【摘要】目前,備用電源自動投切裝置在電力系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,其動作正確與否是能否提高供電可靠性的關(guān)鍵,本文就本地區(qū)一起110kV內(nèi)橋接線變電站高、中壓側(cè)自投均未動的原因進行分析,提出相應(yīng)的反事故措施。
【關(guān)鍵詞】內(nèi)橋接線;內(nèi)橋備自投;分段備自投;反措
一、前言
備用電源自動投切裝置(簡稱備自投)是指當(dāng)工作電源因故障或失電被斷開后,能自動而且迅速的將備用電源投入工作或?qū)⒂脩羟袚Q到備用電源上去從而不至于使用戶停電的一種裝置。
一、事故經(jīng)過
2013年夏季某日,本地區(qū)大風(fēng),該站#2進線因薄膜纏繞,其電源側(cè)開關(guān)距離I段、零序I段保護動作跳閘,重合不成。該站T2主變失電;35kV II段母線因35kV分段300開關(guān)自投未動導(dǎo)致失電;繼而無其他任何保護動作信號來,故障點及失電區(qū)域如圖二所示。值班調(diào)控員查明原因后,遙控操作拉開T2主變302開關(guān),合上35kV分段300開關(guān),恢復(fù)對35kV II段母線供電。
二、故障點初步判定
在這次事故中,該站T2主變差動保護沒有動作,而其#2進線的上級電源線路開關(guān)距離I段、零序I段保護動作跳閘,重合不成,可以初步判斷故障有兩種可能:
(1)T2主變差動保護范圍內(nèi)沒有故障,則以#2進線永久性故障線路故障可能性較大;
(2)因#2進線線路較短,線路距離I段、零序I段保護范圍可以延伸至T2主變高壓側(cè)繞組,故不排除因T2主變差動保護拒動導(dǎo)致線路電源側(cè)跳閘。
后經(jīng)線路工區(qū)匯報,證實故障系#2進線電源側(cè)跳閘系因薄膜纏繞導(dǎo)致短路引起。
三、110kV橋開關(guān)自投未動作原因分析
該站高壓側(cè)自投使用的是PSP-642型數(shù)字式備用電源自投裝置,其輸入為:110kV I、II段母線電壓和10kV I、II段母線電壓,#1進線711開關(guān)、#2進線712開關(guān)電流,#1進線711開關(guān)、#2進線712開關(guān)、110kV內(nèi)橋700開關(guān)位置信號等,其110kV橋自投的動作模式有兩種,邏輯簡圖如圖三所示。
(一)充電條件
1、110kV I段母線、II段母線均三相有壓(大于Udz3);
2、110kV #1進線711開關(guān)、#2進線712開關(guān)在合位,110kV內(nèi)橋700開關(guān)在分位;
3、滿足條件(1)、(2)后經(jīng)裝置整定時間10S后充電完成。
(二)放電條件
1、110kV內(nèi)橋700開關(guān)在合位;2、110kV I段母線、II段母線均不滿足三相有壓(三相電壓均小于Udz3),延時15s放電;3、有外部閉鎖信號;4、手分110kV #1進線711開關(guān)或#2進線712開關(guān);5、110kV #1進線711開關(guān)、#2進線712開關(guān)或110kV內(nèi)橋700開關(guān)的TWJ異常;6、遠方退出備自投等。
(三)110kV橋自投動作模式
110kV橋自投動作模式有兩種:
1、檢110kV I段母線、10kV I段母線無壓,110kV II段母線有壓,同時#1進線711開關(guān)無流,4.5秒跳#1進線711開關(guān),再經(jīng)0.5秒合#2進線712開關(guān);
2、檢110kV II段母線、10kV II段母線無壓,110kV I段母線有壓,同時#2進線712開關(guān)無流,4.5秒跳#2進線712開關(guān),再經(jīng)0.5秒合#1進線711開關(guān)。
(四)事故原因分析
從自投的設(shè)計原理上來說,該站110kV#2進線永久性故障跳閘發(fā)生后,將導(dǎo)致110kV II段母線失電,此時該站110kV自投本應(yīng)動作,跳開#2進線712開關(guān),合上110kV內(nèi)橋700開關(guān),有效避免110kV II段母線、T2主變和35kV II段母線的持續(xù)失電。所以,110kV自投未能動作,是導(dǎo)致這次事故停電范圍擴大的直接原因。
經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),并未發(fā)生任何導(dǎo)致引起自投放電信號的產(chǎn)生,根本原因是該站缺乏單獨的10kV電壓元件退出壓板,故在110kV #2進線失電的情況下,因10kV II段母線仍然有壓(#1主變供),未能滿足110kV內(nèi)橋自投動作條件,導(dǎo)致自投未動作。
(五)整改措施
1、建議廠家在變電站采用三圈變時,可考慮電壓元件檢無壓時采用三選二的方式,即110kV、35kV、10kV電壓元件中有兩組動作即可,實際受電壓輸入端口個數(shù)所限,暫時無法解決。
2、在反措未實現(xiàn)前,遇有中、低壓側(cè)開口等特殊運行方式時,盡量避免采用橋自投,必要時應(yīng)做相應(yīng)的方式調(diào)整,如采用一線帶兩變等運行方式,防止類似事故的再次發(fā)生。
3、10kV電壓元件接入的目的是為防止110kV PT斷線時備自投誤動,故取主變對應(yīng)的10kV母線失壓作為另一判據(jù)。而在主變10kV側(cè)開口時,必須將其退出,所以反措提出,要求加裝10kV電壓元件投退壓板,使得輸入自投裝置的電壓與自投方式所適應(yīng),目前該項反措已完成。
五、結(jié)束語
對于110kV及以下電網(wǎng),為限制短路電流,簡化系統(tǒng)中繼電保護的配置,往往實行開環(huán)運行,所以110kV及以下變電站以終點站的方式運行較多。備自投裝置是提高電網(wǎng)供電可靠性有效的手段之一,它們以其原理簡單、費用低廉等優(yōu)點得到廣泛應(yīng)用,但各種綜合因素往往會導(dǎo)致自投不成功,從而阻礙我們對持續(xù)供電目標的實現(xiàn),所以我們要充分利用好備用電源自動投入裝置,加強反事故措施的執(zhí)行力度,減少工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的損失,以期最大限度提高電力系統(tǒng)的經(jīng)濟效益,并減少運行和檢修人員工作量。
參考文獻
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