1、山西中北大學機電工程學院 梁國強 李世中 2、唐山遷安市思文科德薄板科技有限公司 楊維維
在鋼卷運輸?shù)倪^程中,經(jīng)常會出現(xiàn)帶鋼偏離設(shè)備中心線及鋼卷運輸過程中翻卷的情況,這種跑偏現(xiàn)象直接影響生產(chǎn)的安全運行,造成設(shè)備損壞,降低設(shè)備的使用壽命,因此在對中控制系統(tǒng)中必須予以解決[1-2]。由于工業(yè)環(huán)境中系統(tǒng)的多樣性和復雜性,造成D帶鋼跑偏的因素多種多樣,主要有設(shè)備精度問題、帶鋼板型問題及張力控制問題[3]。原因不同,處理方法也不盡相同。因此,對于帶鋼跑偏及翻卷的問題必須系統(tǒng)地觀察、測量及統(tǒng)計,最終分析出造成帶鋼跑偏及翻卷的因素。
鋼卷的對中順控功能可由操作人員直接啟動,也可由2#步進梁進行啟動。由2#步進梁進行啟動時,在兩個步進梁動作前要選擇自動對中功能,操作人員需每次在步進梁動作之前進行選擇自動對中,此種控制方式的缺點在于,操作人員有時會忘記選擇該功能,未進行對中操作,同時,由于該按鈕位于觸摸屏上,在外界干擾等環(huán)境下有時不是很確定按鈕是否處于選中狀態(tài),造成未進行對中操作。
鋼卷在步進粱11#鞍座完成鋼卷對中功能,對中擺臂兩端各安裝一個超聲波傳感器,落下后用于測量鋼卷兩側(cè)的距離,對中鞍座根據(jù)超聲波傳感器實際測量的兩側(cè)位置偏差對鋼卷位置進行調(diào)整[4],圖1為鋼卷對中的控制方法。其中,a為南側(cè)超聲波傳感器距鋼卷的距離;b為北側(cè)超聲波傳感器距鋼卷的距離。
圖1 鋼卷對中功能示意圖
根據(jù)長時間的觀察、統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),大部分的原料鋼卷在卷心附近存在溢出邊現(xiàn)象,同時,對中擺臂落下后大部分處于鋼卷溢出邊位置,造成鋼卷測量距離不準確。為解決這一問題,將對中擺臂測量位置進行了調(diào)整,使測量位置遠離鋼卷溢出邊位置,調(diào)整后測量對中后的鋼卷兩側(cè)距離偏差在允許范圍之內(nèi)。
帶頭處理裝置對帶頭進行準備處理,方便后續(xù)穿帶。帶頭處理過程中,需要對鋼卷進行正反向轉(zhuǎn)動,因此,帶頭處理前后,兩側(cè)的距離可能會發(fā)生變化,與原料鋼卷及地輥的水平度等都有關(guān)系,通過對帶頭處理裝置處帶鋼帶頭處理前后進行的對比觀察,發(fā)現(xiàn)地輥旋轉(zhuǎn)前后鋼卷位置變化不大且無規(guī)律,排除了地輥水平旋轉(zhuǎn)造成的鋼卷跑偏問題。
13#鞍座為鋼卷梭車運走鋼卷的位置,因其為十字鞍座,步進梁運送鋼卷到該位置時,如果跑偏,極易造成鋼卷梭車運輸過程中翻卷,若跑偏嚴重的情況下,鋼卷運送到該鞍座便會翻卷。通過對13#鞍座的分析、統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)大部分鋼卷在該鞍座處都會偏北30mm,為解決該問題對步進梁的步距進行了調(diào)整,由于步進梁移動造成的誤差是累積的,所以將步進梁的步距減小了15mm。
通過上述更改后發(fā)現(xiàn)鋼卷在進行對中操作后,運輸?shù)?3#鞍座時鋼卷處于中心位置,但是隨之也出現(xiàn)了一個新的問題,有時會出現(xiàn)對中擺臂落下后,不進行對中,擺臂直接抬起的現(xiàn)象,然而對程序查找未發(fā)現(xiàn)異常,之后將相關(guān)信號加入PDA曲線發(fā)現(xiàn),由于超聲波傳感器的延遲特性,對中擺臂落下,超聲波傳感器檢測到鋼卷后,測量的實際距離不能立刻更新,造成兩側(cè)測量的值相同,無法進行對中動作,導致鋼卷跑偏。
研究超聲波傳感器延時特性問題,有利于解決鋼卷跑偏問題,在編制PLC程序時,采用的是對中擺臂落下1秒后才可啟動對中功能,此時測量的值才是實際測量的真實值,保證了控制的精確度,PLC控制程序中解決超聲波傳感器延時特性的程序流程圖如圖2所示。
圖 2優(yōu)化后的鋼卷對中功能示意圖
按照上述流程圖,可以利用STEP7軟件在西門子400系列CPU416-2DP的PLC上開發(fā)控制程序。圖3為加延時環(huán)節(jié)的對中程序。
圖3 加延時環(huán)節(jié)的對中程序
為了防止人為的不確定因素造成的鋼卷跑偏情況發(fā)生,將鋼卷的對中功能設(shè)置為全自動,不用人為干預。同時,在設(shè)備出現(xiàn)故障,對中操作執(zhí)行到一半被中斷后,也要進行對中操作,防止由于未對中造成的鋼卷跑偏,在程序中加入聯(lián)鎖,未進行對中操作步進梁不允許動作,如圖4所示。
圖4 程序中加入聯(lián)鎖
在采用PLC控制之前,由于現(xiàn)場環(huán)境、原料、設(shè)備儀器等影響,造成人工控制的不及時性和設(shè)備的不可靠性[5],甚至忘記選擇自動對中功能,未進行對中操作,而在采用PLC控制之后,能夠及時有效地防止鋼卷跑偏問題的發(fā)生。
排除了帶頭處理裝置造成的鋼卷跑偏,預防了人為因素造成的鋼卷跑偏,開發(fā)了全自動對中程序,降低了人工勞動強度,提高了系統(tǒng)的可靠性。找出了步進梁前進距離造成的鋼卷跑偏,并進行了處理;找出了原料鋼卷溢出邊造成的距離檢測錯誤導致的鋼卷跑偏,對測量位置進行調(diào)整,并利用STEP7軟件在西門子 400系列CPU416-2DP的PLC上開發(fā)了由于調(diào)整測量位置后凸顯出的超聲波傳感器延時特性的控制程序。
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