于艷麗 李靜
(煙臺巨力精細化工股份有限公司 山東煙臺 265202)
間歇性煤氣發(fā)生爐是制氣裝置不可缺少的關(guān)鍵設備,其設備運行的穩(wěn)定狀況直接影響到制氣裝置能否連續(xù)穩(wěn)定運行。而煤氣爐底盤的轉(zhuǎn)動部件更是其中的關(guān)鍵,由于其作用關(guān)鍵,維修困難,故延長底盤轉(zhuǎn)動部件的壽命才是保證煤氣爐穩(wěn)定運行的良方。間歇性煤氣發(fā)生爐底盤的主要組成部件有上、下滑道,大齒圈,灰盤、六角六層爐篦等組成。這些部件在閉式傳動的帶動下(閉式傳動通過爐條機進行驅(qū)動)在爐內(nèi)緩慢轉(zhuǎn)動,以使爐內(nèi)炭層受熱均勻,充分反應,提高反應效率。煤氣發(fā)生爐的底盤部件因體積龐大、更換困難,維修任務是非常艱巨的,所以降低底盤的維修率是我們使用單位的共同目標。
煤氣發(fā)生爐是將煤炭轉(zhuǎn)化為可燃性氣體——煤氣(主要成分為CO、H2、CH4等)的生產(chǎn)設備。工作原理為:將符合氣化工藝指標的煤炭篩選后,由加煤機加入到煤氣爐內(nèi),從爐底鼓入自產(chǎn)蒸汽與空氣混合氣體做為氣化劑。煤炭在爐內(nèi)經(jīng)物理、化學反應,生成可燃性氣體,上段煤氣經(jīng)過旋風除油器、電捕器過濾焦油.下段煤氣經(jīng)過旋風除塵器清除灰塵,經(jīng)過混合后輸送到用戶使用。
目前工業(yè)所用的燃料主要有:固體燃料、液體燃料和氣體燃料三種。從國際發(fā)展趨勢來看,氣體燃料應用越來越廣泛。
氣體燃料一般稱為煤氣。如按其生產(chǎn)方式來分,可以分為天燃煤氣兩大類。在天然煤氣中。有通過鉆井從地下開采出的氣井器、礦井氣、石油拌生氣和天然沼氣等。在人造煤氣中要有焦煤氣、發(fā)生爐煤氣和液化石油氣。
單段式煤氣發(fā)生爐的產(chǎn)品也屬于固體燃料(煤或焦炭)經(jīng)過氣體的一種熱加工過程,即用氧或氧化合物(蒸汽、二氧化碳)通過高溫的固體燃料(煤、焦炭)層、其中起氧化作用的有機物質(zhì)(空氣、水蒸汽)稱為氣化劑,生成含有氫、一氣化碳及甲烷等的混合氣體稱為煤氣。按氣體劑的不同分為下列三種:
1. 空氣煤氣:以空氣為氣化劑。
2. 水煤氣:以水蒸氣為氣化劑。
3. 混合煤氣:以空氣和水蒸氣為氣化劑。
上述三種煤氣的成份如下:(以體積百分數(shù)表示):
單段式煤氣發(fā)生爐,是以空氣和水蒸氣混合為氣化劑的單段式煤氣發(fā)生爐。由于本發(fā)生爐氣化原理合理、設計簡單、投資少、使用方便安全、操作維修簡單,便于掌握,所以更適合中、小型工廠。
用于各類金屬熱處理爐、陶瓷窯爐、熔鋁爐、銅精煉爐、鍛爐、鍛造爐、金屬制品加熱爐、熱鍍鋅爐、烘干爐、玻璃行業(yè)、化工行業(yè)、陶瓷行業(yè)、電纜等行業(yè)配套提供氣體燃料。
爐體結(jié)構(gòu),全水套結(jié)構(gòu),自產(chǎn)蒸汽可直接通入單段式煤氣發(fā)生爐做氣化劑使用。頂蓋采用兩重不同的耐火保溫材料澆注。加煤機構(gòu),雙鐘罩加煤,自動加煤機及液壓驅(qū)動上插板下鐘罩結(jié)構(gòu),根據(jù)需要加煤篩。清灰機構(gòu),蝸輪蝸桿形式,濕式單側(cè)或雙側(cè)出灰。
1. 爐體結(jié)構(gòu):
全水套結(jié)構(gòu),自產(chǎn)蒸汽壓力為 294KPa ,可直接通入煤氣爐做氣化劑使用。
2. 加煤機構(gòu):
采用機械加煤結(jié)構(gòu),操作簡單,維修方便,氣密性好。
3.清灰機構(gòu):
采用液壓傳動裝置濕式單側(cè)除灰。該爐加料、除渣、布風均勻,操作簡便、調(diào)節(jié)方便、運行可靠。
4.常壓固定床煤氣發(fā)生爐,一般以塊狀無煙煤或煙煤和焦炭等為原料,用蒸汽或蒸汽與空氣的混合氣體作氣化劑,生產(chǎn)以一氧化碳和氫氣為主要可燃成分的氣化煤氣。
煤氣爐內(nèi)燃料層的分區(qū)(1).干燥層(2).干餾層(3).還原層 (4). 氧化層 (5)灰渣層。
4. 故障現(xiàn)象
