【摘要】高爐爐缸局部熱流強(qiáng)度偏高,被迫采取堵風(fēng)口措施,在長期堵一個(gè)風(fēng)口的條件下,通過上下部調(diào)劑等一系列措施下,強(qiáng)化冶煉,取得良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),適應(yīng)競爭日趨激烈的市場環(huán)境。
【關(guān)鍵詞】堵風(fēng)口;上部調(diào)劑;下部調(diào)劑
一、前言
現(xiàn)狀:唐鋼不銹鋼1#高爐為450m3高爐,2013年4月29日開爐以來經(jīng)過一年多的生產(chǎn)以來,由于各種原因?qū)е聽t缸東北側(cè)溫度持續(xù)上升(溫度偶7.846米H點(diǎn)、7.5米G點(diǎn)對(duì)應(yīng)冷卻壁三14、三16),且熱流強(qiáng)度逼近警戒值。針對(duì)爐缸溫度異常升高且熱流強(qiáng)度逼近警戒值,采取提高該部位冷卻強(qiáng)度、爐體灌漿、適當(dāng)提高入爐鈦負(fù)荷等綜合護(hù)爐措施,于2014年6月16日開始封堵8#風(fēng)口。通過優(yōu)化調(diào)整操作制度、強(qiáng)化過程參數(shù)控制、加強(qiáng)外圍協(xié)調(diào)組織等措施,實(shí)現(xiàn)了爐況長期穩(wěn)定順行和獲得較好的技術(shù)技經(jīng)指標(biāo)。
唐山不銹鋼爐缸熱流強(qiáng)度參考:
熱流強(qiáng)度計(jì)算公式:
二、綜合護(hù)爐
在長期堵8#風(fēng)口同時(shí).采取一系列綜合護(hù)爐措施,確保冷卻壁三14、三16熱流強(qiáng)度在警戒值以下。
1、提高冷卻強(qiáng)度
對(duì)冷卻壁三14、三16由常壓供水改為高壓供水,并且兩次采取灌漿措施(灌漿要注意開孔的位置,否則灌漿料打不進(jìn)去,效果不好)。
2、加強(qiáng)爐前操作管理.維護(hù)好鐵口工作
鐵口泥包不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)鐵口鉆漏和淺鐵口,鐵水對(duì)爐缸內(nèi)壁沖刷嚴(yán)重。維護(hù)好鐵口工作是護(hù)爐的關(guān)鍵。一方面,提高炮泥質(zhì)量,外購高質(zhì)量炮泥;另一方面,抓爐前工的日常操作,穩(wěn)定泥包工作,維持鐵口深度在1.7米左右。
3、適當(dāng)提高入爐鈦負(fù)荷
配入外購高鈦球,適當(dāng)提高入爐鈦負(fù)荷,提至[Ti]達(dá)到0.120%以上,在危急時(shí)要將[Ti]提高到0.15%或0.2%,待見效后,再逐步退回到0.120%,近期因燒結(jié)需要加入海沙,致使燒結(jié)中含Ti提高,要注意高太球的增減,避免含Ti過高影響爐況順行。
三、護(hù)爐前提下的高爐強(qiáng)化措施
不銹鋼1#高爐經(jīng)過近半年多時(shí)間的護(hù)爐實(shí)踐,在合理護(hù)爐,確保爐體安全前提下,逐步摸索高爐操作制度,適當(dāng)強(qiáng)化高爐操作。在高爐長期堵8#風(fēng)口生產(chǎn)過程中,逐步調(diào)整建立了新的操作爐型。確保了爐況長期穩(wěn)定 順行。獲得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
1、下部調(diào)劑
下部調(diào)劑的主要目的是控制合理的鼓風(fēng)動(dòng)能和冶煉強(qiáng)度。
控制合理鼓風(fēng)動(dòng)能的意義是:
(1)有利于生產(chǎn)穩(wěn)定,取得良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);(2)有利于高爐作業(yè)、延長高爐壽命。對(duì)于一個(gè)正常的高爐來說,提產(chǎn)是一個(gè)主要的任務(wù),但對(duì)于需要護(hù)爐的高爐來說產(chǎn)量不宜過高。
實(shí)踐及理論證實(shí),高爐爐缸爐底的侵蝕,主要是由于陶瓷杯被侵蝕嚴(yán)重,鐵水滲透到炭磚中,使炭磚脆化變質(zhì),再加之爐缸內(nèi)鐵水環(huán)流的沖刷作用而彤成的,另外死料柱直接沉降在爐底上,減小了死料柱與爐底之間的鐵流通道,降低了爐缸透液性,加重了鐵水環(huán)流,縮短了爐缸爐底的壽命。
因此控制合理的冶煉強(qiáng)度,有理于高爐的長壽。
