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      提高面向高原地區(qū)的汽車發(fā)動機機油消耗適應(yīng)性研究

      2015-02-20 13:47:36
      裝備制造技術(shù) 2015年7期
      關(guān)鍵詞:罩蓋油氣分離曲軸箱

      (上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)

      由于高原地區(qū)大氣壓力低,對車輛發(fā)動機的要求與平原地區(qū)有所差異。在平原地區(qū)可以正常使用的車輛,如果發(fā)動機不經(jīng)過適當(dāng)?shù)母倪M,運用到高原地區(qū)可能出現(xiàn)機油消耗快的問題。這是因為發(fā)動機的內(nèi)外壓力偏差,機油油氣未經(jīng)分離就會吸入到進氣口,進到燃燒室進行燃燒,導(dǎo)致發(fā)動機內(nèi)機油缺失,出現(xiàn)燒機油的現(xiàn)象。為此必須針對某型號發(fā)動機相關(guān)的零部件、系統(tǒng)進行適應(yīng)性的改進,經(jīng)過分析制定了優(yōu)化改進方案。試驗用發(fā)動機的基本性能參數(shù)見表1所示。

      表1試驗用發(fā)動機的基本性能參數(shù)

      1 發(fā)動機機油消耗快原因分析

      1.1 環(huán)境原因

      青海、西藏、云南、四川等地屬于中國的高原地區(qū),部分區(qū)域海拔高達4 000~5 000m,海拔每升高100米,大氣壓就下降5 mmHg(0.67 kPa)。因此大氣壓降268 kPa。某款車輛的發(fā)動機總成在高海拔區(qū)域出現(xiàn)機油消耗偏大的情況。

      1.2 發(fā)動機系統(tǒng)原因

      (1)凸輪軸罩蓋內(nèi)油氣分離迷宮密封不嚴(yán)。由于發(fā)動機在工作時,曲軸箱內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,在高原地區(qū)氣壓偏差大,油氣容易通過密封不嚴(yán)的部位,進入油氣分離系統(tǒng),過多油氣導(dǎo)致油氣分離系統(tǒng)來不及進行油氣分離,油氣直接進入到進氣管內(nèi)。

      (2)凸輪軸罩蓋總成油氣分離腔壓降過大。主要的原因是由于發(fā)動機內(nèi)外氣壓偏差大,含油廢氣竄入油氣分離腔內(nèi),未經(jīng)充分分離和及時回油,直接由呼吸口竄出然后進行燃燒,導(dǎo)致出現(xiàn)機油消耗快的現(xiàn)象。

      2 改進設(shè)計

      主要從發(fā)動機凸輪軸罩蓋總成的油氣分離系統(tǒng)入手,以達到解決發(fā)動機高原地區(qū)機油消耗快問題的目的。

      改進后的發(fā)動機采用迷宮式油氣分離系統(tǒng),其工作原理為:流速較高的油霧進入迷宮式分離器會撞擊在迷宮擋板上,漸漸匯集成比較重的機油油滴。在重力作用下油滴沉淀到管壁上并在機油回流管中聚集,流回曲軸箱。迷宮式油氣分離器集成在凸輪軸罩蓋內(nèi)。迷宮式油氣分離器的主要特點是使用壽命長、壓損小、價格便宜,該結(jié)構(gòu)應(yīng)用廣泛。該系統(tǒng)采用凸輪軸罩蓋集成油氣分離模塊,使用兩路管路,僅在臟空氣進入進氣歧管端帶PCV閥(單向閥)。

      具體包括:(1)凸輪軸罩蓋:集成簡單的孔板式油氣分離模塊;(2)PCV閥:單向閥,控制曲軸箱氣體流量,并阻止進氣歧管回火;(3)兩路管路管子:空濾曲軸箱(新鮮空氣及臟空氣雙向流動)、PCV閥進氣歧管。圖1為迷宮式分離器結(jié)構(gòu)原理。圖2為機油在發(fā)動機內(nèi)部整體的工作圖。

      圖1迷宮式分離器結(jié)構(gòu)原理圖

      圖2發(fā)動機內(nèi)部整體工作圖

      3 計算方法

      油氣分離的工作原理知道后,我們采用歐拉-拉格朗日算法對油氣分離器分離效率進行研究。分析高原氣壓對發(fā)動機內(nèi)部的氣壓變化以及機油消耗過快的具體原因。

      按照拉格朗日動量守恒方程:

      式中:

      md為粒子質(zhì)量,kg;

      uid為粒子速度,m/s;

      Fidr為粒子阻力,N;

      Fig為粒子所受重力和浮力,N;

      Fip為粒子所受壓力,N;

      Fib為其它外力,N。

      發(fā)動機在運行過程中通過氣缸間隙漏入曲軸箱內(nèi)的已燃和未燃?xì)怏w總稱為活塞漏氣量。在油氣分離器氣相流場計算過程中,即用歐拉-拉格朗日算法中的歐拉算法進行穩(wěn)態(tài)流場計算時,其中入口面邊界條件為活塞漏氣量,出口為靜壓。

      機油粒子直徑的大小對油氣分離器的分離效果影響較大,在重力作用下,當(dāng)油氣混合物的流速不太快時,大的油滴最終會落到油氣分離器的底部,而油滴直徑越小,其下落的時間越長。對于直徑很小的機油微粒,能夠長時間懸浮在空氣中,無法在自身重力的作用下從氣體中分離出來。因此發(fā)動機蓋罩通過油氣分離器的迷宮、擋板等手段,盡可能地把這部分油滴分離出來。

