吳玉梅
摘 要:在油質(zhì)定查中發(fā)現(xiàn),我廠#1和#2機組潤滑油的破乳化度指標明顯上升,出現(xiàn)了透明度變差等情況。因此,應(yīng)采用適合、高效的油再生裝置解決該問題,從而改善油質(zhì),延長潤滑油的使用壽命,節(jié)約生產(chǎn)成本,保證機組正常運行。
關(guān)鍵詞:燃氣機;潤滑油;破乳化度;再生裝置
中圖分類號:TE624.8+2 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0109-02
1 我廠潤滑油油質(zhì)現(xiàn)狀和存在的問題
燃機、汽輪發(fā)電機組的潤滑油在系統(tǒng)中主要起潤滑、冷卻、散熱和密封的作用。我廠1#機組已投產(chǎn)7年,前6年潤滑油的油質(zhì)始終良好。在2012-09的定期檢測中分析發(fā)現(xiàn),#1和#2機組潤滑油的破乳化度指標明顯上升,從以往的12 min分別達到了19 min和21 min,已接近極限值30 min。同時,2臺機潤滑油的顏色和透明度也逐漸偏離標準,由此判斷,潤滑油經(jīng)多年使用已出現(xiàn)油質(zhì)劣化的現(xiàn)象。
破乳化度表示油、水分離能力的一項指標,一般用破乳化時間表示。破乳化的時間越短,破乳化度越小,油的抗乳化性能也越好;反之,破乳化度越大,油的抗乳化性能越差。如果油的破乳化度較大,且潤滑油中所含水分達到飽和時,則會因系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)產(chǎn)生的攪拌作用而使油質(zhì)發(fā)生乳化。這不僅會破壞油的成膜和極壓特性,嚴重降低油的潤滑性能,使機械部件間的摩擦增大,導(dǎo)致局部過熱,而且油中乳化狀態(tài)的水會加速油質(zhì)的劣化變質(zhì),導(dǎo)致金屬表面出現(xiàn)銹蝕、損壞,進而影響燃機、汽機的安全運行。因此,應(yīng)高度重視潤滑油的油質(zhì)劣化問題。
2 汽輪機油破乳化度超標的原因
破乳化度超標的根本原因是油中存在表面活性物質(zhì)——乳化劑。乳化劑的分子結(jié)構(gòu)具有不對稱性,由極性和非極性兩部分組成。極性部分較為親水;非極性部分不親水。當油中的乳化劑在油水界面上定向排列時,極性基團和非極性基團均會進入油相,油水難以分離,形成乳化液,進而加大了油的破乳化度。影響油中乳化劑質(zhì)量的因素主要有以下3點:①新油的精制程度不足。當新油的精制程度不足、油中殘留一定數(shù)量的環(huán)烷酸、皂類等表面活性劑時,將導(dǎo)致其破乳化度超標。②在運行過程中發(fā)生氧化變質(zhì)。油中的熱氧化產(chǎn)物,比如低分子環(huán)烷酸皂、醛等含有極性基團的表面活性物質(zhì),可導(dǎo)致油的破乳化度超標。③被外界污染物污染。油被其他表面活性物質(zhì)污染后,會導(dǎo)致油的破乳化超標。
鑒于在前6年的運行中,油質(zhì)指標一直保持良好且新油均合格入庫,可排除新油不合格和被外界污染的可能。因此,我廠潤滑油破乳化度升高的原因是機組運行中產(chǎn)生的熱氧化變質(zhì)物增加了油中乳化劑的質(zhì)量。
3 解決方案
為了解決油質(zhì)劣化的問題,確保機組后期的安全、經(jīng)濟運行,建議采購再生吸附設(shè)備處理,以取代整體更換滑潤油的方案,從而達到快速改善油質(zhì)、節(jié)省采購和檢修費用的目的。取#1機的潤滑油送至西安熱工研究院進行了試驗,該試驗用2%的吸附劑對#1機潤滑油進行了再生處理,處理前、后的各項指標如表1所示。
