劉園園 , 王傳亞
(濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司 , 河南 濮陽 457000)
二甲醚生產(chǎn)裝置常見腐蝕問題探討
劉園園 , 王傳亞
(濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司 , 河南 濮陽 457000)
介紹了二甲醚(DMC)生產(chǎn)工藝,公司生產(chǎn)工藝系統(tǒng)壓力低,反應(yīng)器溫度波動(dòng)小,動(dòng)設(shè)備少,工藝較為成熟,操作簡(jiǎn)單。在日常生產(chǎn)中,出現(xiàn)的主要問題基本上都是因腐蝕而出現(xiàn)的各類問題。本文主要對(duì)二甲醚生產(chǎn)裝置容易產(chǎn)生腐蝕的部位和腐蝕原理進(jìn)行了討論。
DME ; 腐蝕 ; 弱碳酸 ; 液態(tài)顆粒
1.1 二甲醚簡(jiǎn)介
二甲醚又稱甲醚,簡(jiǎn)稱DME,在常壓下是一種無色氣體或壓縮液體,具有輕微醚香味。相對(duì)密度(20 ℃)0.666,熔點(diǎn)-141.5 ℃,沸點(diǎn)-24.9 ℃,室溫下蒸氣壓約為0.5 MPa,與石油液化氣(LPG)相似。溶于水及醇、乙醚、丙酮、氯仿等多種有機(jī)溶劑。易燃,在燃燒時(shí)火焰略帶光亮,燃燒熱(氣態(tài))為1 455 kJ/mol。常溫下DME具有惰性,不易自動(dòng)氧化,無腐蝕、無致癌性,但在輻射或加熱條件下可分解成甲烷、乙烷、甲醛等。由于其良好的易壓縮、冷凝、汽化特性,使得二甲醚在制藥、燃料、農(nóng)藥等化學(xué)工業(yè)中有許多獨(dú)特的用途[1]。
1.2 二甲醚生產(chǎn)工藝
二甲醚生產(chǎn)工藝主要有硫酸法、甲醇?xì)庀啻呋撍ā⒑铣蓺庖徊椒?、直接合成二甲醚法。硫酸法因其工藝落后,操作難度大,轉(zhuǎn)化率低等問題,屬淘汰工藝;而合成氣一步法目前生產(chǎn)技術(shù)尚未成熟,目前國(guó)內(nèi)大部分的二甲醚生產(chǎn)工藝是甲醇?xì)庀啻呋撍?。濮陽龍宇化工有限公司二甲醚工藝是四川天一設(shè)計(jì)的工藝,本次討論主要是氣相法工藝在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及應(yīng)對(duì)措施。其生產(chǎn)的主要流程如圖1所示。
圖1 典型的甲醇?xì)庀喾üに嚵鞒?/p>
這種二甲醚生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,系統(tǒng)壓力低,反應(yīng)器溫度波動(dòng)小,動(dòng)設(shè)備少,工藝較為成熟,操作簡(jiǎn)單,在日常生產(chǎn)中,出現(xiàn)的主要問題基本上都是因腐蝕而出現(xiàn)的各類問題。本文主要對(duì)二甲醚生產(chǎn)裝置容易產(chǎn)生腐蝕的部位和腐蝕原理進(jìn)行討論。
2.1 氣相法工藝簡(jiǎn)介
如圖1所示,原料甲醇經(jīng)過加熱汽化成為氣態(tài)甲醇,氣態(tài)甲醇進(jìn)一步升溫后,進(jìn)入反應(yīng)器,在催化劑的作用下發(fā)生反應(yīng),反應(yīng)方程式如下。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
其中(1)反應(yīng)為主反應(yīng),(2)、(3)、(4)、(5)、(6)反應(yīng)為副反應(yīng)。主反應(yīng)生成產(chǎn)品二甲醚,副反應(yīng)產(chǎn)品大多從尾氣排出。
2.2 裝置在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題
①公司二甲醚裝在在運(yùn)行三年后,粗甲醚冷卻器、二甲醚冷卻器及氣體冷卻器和廢水管道都不同程度地出現(xiàn)了腐蝕內(nèi)漏。②裝置運(yùn)行四年后,汽化塔等設(shè)備出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的腐蝕。③裝置運(yùn)行五年后,甲醇預(yù)熱器、粗甲醚預(yù)熱器及相臨管出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的腐蝕。