      從上式可以看出,對于發(fā)動機型號一定的車型來說,在高原地區(qū)海拔越高曲軸內(nèi)外壓差越大,粒子速度uid越快、粒子所受壓力Fip、其它外力Fib越大,導(dǎo)致油氣粒子繞過所有的縫隙迅速的通過分離器迷宮,在進氣口與回油孔相同的條件下,機油滴無法及時有效地返回曲軸箱,導(dǎo)致被吸入進氣歧管,發(fā)生機油消耗快現(xiàn)象。

      結(jié)合以上原理,經(jīng)過分析,制定了改進方案,如表2所示。具體如下:

      表2凸輪軸罩蓋的改進措施

      (1)將原機凸輪軸罩蓋迷宮,增加密封膠提高密封性。

      改進前后的凸輪軸罩蓋的狀態(tài)如圖3、圖4所示。

      圖3原發(fā)動機凸輪軸罩蓋的狀態(tài)

      圖4凸輪軸罩蓋通過加密封膠后的狀態(tài)

      (2)增大油氣分離強度的改進。對原凸輪軸罩蓋再增加密封膠的基礎(chǔ)上,加大進氣口,本身凸輪軸罩蓋進氣口是由三個小圓孔組成,把三個小圓孔打穿成一個大孔,來增加進氣口,降低曲軸箱與凸輪軸罩蓋內(nèi)油氣分離系統(tǒng)的壓差;并在罩蓋上增加回油孔,在油氣分離后機油可以順著增加的回油孔流回。如下圖5所示。

      圖5凸輪軸罩蓋回油孔由三個小孔改為一大孔

      4 改進設(shè)計的試驗驗證

      4.1 實驗方案確定

      試驗的過程分別為:(1)對凸輪軸罩蓋的油氣分離迷宮進行密封性打膠處理;(2)對原凸輪軸罩蓋在增加密封膠的基礎(chǔ)上,加大進氣口,增加回油口。

      在動力環(huán)保試驗室進行試驗驗證,在改進前后的曲軸強制通風(fēng)閥與進氣歧管接口處,各接一個機油量杯,進行動力試驗效果明顯(如圖6),對不同轉(zhuǎn)速下的機油消耗量進行對比如表3。

      表3試驗驗證數(shù)據(jù)分析

      圖6曲軸強制通風(fēng)管與進氣歧管接口處放置機油杯

      4.2 試驗結(jié)果及分析

      (1)改進前

      對改進前發(fā)動機的機油消耗性在高原地區(qū)進行實車試驗,結(jié)果見下表4。

      表4在高原地區(qū)改進前的發(fā)動機機油消耗性試驗結(jié)果

      改進前整車發(fā)動機機油消耗試驗曲線如圖7所示,結(jié)果不符合技術(shù)要求。

      圖7改進前整車發(fā)動機機油消耗試驗曲線

      (2)改進后

      對改進凸輪軸罩蓋后的發(fā)動機總成在高原地區(qū)進行實車試驗,結(jié)果見下表5。

      表5高原地區(qū)改進后的發(fā)動機機油消耗性試驗結(jié)果

      改進后整車發(fā)動機機油消耗試驗曲線如圖8所示,符合技術(shù)要求。

      圖8改進后整車發(fā)動機機油消耗試驗曲線

      2003年GB/T19055-2003《汽車發(fā)動機性能試驗方法》明確規(guī)定:額定轉(zhuǎn)速、全負(fù)荷時機油/燃油的消耗比不得超過0.3%,按行駛1 000 km機油消耗最大100 ml計算改進凸輪軸罩蓋后的車輛,在高原地區(qū)發(fā)動機的機油消耗得到明顯的改善,符合技術(shù)要求。

      因為高原地區(qū)海拔越高氣壓越低,引起的曲軸箱內(nèi)外壓力差越大,根據(jù)拉格朗日動量守恒方程公式md=Fidr+Fig+Fip+Fib,所有機油消耗量越大,發(fā)動機在平原地區(qū)測試路試正常的,不一定在高原地區(qū)適應(yīng),應(yīng)該根據(jù)不同的地區(qū)特點進行改進,提高發(fā)動機的適應(yīng)性與耐用性,滿足不同地區(qū)的用戶需求。

      5 結(jié)束語

      中國地域遼闊,許多汽車廠家銷售的車輛在不同的地域會有不同的故障,尤其在高原地區(qū)車輛容易出現(xiàn)燒機油、冒藍(lán)煙等故障,對高原地區(qū)車輛使用環(huán)境進行分析,實際進行車輛測試,發(fā)動機整體系統(tǒng)部符合中國高原環(huán)境的技術(shù)要求。為了滿足不同地區(qū)的車輛要求,需要對發(fā)動機凸輪軸罩蓋的油氣分離系統(tǒng)進行改進工作。

      本文針對高原地區(qū)的環(huán)境特點、燒機油的工作原理等,經(jīng)過分析制定改進方案,改進涉及到凸輪軸罩蓋油氣分離迷宮的密封性、進氣口、回油孔等,通過增加分離迷宮密封性,增大進氣口,增加回油孔來提高發(fā)動機的油氣分離性能。根據(jù)分析結(jié)果,設(shè)計做出樣件,進行裝車試驗測試,測試結(jié)果達到了技術(shù)要求。優(yōu)化后發(fā)動機提高了在特定區(qū)域的適應(yīng)性。

      [1]黃 闊,蔣升龍,袁北戰(zhàn).車用發(fā)動機油氣分離器的設(shè)計匹配[J].汽車技術(shù),2012,(3):32-35.

      [2]陳小波,金俊宇.一種汽缸蓋罩油氣分離室的設(shè)計[J].裝備制造技術(shù),2012,(3):32-35.

      [3]宗雋杰,倪計民,邱學(xué)軍,等.曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)油氣分離器的性能研究[J].內(nèi)燃機工程,2010,31(2):86-91.

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