李忠生
(唐山三友志達(dá)鈣業(yè)有限公司,河北 唐山 063305)
唐山三友集團(tuán)志達(dá)鈣業(yè)公司目前生產(chǎn)能力為年產(chǎn)15萬t氯化鈣產(chǎn)品,以純堿工業(yè)中排放的蒸氨廢液為原料,是具有環(huán)保性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品主要應(yīng)用于:道路融雪劑,煤礦開采的吸附劑,食品行業(yè)用作凝固劑,石油等行業(yè)的干燥劑,造紙行業(yè)干燥劑。
我公司生產(chǎn)的氯化鈣產(chǎn)品主要包括液體氯化鈣和固體氯化鈣兩部分。
我公司生產(chǎn)的液體氯化鈣產(chǎn)品包括:30%液體氯化鈣;40%液體氯化鈣兩種產(chǎn)品。
1.1.1 30%液體氯化鈣的生產(chǎn)工藝
原料液是唐山三友集團(tuán)純堿有限公司重堿車間蒸餾塔排放的蒸氨廢液,進(jìn)入原料液貯桶后。送入二效蒸發(fā)系統(tǒng)(包括二效加熱器、循環(huán)泵和蒸發(fā)分離器)蒸發(fā)濃縮,當(dāng)氯化鈣濃度達(dá)29~31°Be′時(shí),送入三效蒸發(fā)系統(tǒng)(包括三效加熱器、循環(huán)泵和蒸發(fā)分離器)繼續(xù)蒸發(fā)。當(dāng)氯化鈣濃度達(dá)30%~35%時(shí),通過三效出料泵送入除鹽工序的稠厚器,底部漿液經(jīng)離心機(jī)除鹽后進(jìn)濾液桶,同時(shí)稠厚器上部鈣液溢流至濾液桶。濾液桶濾液經(jīng)濾液泵打至凈化崗位3?;?#鈣液澄清桶,桶上溢流鈣液進(jìn)入1#鈣液貯桶。
1.1.2 40%液體氯化鈣的生產(chǎn)工藝
1#鈣液貯桶的存液再經(jīng)一效給液泵送至一效蒸發(fā)系統(tǒng)(包括一效加熱器、循環(huán)泵和蒸發(fā)分離器),當(dāng)氯化鈣濃度達(dá)43~45°Be′時(shí),通過壓差作用送入閃蒸罐進(jìn)行閃發(fā),最終蒸發(fā)出液濃度達(dá)到40%~45%,由閃蒸出料泵送至凈化工序1#、2#鈣液澄清桶,桶上溢流鈣液進(jìn)入2#或3#成品鈣液貯桶。
1.2.1 原料液中除Mg2+、CaO
我公司使用的原料液濃度在10%左右,其中含有的主要成分為 Ca2+、Cl-、Na+、Mg2+、、OH-等,是采用干法的真空蒸餾技術(shù),將原料液提濃到20%以上,原料液中MgCl2含量較高,對(duì)氯化鈣的生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量造成不利影響。我們采用加入干灰的辦法將其除去,然后進(jìn)入澄清桶,反應(yīng)方程式為:MgCl2+Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+CaCl2,通過重力沉降、澄清作用,將原料液中部分沉淀物、灰乳等雜質(zhì)去除,再經(jīng)過壓濾機(jī)過濾后,有效的去除了原料液中水不溶物等雜質(zhì)。
因?yàn)槌ピ弦褐械腗g2+需要加入過量的干灰,才能保證原料液的質(zhì)量,因此原料液中溶解了大量的CaO,但是CaO的溶解度是隨溫度的上升逐漸減小,當(dāng)原料液進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)高溫提濃時(shí)將有大量的CaO析出,直接影響原料液中結(jié)晶鹽的析出,使加熱器迅速結(jié)疤,導(dǎo)致蒸發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)能力明顯下降,必須降低原料液中CaO的含量。我們采用向原料液中加入工業(yè)鹽酸(HCl),反應(yīng)方程式為:CaO+2HCl=CaCl2+H2O,可以有效的保證原料液的質(zhì)量。
1.2.2 原料液中除NaCl