試驗前、后潤滑油的顏色變化如圖1所示。
從圖1中可以看出,用2%的吸附劑再生處理后,該油的顏色、透明度、破乳化度和酸值的檢測結(jié)果均得到了明顯的改善,且油的破乳化度達到了新油的質(zhì)量指標。
在上述試驗結(jié)果的驗證下,我廠同意采購西安熱工院生產(chǎn)的具有吸附再生功能的QZTZ-6型濾油機。該設(shè)備采用了高效吸附劑,該吸附劑具有很強的分子去極化作用和吸附性能,能吸附表面活性劑和劣化產(chǎn)物。同時,兼具精密過濾(過濾精度為3 μm)和脫水功能,可達到降低油的酸值、提高油的破乳化度、去除油泥、改善油的抗氧化性能和延長油的使用壽命等目的。
4 使用效果
使用QZTZ-6型濾油機對3臺燃氣機的潤滑油進行再生后,其潤滑油的顏色和透明度均有所改善(正體變化程度沒有上述試驗明顯),破乳化度遠低于新油標準(≤15 min),如表2所示。
#1、#2和#3機組的潤滑油經(jīng)QZTZ-6型濾油機再生后,我們檢測了其抗氧化劑T501,發(fā)現(xiàn)T501的質(zhì)量降低了。這是因為在再生過程中,除了會除去表面活性劑和劣化產(chǎn)物外,還會除去T501抗氧化劑。因此,我們在3臺燃氣機的潤滑油中添加了T501抗氧化劑,添加前、后的數(shù)據(jù)如表3所示。
再生處理后的油經(jīng)過了2年的運行,目前,破乳化度指標與剛過濾時的相差不大。因此,使用QZTZ-6型濾油機再生處理后的潤滑油具有良好的應(yīng)用效果,且可維持較長的時間。
5 效益分析
據(jù)了解,我廠單臺390 MW發(fā)電機組潤滑油的總量約為270桶,按目前采購價4 200元/桶計算,每臺燃氣機需購買113.4萬元的潤滑油,3臺共340.2萬元。按大修周期為6年計算,可節(jié)約購油成本56.7萬元/年。QZTZ-6型濾油設(shè)備采購總價為42萬,按機組附屬設(shè)備折舊年限為16年計算,該設(shè)備的折舊成本為2.625萬元/年。再生濾油機耗材和設(shè)備的折舊成本如表4所示。
經(jīng)計算,在采用再生設(shè)備后,每年可節(jié)約53.765萬元的維護費用。
6 結(jié)束語
使用西安熱工院生產(chǎn)的QZTZ-6型濾油機對我廠3臺燃氣機機的潤滑油再生后,3臺燃氣機的潤滑油破乳化度指標得到了明顯改善,達到了新油標準。這樣做既快速改善了運行油的質(zhì)量,又為我廠機組的安全運行提供了良好的運行條件。
〔編輯:張思楠〕
摘 要:在油質(zhì)定查中發(fā)現(xiàn),我廠#1和#2機組潤滑油的破乳化度指標明顯上升,出現(xiàn)了透明度變差等情況。因此,應(yīng)采用適合、高效的油再生裝置解決該問題,從而改善油質(zhì),延長潤滑油的使用壽命,節(jié)約生產(chǎn)成本,保證機組正常運行。
關(guān)鍵詞:燃氣機;潤滑油;破乳化度;再生裝置
中圖分類號:TE624.8+2 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0109-02
1 我廠潤滑油油質(zhì)現(xiàn)狀和存在的問題
燃機、汽輪發(fā)電機組的潤滑油在系統(tǒng)中主要起潤滑、冷卻、散熱和密封的作用。我廠1#機組已投產(chǎn)7年,前6年潤滑油的油質(zhì)始終良好。在2012-09的定期檢測中分析發(fā)現(xiàn),#1和#2機組潤滑油的破乳化度指標明顯上升,從以往的12 min分別達到了19 min和21 min,已接近極限值30 min。同時,2臺機潤滑油的顏色和透明度也逐漸偏離標準,由此判斷,潤滑油經(jīng)多年使用已出現(xiàn)油質(zhì)劣化的現(xiàn)象。
