房井新
(上海梅山工業(yè)民用工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇 南京 210039)
關(guān)于焦化廠含酚廢氣治理的探討
房井新
(上海梅山工業(yè)民用工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇 南京210039)
【摘要】本文針對(duì)某焦化廠酚精制區(qū)域的含酚廢氣收集方式及現(xiàn)有處理方式存在的問題進(jìn)行剖析,通過改造現(xiàn)有廢氣的收集方式,設(shè)計(jì)、新建一套含酚廢氣處理裝置,有效的控制了含酚廢氣的無組織排放,進(jìn)一步改善酚精制區(qū)域的現(xiàn)場環(huán)境。
【關(guān)鍵詞】含酚廢氣;排氣洗凈塔;達(dá)標(biāo)排放
引用文獻(xiàn)格式:房井新.關(guān)于焦化廠含酚廢氣治理的探討[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2015,40(6):96-98.
1引言
苯酚又名石炭酸、羥基苯,是最簡單的酚類有機(jī)物,一種弱酸。常溫下是一種無色或白色的晶體,有特殊氣味。苯酚密度比水大,常溫下微溶于水,可在水中形成白色混濁。
苯酚為易燃易爆物,空氣中混有3~10%的苯酚可引起爆炸,有毒。有腐蝕性,能腐蝕橡膠和合金。與堿作用生成鹽。遇熱、明火、氧化劑、靜電可燃。
酚類化合物對(duì)一切生活個(gè)體都有毒殺作用。能使蛋白質(zhì)凝固,所以有強(qiáng)烈的殺菌作用。其水溶液很易通過皮膚引起全身中毒;其蒸氣由呼吸道吸入,對(duì)神經(jīng)系統(tǒng)損害更大。長期吸入高濃度酚蒸汽或酚污染了的水可引起慢性積累性中毒;吸入高濃度酚蒸或酚液或大量酚液濺到皮膚上可引起急性中毒。如不及時(shí)搶救,可在三到八小時(shí)內(nèi)因神經(jīng)中樞麻痹而殘廢。慢性酚中毒常見有嘔吐,腹瀉、食欲不振、頭暈、貧血和各種神經(jīng)系病癥。
2現(xiàn)狀
某焦化廠酚精制區(qū)域包括酚蒸餾和酚裝桶。其中酚蒸餾區(qū)域的廢氣主要有:21只原料槽、中間產(chǎn)品槽和產(chǎn)品槽在進(jìn)料時(shí)產(chǎn)生的廢氣、11只密封罐(含計(jì)量槽)放散氣、5臺(tái)真空泵尾氣、酚渣槽進(jìn)料時(shí)的放散氣、6只反應(yīng)釜在打開人孔時(shí)產(chǎn)生的廢氣(需檢修時(shí)打開)。酚裝桶區(qū)域廢氣主要有:5臺(tái)裝桶機(jī)組產(chǎn)生的廢氣(同時(shí)開工2組)。
目前,酚蒸餾裝置現(xiàn)有一套直徑為DN600的填料塔排氣洗凈裝置,采用10%的堿液循環(huán)洗滌凈化的工藝。工藝原理是利用堿液中的氫氧化鈉與廢氣中的酚反應(yīng),生成酚鈉鹽,達(dá)到凈化廢氣的作用。洗滌后的堿液根據(jù)排氣含酚濃度和堿液濃度,送分解裝置,新鮮堿液由脫酚配堿裝置進(jìn)行補(bǔ)充。
目前排氣洗凈塔的工藝流程為:排氣洗凈塔接受的是酚蒸餾槽區(qū)、密封罐、真空泵和裝桶區(qū)的排氣,各種排氣自上而下從不同位置入塔(含酚濃度高的排氣從下部進(jìn)塔,以增加洗滌時(shí)間,強(qiáng)化洗滌)。真空泵排氣由真空泵送出,經(jīng)捕霧器后,進(jìn)入排氣洗凈塔下部;裝桶區(qū)的排氣,通過吸風(fēng)機(jī)壓送,進(jìn)入排氣洗凈塔;酚蒸餾槽區(qū)和密封罐放散口,通過吸風(fēng)機(jī)壓送,進(jìn)入排氣洗凈塔。洗凈用的10% NaOH裝入排氣洗凈塔循環(huán)槽,用循環(huán)泵壓送,在洗凈塔內(nèi)分兩段同時(shí)噴灑、洗凈,塔底堿液自流入循環(huán)槽。定期更換新鮮氫氧化鈉,并將廢氫氧化鈉送到酚鹽分解裝置酚鈉鹽槽。
3目前存在問題與不足