3.1 水的飽和蒸氣壓(見表1)
表1 水的飽和蒸氣壓力與溫度對(duì)照表(壓力為表壓)
3.2 原因分析
①二甲醚進(jìn)料為甲醇,其腐蝕性較低,可以排除。②產(chǎn)品為二甲醚,其腐蝕性較低,也可排除。③二甲醚副產(chǎn)物中CO、CH4、C2H4、H2O、H2為不凝氣,在水中的溶解度小,幾乎沒有腐蝕性。但是CO2在水中溶解,生產(chǎn)弱酸,對(duì)金屬有腐蝕性。
二甲醚裝置運(yùn)行壓力一般在0.65~0.75 MPa。由表1可知對(duì)應(yīng)壓力下,當(dāng)反應(yīng)器出口氣體溫度低于172 ℃時(shí),就有液態(tài)水的產(chǎn)生。查CO2在水中的溶解度曲線可知當(dāng)壓力>0.6 MPa時(shí),二氧化碳在水中的溶解度在60~80 ℃最低;當(dāng)溫度<60 ℃時(shí),溫度越低,溶解度越高;當(dāng)溫度>80 ℃時(shí),溫度越高,二氧化碳在水中的溶解度越高。
在生產(chǎn)運(yùn)行中,粗甲醚冷卻器、氣體冷卻器和二甲醚冷卻器的工作溫度在20~45 ℃,壓力在0.65~0.75 MPa。二氧化碳的溶解度相對(duì)較高,在液體中溶液產(chǎn)生弱酸,對(duì)應(yīng)設(shè)備出現(xiàn)了由于腐蝕產(chǎn)生的內(nèi)漏等現(xiàn)象。
同時(shí)在循環(huán)液進(jìn)入汽化塔內(nèi)時(shí),一起進(jìn)入的還有弱酸溶液,對(duì)進(jìn)料口以下設(shè)備出現(xiàn)了因腐蝕而產(chǎn)生的外漏現(xiàn)象。
在反應(yīng)氣降溫的過程中,有液態(tài)水產(chǎn)生的同時(shí)伴隨著弱酸的產(chǎn)生,對(duì)設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,同時(shí)在液態(tài)水產(chǎn)生的過程中,氣態(tài)水滴的流速較高,對(duì)設(shè)備及管道產(chǎn)生的沖刷是較為嚴(yán)重的,水中的弱酸同時(shí)又加劇了這種沖刷。于是就出現(xiàn)了管道、彎頭變薄甚至外漏,相應(yīng)換熱器封頭、管板及管板焊口出現(xiàn)問題。
對(duì)于二甲醚生產(chǎn)工藝中出現(xiàn)二甲醚、甲醇、水三種介質(zhì)同時(shí)存在,但沸點(diǎn)差別較大的問題。要想根本解決腐蝕問題,難度較大。從現(xiàn)有的工藝只能從以下兩個(gè)方面考慮來抑制腐蝕強(qiáng)度。
4.1 減少副反應(yīng)和二氧化碳的產(chǎn)生
①嚴(yán)格控制反應(yīng)器溫度,防止反應(yīng)器超溫,可以較大幅度地減少副反應(yīng)的產(chǎn)生。嚴(yán)格控制反應(yīng)器溫度,從源頭可以減少二氧化碳的產(chǎn)生。②適當(dāng)加大尾氣的放空,防止二氧化碳在系統(tǒng)內(nèi)富集。公司通過二甲醚不凝氣中二甲醚氣體含量的分析,根據(jù)分析的數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)洗滌液及放空量,以便回收弛放氣內(nèi)二甲醚的同時(shí),最大限度地減少裝置內(nèi)二氧化碳的富集,這種調(diào)節(jié)方法,可以較好地控制粗甲醚冷卻器、二甲醚冷卻器和氣體冷卻器的腐蝕程度。③優(yōu)化進(jìn)料甲醇的產(chǎn)品質(zhì)量,減少進(jìn)料甲醇中雜醇含量。前兩個(gè)措施都是比較容易控且能夠監(jiān)控的措施。第三個(gè)措施一般較少監(jiān)控。
