薛志敏,曾 睿
(中山嘉明電力有限公司,廣東 中山 528437)
所謂燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán),就是將燃?xì)廨啓C(jī)循環(huán)和汽輪機(jī)循環(huán)組合成一個整體的熱力循環(huán),并利用梯級能量提高整個熱力循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)的循環(huán)效率。壓氣機(jī)是S109FA燃?xì)廨啓C(jī)的關(guān)鍵組件,其作用是從周圍環(huán)境連續(xù)不斷地吸入空氣,并將空氣壓縮增壓后連續(xù)不斷地供給燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室。由于國內(nèi)同類型機(jī)組壓氣機(jī)發(fā)生了幾起壓氣機(jī)葉片斷裂事故,造成了極大的經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響,為此某電廠在大修期間增加了壓氣機(jī)改造項目。
S109FA機(jī)組壓氣機(jī)改造后,該電廠機(jī)組在穩(wěn)定負(fù)荷260 MW加載至額定負(fù)荷390 MW的過程中,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度波動偏大,出現(xiàn)溫度下降接近40℃的異?,F(xiàn)象。該機(jī)組高壓過熱蒸汽溫度在改造前后的變化情況如表1所示。
表1 壓氣機(jī)改造前后高壓過熱蒸汽溫度變化
該聯(lián)合循環(huán)機(jī)組由穩(wěn)定負(fù)荷增至額定負(fù)荷時,其加載速率為20 MW/m in,耗時小于10 m in。若長期出現(xiàn)高壓過熱蒸汽溫度波動接近40 ℃的異常現(xiàn)象,將對汽輪機(jī)高壓缸金屬產(chǎn)生交變應(yīng)力,影響設(shè)備壽命。按機(jī)務(wù)運(yùn)行規(guī)程規(guī)定:余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度在10 m in內(nèi)下降超過50 ℃時,需要對機(jī)組進(jìn)行緊急停機(jī)處理。在增大負(fù)荷的過程中,雖按設(shè)定值調(diào)整余熱鍋爐再熱蒸汽溫度,但汽輪機(jī)高壓主蒸汽、再熱蒸汽溫差大于15 ℃,從而觸發(fā)Mark Ⅵ控制系統(tǒng)發(fā)出汽輪機(jī)高壓主蒸汽、再熱蒸汽溫差大報警。
該電廠S109FA機(jī)組余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制系統(tǒng)設(shè)計為一級減溫噴水調(diào)節(jié),減溫器布置在一級高壓過熱器與二級高壓過熱器之間,采用串級控制方法,以高壓過熱蒸汽溫度作為被調(diào)量,以高壓過熱器減溫器后的溫度作為導(dǎo)前蒸汽溫度。
余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制邏輯如圖1所示。VALU=530是人為手動輸入高壓過熱蒸汽溫度控制值的最小值;余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度與SET=510及BIAS=10求和,說明高壓過熱蒸汽溫度控制最小值為520 ℃;VALU=565經(jīng)LOSELECT輸出,說明高壓過熱蒸汽溫度控制最大值為565 ℃。
圖1 余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制邏輯
從機(jī)組啟動到帶額定負(fù)荷過程中,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度達(dá)到額定溫度值。在負(fù)荷增大的過程中,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度的控制設(shè)定值是壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉(IGV)角度函數(shù)。當(dāng)壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉角度小于65°時,DCS控制系統(tǒng)鎖住高壓過熱蒸汽溫度控制人為輸入窗口,此時余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制值只能接受自動控制輸入值;當(dāng)壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉角度大于70°時(IGV RESET),余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度的控制設(shè)定值已達(dá)到額定溫度設(shè)定值,此時DCS控制系統(tǒng)將激活高壓過熱蒸汽溫度控制人為輸入窗口,由運(yùn)行操作員給定余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度的控制設(shè)定值。OUT PUT為高壓過熱蒸汽溫度控制值輸出,可控制高壓過熱蒸汽減溫水調(diào)節(jié)閥,以確保高壓過熱蒸汽溫度達(dá)到高壓過熱蒸汽溫度控制值。
當(dāng)余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度隨著壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉角度增大而變大時,若壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉角度瞬間變化過大,將擾動高壓過熱蒸汽溫度的控制設(shè)定值。為防止發(fā)生此種情況,當(dāng)壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉角度瞬間變化過大時,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度的控制設(shè)定值將按一定變化速率變大。根據(jù)S109FA機(jī)組燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度的大小,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度設(shè)定值應(yīng)該大于510 ℃,且小于566 ℃。