(1)吸風(fēng)機(jī)能力小,造成酚蒸餾槽區(qū)集氣罩處吸力小,廢氣不能有效進(jìn)入集氣罩。現(xiàn)有吸風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為985m3/h,全壓頭為1180Pa,共有30個(gè)集氣罩,平均每只集氣罩風(fēng)量為33m3/h,集氣罩?jǐn)嗝媪魉賰H0.3m/s,低于儲(chǔ)槽廢氣擴(kuò)散的控制風(fēng)速(0.5~1.0m/s),同時(shí)由于吸風(fēng)機(jī)全壓頭較小,而集氣管阻力損失大,故儲(chǔ)槽廢氣不能有效吸入集氣罩。
(2)原設(shè)計(jì)僅裝桶車間、真空泵尾氣及部分儲(chǔ)罐廢氣接入排氣洗凈塔。而部分未接入的儲(chǔ)罐、酚渣槽等在生產(chǎn)過程中仍產(chǎn)生廢氣。本次改造擬將該區(qū)域廢氣產(chǎn)生點(diǎn)均接入排氣洗凈塔,造成原有洗凈塔處理能力偏小。
(3)現(xiàn)有排氣洗凈塔堿液噴淋效果較差?,F(xiàn)填料塔內(nèi)裝一段填料,填料高度為1.5m,堿液通過噴頭噴灑的效果差,無液體分布裝置,堿液和含酚廢氣在塔內(nèi)的接觸效果差,排出廢氣中仍然有較強(qiáng)的酚異味。
(4)酚渣槽放料廢氣、檢修時(shí)反應(yīng)釜人孔打開產(chǎn)生的廢氣未進(jìn)行收集,在作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢氣仍然影響酚蒸餾區(qū)域環(huán)境。特別是酚渣槽放料過程中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)冷卻后無組織排入大氣,有異味,偶有投訴現(xiàn)象,也影響現(xiàn)場工人工作環(huán)境。
鑒于該酚精制區(qū)域,排氣洗凈塔前引風(fēng)機(jī)能力偏小,廢氣不能有效的進(jìn)入集氣罩,排氣洗凈塔塔徑偏小,填料柱體積小,液體分布效果差,廢氣處理效果不佳,在酚渣槽放料和酚蒸餾釜檢修過程中,排出的廢氣中仍然有較強(qiáng)的酚異味,影響大氣環(huán)境質(zhì)量,影響現(xiàn)場人員的職業(yè)健康衛(wèi)生水平。為改善現(xiàn)場環(huán)境,提高現(xiàn)場人員的職業(yè)健康衛(wèi)生水平,為此對(duì)酚精制區(qū)域產(chǎn)生的酚類廢氣進(jìn)行治理。
4改造方案
酚精制區(qū)域廢氣治理工藝流程具體為:酚精制區(qū)域各路廢氣,先通過收集管(罩)收集,進(jìn)入集氣總管,通過排氣洗凈塔洗滌后通過引風(fēng)機(jī)送入煙囪排放。工藝流程簡圖如圖1。
圖1 工藝流程簡圖
4.2.1排氣洗凈塔
針對(duì)現(xiàn)有酚精制區(qū)域含酚廢氣處理存在的問題,擬新建一套排氣洗凈系統(tǒng),將來自各廢氣集氣管的含酚廢氣經(jīng)10%的NaOH溶液洗滌凈化后達(dá)標(biāo)排放。新鮮10%的堿液通過脫酚配堿裝置進(jìn)行補(bǔ)充,廢堿液送現(xiàn)有餾分脫酚裝置。排氣洗凈塔工藝流程見圖1。
本工程含酚廢氣設(shè)計(jì)處理能力約為8600m3/h。排氣洗凈塔塔徑為2m,塔高17m。洗凈塔噴淋密度選擇為8m3/m2·h,據(jù)此堿液循環(huán)泵流量選為30m3/h。塔底預(yù)留5米左右高度作為堿液槽,使堿液從塔頂噴淋到塔底的時(shí)間預(yù)留為半小時(shí)左右。堿液槽液面上方設(shè)置一套絲網(wǎng)除沫器,以防止堿液泡沫淹沒進(jìn)氣口。塔頂設(shè)置一套絲網(wǎng)除霧器,用于捕捉廢氣中的液體,降低廢氣排放時(shí)的液體夾帶量。
排氣洗凈塔所用填料為不銹鋼(304)的孔板波紋250Y。填料分兩段。噴淋堿液從堿液槽經(jīng)堿液循環(huán)泵輸送到排氣洗凈塔上段填料進(jìn)行噴淋。噴淋液經(jīng)過上段填料,與經(jīng)下段洗滌后的含酚廢氣逆流接觸,并和廢氣中的酚類物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成酚鹽,以降低廢氣含酚濃度。流經(jīng)上段填料的噴淋液,進(jìn)入液體再分布器,再流向下段填料進(jìn)行噴淋吸收。噴淋液進(jìn)行循環(huán)噴淋,并根據(jù)廢氣排放含酚濃度或者循環(huán)噴淋液中NaOH濃度進(jìn)行更換。