風(fēng)口的調(diào)整主要考慮在長期堵8#風(fēng)口的情況下,保證初始煤氣流分布合理。維持相對(duì)合理的鼓風(fēng)動(dòng)能和實(shí)際風(fēng)速。保證爐缸良好的工作狀態(tài)。風(fēng)口面積由原來的0.12966m2調(diào)整為0.13239m2,保證合理產(chǎn)量的同時(shí)通過逐步調(diào)整風(fēng)口的面積、布局及長度等(調(diào)整視情況而定)。重新建立合理的操作爐型,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定下部初始煤氣流分布的目的。
2、上部調(diào)劑
1#高爐以穩(wěn)定焦炭平臺(tái)為基礎(chǔ),合理確定礦角環(huán)位和布料圈數(shù),增加焦、礦層厚度,減弱礦、焦層的界面效應(yīng),礦批穩(wěn)定在19.3噸左右,最高礦批19.5噸,以穩(wěn)定上部煤氣流分布。堵8#風(fēng)口以后,為適應(yīng)冶強(qiáng)的降低,上部縮小礦批,礦批由19.3t退至18.8t,隨著原燃料的變化,在保證中心氣流的同時(shí),適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣氣流,裝法由礦34.5/10、焦33/10逐步調(diào)整為礦33.5/10、焦32/10,料線1.3米。上部裝法基本確立,后續(xù)以此為基礎(chǔ)進(jìn)行微調(diào)。減少長期堵8#風(fēng)口氣流對(duì)爐況的影響。
3、熱制度與造渣制度
根據(jù)原燃料情況及爐前渣鐵樣分析,合理確定配料計(jì)算爐渣堿度。在護(hù)爐期間,適當(dāng)提高人爐鈦負(fù)荷,保充足物理熱,控制較高鐵溫,適當(dāng)降低生鐵[Si],爐渣堿度必須滿足渣鐵流動(dòng)性,確保爐況穩(wěn)定順行。
4、冷卻制度
冷卻制度調(diào)整主要依據(jù)是高爐的冶煉強(qiáng)度與冷卻強(qiáng)度的匹配關(guān)系,另外考慮不銹鋼1#高爐東北側(cè)爐缸局部溫度異常升高后的安全生產(chǎn)問題,進(jìn)行逐步調(diào)整。對(duì)東北側(cè)爐缸局部水溫差異常升高部位(爐缸三14、三16冷卻壁)強(qiáng)化冷卻;由于冶煉強(qiáng)度相對(duì)降低了,爐體整體冷卻強(qiáng)度也應(yīng)相對(duì)降低,加強(qiáng)爐體溫度及水溫差檢測。及時(shí)調(diào)整冷卻水量。
5、進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化操作
根據(jù)長期堵風(fēng)口綜合護(hù)爐時(shí)期爐況運(yùn)行特點(diǎn),將裝料制度、熱渣制度、送風(fēng)操作制度、槽下篩分等逐項(xiàng)逐步修改完善,使之標(biāo)準(zhǔn)化、制度化;對(duì)高爐操作的參數(shù):送風(fēng)參數(shù)、裝料參數(shù)、渣鐵參數(shù)和冷卻參數(shù),逐步完善并實(shí)行數(shù)量管理。避免操作參數(shù)的大幅度波動(dòng),造成爐況波動(dòng),影響生產(chǎn),盡量將人為因素影響高爐順行降到最低。嚴(yán)格要求爐內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化操作.確保爐況受控。根據(jù)不同階段冶煉條件的變化,及時(shí)制定詳盡的操作方針,統(tǒng)一操作思想,真正做到四班統(tǒng)一操作。
四、結(jié)束語
唐山不銹鋼1#高爐長期堵一個(gè)風(fēng)口作業(yè),通過摸索匹配四大基本制度,抓各項(xiàng)管理及細(xì)節(jié)操作,完善標(biāo)準(zhǔn)化操作,重新建立合理的操作爐型。在生產(chǎn)實(shí)踐中尋找“切實(shí)有效護(hù)爐”與“適當(dāng)強(qiáng)化”的最佳結(jié)合方式,即能維持爐況長期穩(wěn)定 順行,又能取得較好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
從長遠(yuǎn)效益看,高爐的強(qiáng)化冶煉必須建立在高爐長壽、爐體安全基礎(chǔ)之上。
參考文獻(xiàn)
[1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè).北京:冶金工業(yè)出版社,2005:217—312.