文 // 謝煜華 廣東珠海金灣發(fā)電有限公司
廣東珠海金灣發(fā)電有限公司2×600MW燃煤機(jī)組,汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)有限公司制造生產(chǎn),型號(hào)為N600-24.2/566/566的反動(dòng)式、超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽凝汽式600MW汽輪機(jī)組。與上海鍋爐廠制造的超臨界螺旋管圈、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、四角切圓燃煤直流爐以及上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的QFSN-600-2三相同步汽輪發(fā)電機(jī)配套。
自機(jī)組投產(chǎn)以來(lái),機(jī)組的運(yùn)行狀況良好,機(jī)組的能耗水平也逐年下降。但是,對(duì)照國(guó)外同類型機(jī)組,其能耗水平及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)尚有一定的差距。為切實(shí)響應(yīng)了國(guó)家節(jié)能降耗的號(hào)召,進(jìn)一步降低機(jī)組能耗,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力,金灣公司大力開(kāi)展節(jié)能降耗工作,結(jié)合機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行情況,開(kāi)展了機(jī)組啟動(dòng)節(jié)能優(yōu)化研究,通過(guò)優(yōu)化機(jī)組的啟動(dòng)操作和運(yùn)行方式,有效降低了機(jī)組的啟動(dòng)能耗,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
為節(jié)約燃油,鍋爐采用等離子點(diǎn)火方式啟動(dòng),鍋爐啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)制粉系統(tǒng)用等離子方式點(diǎn)火并升溫升壓。由于磨煤機(jī)啟動(dòng)最小煤量為16t/h,點(diǎn)火初期爐膛的熱負(fù)荷增加過(guò)快,導(dǎo)致鍋爐汽溫上升過(guò)快,升溫升壓率均達(dá)不到要求。而且汽輪機(jī)要求的沖轉(zhuǎn)參數(shù)嚴(yán)重不匹配,需要反復(fù)調(diào)整才能達(dá)到汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)所需參數(shù),浪費(fèi)大量的時(shí)間,同時(shí)嚴(yán)重影響鍋爐受熱面、蒸汽管道、汽輪機(jī)設(shè)備等安全性,這是影響機(jī)組啟動(dòng)速度及安全的重要因素之一。為此,經(jīng)調(diào)研分析后采取了選擇合適的啟動(dòng)用煤、降低鍋爐啟動(dòng)給水流量等措施,取得較好的效果。啟動(dòng)時(shí)調(diào)整時(shí)間短,參數(shù)穩(wěn)定,容易達(dá)到汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)要求。同時(shí),給水流量降低后,電動(dòng)給水泵的電耗明顯減少,前后電流降低了約100A。
(1)選擇合適的啟動(dòng)用煤
為了降低鍋爐采用等離子點(diǎn)火方式啟動(dòng)時(shí)爐膛熱負(fù)荷增加地快的問(wèn)題,啟動(dòng)用煤的選擇顯得尤為重要。煤的低位熱值,應(yīng)在5000~5200kcal,過(guò)高會(huì)導(dǎo)致熱負(fù)荷過(guò)高;過(guò)低則導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)定。煤的揮發(fā)分應(yīng)在30%~35%,此時(shí)煤粉容易著火,燃燒快;過(guò)低不利于著火,過(guò)高帶來(lái)安全問(wèn)題。煤的水分和灰分應(yīng)盡量低,過(guò)高會(huì)造成不好著火和燃燒不穩(wěn);選擇這樣的煤種可提高煤的著火速度,加快煤粉燃燒,縮短火焰長(zhǎng)度,降低受熱面的熱負(fù)荷。
(2)提高暖風(fēng)器換熱效果
加強(qiáng)對(duì)磨煤機(jī)暖風(fēng)器的檢修維護(hù),在機(jī)組檢修時(shí),必須對(duì)磨煤機(jī)暖風(fēng)器進(jìn)行徹底檢查,及時(shí)對(duì)換熱器及相關(guān)閥門進(jìn)行檢查清理,必要時(shí)對(duì)換熱面進(jìn)行沖洗,增加暖風(fēng)器換熱效果。鍋爐啟動(dòng)投運(yùn)暖風(fēng)器時(shí),應(yīng)全開(kāi)暖風(fēng)器進(jìn)汽閥和疏水閥,適當(dāng)提高供汽壓力和溫度,從而提高磨煤機(jī)的進(jìn)風(fēng)溫度,有利于煤粉在爐膛的著火燃燒。
(3)降低鍋爐啟動(dòng)給水流量
