邢連喜 黃振華 吳寶峰 房振宇 張文東
(1.安徽富凱礦業(yè)有限公司;2.安徽首礦大昌金屬材料有限公司;3.中國(guó)華冶科工集團(tuán))
提升首繩更換新方法在富凱礦業(yè)的應(yīng)用
邢連喜1黃振華2吳寶峰3房振宇1張文東2
(1.安徽富凱礦業(yè)有限公司;2.安徽首礦大昌金屬材料有限公司;3.中國(guó)華冶科工集團(tuán))
針對(duì)提升鋼絲繩更換方法需要消耗大量人員、工時(shí)及物資且更換步驟復(fù)雜的問題,以富凱礦業(yè)公司主井提升首繩為研究對(duì)象,詳細(xì)闡述了首繩更換新方法的施工步驟,并對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行了分析;結(jié)果表明,采用新繩帶舊繩的首繩更換方法,只需施工約20 h,施工人員20人左右,且整個(gè)施工過程均在地面進(jìn)行,施工條件好,安全系數(shù)高,節(jié)約成本,具有積極的推廣意義。
鋼絲繩 首繩更換 提升機(jī) 天輪
多繩摩擦提升機(jī)是礦井提升人員、礦產(chǎn)的主要設(shè)備。多繩摩擦提升機(jī)原理是依靠首繩與滾筒復(fù)合襯墊之間的摩擦力來實(shí)現(xiàn)提升和下放的功能。摩擦提升繩的使用年限不應(yīng)超過2 a,一根首繩損壞需同時(shí)更換所有首繩,以保證所有首繩具有相同工作條件。以往更換需要占用多臺(tái)穩(wěn)車,調(diào)用大量人員及物資,消耗許多工時(shí),更換步驟復(fù)雜。因此急需一種簡(jiǎn)單、高效、安全的換繩方法。
安徽富凱礦業(yè)有限公司位于霍邱縣周集鎮(zhèn),已探明資源量約5 400萬t,設(shè)計(jì)采選能力為200 t/a。礦井主井采用落地式摩擦輪提升機(jī),提升高度為560 m,擔(dān)負(fù)礦石提升任務(wù)。主井提升機(jī)最大靜張力為680 kN,最大靜張力差為180 kN,采用箕斗提升,箕斗自重26 t,箕斗載重23 t。6V×34+FC提升首繩共4根,為三角股鋼絲繩,標(biāo)稱直徑為40 mm,間距為300 mm,單重約7.55 kg/m,單根首繩總破斷力為1 145 kN,左右捻交叉布置。上天輪中心標(biāo)高為55.5 m,下天輪平臺(tái)標(biāo)高為49.5 m。容器導(dǎo)向?yàn)閯傂岳K道。
2.1 新繩入井筒
將繩盤架放置于絞車房與井架之間空地處,在繩盤架上放置新繩盤新繩頭(新繩捻向與舊繩捻向相反),通過導(dǎo)向圓木引至平衡錘側(cè)。將配重提升至井口處,在井口箕斗側(cè)將工作平臺(tái)搭接好,用倒扒扣分別將4根新繩與對(duì)應(yīng)舊繩可靠連接,開動(dòng)提升機(jī),上提箕斗,使新繩依次通過上天輪、滾筒、下天輪至配重側(cè)井口處。見圖1。
圖1 新繩引入井筒示意
2.2 新繩下放
(1)在上、下天輪及滾筒處使用2副復(fù)合板夾夾緊新繩。在上天輪處掛2件2 t葫蘆,在下天輪處掛2件3 t葫蘆,起吊上、下天輪及滾筒上的新繩,使上、下天輪及提升機(jī)上的新鋼絲繩與其脫離開;拆除新、舊繩連接用的倒扒扣,上提配重至井口處,以方便干活位置為準(zhǔn)。
(2)在配重側(cè)搭建工作平臺(tái),將4根新繩頭穿過對(duì)應(yīng)的楔形繩環(huán),并分別采用6付φ40 mm鋼絲繩連接牢固,將新繩重新放到上天輪和提升機(jī)滾筒上,并拆開井口、上天輪和提升機(jī)處的復(fù)合板夾。
(3)安裝防溜器并卡住新繩,此處和新繩盤處派專人看護(hù),適時(shí)調(diào)節(jié)張緊力。
