文 // 單娟娟 王妮妮 山東電力工程咨詢(xún)?cè)河邢薰?/p>
為控制火電廠污染物排放,國(guó)家環(huán)境保護(hù)部于2011年7月頒布了新版《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日前已投產(chǎn)機(jī)組自2014年7月1日起執(zhí)行火力發(fā)電燃煤鍋爐煙塵排放小于30mg/Nm3,重點(diǎn)地區(qū)小于20mg/Nm3。山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/664-2013《山東省火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定,2017年煙塵排放濃度將執(zhí)行20mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)。
菏澤某電廠2×645MW機(jī)組采用超超臨界、變壓運(yùn)行、前后墻對(duì)沖燃燒直流爐,中速磨冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),空預(yù)器為三分倉(cāng)的回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,每臺(tái)爐配備兩臺(tái)雙室四電場(chǎng)靜電除塵器。由于入爐煤質(zhì)與原有設(shè)計(jì)煤質(zhì)差別較大,煤源來(lái)源不穩(wěn)定,為多種煤的摻燒煤,目前機(jī)組電除塵器入口濃度為30g/Nm3,除塵器出口濃度約為70~80mg/Nm3,已不符合環(huán)保要求,需要進(jìn)行電除塵器優(yōu)化改造,將除塵器出口濃度降到30mg/Nm3以下。
該除塵器改造工程的煤質(zhì)灰成分分析及煤灰比電阻資料,見(jiàn)表1。
該工程靜電除塵器入口及引風(fēng)機(jī)入口煙氣量參數(shù)具體見(jiàn)表2。
該機(jī)組每臺(tái)爐配置兩臺(tái)雙室四電場(chǎng)除塵器,電除塵器阻力≤230Pa,設(shè)計(jì)效率(設(shè)計(jì)煤種)≥99.8%。
通過(guò)對(duì)電廠進(jìn)行的電除塵器性能試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果分析,兩臺(tái)機(jī)組的進(jìn)口含塵濃度平均約為27.1g/Nm3,1號(hào)機(jī)組的電除塵器運(yùn)行效果相對(duì)較好,電除塵器的出口含塵濃度約為70mg/Nm3,而2號(hào)機(jī)組的電除塵器出口含塵濃度約為75mg/Nm3。考慮到一定的裕量,選取除塵器入口含塵濃度為30g/Nm3,除塵器出口含塵濃度為80mg/Nm3。
表1 煤質(zhì)資料分析表
表2 煙氣量參數(shù)
本期工程飛灰在120~150℃時(shí)比電阻為:6.91×1010~2.49×1011;處于1010~1011為“能用靜電除塵器具有最佳的運(yùn)行范圍,適合靜電除塵器運(yùn)行的粉塵”。通過(guò)對(duì)靜電除塵器選型的飛灰成分除塵指數(shù)分析結(jié)果可得:正常運(yùn)行情況下,設(shè)計(jì)煤種和校核煤種的飛灰化學(xué)成分適合使用靜電除塵器除塵。因此,該工程燃用煤種適合使用電除塵器收塵。
針對(duì)該工程的具體情況,從降低除塵器的出口含塵濃度,提高除塵器效率的同時(shí),也考慮到節(jié)能的效果,主要考慮采用以下幾種技術(shù)改造方案。
3.2.1 電袋除塵器技術(shù)
電袋除塵技術(shù)是將電除塵器與袋式除塵器作有機(jī)組合。這種組合式裝置綜合了傳統(tǒng)的電除塵和袋式除塵技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。相對(duì)于常規(guī)的靜電除塵器,電袋復(fù)合式除塵器能捕集高比電阻粉塵,并且不受煤種、煙灰特性影響,對(duì)高比電阻煙塵捕集能力強(qiáng),可實(shí)現(xiàn)微量排放,排放濃度可長(zhǎng)期穩(wěn)定在30mg/Nm3以下。