我公司使用的淄博昊科生產(chǎn)的RK0405-00 φ2610 型間歇式煤氣發(fā)生爐,使用初期還不足1 年時間,相繼出現(xiàn)煤氣發(fā)生爐灰盤不轉(zhuǎn)現(xiàn)象,即爐條機空轉(zhuǎn),大齒圈不轉(zhuǎn)。由于灰盤組件位于爐內(nèi),從外部無法看到其具體情況,只能進入爐內(nèi)查看,作業(yè)局限性非常之大,且故障檢查、排除都較為困難,需要先降低爐溫,清除爐內(nèi)殘余焦炭,還需要通風合格,采取各種防護措施,每次檢查都要花費數(shù)天時間,所以此種故障嚴重影響了我們是生產(chǎn)效率。經(jīng)分析原因可能是底盤內(nèi)轉(zhuǎn)動部件摩擦力太大,導致爐條機驅(qū)動力不足,無法帶動爐內(nèi)組件旋轉(zhuǎn)。經(jīng)過我們對底盤部件拆開檢查發(fā)現(xiàn),爐篦磨損現(xiàn)象不太明顯,灰盤、齒圈組件出現(xiàn)了明顯下沉,灰盤下部的滑道磨損尤為嚴重,滑道內(nèi)部的3#鋼球直徑明顯變小,甚至出現(xiàn)變形、裂紋等嚴重損壞。
5. 原因分析
滑道位于底盤之上,是爐內(nèi)轉(zhuǎn)動部件的最下層,如果最下層出了故障,就如同一棟大樓的地基沒有打好,上層建筑還如何進行?那么滑道的損害又是如何造成的呢?經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),上下滑道之間淤積灰塵雜質(zhì)太多,形成泥漿狀物質(zhì),導致鋼球粘連、卡死,無法轉(zhuǎn)動,進而導致鋼球、滑道磨損,灰盤下沉,最后閉式傳動不堪重負,爐內(nèi)轉(zhuǎn)動部件徹底罷工不轉(zhuǎn)。那么,灰塵雜質(zhì)是如何進入滑道內(nèi)部的呢?煤氣發(fā)生爐的滑道分為上滑道和下滑道,鋼球位于上下滑道之間。兩滑道之間有縫隙的地方就是滑道內(nèi)外兩側(cè)的密封面?;覊m和水分很明顯是通過密封面進入兩滑道之間的。所以,造成灰盤不轉(zhuǎn)的初起原因就是,上下滑道之間密封不好,無法阻擋灰塵、水等雜質(zhì)的進入,從而使灰塵和水在滑道內(nèi)部形成了泥漿狀的物質(zhì),黏住了鋼球使其滾動緩慢甚至無法滾動,鋼球的運動方式由滾動變成了滑動,不僅加劇了鋼球的磨損,還會迅速損壞滑道?;辣荒p后,極易產(chǎn)生歪斜、相對位置發(fā)生改變,滑道上部的大齒圈和灰盤、爐篦也會隨之歪斜、下沉、重心發(fā)生偏移。如此,閉式傳動小齒輪與大齒圈的軸線平行性便產(chǎn)生誤差,同時加劇了齒輪的磨損。當爐內(nèi)轉(zhuǎn)動部件傾斜或下沉到一定程度,閉式傳動的驅(qū)動力已無法克服爐內(nèi)轉(zhuǎn)動部件的巨大摩擦力,從而無法驅(qū)動爐內(nèi)部件轉(zhuǎn)動。所以,造成此類故障的主要原因就是,上下滑道之間的密封面密封性差,無法阻擋灰塵雜質(zhì)進入。
6. 解決方案
由于造成煤氣發(fā)生爐底盤轉(zhuǎn)動部件故障的初起原因就是,上下滑道之間密封性太差,所以,增加上下滑道之間的密封性,是解決此問題的關(guān)鍵。
上圖為下滑道改造前后的截面圖。經(jīng)過深思熟慮后,我們排除了橡膠、四氟、石棉等材料,選擇了耐高溫、高壓且易造型的柔性石墨盤根作為上下滑道之間的密封材料。為避免柔性石墨盤根加入后容易脫落,我們在下滑道上加工了一道環(huán)形槽。由于原滑道密封面寬度較窄,高度也不夠,為防止加工上環(huán)形槽后使滑道的耐磨、耐壓性變差,我們適當修改了下滑道的尺寸,使之強度保持不變。將下滑密封面適當加寬,高度適當提高后,在下滑道內(nèi)外兩側(cè)增加兩道寬度為10mm,深度為5mm的環(huán)形槽,以添加12*12的柔性石墨盤根(因為石墨盤根有壓縮性,為使其固定牢靠,槽的寬度略小于盤根的寬度,而槽的深度為寬度的一半,是為了石墨盤根在固定牢靠的同時,外露的部分足夠與上滑道的密封面之間形成良好的密封),使上下滑道之間密封良好,灰塵及水無法進入滑道內(nèi)部,不能形成泥漿狀雜質(zhì),造成鋼球粘連,從而避免了滑道過度磨損、灰盤下沉、齒圈不轉(zhuǎn)等一系列故障,延長煤氣發(fā)生爐灰盤組件的使用壽命,降低維修率。
7. 使用效果
此種類型煤氣發(fā)生爐自2012 年9 月投用,2013 年5 月開始頻頻出現(xiàn)此類故障,經(jīng)過我們的改造之后,從2013 年5月一直連續(xù)穩(wěn)定運行至今(2015 年5 月),底盤部件從未發(fā)生過不轉(zhuǎn)的故障。由此可見,此項改造至少將此種爐型的灰盤組件壽命延長了1 倍,以后的運行情況仍需要繼續(xù)觀察。至少目前為止,改造效果是相當明顯的,大大節(jié)約了人力、物力和財力,延長了煤氣發(fā)生爐的使用壽命,降低了煤氣發(fā)生爐的故障率、維修率。
[1]淺析煤氣發(fā)生爐的安全使用 費東輝《論文天下論文網(wǎng)》
[2]煤氣發(fā)生爐故障影響分析 荊恩芳《化學工程與裝備》2011 年第8 期
[3]煤氣發(fā)生爐的設計與要求 宏基礦山 《佳工網(wǎng)·在線工博會》