圖2 排氣洗凈塔工藝流程圖
4.2.2溫水伴熱系統(tǒng)
溫水伴熱系統(tǒng)包括:酚蒸餾伴熱系統(tǒng)改造,將酚計(jì)量槽伴熱、酚計(jì)量槽到產(chǎn)品槽間的工藝管道由蒸汽伴熱改為溫水伴熱。
酚蒸餾現(xiàn)有伴熱系統(tǒng)為蒸汽伴熱,由于蒸汽溫度太高,導(dǎo)致進(jìn)入產(chǎn)品槽的介質(zhì)溫度過高,影響產(chǎn)品質(zhì)量,故需將酚計(jì)量槽伴熱、計(jì)量槽到產(chǎn)品槽放料管線的蒸汽伴熱改成溫水伴熱。
酚蒸餾裝置現(xiàn)有一套溫水循環(huán)系統(tǒng),用于酚類物料冷凝器、冷卻器的冷卻,并用于相關(guān)泵的冷卻水。溫水通過溫水循環(huán)泵送出,經(jīng)循環(huán)水換熱器換熱至45℃后,送往溫水冷卻各用戶。溫水吸收換熱器熱量后,進(jìn)入溫水回水管,再流向溫水循環(huán)槽。
由于溫水經(jīng)塔頂冷凝器換熱后溫度升高,在正常開工期間能達(dá)到50~60℃,因此可利用溫水回水作為溫水伴熱系統(tǒng)的熱源,并利用溫水回水的高位差(P塔高24.8m,現(xiàn)溫水循環(huán)泵揚(yáng)程70m),送溫水伴熱管后,再進(jìn)入溫水循環(huán)槽循環(huán)使用。
4.2.3廢氣收集方式
針對(duì)上述酚類廢氣產(chǎn)生點(diǎn)多,結(jié)晶點(diǎn)低等特點(diǎn),不同區(qū)域的廢氣采用不同的收集方式。
(1)酚蒸餾區(qū)的苯酚槽、鄰甲酚槽、間甲酚槽、甲酚槽、二甲酚槽的五種產(chǎn)品槽目前使用氮封,對(duì)于產(chǎn)品槽擬利用集氣管直接收集廢氣,同時(shí)在槽頂安裝呼吸閥及壓力表。根據(jù)儲(chǔ)槽大小,選用DN80的夾套式呼吸閥。由于酚產(chǎn)品易凝結(jié),故選用帶夾套的保溫型呼吸閥,所用蒸汽接自現(xiàn)有蒸汽管網(wǎng)。另外,由于苯酚、鄰甲酚、間甲酚、二甲酚等結(jié)晶點(diǎn)較低,對(duì)其廢氣集氣管道增加伴熱,防止含酚廢氣結(jié)晶,堵塞管線。集氣管總管的伴熱管采用DN25無縫鋼管,支管的伴熱管采用紫銅管。
(2)對(duì)于14個(gè)原料槽及中間槽,擬利用集氣管直接收集廢氣,同時(shí)在槽頂安裝呼吸閥及壓力表。根據(jù)儲(chǔ)槽大小,選用DN80的夾套式呼吸閥。由于酚產(chǎn)品易凝結(jié),故選用帶夾套的保溫型呼吸閥,所用蒸汽接自現(xiàn)有蒸汽管網(wǎng)。
(3)酚渣槽的廢氣先經(jīng)排水槽將液體分離從下部排出后,再從排水槽上部接入集氣管。
(4)對(duì)于密封罐、計(jì)量槽的放散廢氣直接接入集氣管。
(5)酚蒸餾區(qū)的間隙蒸發(fā)釜只有在檢修打開時(shí)才會(huì)產(chǎn)生廢氣,且不是同時(shí)檢修,故此次改造僅將廢氣管道接入該處,具體集氣罩與蒸發(fā)釜的連接待檢修時(shí)臨時(shí)匹配。同時(shí)在間歇蒸發(fā)釜的總集氣管和酚蒸餾區(qū)的總集氣管上各設(shè)一閥門,平時(shí)生產(chǎn)時(shí),蒸餾區(qū)總集氣管上閥門打開,間歇蒸發(fā)釜總集氣管上閥門關(guān)閉;檢修時(shí),間歇蒸發(fā)釜總集氣管上閥門打開,蒸餾區(qū)總集氣管上閥門關(guān)閉,以方便切換。
(6)酚裝桶區(qū)。酚裝桶區(qū)的各儲(chǔ)罐的放散廢氣擬利用集氣管直接收集。酚裝桶機(jī)組的放散廢氣利用集氣罩收集,經(jīng)集氣管送入排氣洗凈塔。各放散點(diǎn)廢氣經(jīng)集氣管收集,進(jìn)入排氣洗凈塔,用堿液洗滌凈化后通過引風(fēng)機(jī)送入排氣筒排放。由于廢氣產(chǎn)生點(diǎn)多,為保證阻力平衡,在集氣罩處增設(shè)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥。