原料液經(jīng)過二、三、一效列管加熱器的三效錯(cuò)流蒸發(fā)工藝,使氯化鈣溶液中的水分蒸發(fā)汽化,氯化鈣溶液濃度提高。由于氯化鈣的溶解度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于氯化鈉,因此在蒸發(fā)濃縮過程中,當(dāng)溶液濃度達(dá)28.5°Be′以上時(shí),氯化鈉達(dá)到飽和,開始有結(jié)晶析出,當(dāng)溶液濃度達(dá)40°Be′以上時(shí),氯化鈉基本全部析出。隨著氯化鈣濃度的增加,氯化鈉的結(jié)晶顆粒逐漸增大。當(dāng)氯化鈉析出量增多時(shí),就會(huì)堵塞氯化鈣溶液的提濃設(shè)備列管式加熱器,導(dǎo)致?lián)Q熱效果變差,氯化鈣溶液提濃困難,影響蒸發(fā)出液能力,溶液中含鹽量超出國標(biāo);但溶液中含鹽量過低,將會(huì)影響固體氯化鈣的成形率,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。因此,我公司通過固液分離裝置雙級(jí)推料離心機(jī)、澄清桶和板框壓濾機(jī)控制成品鈣液含鹽量。
1)雙級(jí)推料離心機(jī):當(dāng)氯化鈣溶液中有大量結(jié)晶鹽析出時(shí),將溶液送至稠厚器,通過重力沉降作用結(jié)晶鹽沉降到稠厚器底部,粘稠的結(jié)晶鹽進(jìn)入離心機(jī),離心機(jī)利用離心分離工作原理,對(duì)物料進(jìn)行固液分離。在離心力的作用下,大部分氯化鈣溶液在這里得到過濾,因?yàn)V餅在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)有足夠的停留時(shí)間,在強(qiáng)大的離心力作用下,它能達(dá)到很低的含濕率,可以將大量的結(jié)晶鹽排除。
2)澄清桶:過濾后的鈣液進(jìn)入澄清桶,是利用重力沉降的工作原理,進(jìn)行固液分離。因氯化鈉的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鈣液的比重,氯化鈉晶體顆粒在重力的作用下向桶底沉降,經(jīng)過桶底的收集器收集排出桶外,再次進(jìn)入雙級(jí)推料離心機(jī)離鹽,將剩余部分的結(jié)晶鹽排除。
3)板框式壓濾機(jī):由許多濾板、濾布及壓緊裝置組成,濾板為成正方形,兼有濾板和濾框雙重作用。澄清桶中的鈣液進(jìn)入板框壓濾機(jī),通過濾板及兩側(cè)的濾布,對(duì)鈣液中的雜質(zhì)及較大顆粒的結(jié)晶鹽再次過濾。雜質(zhì)及結(jié)晶鹽存留在濾布內(nèi)側(cè),通過定期沖洗除去。
1.2.3 高濃液中除Fe2+
當(dāng)一效出液濃度達(dá)到45%時(shí),氯化鈣溶液發(fā)生水解反應(yīng),使得溶液具有較強(qiáng)的腐蝕性,反應(yīng)方程式為:CaCl2+H2O→Ca(OH)2+HCl↑,嚴(yán)重腐蝕碳鋼設(shè)備及管道,使溶液呈紅褐色,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,必須除去。我們采用向原料液中加入硫化鈉(Na2S)后進(jìn)入澄清桶,反應(yīng)方程式為:Fe2++Na2S=FeS+2Na+,有充足的沉降(重力沉降)、澄清時(shí)間,可以去除原料液中部分沉淀物、結(jié)晶鹽等雜質(zhì),再經(jīng)過壓濾機(jī)過濾后,可以得到合格的高濃鈣液。
1.2.4 加熱器結(jié)疤
原料液經(jīng)過二、三、一列管加熱器提濃蒸發(fā)時(shí),隨著原料液濃度的不斷提高,原料液中Ca2+、Mg2+等離子形成的CaSO4、MgSO4沉淀物不斷析出,在列管加熱器中經(jīng)多次循環(huán),不斷的附著在列管內(nèi)壁,內(nèi)壁結(jié)疤的不斷增厚,直接降低換熱效率,使成品鈣液出液總量及濃度受到明顯影響。我公司采用定期高壓清洗除去。
固體氯化鈣產(chǎn)品包括:一水粒狀氯化鈣、二水粒狀氯化鈣、二水片狀氯化鈣、無水粒狀氯化鈣四種產(chǎn)品。
2.1.1 二水粒狀氯化鈣生產(chǎn)工藝