破乳化度表示油、水分離能力的一項指標,一般用破乳化時間表示。破乳化的時間越短,破乳化度越小,油的抗乳化性能也越好;反之,破乳化度越大,油的抗乳化性能越差。如果油的破乳化度較大,且潤滑油中所含水分達到飽和時,則會因系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)產(chǎn)生的攪拌作用而使油質(zhì)發(fā)生乳化。這不僅會破壞油的成膜和極壓特性,嚴重降低油的潤滑性能,使機械部件間的摩擦增大,導(dǎo)致局部過熱,而且油中乳化狀態(tài)的水會加速油質(zhì)的劣化變質(zhì),導(dǎo)致金屬表面出現(xiàn)銹蝕、損壞,進而影響燃機、汽機的安全運行。因此,應(yīng)高度重視潤滑油的油質(zhì)劣化問題。
2 汽輪機油破乳化度超標的原因
破乳化度超標的根本原因是油中存在表面活性物質(zhì)——乳化劑。乳化劑的分子結(jié)構(gòu)具有不對稱性,由極性和非極性兩部分組成。極性部分較為親水;非極性部分不親水。當油中的乳化劑在油水界面上定向排列時,極性基團和非極性基團均會進入油相,油水難以分離,形成乳化液,進而加大了油的破乳化度。影響油中乳化劑質(zhì)量的因素主要有以下3點:①新油的精制程度不足。當新油的精制程度不足、油中殘留一定數(shù)量的環(huán)烷酸、皂類等表面活性劑時,將導(dǎo)致其破乳化度超標。②在運行過程中發(fā)生氧化變質(zhì)。油中的熱氧化產(chǎn)物,比如低分子環(huán)烷酸皂、醛等含有極性基團的表面活性物質(zhì),可導(dǎo)致油的破乳化度超標。③被外界污染物污染。油被其他表面活性物質(zhì)污染后,會導(dǎo)致油的破乳化超標。
鑒于在前6年的運行中,油質(zhì)指標一直保持良好且新油均合格入庫,可排除新油不合格和被外界污染的可能。因此,我廠潤滑油破乳化度升高的原因是機組運行中產(chǎn)生的熱氧化變質(zhì)物增加了油中乳化劑的質(zhì)量。
3 解決方案
為了解決油質(zhì)劣化的問題,確保機組后期的安全、經(jīng)濟運行,建議采購再生吸附設(shè)備處理,以取代整體更換滑潤油的方案,從而達到快速改善油質(zhì)、節(jié)省采購和檢修費用的目的。取#1機的潤滑油送至西安熱工研究院進行了試驗,該試驗用2%的吸附劑對#1機潤滑油進行了再生處理,處理前、后的各項指標如表1所示。
試驗前、后潤滑油的顏色變化如圖1所示。
從圖1中可以看出,用2%的吸附劑再生處理后,該油的顏色、透明度、破乳化度和酸值的檢測結(jié)果均得到了明顯的改善,且油的破乳化度達到了新油的質(zhì)量指標。
在上述試驗結(jié)果的驗證下,我廠同意采購西安熱工院生產(chǎn)的具有吸附再生功能的QZTZ-6型濾油機。該設(shè)備采用了高效吸附劑,該吸附劑具有很強的分子去極化作用和吸附性能,能吸附表面活性劑和劣化產(chǎn)物。同時,兼具精密過濾(過濾精度為3 μm)和脫水功能,可達到降低油的酸值、提高油的破乳化度、去除油泥、改善油的抗氧化性能和延長油的使用壽命等目的。
4 使用效果
使用QZTZ-6型濾油機對3臺燃氣機的潤滑油進行再生后,其潤滑油的顏色和透明度均有所改善(正體變化程度沒有上述試驗明顯),破乳化度遠低于新油標準(≤15 min),如表2所示。
#1、#2和#3機組的潤滑油經(jīng)QZTZ-6型濾油機再生后,我們檢測了其抗氧化劑T501,發(fā)現(xiàn)T501的質(zhì)量降低了。這是因為在再生過程中,除了會除去表面活性劑和劣化產(chǎn)物外,還會除去T501抗氧化劑。因此,我們在3臺燃氣機的潤滑油中添加了T501抗氧化劑,添加前、后的數(shù)據(jù)如表3所示。
