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      600 MW超超臨界汽輪機振動問題分析及處理

      2015-04-24 06:56:30邴漢昆郭佳雷陳浩龐樂
      綜合智慧能源 2015年9期
      關(guān)鍵詞:啟機沖轉(zhuǎn)盤車

      邴漢昆,郭佳雷,陳浩,龐樂

      (華電電力科學研究院,杭州 310030)

      0 引言

      在國產(chǎn)600MW機組中,汽輪發(fā)電機組高中壓轉(zhuǎn)子經(jīng)常因運行操作不當或其他原因而彎曲,主要表現(xiàn)為機組帶負荷運行時振動不大,但啟機或停機過程過臨界時振動超標,甚至引起跳機,嚴重影響機組的安全運行。

      目前,大型汽輪發(fā)電機組轉(zhuǎn)子彎曲故障的常見處理方法有2種:一是直軸處理,即給轉(zhuǎn)子施加直軸載荷,將轉(zhuǎn)子校直;二是通過切削加工,去除彎曲變形所帶來的不平衡量。這2種處理方法所需工期較長、費用較高,且具有一定風險。因此,針對彎曲變形量較小的轉(zhuǎn)子,可以考慮對其進行現(xiàn)場加重來補償其不平衡質(zhì)量。

      1 機組概況

      某600 MW機組系CCLN600-25/600/600型超超臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機。高中壓轉(zhuǎn)子的徑向軸承采用無扭轉(zhuǎn)四瓦塊可傾瓦軸承,低壓轉(zhuǎn)子采用二瓦塊可傾瓦軸承,對中性能良好;發(fā)電機采用端蓋式軸承,由端蓋支撐軸承載荷;軸承采用下半兩塊可傾式軸瓦,能自動調(diào)整負荷中心,穩(wěn)定性強,抗油膜擾動能力強。軸系結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 軸系結(jié)構(gòu)

      2 機組振動情況[1-2]

      機組在帶負荷正常運行時,除#1,#2瓦振動超標外,其他軸瓦振動均在70 μm以下,機組停機過程中過臨界時振動偏大,振動數(shù)據(jù)見表1。檢修期間對高中壓轉(zhuǎn)子彎曲量進行測量,最大彎曲部位位于中壓缸第2級處,達130 μm。由于檢修工期限制,轉(zhuǎn)子沒有返廠處理。

      表1 機組停機及過臨界時振動值 μm

      機組檢修后啟動,沖轉(zhuǎn)前盤車時偏心為65 μm,23:30開始沖轉(zhuǎn),根據(jù)以往經(jīng)驗振動保護值設(shè)定為250 μm,機組過臨界過程由于2X振動超標跳機,振動值見表2。降速至600 r/min后,23:56再次進行沖轉(zhuǎn),定速1200r/min,穩(wěn)定25min,定速期間振動爬升;00:26降速至600 r/min,暖機10 min后開始第2次沖轉(zhuǎn),根據(jù)歷史啟機振動值將振動保護值調(diào)整為300 μm,當轉(zhuǎn)速為1300r/min時,2X 振動達370μm,再次跳機,振動見表3。

      表2 第1次沖轉(zhuǎn)過臨界時振動值 μm/μm∠(°)

      表3 第2次沖轉(zhuǎn)過臨界時振動值 μm/μm∠(°)

      當停機過程中轉(zhuǎn)速降為120 r/min時,#2瓦瓦溫由46℃突然上升為76℃。停機后對#2瓦進行檢查,狀態(tài)良好,初步懷疑瓦溫突然升高與油質(zhì)有關(guān)。

      停機期間對晃度進行了實時監(jiān)測。轉(zhuǎn)速降為500 r/min時,偏心為61μm;40r/min時,偏心為47μm;20 r/min時,偏心為40 μm且一直平穩(wěn)在此值;投盤車40 s后,偏心變?yōu)?1μm,1min后偏心為30μm,再12s后,偏心變?yōu)?3μm并維持在此值不再變化。

      3 振動分析及處理[3]

      根據(jù)機組啟機過程振動情況,機組首次沖轉(zhuǎn)過臨界過程中跳機后降速至600 r/min后再次沖轉(zhuǎn),當轉(zhuǎn)速達到1200r/min時,暖機停留過程中振動爬升,通過頻譜分析發(fā)現(xiàn)有高頻成分,判斷發(fā)生了碰磨,而就地聽針監(jiān)測結(jié)果與測量結(jié)論相吻合。根據(jù)常規(guī)運行經(jīng)驗,機組在低轉(zhuǎn)速下發(fā)生碰磨,應(yīng)該進行長時間暖機直到碰磨消除才可以繼續(xù)沖轉(zhuǎn),據(jù)此定速1200 r/min暖機,由于發(fā)生碰磨導(dǎo)致振動爬升。存在原始彎曲的轉(zhuǎn)子在臨界轉(zhuǎn)速以下發(fā)生碰磨會加重轉(zhuǎn)子彎曲,從而導(dǎo)致再次沖轉(zhuǎn)過臨界時振動大幅增大。

