張超杰 蔣承林
(1.徐州恒安煤礦技術有限公司;2.中國礦業(yè)大學安全工程學院)
復雜地質條件下立井揭煤防突措施
張超杰1蔣承林2
(1.徐州恒安煤礦技術有限公司;2.中國礦業(yè)大學安全工程學院)
針對河南某礦井筒揭煤區(qū)域有斷層的復雜地質條件,對水力沖孔措施進行了優(yōu)化,以水力沖孔加注漿方法為井筒揭煤的區(qū)域防突措施,以揭煤后煤層段壁后注漿方法為安全措施,在保證安全的前提下,提高了立井揭煤區(qū)域防突措施的實施效果和效率,縮短了揭煤及掘進工期,提高了生產(chǎn)效率,取得了較好的經(jīng)濟效益。
立井揭煤 水力沖孔 防突措施 注漿 掘進工期 生產(chǎn)效率
煤與瓦斯突出主要發(fā)生在井筒及石門揭煤、煤巷掘進和工作面回采過程中,以井筒和石門揭煤時煤與瓦斯突出的危險性最大,主要表現(xiàn)在突出的強度大且危險性程度高,特別是立井揭煤時,防突措施實施的空間有限,導致施工難度大、效果差、時間長,尤其是遇到斷層等復雜地質條件時,防突措施收效甚微[1-4]。因此,在復雜地質條件下,有必要編制和實施科學、可行的立井揭煤防突措施。
河南某礦位于河南省許昌市,該礦主采二1煤層,屬煤與瓦斯突出煤層,礦井生產(chǎn)規(guī)模120萬t/a,目前正進行改擴建施工,根據(jù)改擴建設計方案,在井田北部邊界區(qū)域新建1個進風井和1個回風井,其中回風井井筒上部245.1 m采用凍結法施工,245.1~556 m為正?;鶐r段,采用普通鉆爆法施工,井壁結構為素混凝土結構/鋼筋混凝土+錨網(wǎng)噴結構,混凝土強度等級為C40,在遇特殊地層(破碎帶)片幫嚴重時,采取錨、網(wǎng)、噴或錨、網(wǎng)臨時支護,臨時支護采用φ45 mm×1 600 mm管縫式錨桿,錨桿間排距800 mm×800 mm,噴射混凝土強度C20,噴厚100 mm?;仫L井將揭穿二1煤層,該煤層頂板砂巖段孔隙承壓含水層組,該段含水層巖性多為中—細粒砂巖。距二1煤層頂板法向距離20 m處,于立井掘進工作面施工了5個前探鉆孔,鉆探結果顯示,井筒輪廓線內地質構造簡單,煤層賦存穩(wěn)定,但有一斷層位于井筒輪廓線外8~10 m處,屬于揭煤工作面區(qū)域措施包括的范圍內。在揭煤工作面距離二1煤層法向距離10 m處施工了3個鉆孔并測定了煤層瓦斯壓力、瓦斯含量等參數(shù),結果見表1。
表1 回風井突出危險性參數(shù)測定結果
據(jù)表1可計算得回風井二1煤層綜合指標D為-5.06,K為116。經(jīng)預測,回風井揭穿二1煤層存在瓦斯突出危險性,需采取區(qū)域防突措施。
2.1 防突措施論證
就回風立井揭穿二1煤層的實際情況而言,采用常規(guī)的瓦斯抽放方法,存在以下難點。
(1)瓦斯壓力較小、透氣性差,該礦井煤層的透氣性系數(shù)為0.03 m2/(MPa2·d),屬較難抽放的煤層,瓦斯抽放效果難以保證,且抽放周期較長,很難保證改擴建工程得到按時驗收。
(2)在立井揭煤區(qū)域施工防突措施鉆孔時,所有抽放鉆孔均為下行孔,鉆孔施工完畢后孔內積水難以及時有效排出[4],且二1煤層的直接頂板為中—細粒砂巖,為承壓含水層,抽放過程中鉆孔易受到水系的影響。
(3)雖然水力沖孔或擴孔已被證明是該礦區(qū)的有效防突措施,但考慮到水力沖孔對井壁穩(wěn)定性的影響,因而不建議將其作為區(qū)域防突措施。
2.2 防突措施優(yōu)化
(1)區(qū)域防突措施鉆孔可分區(qū)域輪換施工,防突措施鉆孔呈環(huán)形布置,抽放鉆孔和注漿鉆孔間隔布置,所有鉆孔均采用水力沖孔措施,但僅半數(shù)鉆孔在初期注漿,其余鉆孔在區(qū)域措施效果檢驗合格后注漿。
(2)考慮到鉆孔可能具備的自噴能力,須嚴格控制水壓,應先期進行試驗,確定合理的沖孔水壓,水壓不宜過大,以地面靜壓水水壓為宜(5 MPa)。
(3)控制鉆孔的出煤量,防止單孔出煤過多,形成較大的孔洞,單孔的出煤量計算公式為
式中,m為單孔沖孔煤量,t;R為井筒揭煤區(qū)域措施范圍直徑,m;h為煤層厚度,m;ρ為煤的視相對密度,t/m3;n為鉆孔個數(shù);μ為煤層變形率,m。
(4)為保證井壁的穩(wěn)定性不受影響,考慮到井壁的長期穩(wěn)定性,在井筒施工進入二1煤層底板5 m后,在煤層段進行一次壁后注漿。
3.1 防突措施