再生處理后的油經(jīng)過了2年的運行,目前,破乳化度指標與剛過濾時的相差不大。因此,使用QZTZ-6型濾油機再生處理后的潤滑油具有良好的應(yīng)用效果,且可維持較長的時間。
5 效益分析
據(jù)了解,我廠單臺390 MW發(fā)電機組潤滑油的總量約為270桶,按目前采購價4 200元/桶計算,每臺燃氣機需購買113.4萬元的潤滑油,3臺共340.2萬元。按大修周期為6年計算,可節(jié)約購油成本56.7萬元/年。QZTZ-6型濾油設(shè)備采購總價為42萬,按機組附屬設(shè)備折舊年限為16年計算,該設(shè)備的折舊成本為2.625萬元/年。再生濾油機耗材和設(shè)備的折舊成本如表4所示。
經(jīng)計算,在采用再生設(shè)備后,每年可節(jié)約53.765萬元的維護費用。
6 結(jié)束語
使用西安熱工院生產(chǎn)的QZTZ-6型濾油機對我廠3臺燃氣機機的潤滑油再生后,3臺燃氣機的潤滑油破乳化度指標得到了明顯改善,達到了新油標準。這樣做既快速改善了運行油的質(zhì)量,又為我廠機組的安全運行提供了良好的運行條件。
〔編輯:張思楠〕
摘 要:在油質(zhì)定查中發(fā)現(xiàn),我廠#1和#2機組潤滑油的破乳化度指標明顯上升,出現(xiàn)了透明度變差等情況。因此,應(yīng)采用適合、高效的油再生裝置解決該問題,從而改善油質(zhì),延長潤滑油的使用壽命,節(jié)約生產(chǎn)成本,保證機組正常運行。
關(guān)鍵詞:燃氣機;潤滑油;破乳化度;再生裝置
中圖分類號:TE624.8+2 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0109-02
1 我廠潤滑油油質(zhì)現(xiàn)狀和存在的問題
燃機、汽輪發(fā)電機組的潤滑油在系統(tǒng)中主要起潤滑、冷卻、散熱和密封的作用。我廠1#機組已投產(chǎn)7年,前6年潤滑油的油質(zhì)始終良好。在2012-09的定期檢測中分析發(fā)現(xiàn),#1和#2機組潤滑油的破乳化度指標明顯上升,從以往的12 min分別達到了19 min和21 min,已接近極限值30 min。同時,2臺機潤滑油的顏色和透明度也逐漸偏離標準,由此判斷,潤滑油經(jīng)多年使用已出現(xiàn)油質(zhì)劣化的現(xiàn)象。
破乳化度表示油、水分離能力的一項指標,一般用破乳化時間表示。破乳化的時間越短,破乳化度越小,油的抗乳化性能也越好;反之,破乳化度越大,油的抗乳化性能越差。如果油的破乳化度較大,且潤滑油中所含水分達到飽和時,則會因系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)產(chǎn)生的攪拌作用而使油質(zhì)發(fā)生乳化。這不僅會破壞油的成膜和極壓特性,嚴重降低油的潤滑性能,使機械部件間的摩擦增大,導(dǎo)致局部過熱,而且油中乳化狀態(tài)的水會加速油質(zhì)的劣化變質(zhì),導(dǎo)致金屬表面出現(xiàn)銹蝕、損壞,進而影響燃機、汽機的安全運行。因此,應(yīng)高度重視潤滑油的油質(zhì)劣化問題。
2 汽輪機油破乳化度超標的原因