      針對以上情況,為測得轉(zhuǎn)子過臨界時的振動值,決定在機組進行長時間盤車后再次沖轉(zhuǎn),調(diào)取了歷次啟機過臨界時的振動值,將#1,#2瓦振動保護調(diào)整為310 μm。此次啟動設(shè)定2套啟動方案:(1)定速600r/min檢查后,繼續(xù)在1200r/min暖機查看振動情況,通過長時間暖機使碰磨消除;(2)由于大修期間汽封間隙調(diào)整較大,且上次沖轉(zhuǎn)過程中頻譜分析其碰磨分量較小,推斷不會發(fā)生嚴重碰磨,因此決定定速600 r/min進行簡短檢查,檢查正常后直接沖轉(zhuǎn)2000 r/min,防止轉(zhuǎn)子碰磨導(dǎo)致的熱彎與原始彎曲疊加而造成嚴重影響,該啟動方案存在一定風險,需要做好嚴密的防范措施。

      經(jīng)商討決定采取第2種方案,機組在盤車將近8 h后再次進行沖轉(zhuǎn),順利通過臨界轉(zhuǎn)速,振動數(shù)據(jù)見表4。

      表4 第3次沖轉(zhuǎn)過臨界時振動值 μm/μm∠(°)

      對以上采集數(shù)據(jù)進行分析,確定了高中壓轉(zhuǎn)子動平衡方案,由于現(xiàn)場實際原因,轉(zhuǎn)子中間平衡孔無法加重,因此只能選擇兩端加重方式進行平衡處理,最終在#1,#2瓦各加重870 g。由于加重時間較長,又為兩端對稱加重,導(dǎo)致加重后再次投入盤車偏心達到130 μm,因此,決定以轉(zhuǎn)子加重位置為基準翻轉(zhuǎn)180°放置1.5 h后再次投入盤車,盤車4 h后偏心為47 μm,于是機組再次沖轉(zhuǎn)。

      機組加重后首次沖轉(zhuǎn),將振動保護值維持在310 μm,轉(zhuǎn)子過臨界時#2瓦振動 304 μm,升速至3000r/min,振動數(shù)據(jù)見表5。根據(jù)以往經(jīng)驗初步懷疑兩端加重對一階不平衡分量響應(yīng)較小,決定對加重方案進行調(diào)整。隨后,機組進行了閥門嚴密性試驗。在轉(zhuǎn)子降速過臨界時相比加重后首次沖轉(zhuǎn)過臨界振幅大幅下降,且再次定速3000 r/min時,振動數(shù)據(jù)見表6。通過分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):(1)加重期間導(dǎo)致的轉(zhuǎn)子臨時彎曲沒有完全恢復(fù);(2)機組盤車時間不足。

      由于負荷要求,決定暫時不對機組進行處理并維持現(xiàn)狀運行,由于相位沒有發(fā)生明顯變化,只需再次尋找機會對加重質(zhì)量進行調(diào)整,機組帶負荷后#1,#2瓦振動沒有明顯變化。鑒于機組過臨界振動值仍偏大,因此對機組運行提出以下意見:(1)將機組#1,#2瓦振動保護值維持在300μm,后續(xù)尋找機會進行升降速過臨界試驗,觀察過臨界振動值,如果每次振動重復(fù)性較好,將#1,#2瓦振動保護值調(diào)整為規(guī)定值250 μm;(2)由于轉(zhuǎn)子存在彎曲,轉(zhuǎn)子冷態(tài)和熱態(tài)沖轉(zhuǎn)過臨界時振動差別很大,每次沖轉(zhuǎn)前對比轉(zhuǎn)子停機時偏心,確?;謴?fù)到停機之前的偏心值才可進行沖轉(zhuǎn)。

      表5 機組加重后沖轉(zhuǎn)過臨界時振動值μm/μm∠(°)

      表6 機組閥門嚴密性試驗過臨界時振動值 μm/μm∠(°)

      4 結(jié)束語

      機組高中壓轉(zhuǎn)子彎曲導(dǎo)致每次啟機需要上調(diào)振動保護值來沖轉(zhuǎn)過臨界,本文通過動平衡將轉(zhuǎn)子過臨界振動值調(diào)整到了規(guī)定保護值以下。由于現(xiàn)場實際情況,此次動平衡選擇加重響應(yīng)較小的兩端對稱加重方式進行,解決了現(xiàn)場問題。

      [1]顧晃.汽輪發(fā)電機組的振動與平衡[M].2版.北京:中國電力出版社,1998.

      [2]寇勝利.汽輪發(fā)電機組的振動及現(xiàn)場平衡[M].北京:中國電力出版社,2007.

      [3]劉石,楊群發(fā).超臨界600 MW機組振動問題分析與軸系平衡[J].廣東電力,2007,20(9):43 -46.

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