3.2.2 濕式靜電除塵器(WESP)技術(shù)
WESP是在濕法脫硫吸收塔后設(shè)置濕式靜電除塵器,用于有效降低凈煙氣中液滴攜帶量至15~20mg/Nm3,減輕“石膏雨”問(wèn)題。WESP具有捕集煙氣中霧滴和微小塵粒的功能,不僅能降低煙氣中液滴的攜帶量,解決石膏雨問(wèn)題,而且能去除大部分的PM2.5等微小顆粒。
3.2.3 低低溫電除塵技術(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)低低溫技術(shù))
低低溫技術(shù)是通過(guò)在除塵器前安裝煙氣換熱裝置(簡(jiǎn)稱(chēng)低低溫設(shè)備),使得除塵器入口煙氣溫度降低到煙氣露點(diǎn)溫度以下,除塵器的比集塵面積增加,粉塵比電阻降低,煙氣溫度降低,達(dá)到提效和節(jié)能的目的。
3.2.4 轉(zhuǎn)動(dòng)極板電除塵技術(shù)
轉(zhuǎn)動(dòng)極板電除塵器的工作原理與傳統(tǒng)電除塵器一樣,仍然是依靠靜電力來(lái)收集粉塵,屬于靜電除塵技術(shù)的一種技術(shù)延伸。一般是將末級(jí)電場(chǎng)的陽(yáng)極板改造成可以旋轉(zhuǎn)的形式,將傳統(tǒng)的振打清灰改造為旋轉(zhuǎn)刷清灰,當(dāng)極板旋轉(zhuǎn)到電場(chǎng)下端的灰斗時(shí),清灰刷在遠(yuǎn)離氣流的位置把板面的粉塵刷除,達(dá)到比常規(guī)電除塵器更好的清灰效果,能提高電除塵器的除塵效率,降低排放濃度。
轉(zhuǎn)動(dòng)極板電除塵技術(shù)主要優(yōu)點(diǎn)有:(1)有效消除二次揚(yáng)塵
極板清灰憑借設(shè)置在極板下端的清灰刷在遠(yuǎn)離氣流的位置對(duì)板面的粘灰實(shí)行刷除,被刷除的粉塵直接落入灰斗,可以有效地避免發(fā)生二次揚(yáng)塵。
(2)有效消除反電暈
采用移動(dòng)電極技術(shù)后,由于清灰徹底,極板表面潔凈,加上末級(jí)電場(chǎng)的灰量較少,在同一極板兩次刷灰的時(shí)間間隔里,極板表面不會(huì)形成連續(xù)的粉塵層,便徹底消除了由于氣隙擊穿所引發(fā)的反電暈,有效改善收塵環(huán)境,這對(duì)提高除塵效率同樣起到了決定性作用。
(3)有效消除極板沾灰造成的效率下降
(4)有效消除電場(chǎng)紊流現(xiàn)象
移動(dòng)電極除塵器的陽(yáng)極為雙面平滑設(shè)計(jì),水平布置,在極板側(cè)不會(huì)發(fā)生擾動(dòng)性紊流,保證荷電粉塵快速趨極。
表3 電除塵器本體技術(shù)改造方案對(duì)比
(5)檢修工作量小
移動(dòng)電極除塵器與常規(guī)靜電除塵器相比,可以在一個(gè)或多個(gè)大修期內(nèi)免維護(hù)。
該工程若采用轉(zhuǎn)動(dòng)極板方案只需將第四電場(chǎng)改為移動(dòng)極板電場(chǎng),形成3+1移動(dòng)電極除塵器,煙道的阻力沒(méi)有增加,引風(fēng)機(jī)無(wú)需改造;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低。
3.3.5 技術(shù)方案比較
針對(duì)該工程,對(duì)以上提出的幾種除塵器本體技術(shù)方案進(jìn)行比較,結(jié)果見(jiàn)表3。
以上幾種技術(shù)方案從理論上都是可行的,其中電袋除塵器運(yùn)行阻力高,需要進(jìn)行引風(fēng)機(jī)增壓改造,且除塵器本體需要改動(dòng)部件多,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用高;濕式電除塵器技術(shù)在國(guó)內(nèi)尚處于起步階段,未知因素過(guò)多,應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)性很高,且針對(duì)本期工程沒(méi)有布置場(chǎng)地;轉(zhuǎn)動(dòng)極板電除塵技術(shù)作為一種成熟的技術(shù)方案,可以滿(mǎn)足除塵器出口含塵濃度≤30mg/Nm3的,且引風(fēng)機(jī)壓頭滿(mǎn)足要求,因此從除塵器本體技術(shù)上宜采用轉(zhuǎn)動(dòng)極板除塵器技術(shù)。