來自成品鈣液貯桶的存液,進(jìn)入四效加熱器蒸發(fā)提濃,鈣液含鈣量達(dá)到60%以上,經(jīng)過升膜蒸發(fā)器提濃達(dá)到70%左右進(jìn)入成品鈣液儲(chǔ)槽,通過加熱釜的液下泵送往造粒塔頂部,由造粒機(jī)噴頭噴淋成小液滴,利用自然界的風(fēng)能冷卻成粒狀氯化鈣,最終產(chǎn)品掉落到造粒塔底部,通過收料耙收料至粒鈣皮帶,經(jīng)濕鈣皮帶機(jī)送至流化床,經(jīng)熱風(fēng)干燥及冷風(fēng)機(jī)冷卻后制得二水粒狀氯化鈣成品,最后送至包裝工序。
2.1.2 二水片狀氯化鈣生產(chǎn)工藝
當(dāng)生產(chǎn)二水片狀氯化鈣時(shí),同二水粒狀氯化鈣的主要工藝流程,成品鈣液儲(chǔ)槽中濃度達(dá)到70%左右,送入轉(zhuǎn)鼓制片機(jī),結(jié)晶成片狀氯化鈣產(chǎn)品,經(jīng)濕鈣皮帶機(jī)送至流化床,經(jīng)熱風(fēng)干燥及冷風(fēng)機(jī)冷卻后制得二水片狀氯化鈣產(chǎn)品,送至包裝工序。
2.1.3 其它生產(chǎn)工藝
無水粒狀氯化鈣(94%~97%)與一水粒狀氯化鈣(83%~85%)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝,我公司引進(jìn)了先進(jìn)德國生產(chǎn)設(shè)備,流程較為復(fù)雜,自動(dòng)化操作水平要求較高,各方面技術(shù)較為成熟,因此不再詳細(xì)介紹。
2.2.1 二水粒狀氯化鈣生產(chǎn)周期短
影響二水粒狀氯化鈣生產(chǎn)周期的主要因素是,造粒塔壁周圍容易堆積產(chǎn)品積鈣,當(dāng)積累時(shí)間達(dá)到2~3天時(shí),堆積的產(chǎn)品較多時(shí),需要對(duì)塔壁及時(shí)沖洗,確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)此認(rèn)真分析得出造粒塔壁易形成積鈣的原因是:液下泵的出液量與造粒機(jī)噴頭的噴液量不匹配,導(dǎo)致造粒機(jī)噴頭的出口壓力大,使得實(shí)際的產(chǎn)品噴射半徑較大,直接堆積到造粒塔壁周圍,通過給液下泵電機(jī)增加變頻的方法,調(diào)整液下泵與造粒機(jī)噴頭的噴液量匹配,有效的緩解了造粒塔壁周圍產(chǎn)生的積鈣,生產(chǎn)周期可以達(dá)到5~6天。
2.2.2 二水粒狀氯化鈣生產(chǎn)受季節(jié)性影響
過去我公司二水粒狀氯化鈣全年只能在春、夏、秋三個(gè)季節(jié)生產(chǎn),由于冬季氣溫低,70%的飽和鈣液容易結(jié)晶堵管,使得二水粒狀氯化鈣不能在冬季正常生產(chǎn),通過技術(shù)公關(guān),將鈣液管增加油伴熱裝置,徹底解決了鈣液容易結(jié)晶的情況,改造后我公司的二水粒產(chǎn)品,可以實(shí)現(xiàn)全年連續(xù)生產(chǎn),年生產(chǎn)能力達(dá)到5~6萬t,產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)具有領(lǐng)先的技術(shù)水平,為產(chǎn)品銷售提供了更為廣闊的市場(chǎng)。
我公司回收利用純堿工業(yè)中排放的蒸氨廢液生產(chǎn)氯化鈣,減輕了廢液直接排放造成的環(huán)境污染。對(duì)液體氯化鈣生產(chǎn)中出現(xiàn)的雜質(zhì)含量高等問題,采取加試劑、澄清、過濾等手段,保證產(chǎn)品質(zhì)量;對(duì)固體氯化鈣生產(chǎn)周期短、鈣液飽和結(jié)晶等問題,通過調(diào)整設(shè)備結(jié)構(gòu)等措施,得以解決。
[1] 北京師范大學(xué)無機(jī)化學(xué)教研室.無機(jī)化學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2003
[2] 張傳梅.化工基礎(chǔ)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004