余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度設(shè)定值y與壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉角度x的函數(shù)曲線如圖2所示。余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制值與IGV角度折點(diǎn)的坐標(biāo)數(shù)值,如表2所示。
圖2 余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度設(shè)定值與IGV角度關(guān)系
改造前,該電廠S109FA機(jī)組壓氣機(jī)IGV最小運(yùn)行角為49°。結(jié)合圖2和表1,得知機(jī)組余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度設(shè)定值的最小值為520 ℃,最大值為560 ℃。
表2 余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制值與IGV角度的折點(diǎn)坐標(biāo)數(shù)值
壓氣機(jī)改造后,機(jī)組負(fù)荷在260 MW加載至額定負(fù)荷過程中,燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度受IGV溫控基準(zhǔn)控制。在此過程中,壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉(IGV)角度逐漸開大至全開84°,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制設(shè)定值也不斷增加至最大設(shè)定值560 ℃。理論上,隨著余熱鍋爐熱量的不斷增大和余熱鍋爐高壓過熱蒸汽減溫水調(diào)節(jié)閥的不斷關(guān)小,正常情況下應(yīng)該不會出現(xiàn)余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度下降接近40 ℃的異?,F(xiàn)象。
機(jī)組在穩(wěn)定負(fù)荷時,燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度為648.9 ℃。機(jī)組從穩(wěn)定負(fù)荷加載至額定負(fù)荷時,燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度受IGV溫控基準(zhǔn)控制,結(jié)合S109FA機(jī)組在不同工況下的IGV溫控基準(zhǔn)TTRXGV曲線得知:在相同壓氣機(jī)進(jìn)氣溫度下,壓氣機(jī)等熵壓縮效率越高,燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度維持648.9 ℃的IGV角度區(qū)域越窄(部分負(fù)荷下);改造后,壓氣機(jī)等熵壓縮效率略有增加,燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度維持648.9 ℃的IGV角度區(qū)域變窄(部分負(fù)荷下)。一般來說,在燃料(天然氣)成分基本不變的情況下,余熱鍋爐進(jìn)口煙氣熱量由燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度來決定,即燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度的高低決定余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度的高低。
改造后,在壓氣機(jī)進(jìn)氣工況相同下,機(jī)組負(fù)荷從穩(wěn)定負(fù)荷加載至額定負(fù)荷過程中,燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度低于648.9 ℃,說明某個IGV角度下的余熱鍋爐煙氣熱量減小(較改造前),在高壓過熱蒸汽減溫水調(diào)節(jié)閥開度與高壓過熱蒸汽溫度控制邏輯不變的情況下,造成機(jī)組在加載過程中出現(xiàn)余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度下降的現(xiàn)象。
結(jié)合改造前后折合流量與IGV角度的擬合關(guān)系曲線可以看出:在相同IGV角度下,壓氣機(jī)進(jìn)氣流量較壓氣機(jī)改造前是增加的。改造前,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定在260 MW時,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽減溫水流量一般約為27 t/h;改造后,機(jī)組負(fù)荷仍穩(wěn)定在260 MW時,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽減溫水流量約為30 t/h。
從壓氣機(jī)進(jìn)氣空氣流量和余熱鍋爐高壓過熱蒸汽減溫水流量變化可知:在機(jī)組運(yùn)行工況大致相同且負(fù)荷為260 MW的情況下,壓氣機(jī)改造后余熱鍋爐熱量是增加的;壓氣機(jī)改造前后,機(jī)組負(fù)荷加減載速率不變,均為20 MW/m in,壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉(IGV)角度加減速率一致。改造后,機(jī)組從穩(wěn)定負(fù)荷260 MW加載至額定負(fù)荷過程中,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度出現(xiàn)下降接近40 ℃的異常現(xiàn)象,與理論設(shè)計(即隨著S109FA機(jī)組負(fù)荷增加,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度應(yīng)遞增)相反。