同時(shí)考慮高頻電源能有效提高除塵效率,通常能有效降低排放30%以上,甚至高達(dá)70%。因此,該工程同步將電源改為高頻電源。
該工程機(jī)組的年平均排煙溫度約為130℃,如此高的排煙溫度不僅損失了大量的熱量,而且降低了機(jī)組效率。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo),擬在機(jī)組空預(yù)器后至電除塵前的煙道內(nèi)加裝煙氣冷卻器,在降低煙氣溫度的同時(shí),充分利用煙氣余熱,提高機(jī)組能源利用效率。
建議將該機(jī)組的排煙溫度降低到105℃左右(本工程設(shè)計(jì)煤種煙氣酸露點(diǎn)經(jīng)計(jì)算約為95℃),即安裝低溫省煤器。經(jīng)過(guò)論證將低溫省煤器布置在除塵器前的水平煙道,每個(gè)煙道布置一臺(tái)煙氣冷卻器,共布置4臺(tái),熱耗保證工況(THA工況)煙氣溫度由127℃降至105℃左右。經(jīng)計(jì)算機(jī)組THA工況運(yùn)行時(shí),可節(jié)約發(fā)電標(biāo)煤耗約1.05g/kWh,增加投資5.77年可以回收。
表4 電除塵器參數(shù)表
該機(jī)組除塵器優(yōu)化改造采用低溫省煤器加高頻電源和轉(zhuǎn)動(dòng)極板電除塵技術(shù)。對(duì)當(dāng)前的除塵器主要進(jìn)行以下改造。
(1)在除塵器前水平煙道布置4臺(tái)低溫省煤器,同時(shí)增設(shè)相應(yīng)的凝結(jié)水系統(tǒng)。
(2)鑒于目前靜電除塵器運(yùn)行工況,對(duì)原有除塵器四電場(chǎng)進(jìn)行檢修,在不增加原除塵器長(zhǎng)度和寬度原則下,將原除塵器第四電場(chǎng)改為轉(zhuǎn)動(dòng)極板電場(chǎng),形成3+1移動(dòng)電極除塵器。
(3)將一、二、三電場(chǎng)陽(yáng)極系統(tǒng)、陰極系統(tǒng)及所有的振打系統(tǒng)進(jìn)行檢修。
(4)對(duì)原進(jìn)氣煙道和進(jìn)氣煙箱氣流分布板重新檢測(cè)調(diào)整。
(5)引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)不變。
(6)該方案中一、二電廠均采用高頻電源。每個(gè)電場(chǎng)配置一臺(tái)高頻電源代替原來(lái)的工頻電源的整流變壓器和高壓控制柜,高頻電源安裝在電除塵頂部原來(lái)整流變壓器位置上,原高壓控制柜改為對(duì)應(yīng)高頻電源的配電柜,高頻電源的電源電纜利用原整流變壓器的電源電纜。
改造后的電除塵器參數(shù)見(jiàn)表4。
改造完成后電廠進(jìn)行了性能試驗(yàn)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明在機(jī)組負(fù)荷640MW、鍋爐蒸發(fā)量1772t/h、燃煤量255t/h、高頻電源全功率旋轉(zhuǎn)極板運(yùn)行工況下,除塵器出口濃度平均為26.12mg/Nm3,滿(mǎn)足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)≤30mg/Nm3的要求。并且引風(fēng)機(jī)壓頭滿(mǎn)足要求,還同步使用高頻電源技術(shù)使其更加節(jié)能。此外,為促進(jìn)節(jié)能減排,充分進(jìn)行余熱利用,在除塵器進(jìn)口的水平煙道設(shè)置低溫省煤器。改造后節(jié)能減排效果比較明顯。