自由的進(jìn)出清理焦塊;在進(jìn)渣門上也做了技改,由原來單側(cè)氣動控制三根插棍,手動控制四根插棍,改造為對側(cè)各氣動控制三根插棍,手動控制一根插棍,在發(fā)生進(jìn)渣量大的情況下,氣動插棍能及時的將其切除進(jìn)渣,避免了手動去操作耽誤時間。(3)在回風(fēng)管與爐膛結(jié)合處澆注料上做了一圈凸臺,類似于防磨梁,大大減輕了飛灰對此區(qū)域澆注料的磨損;同時對口徑及角度也進(jìn)行了修正,避免了磨損泄漏。(4)現(xiàn)將出渣口處加裝新型排渣緩沖裝置,緩沖倉維持一定的料封,根據(jù)風(fēng)水冷渣器內(nèi)的床壓控制出渣量,邊進(jìn)邊出,始終緩沖倉內(nèi)存有一定量的爐渣,減少了粉塵的排放和下渣管的磨損,同時將負(fù)壓吸塵管切除,減少了引風(fēng)機(jī)的出力,現(xiàn)場環(huán)境大大改善。(5)將進(jìn)渣管改造為膜式水冷套下渣管,利用膜式壁結(jié)構(gòu)將冷卻水引入,同時管內(nèi)敷設(shè)澆注料,避免紅渣和水冷管道接觸,減少熱應(yīng)力和磨損,其次在結(jié)構(gòu)上改進(jìn)預(yù)留了水平捅渣口和垂直捅渣口,方便事故情況下疏通工作。在與爐膛結(jié)合處采用澆注料澆筑的方式,通過改造現(xiàn)進(jìn)渣管不在通紅。(6)冷卻水不足的情況;現(xiàn)將低溫區(qū)進(jìn)水管上加裝一道手動調(diào)整門,來控制進(jìn)入低溫冷卻器水量,因低溫冷卻器換熱量少,需水量也少,根據(jù)出水溫度加以控制,而多余的水量就進(jìn)入高溫冷卻器內(nèi),更好地進(jìn)行換熱冷卻,最后兩者水溫度混合溫差較小,減少熱應(yīng)力。避免了冷卻水不足的問題。
5 結(jié)束語
(1)通過技術(shù)改造后,風(fēng)水冷渣器檢修時,不再提爐膛負(fù)壓處理缺陷,減少了引風(fēng)機(jī)的出力,提高了鍋爐效率。(2)利用膜式水冷壁下渣管,解決了下渣管燒紅的問題,熱量回收,環(huán)境改善,安全性提高。(3)新型排渣緩沖裝置,解決了排渣管、給料機(jī)磨損的問題,起到了節(jié)能降耗的作用。每年節(jié)約費(fèi)用約30萬左右。(4)經(jīng)過一系列的改造和運(yùn)行的優(yōu)化,分析了原設(shè)計方面的不足,提出解決風(fēng)水冷渣器技術(shù)的方法,計算了風(fēng)水冷渣器的流化風(fēng)量、料層差壓以及各風(fēng)室風(fēng)門的開度,使冷渣器運(yùn)行水平大幅提升。也使得我國大型風(fēng)水冷渣器能得到大力推廣和應(yīng)用。對于今后采用大型風(fēng)水冷渣器的機(jī)組提供了借鑒和參考。
參考文獻(xiàn)
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[2]郭濤.300MWCFB鍋爐配套流化床式冷渣器的開發(fā)與應(yīng)用[R].西安熱工研究院有限公司,2009.
作者簡介:劉建國(1980-),男,職稱:助理工程師,工作單位:山西平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司,鍋爐運(yùn)行專工。