綜上所述,壓氣機(jī)改造后,燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度維持648.9 ℃的IGV角度區(qū)域變窄(部分負(fù)荷下),且機(jī)組在穩(wěn)定負(fù)荷下鍋爐高壓過熱蒸汽減溫水量增加,增強(qiáng)了減溫作用。機(jī)組從穩(wěn)定負(fù)荷260 MW加載至額定負(fù)荷過程中,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制值只與壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉IGV角度有關(guān),余熱鍋爐高壓過熱蒸汽減溫水調(diào)節(jié)閥調(diào)整速率跟不上過熱蒸汽溫度控制值的要求,因此造成余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度上升滯后嚴(yán)重,出現(xiàn)了較大的減溫現(xiàn)象。
基于上述對S109FA機(jī)組壓氣機(jī)改造后余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度波動偏大的原因分析,現(xiàn)提出以下改進(jìn)措施。
(1) 由于余熱鍋爐高壓過熱蒸汽減溫水調(diào)節(jié)閥的動作速率固定不變,需根據(jù)改造后的壓氣機(jī)流量、效率等性能參數(shù)重新設(shè)計選擇調(diào)節(jié)閥,以滿足余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度調(diào)整速率。這就需要停機(jī)檢修更換該調(diào)節(jié)閥,將增加機(jī)組的運(yùn)行成本及時間成本。較現(xiàn)實的解決方法是:從分析余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制邏輯出發(fā),結(jié)合改造前后的折合流量與IGV角度關(guān)系,修改余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制邏輯參數(shù),以適應(yīng)壓氣機(jī)改造后余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度的調(diào)整要求。
(2) 從修改余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制邏輯參數(shù)考慮,只要能確保改造后機(jī)組在穩(wěn)定負(fù)荷260 MW時,在相同運(yùn)行工況下高壓過熱蒸汽的減溫水流量為27 t/h(與改造前一致),即可解決余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度下降波動偏大問題。因此,需要修改改造后的余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制參數(shù),提高改造后的余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制值(在相同IGV角度下)。
根據(jù)余熱鍋爐高壓過熱器的換熱原理,結(jié)合減溫水的能量平衡,確定修改余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制值。從機(jī)務(wù)運(yùn)行規(guī)程得知:S109FA機(jī)組正常運(yùn)行時,余熱鍋爐高熱過熱蒸汽溫度應(yīng)保證在(565.5±8.3)℃范圍內(nèi)。因此,修改后的余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度最高設(shè)定值不允許超過573.8 ℃,且不允許低于557.2 ℃。修改后余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度設(shè)定值y與壓氣機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉(IGV)角度x的函數(shù)曲線如圖3所示;修改后余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制值與IGV角度的折點(diǎn)坐標(biāo)數(shù)值如表3所示。
圖3 修改后余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度設(shè)定值與IGV角度關(guān)系
表3 修改后余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制值與IGV角度的折點(diǎn)坐標(biāo)數(shù)值
對比表2與表3可知,改造后余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制參數(shù)在修改前后,其IGV開度從45°到64°區(qū)間的2段折線斜率分別為:修改前,第 1 段為 2.7 ℃/(°),第 2 段為 1.67 ℃/(°),高壓過熱蒸汽溫度最大設(shè)定值為560 ℃;修改后,第1 段為 3.5 ℃/(°),第 2 段為 1.33 ℃/(°),高壓過熱蒸汽溫度最大設(shè)定值為562 ℃。
余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制參數(shù)修改后,高壓過熱蒸汽溫度的變化情況如表4所示。
機(jī)組從穩(wěn)定負(fù)荷260 MW加載到額定負(fù)荷過程中,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度谷值為548.2 ℃,在允許的波動范圍內(nèi)變化,保證了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
表4 高壓過熱蒸汽溫度控制參數(shù)修改前后高壓過熱蒸汽溫度變化
針對該電廠壓氣機(jī)改造后,S109FA機(jī)組從穩(wěn)定負(fù)荷加載到額定負(fù)荷過程中,余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度出現(xiàn)下降接近40 ℃的異?,F(xiàn)象,根據(jù)余熱鍋爐高壓過熱蒸汽溫度控制原理,結(jié)合IGV溫度控制基準(zhǔn)曲線與壓氣機(jī)改造后壓氣機(jī)的性能參數(shù)變化,分析了高壓過熱蒸汽溫度下降波動偏大的原因,進(jìn)而提出了修改高壓過熱蒸汽溫度控制邏輯參數(shù)的解決方法,使高壓過熱蒸汽溫度變化在允許范圍內(nèi),保證了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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