破乳化度超標的根本原因是油中存在表面活性物質(zhì)——乳化劑。乳化劑的分子結(jié)構(gòu)具有不對稱性,由極性和非極性兩部分組成。極性部分較為親水;非極性部分不親水。當油中的乳化劑在油水界面上定向排列時,極性基團和非極性基團均會進入油相,油水難以分離,形成乳化液,進而加大了油的破乳化度。影響油中乳化劑質(zhì)量的因素主要有以下3點:①新油的精制程度不足。當新油的精制程度不足、油中殘留一定數(shù)量的環(huán)烷酸、皂類等表面活性劑時,將導(dǎo)致其破乳化度超標。②在運行過程中發(fā)生氧化變質(zhì)。油中的熱氧化產(chǎn)物,比如低分子環(huán)烷酸皂、醛等含有極性基團的表面活性物質(zhì),可導(dǎo)致油的破乳化度超標。③被外界污染物污染。油被其他表面活性物質(zhì)污染后,會導(dǎo)致油的破乳化超標。
鑒于在前6年的運行中,油質(zhì)指標一直保持良好且新油均合格入庫,可排除新油不合格和被外界污染的可能。因此,我廠潤滑油破乳化度升高的原因是機組運行中產(chǎn)生的熱氧化變質(zhì)物增加了油中乳化劑的質(zhì)量。
3 解決方案
為了解決油質(zhì)劣化的問題,確保機組后期的安全、經(jīng)濟運行,建議采購再生吸附設(shè)備處理,以取代整體更換滑潤油的方案,從而達到快速改善油質(zhì)、節(jié)省采購和檢修費用的目的。取#1機的潤滑油送至西安熱工研究院進行了試驗,該試驗用2%的吸附劑對#1機潤滑油進行了再生處理,處理前、后的各項指標如表1所示。
試驗前、后潤滑油的顏色變化如圖1所示。
從圖1中可以看出,用2%的吸附劑再生處理后,該油的顏色、透明度、破乳化度和酸值的檢測結(jié)果均得到了明顯的改善,且油的破乳化度達到了新油的質(zhì)量指標。
在上述試驗結(jié)果的驗證下,我廠同意采購西安熱工院生產(chǎn)的具有吸附再生功能的QZTZ-6型濾油機。該設(shè)備采用了高效吸附劑,該吸附劑具有很強的分子去極化作用和吸附性能,能吸附表面活性劑和劣化產(chǎn)物。同時,兼具精密過濾(過濾精度為3 μm)和脫水功能,可達到降低油的酸值、提高油的破乳化度、去除油泥、改善油的抗氧化性能和延長油的使用壽命等目的。
4 使用效果
使用QZTZ-6型濾油機對3臺燃氣機的潤滑油進行再生后,其潤滑油的顏色和透明度均有所改善(正體變化程度沒有上述試驗明顯),破乳化度遠低于新油標準(≤15 min),如表2所示。
#1、#2和#3機組的潤滑油經(jīng)QZTZ-6型濾油機再生后,我們檢測了其抗氧化劑T501,發(fā)現(xiàn)T501的質(zhì)量降低了。這是因為在再生過程中,除了會除去表面活性劑和劣化產(chǎn)物外,還會除去T501抗氧化劑。因此,我們在3臺燃氣機的潤滑油中添加了T501抗氧化劑,添加前、后的數(shù)據(jù)如表3所示。
再生處理后的油經(jīng)過了2年的運行,目前,破乳化度指標與剛過濾時的相差不大。因此,使用QZTZ-6型濾油機再生處理后的潤滑油具有良好的應(yīng)用效果,且可維持較長的時間。
5 效益分析
據(jù)了解,我廠單臺390 MW發(fā)電機組潤滑油的總量約為270桶,按目前采購價4 200元/桶計算,每臺燃氣機需購買113.4萬元的潤滑油,3臺共340.2萬元。按大修周期為6年計算,可節(jié)約購油成本56.7萬元/年。QZTZ-6型濾油設(shè)備采購總價為42萬,按機組附屬設(shè)備折舊年限為16年計算,該設(shè)備的折舊成本為2.625萬元/年。再生濾油機耗材和設(shè)備的折舊成本如表4所示。
經(jīng)計算,在采用再生設(shè)備后,每年可節(jié)約53.765萬元的維護費用。
6 結(jié)束語
使用西安熱工院生產(chǎn)的QZTZ-6型濾油機對我廠3臺燃氣機機的潤滑油再生后,3臺燃氣機的潤滑油破乳化度指標得到了明顯改善,達到了新油標準。這樣做既快速改善了運行油的質(zhì)量,又為我廠機組的安全運行提供了良好的運行條件。
〔編輯:張思楠〕