設計9圈共計258個鉆孔,考慮鉆孔施工的可行性,最外部3圈鉆孔的開孔位置均在井壁上(圖1)。單個鉆孔施工工序:首先施工長3.5 m、孔徑113 mm的鉆孔,退出鉆桿,將長3.5 m、外徑108 mm一端帶有法蘭盤的無縫鋼管送入鉆孔,出露地面0.5 m, 外側用雙漿液固定封堵,孔口管與法蘭盤采用無縫焊接,固定孔口管時首先用部分聚氨酯固定,然后由孔口管內注入水泥漿,由孔壁外部返漿,待鉆孔壁與孔口管全部填滿水泥時即可停止注漿。待凝固12 h后在孔口管內施工直徑94 mm的抽放鉆孔,在鉆頭進入煤層時,采取低鉆壓、慢鉆進的方式鉆進。鉆進煤層0.5 m時,停止鉆進,保持水壓、鉆桿及鉆頭轉速,在煤孔內0~0.5 m處往復運動5~10 min,若發(fā)生噴孔現(xiàn)象,則立即停止鉆進,調小排渣壓力水,但不停鉆機,使鉆桿及鉆頭在鉆孔中空轉(嚴禁停水、鉆機,否則導致鉆桿無法拔出),直至噴孔停止,恢復鉆進;鉆進至煤孔0.5~1.0 m處時,停止鉆進,保持水壓及鉆桿和鉆頭轉速,在煤孔0.5~1.0 m處往復運動5~10 min,按上述循環(huán),每0.5 m循環(huán)1次,直至進入煤層底板1.5 m停止鉆進,換風將鉆孔內水排出。鉆進過程中,應收集鉆孔內沖出的煤樣并現(xiàn)場稱重,若未達到預定的重量,則應再次沖孔,直至沖孔煤量達標為止。
所有鉆孔施工完畢后立即連接抽放管路進行抽放,2周后注漿鉆孔注水泥漿,注漿壓力達到2 MPa或注入2~3包水泥后結束,施工鉆孔時按照井筒十字線將井筒劃分為4個區(qū)域,4個區(qū)域對向施工,每施工10個鉆孔更換1次施工區(qū)域,區(qū)域防突措施效果檢驗合格后方可停止抽放鉆孔工作。揭煤工作結束后,進入二1煤層底板方向距離5 m后進行井壁注漿施工,仍按4個區(qū)域劃分,每個區(qū)域施工3個注漿孔,注漿孔深6~8 m,每個注漿孔的注漿壓力不小于5 MPa。
圖1 立井揭煤區(qū)域防突措施開孔位置(單位:m)
3.2 實施效果
鉆孔施工完畢后,相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果表明,水力沖孔共沖出煤量123 t,煤層變形比例3.2‰,超過了預計3‰的變形比例,風排瓦斯量和抽放瓦斯量共36 218 m3,不論是沖出煤量還是釋放的瓦斯量均達到了預期目的,監(jiān)測結果表明井筒未出現(xiàn)明顯的位移或下沉,井壁的穩(wěn)定性良好。抽放1個月后按照《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》的要求,在距二1煤層法線距離7,5,2 m時進行了防突措施的效果檢驗、區(qū)域驗證和工作面局部預測,效果較理想。
局部預測工作完畢后,放炮揭開二1煤層,放炮后未發(fā)生動力現(xiàn)象,井口瓦斯涌出量較小,瓦斯?jié)舛茸畲髢H為0.22%。進入二1煤層底板5 m后,井壁注漿工作非常順利,單個鉆孔和總注漿量均較小,說明井壁后側不存在明顯的空洞??烧J為,在復雜地質條件下,水力沖孔+注漿的區(qū)域防突措施成效顯著。
(1)在復雜地質條件下,特別是有斷層的情況下,在制定防突措施時應充分顧及礦區(qū)地質特征,確保取得較好的防突效果。
(2)立井揭煤時,由于下行鉆孔排渣及水系的影響較大,應給予足夠的重視,并及時采取措施消除。
(3)采用鉆孔注漿及井壁注漿方法作為防突措施時,水力沖孔是立井揭煤的有效防突措施,特別是在煤層透氣性較差的情況下,該措施的安全、經(jīng)濟效益較顯著。
[1] 于不凡.煤礦瓦斯災害防治及利用技術手冊[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2005.
[2] 林柏泉.礦井瓦斯抽放理論與技術[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2011.
[3] 黃聲樹,劉見中.煤礦瓦斯治理適用新技術[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2010.
[4] 張超杰,蔣承林.多立井揭煤聯(lián)合區(qū)域防突措施的實踐與探索[J].煤炭技術,2015(5):144-146.
2015-08-17)
張超杰(1978—),男,經(jīng)理,工程師,碩士,221008 江蘇省徐州市泉山區(qū)三環(huán)南路。