為保護(hù)設(shè)備,原設(shè)計(jì)鍋爐最低啟動(dòng)給水流量為約30%(610t/h),通過(guò)調(diào)研分析,借鑒國(guó)內(nèi)同類型電廠經(jīng)驗(yàn),將給水流量降低至450~500t/h。這樣,通過(guò)降低給水流量,在熱負(fù)荷不變的情況下,產(chǎn)汽量增加,鍋爐主再熱器氣流量增加,從而降低汽溫,更受利于汽溫控制,大幅縮短調(diào)整的時(shí)間。
(4)注意事項(xiàng)
①啟動(dòng)時(shí),在降低給水流量前,應(yīng)先把給水流量保護(hù)值進(jìn)行修改,給水流量低低跳閘值改為400t/h,機(jī)組并網(wǎng)后再將低低跳閘值恢復(fù)至原539.5t/h,而給水流量則隨其他參數(shù)的變化而進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
②鍋爐升溫升壓期間,加強(qiáng)檢查膨脹指示是否正常。
③啟動(dòng)過(guò)程,應(yīng)嚴(yán)格按照升溫升壓曲線進(jìn)行。
④注意監(jiān)視水冷壁螺旋管和垂直管壁溫,壁溫應(yīng)該平衡上升,控制相鄰壁溫偏差不超標(biāo)準(zhǔn),如出現(xiàn)異常,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,直至偏差減小。
本文對(duì)風(fēng)電接入電網(wǎng)后備用容量的確定方法進(jìn)行了總結(jié),分析了考慮可中斷負(fù)荷作為備用容量的優(yōu)勢(shì),歸納了備用容量費(fèi)用分?jǐn)偟姆椒ê驮瓌t,為風(fēng)電并網(wǎng)后輔助服務(wù)中的備用容量費(fèi)用分?jǐn)倖?wèn)題提供了一些思路。但是,在備用容量的研究中,仍然存在著很多問(wèn)題。
(1)投入除氧器加熱
在鍋爐點(diǎn)火前幾個(gè)小時(shí)投入除氧器輔汽加熱運(yùn)行,通過(guò)輔汽加熱,盡可能把除氧器水溫提高,然后再點(diǎn)火。這樣,可縮短鍋爐的啟動(dòng)時(shí)間,減少啟動(dòng)耗能。值得注意的是,應(yīng)嚴(yán)格控制除氧器的溫升速度,避免除氧器及管道振動(dòng)過(guò)大,特別是投輔汽初期。
(2)低加隨機(jī)滑啟
根據(jù)廠家要求,保證低加汽側(cè)正常疏水壓差,優(yōu)化前機(jī)組啟動(dòng)時(shí)低加汽側(cè)投入時(shí)機(jī)一般在100MW左右,或者更高負(fù)荷。通過(guò)調(diào)研分析和試驗(yàn),將低加汽側(cè)投入時(shí)間提前至機(jī)組并網(wǎng)后,負(fù)荷約60MW時(shí),投入低加運(yùn)行。此時(shí),由于抽汽壓力較低,低加疏水無(wú)法正常逐級(jí)自流,應(yīng)將低加危急疏水打開(kāi),疏水回流至凝汽器,待機(jī)組負(fù)荷上升,抽汽壓力上升,低加疏水可以逐級(jí)自流后,關(guān)閉危急疏水,疏水切到正常運(yùn)行方式。
(3)高加隨機(jī)滑壓
優(yōu)化前,高加汽側(cè)投入時(shí)間在150MW左右。這種啟動(dòng)方法經(jīng)濟(jì)性差;高加暖管時(shí)間長(zhǎng),延長(zhǎng)機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間;高加投入時(shí)溫差大,損害高加壽命,此前多次出現(xiàn)高加管板泄漏。經(jīng)調(diào)研分析,國(guó)內(nèi)大部分機(jī)組高加均采用隨機(jī)滑啟方式,效果較好。
(1)2號(hào)高加抽汽逆止門控制氣源改造
為了保護(hù)汽輪機(jī),防止汽輪機(jī)進(jìn)水,原設(shè)計(jì)是高加的抽汽逆止門必需在汽輪機(jī)掛閘后才能打開(kāi)(掛閘后,汽輪機(jī)空氣引導(dǎo)閥打開(kāi),抽汽逆止門得到控制汽源壓縮空氣),否則無(wú)法操作。對(duì)3個(gè)高加進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),1號(hào)和3號(hào)高加是通過(guò)汽機(jī)抽汽口提供加熱蒸汽,在汽輪機(jī)沒(méi)有進(jìn)汽前是沒(méi)有蒸汽的。而2號(hào)高加則是由高壓缸排汽提供加熱蒸汽,在啟動(dòng)初期,由于機(jī)組一、二級(jí)旁路的存在,只要一級(jí)旁路打開(kāi)有蒸汽流過(guò),就可提供加熱蒸汽。因此,通過(guò)對(duì)抽汽逆止門控制氣源進(jìn)行簡(jiǎn)單改造,給2號(hào)高加加裝一路抽汽逆止門控制氣源(如圖1所示),即可實(shí)現(xiàn)在鍋爐點(diǎn)火后即投入2號(hào)高加汽側(cè)運(yùn)行,提高給水溫度。
如圖1所示,鍋爐點(diǎn)火且一、二級(jí)旁路開(kāi)啟后,關(guān)閉空氣引導(dǎo)閥至2號(hào)高加逆止門控制氣源隔離門(2抽逆止門控制氣源手動(dòng)閥),開(kāi)啟新增的2抽逆止門控制氣源手動(dòng)閥2,由熱工強(qiáng)制2號(hào)高加抽汽電動(dòng)門、逆止門的開(kāi)啟條件,然后開(kāi)啟抽汽電動(dòng)門、逆止門,打開(kāi)2號(hào)高加危急疏水,關(guān)閉2號(hào)高加正常疏水,這樣,就實(shí)現(xiàn)了2號(hào)高加提前投入。
(2)高加隨機(jī)滑壓改造