4.3.1排氣洗凈塔
尺寸(D×H×δ):2m×17m×12mm
筒體材質(zhì):碳鋼
填料高度(上、下段):4m,4m
填料及塔內(nèi)件材質(zhì):不銹鋼(304)
4.3.2堿液循環(huán)泵
選用離心泵
介質(zhì):NaOH溶液
介質(zhì)溫度(℃):常溫
流量(m3/h):30
揚(yáng)程(m):40
電機(jī)功率(kW):11
數(shù)量(臺(tái)):2
工作方式:開一備一
4.3.3夾套式呼吸閥
殼體材質(zhì):304
密封件材質(zhì):PTFE
操作壓力:-392~+1961Pa
口徑:N80
4.3.4風(fēng)機(jī)
防爆防腐離心風(fēng)機(jī)
風(fēng)機(jī)型號(hào):9-19型9D
風(fēng)量:8294~10171m3/h
全壓:4453~4101Pa
轉(zhuǎn)速:1450r/min
電機(jī)功率:22kW 380V
數(shù)量:2臺(tái)
工作方式:開一備一
經(jīng)處理后,排放能滿足GB 16172-2012《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中 表5 新建企業(yè)大氣污染物特別排放濃度限值要求。該工程于2013年年底調(diào)試完成投產(chǎn)運(yùn)行。目前,各廢氣放散點(diǎn)放散的廢氣得到了有效收集,處理后的廢氣排放濃度遠(yuǎn)低于GB 16172-2012《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中表5新建企業(yè)大氣污染物特別排放濃度限值80mg/m3,現(xiàn)場環(huán)境得到了極大改善。
5結(jié)論
焦化廠酚精制區(qū)域廢氣采取有效的收集,通過堿液洗滌處理方式,有效的控制了含酚廢氣的無組織放散,改善現(xiàn)場環(huán)境,具有很好的環(huán)境效益,切實(shí)可行。
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Study on the Phenol Waste Gas Treatment of a Coking
FANG Jingxin
(Shanghai Meishan Industrial and Civil Engineering Design and Research Institute Co.,LTD,Nanjing 210039,China)
Abstract:This paper analyzed the phenol waste gas which produced in phenol refining area of the coking plant collection method and treatment problems,through reforming the existing phenol waste gas collection way,building 1 set of phenol waste gas purification treatment device,it can effectively control the unorganized emissions of the phenol waste gases,further improve the site environment of the phenol refining area.
Keywords:Phenol waste gas;Exhaust wash tower;Emissions standard
作者簡介:房井新,碩士,現(xiàn)主要從事環(huán)保設(shè)計(jì)工作
中圖分類號(hào):X51
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1673-288X(2015)06-0096-03