(4)以0.4 m/s的速度將配重下放,過1 m時(shí)在下天輪工作平臺(tái)處先打第一付復(fù)合板夾,然后每25 m停車一次,在下天輪工作平臺(tái)處固定一付復(fù)合板夾,將8根繩牢靠固定,并始終保持繩的順序一致(新繩要繃直才能打卡子,并保證各繩均能被可靠卡住)。反復(fù)操作上述步驟,直至箕斗升到井口為止。見圖2。
(5)將箕斗停至合適的工作位置,搭建工作平臺(tái),同時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)位置,確定適當(dāng)長(zhǎng)度后把新繩從繩盤架上截?cái)?,在上天輪下?cè)使用復(fù)合板夾固定舊鋼絲繩。解除防溜器,把首繩起重裝置推入工作位置并卡住舊繩。將箕斗側(cè)懸掛油缸打壓,使最低的懸掛裝置到底,逐根泄壓,采用退楔器逐根拆除舊繩,在天輪和提升機(jī)滾筒上將新舊繩交換繩槽,在上天輪平臺(tái)處拉緊葫蘆,使新繩繃緊,將對(duì)應(yīng)的新繩與楔形繩環(huán)固定。完畢后給張力平衡油缸打壓,新繩開始受力。
圖2 新繩下放示意
2.3 舊繩回收
(1)首繩起重裝置退出工作位置,解除上天輪的復(fù)合板夾,在提升機(jī)滾筒下方割斷舊繩。上天輪上的舊繩與新繩用麻繩綁扎,回收到地面。
(2)拆除箕斗側(cè)井口工作平臺(tái),將配重上提,采用電動(dòng)扳手在下天輪工作平臺(tái)處逐步拆除復(fù)合板夾,同時(shí)將舊繩通過上天輪回收至地面。
(3)待配重上提到井口,根據(jù)井下箕斗和井口配重的相對(duì)位置,計(jì)算出所需調(diào)繩的長(zhǎng)度,將配重側(cè)首繩起重裝置就位,箕斗側(cè)提升繩用卡繩器鎖住,連續(xù)動(dòng)作首繩起重裝置,將配重提到合適位置,使新舊繩松弛,搭建平臺(tái),用2個(gè)固定在井架梁上的手拉葫蘆將楔形繩環(huán)拉平,采用退楔器把舊繩逐根拆除,并更換新繩,連接牢固,完畢后給張力平衡油缸打壓,使各繩張力保持一致。見圖3。
圖3 舊繩回收示意
(4)下天輪段舊繩在配重側(cè)用麻繩固定,并經(jīng)過下天輪放至井架外的地面上,回收麻繩。
通過采用新的更換首繩方法,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。 按照舊的提升首繩更換方法,施工時(shí)間約2~3 d,施工人員約80人,且需在井底狹小環(huán)境中施工,作業(yè)條件差,安全系數(shù)低,勞動(dòng)強(qiáng)度大。采用新繩帶舊繩的首繩更換方法,只需施工約20 h,施工人員20人左右,且整個(gè)施工過程均在地面進(jìn)行,作業(yè)條件好,安全系數(shù)高。通過應(yīng)用首繩更換新方法,縮短了施工時(shí)間,減少了施工人員,改善了施工條件,減輕了對(duì)礦井日常提升工作的影響,節(jié)約成本。
多繩式落地摩擦提升機(jī)首繩更換難度在于將新繩與舊繩對(duì)換,舊方法往往采用較多的穩(wěn)車先回收舊繩再放新繩,該過程中不但需用設(shè)備多、人員多、物資多、工時(shí)多,而且還因?yàn)椴襟E復(fù)雜而不安全。富凱礦業(yè)560 m礦井通過應(yīng)用新的換繩方法節(jié)省了人力、物力、成本,施工步驟簡(jiǎn)便、安全,減少換繩工作對(duì)生產(chǎn)的影響。新型首繩換繩方法具有積極的推廣意義。
2014-10-24)
邢連喜(1969—),男,工程師,237471 安徽省霍邱縣周集鎮(zhèn)。