汽輪機(jī)掛閘后,打開(kāi)空氣引導(dǎo)閥至2號(hào)高加逆止門控制氣源隔離門(2抽逆止門控制氣源手動(dòng)閥),關(guān)閉新增的2抽逆止門控制氣源手動(dòng)閥2,將氣源切換至空氣引導(dǎo)閥供,恢復(fù)正常氣源,熱工恢復(fù)進(jìn)汽電動(dòng)門、逆止門開(kāi)啟條件。
汽輪機(jī)掛閘后,機(jī)內(nèi)有蒸汽通過(guò),將1號(hào)、3號(hào)高加抽汽電動(dòng)閥、抽汽逆止門開(kāi)啟,開(kāi)啟危急疏水,關(guān)閉正常疏水,這樣,高加隨汽機(jī)沖轉(zhuǎn)逐漸暖管,待3號(hào)高加汽側(cè)壓力高于除氧器壓力0.2MPa后(負(fù)荷約240MW),將高加疏水切換至除氧器,并關(guān)閉各高加危疏閥,高加疏水轉(zhuǎn)為正常運(yùn)行方式。
通過(guò)高加隨機(jī)滑啟,提高了給水溫度,有利于鍋爐強(qiáng)化燃燒,可提高機(jī)組的回?zé)嵝?,降低排汽損失,提高機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)性;高加隨機(jī)啟動(dòng)后,由于各抽汽口蒸汽的流動(dòng),加快了汽輪機(jī)缸體的加熱速度,從而有效的控制了汽輪機(jī)啟動(dòng)中的脹差變化,大大加快了機(jī)組的啟動(dòng)速度,降低了機(jī)組啟動(dòng)費(fèi)用;可使高加管板和鋼管的溫升均勻、正常,對(duì)防止高加鋼管泄漏有益。
(3)注意事項(xiàng)
在汽機(jī)沖轉(zhuǎn)后馬上投入高加,可能會(huì)降低給水溫度,在實(shí)際投運(yùn)應(yīng)選擇合適的投運(yùn)時(shí)間。在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于高加進(jìn)汽壓力和溫度較低,給水溫度可能高于高加進(jìn)汽壓力對(duì)應(yīng)下的飽和溫度,所以高加汽側(cè)的蒸汽和積水被加熱,使給水溫度降低。因些,投運(yùn)高加時(shí)應(yīng)注意抽汽壓力和給水溫度。
圖1 2號(hào)高加抽汽逆止門控制氣源管路改造圖
汽輪機(jī)的沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于抽汽壓力較低,疏水只能走危疏,當(dāng)條件滿足切回正常疏水后,則會(huì)水位波動(dòng)較大,不便于控制高加水位,對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行不利,應(yīng)注意控制。
循環(huán)水系統(tǒng)為單元制,每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)50%循環(huán)水泵,單臺(tái)泵功率2400kW,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),保持2臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行。因此,循環(huán)水泵電耗長(zhǎng)期居高不下,高達(dá)1.0%~1.5%,直接影響了機(jī)組的能耗。自投產(chǎn)以來(lái),機(jī)組啟動(dòng)時(shí),也采用這種運(yùn)行方式,在機(jī)組啟動(dòng)前,即啟動(dòng)2臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行,循環(huán)水系統(tǒng)投入正常運(yùn)行,此時(shí)大部分廠用輔機(jī)還沒(méi)有投入運(yùn)行,造成廠用電極大的浪費(fèi)。
為了有效降低啟動(dòng)用電,對(duì)循環(huán)水泵啟動(dòng)進(jìn)行了優(yōu)化:在機(jī)組啟動(dòng)前,視實(shí)際需要,先啟動(dòng)一臺(tái)循環(huán)水泵,滿足機(jī)組啟動(dòng)的需求,第二臺(tái)循環(huán)水泵,則視循環(huán)水溫度、凝汽器真空及機(jī)組負(fù)荷來(lái)啟動(dòng)。一般情況下,夏季時(shí)可以在350MW時(shí)啟動(dòng),冬季時(shí)可以在600MW時(shí)啟動(dòng)。這樣優(yōu)化后,第二臺(tái)循環(huán)水泵至少可少運(yùn)行8h以上,節(jié)約大量的廠用電。
機(jī)組采用單循環(huán)水泵啟動(dòng),在啟動(dòng)第一臺(tái)循環(huán)水泵后,應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視每二臺(tái)循環(huán)水泵及其出口閥情況,防止因出口閥關(guān)不嚴(yán)引起水倒流,損壞水泵。
通過(guò)以上措施,對(duì)機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化,加快了機(jī)組的啟動(dòng)速度,冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)間由原來(lái)的10~13h縮短為7~10h;啟動(dòng)用電大幅下降,用電量由200萬(wàn)kWh左右減少為150萬(wàn)kWh;啟動(dòng)耗油由120t減少為40t。取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。