柏發(fā)松 范仕清 范同清 韓 陽
(淮滬煤電有限公司丁集煤礦)
復(fù)雜地質(zhì)條件下綜采工作面重型裝備安全快速對接技術(shù)
柏發(fā)松 范仕清 范同清 韓 陽
(淮滬煤電有限公司丁集煤礦)
以丁集煤礦1321(3)綜采工作面為例,對該工作面重型裝備的快速對接技術(shù)進(jìn)行了研究。實踐表明:該技術(shù)的成功應(yīng)用有效降低了復(fù)雜地質(zhì)條件對回采工作的影響,提高了資源的回收率,實現(xiàn)了礦井穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。
復(fù)雜地質(zhì)條件 綜采工作面 重型裝備 安全快速對接
由于受地質(zhì)條件因素的制約,常需將綜采工作面設(shè)計成刀把式工作面[1-2]。在回采過程中,有必要解決該類工作面的對接技術(shù)問題。工作面對接主要是液壓支架與刮板輸送機對接,難點在于對接精度要求較高,對接后的支架間距不宜過大,更不允許出現(xiàn)支架重疊。高地壓工作面在對接時增加了對煤層頂?shù)装寮懊罕诘墓芾黼y度,重型裝備在拆除打運中難度亦較大[3-4]。若對接后支架間隙、鏈板機間隙較大,則需調(diào)整支架,支架越多,設(shè)備越重,調(diào)架難度越大,調(diào)架耗時越多。支架調(diào)整工作將大大影響對接工期,并產(chǎn)生較大的安全隱患。為此,本研究以丁集煤礦1321(3)綜采工作面為例,對該工作面的對接技術(shù)進(jìn)行研究并進(jìn)行工程實踐。
由于受地質(zhì)構(gòu)造影響,丁集煤礦1321(3)采煤工作面被布置為刀把式工作面,里段切眼長87.6 m,下降通道(外段切眼)長178 m,里段切眼回采長度270 m。該工作面位于丁集煤礦東二采區(qū)13-1#煤層第2個采煤工作面,標(biāo)高-760.7~-711.4 m,可采走向長1 470 m,13-1#煤層平均厚3.4 m,13-2#煤層平均厚0.8 m,夾矸厚0.5~5.8 m,局部13-1#和13-2#煤層聯(lián)合開采,煤層傾角平均5°。13-1#煤層直接頂為泥巖,厚0.5~5.8 m,平均3.2 m,靠近工作面南部含砂質(zhì),相變?yōu)樯百|(zhì)泥巖,其上為13-2#煤層,厚0.2~1.3 m,平均0.8 m;13-1#煤層老頂為砂質(zhì)泥巖,厚0.2~8 m,平均4.1 m。再向上發(fā)育14#、15#煤層,14#煤層位于13-1#煤層頂板19 m處,平均厚0.4 m;15#煤層位于13-2#煤層頂板 20.9 m處,平均厚0.4 m。13-1#煤層直接底為砂質(zhì)泥巖,厚1.8 m,其下為2#煤線,煤厚0.2 m;13-1#煤層下7.9 m處發(fā)育12#煤層,厚0.2 m;13-1#煤層老底為砂質(zhì)泥巖,厚5.9 m。1321(3)工作面巷道原始支護(hù)全部采用錨梁網(wǎng)支護(hù),地應(yīng)力較大,比照已回采的鄰近工作面,頂?shù)装迦找平窟_(dá)100 mm以上,壓力顯現(xiàn)明顯[5-6]。
當(dāng)里段工作面向前推進(jìn)270 m時,需與下降通道(外段切眼)支架及運輸機對接。若采用傳統(tǒng)對接方法,待工作面回采至對接位置后,再拆除鏈板機機尾,打運至新機尾位置進(jìn)行安裝,拆除并重新布置工作面電纜,將大大延長施工工期。此外,支架對接位置的控制,對工作面的快速、安全對接影響也較大。
2.1 前期準(zhǔn)備工作
①在下降通道安裝運輸機時,提前安裝運輸機機尾、電機、齒箱,對接處的機尾、電機、齒箱撤除后直接從腰巷及措施巷運出;②工作面煤機、運輸機電纜,提前預(yù)留了200 m,預(yù)留的電纜盤放置于開關(guān)列車上,對接前跟車移動;③工作面需增加1臺ZZ6400-22/45型液壓支架,在距下降通道10 m位置,靠措施巷北幫預(yù)留支架;④更換原機尾過渡槽、變線槽,需增加9節(jié)普通溜槽,再新增1臺支架、1節(jié)溜槽,提前準(zhǔn)備10節(jié)溜槽,在措施巷對接位置前方10 m處擺放;⑤提前鋪設(shè)下降通道內(nèi)鏈板機鏈條,到位后直接接鏈條。工作面對接需安裝、拆除的設(shè)備信息見表1。
表1 工作面對接需安裝及拆除的設(shè)備信息