以下有一組運(yùn)行數(shù)據(jù)及裝置運(yùn)行情況供參考,見表2~4。當(dāng)工況處于1階段時(shí),入二甲醚工段的粗甲醇雜醇含量相對(duì)較高,質(zhì)量較差,二甲醚工段加堿量為正常運(yùn)行時(shí)的兩倍,但是廢水pH值仍小于4.5。這種工況維持約半個(gè)月,二甲醚兩個(gè)不同的設(shè)備和管道都出現(xiàn)外漏的情況,經(jīng)過檢修發(fā)現(xiàn),外漏的部位管道變薄,換熱器的管板有腐蝕痕跡。
表2 甲醇合成入塔氣分析
表3 甲醇合成閃蒸槽甲醇色譜分析 %
表4 二甲醚產(chǎn)品質(zhì)量分析及廢水的pH值
表2~4都有三組數(shù)據(jù),三組數(shù)據(jù)采取時(shí)間都是相對(duì)應(yīng)同一時(shí)間的。我公司是煤氣化合成甲醇,然后粗甲醇作為原料直接進(jìn)入二甲醚工段。
隨著工況的調(diào)整工況進(jìn)入了2、3兩個(gè)階段,二甲醚裝置廢水的pH值和加堿量都控制在正常范圍內(nèi),設(shè)備運(yùn)行一年未出現(xiàn)明顯腐蝕外漏的現(xiàn)象。由此可見,進(jìn)料甲醇中雜醇的減少可以大幅減少二氧化碳的產(chǎn)生,明顯減少其對(duì)裝置的腐蝕。同時(shí)適當(dāng)提高入甲醇預(yù)熱器內(nèi)反應(yīng)氣體的溫度,減少氣狀液滴的存在,可以減少因流速過高而導(dǎo)致的沖刷。這種沖刷在正常情況下是可以接受的范圍,但是當(dāng)系統(tǒng)中二氧化碳增加時(shí),腐蝕和沖刷同時(shí)起到作用,經(jīng)過我廠的總結(jié)分析,其對(duì)設(shè)備和管道的損害是非常嚴(yán)重且損害的速率是非??斓摹?/p>
4.2 優(yōu)化工藝減少系統(tǒng)弱酸的存在
4.2.1 加堿位置的優(yōu)化
二甲醚原工藝設(shè)計(jì)加堿位置為原料甲醇管線中,此種加堿方法只能調(diào)節(jié)甲醇汽化這一臺(tái)設(shè)備內(nèi)溶液的pH值??梢栽黾釉诖旨酌褍?chǔ)罐或者循環(huán)甲醇管線或設(shè)備上加堿進(jìn)料口,這樣可以更加全面地覆蓋二甲醚設(shè)備,全面提高設(shè)備抗腐蝕性。我公司通過此項(xiàng)技改,大大提高裝置防腐面,在以后的運(yùn)行中,未出現(xiàn)腐蝕外漏或管道設(shè)備變薄的現(xiàn)象。
4.2.2 部分工藝的優(yōu)化和設(shè)備材質(zhì)的變更
建議在粗甲醚冷卻器上增加一個(gè)不凝氣管線,不凝氣去尾氣放空方向,這樣可以減少二氧化碳在粗甲醚中的溶解,減少弱酸的產(chǎn)生。
通過技改或者調(diào)整,只能減少或減弱工藝介質(zhì)對(duì)設(shè)備的腐蝕,但是并不能完全杜絕腐蝕,因?yàn)槎趸荚谒性谙鄳?yīng)的壓力條件下,會(huì)溶解一定量的二氧化碳,因此需要對(duì)部分設(shè)備的材質(zhì)進(jìn)行更換,增加設(shè)備的防腐能力,減少檢修頻次和裝置的穩(wěn)定性。我公司通過對(duì)粗甲醚冷卻器、氣體冷卻器和二甲醚冷卻器的換熱芯更換為抗腐蝕較強(qiáng)的0Cr18Ni9不銹鋼材質(zhì),裝置從投用已經(jīng)兩年,未出現(xiàn)異常。
根據(jù)氣相法生產(chǎn)二甲醚的工藝特點(diǎn),目前還不能完全杜絕副反應(yīng)的產(chǎn)生,也就是不能杜絕二氧化碳的存在,也就是不能從工藝方面徹底地解決腐蝕問題。但是如果調(diào)節(jié)適當(dāng),這部分正常的腐蝕量較小,可以通過更換關(guān)鍵設(shè)備的材質(zhì),提高設(shè)備抗腐蝕的性能,避免正常狀況下微弱腐蝕。通過了解,相同工藝的裝置,往往會(huì)出現(xiàn)不同位置的腐蝕,這就要去做好工藝和進(jìn)料的調(diào)控,大幅減少或杜絕可調(diào)控的因素。
[1] 吳德榮.化工工藝設(shè)計(jì)手冊(cè).第4版[M].北京:化學(xué)工藝出版社,2010.
2015-05-27
劉園園(1984-),女,助理工程師,從事生產(chǎn)操作管理工作,電話:18539380835。
TQ050.2
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1003-3467(2015)09-0055-03