注:輸送機中部槽、輸送機變線抬高槽數(shù)量單位為節(jié)。
2.2 支架間隙控制技術(shù)
1321(3)工作面對接的難點主要是液壓支架和刮板輸送機對接精度要求較高[7]。為此,設(shè)計了61#、62#支架的位置,見圖1。
圖1 1321(3)工作面對接示意
(1)在措施巷距對接位置向外50 m處,安裝了1臺激光發(fā)射器,距巷道中線以南1 150 mm,便于回采期間控制工作面運輸機上竄下滑,確保對接間隙合理。
(2)對接處提前進(jìn)行臥底、清理,測量對接處標(biāo)高,工作面回采過程中應(yīng)嚴(yán)格控制層位,確保對接處底板標(biāo)高一致,位置合理。
(3)當(dāng)工作面回采至預(yù)留支架(61#支架)位置時,將該支架和工作面運輸機尾通過錨鏈進(jìn)行聯(lián)接,與工作面運輸機同步拉移。
(4)62#支架左側(cè)護(hù)距巷道中線600 mm。因支架架寬1 500 mm,考慮合理間隙100~150 mm,在對接位置將60#支架的右側(cè)護(hù)嚴(yán)格控制在距巷道中線以南1 100~1 150 mm,確保支架無間隙對接。
(5)支架到位后,拆除鏈板機機尾,安裝普通溜槽,合茬鏈條。
(6)聯(lián)接支架液壓管路,調(diào)整支架位置。
(7)利用措施巷及腰巷,提前完善打運系統(tǒng),確保對接、撤除工作同步進(jìn)行。
由于丁集礦地壓較大,頂板壓力顯現(xiàn)明顯,為防止頂板下沉影響工作面對接安全,對頂板采取了有效加固措施[8-10]。該工作面巷道原支護(hù)采用錨梁網(wǎng)支護(hù),頂板使用Ω鋼梁,長4 m,排距0.8 m,頂板每排布置5根φ22 mm、長7.3 m的錨索,頂板鋼帶使用M5鋼帶,長5.4 m,排距0.8 m,每排布置φ22 mm、長2.5 m的螺紋鋼錨桿7根,幫部使用M5鋼帶,錨桿每排亦布置5根。
在工作面對接前,對運順1#支架附近的頂板和措施巷對接位置超前10 m范圍的頂板,采取了錨索工字鋼的方式加固。錨索工字鋼棚沿巷道走向方向布置,布置2排,錨索φ22 mm,長7.3 m,使用長4.5 m 的11#礦用工字鋼,工字鋼間隔1.2 m開一小孔,孔徑26 mm,一根工字鋼開4對孔,布置4根錨索,錨索眼距1.2 m,每根錨索使用3卷Z2360樹脂藥卷。實踐證明,該方式可有效控制頂板,確保工作面對接期間的頂板安全。
(1)打運設(shè)備的選擇及安裝位置。選擇在措施巷安裝3臺JH-14絞車,最大牽引力14 t,使用φ21.5 mm 鋼絲繩,大件起吊時,根據(jù)起吊物重量,使用1~3臺5 t葫蘆起吊,使用多臺葫蘆起吊時,須確保吊點的選擇能夠保持起吊的平衡。起吊吊點選擇在支架頂梁起吊環(huán)上,其余起吊點選擇在頂板上施工起吊錨索,起吊錨索使用φ22 mm,長6.3 m的錨索,錨索使用錨鏈配合開口環(huán)連接,確保起吊安全。
(2)打運路線選擇。打運路線有2條:從工作面到軌順再通過無極繩絞車打運;從措施巷道軌順打運。由于大型設(shè)備從工作面打運,路線較長,且影響工作面的平行作業(yè),因而選擇從措施巷打運,即使用3#絞車將拆除件拖到位后,起吊上平板車通過絞車牽引至軌順,使用無極繩絞車打運。
以丁集煤礦為例,對其1321(3)綜采工作面的對接技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)研究,實踐表明:①由于前期準(zhǔn)備工作充分,嚴(yán)格按照完善的技術(shù)方案執(zhí)行,提前將工作面調(diào)整至有利于對接的位置,有效控制了運輸機的上竄下滑,對接時支架、運輸機得到了有效控制,支架間距200 mm,溜槽間距1 400 mm,支架僅需利用側(cè)護(hù)進(jìn)行微調(diào);②溜槽間距略小,由于丁集礦地壓大,下降通道底鼓量較大,對接時預(yù)先鋪設(shè)的溜槽和原鏈板機溜槽存在約200 mm的高差,巷道臥底后,溜槽便順利對接,達(dá)到了預(yù)期的效果,節(jié)省了對接時間,實現(xiàn)了撤除、安裝、打運的平行作業(yè)。
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2015-09-13)
柏發(fā)松(1971—),男,礦長,教授級高級工程師,碩士,232140 安徽省淮南市鳳臺縣。