劉紅巖 , 薛春英
(河南能源化工集團(tuán) 安化公司 , 河南 安陽 455000)
年產(chǎn)15萬t甲胺/DMF裝置能量系統(tǒng)優(yōu)化綜合改造
劉紅巖 , 薛春英
(河南能源化工集團(tuán) 安化公司 , 河南 安陽 455000)
通過對甲胺/DMF裝置系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行分析,并進(jìn)行綜合改造,實(shí)現(xiàn)了能量系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)。
CO氣體精密過濾器 ; 高效分離器 ; 中間換熱器 ; 汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng) ; 半管式耐壓夾套 ; Fe/C微電解+HAF+FSBBR ; 金屬燒結(jié)過濾器 ; 能量系統(tǒng)優(yōu)化
安陽九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬t甲胺/DMF裝置采用國際上先進(jìn)的CO一步法生產(chǎn)技術(shù),于2008年8月份建成投運(yùn)。主要工藝流程:原料甲醇、液氨、氨和三甲胺共沸物及混胺等組分按一定配比加熱升溫后,進(jìn)合成塔進(jìn)行胺化反應(yīng),生成的粗甲胺經(jīng)冷凝后進(jìn)入精餾工序。精餾工序一塔為脫氨塔,產(chǎn)出氨和三甲胺共沸物送配料合成工序,塔釜液送二塔,不凝氣送六塔吸收處理;二塔為萃取塔,將五塔廢水蒸出成品三甲胺,塔釜液送三塔;三塔為脫水塔,蒸出一、二甲胺混合物至四塔,塔釜廢液送五塔;四塔為分離塔,產(chǎn)出成品一甲胺和二甲胺,二甲胺送DMF裝置;五塔為甲醇回收塔,將三塔塔釜液中的甲醇和二甲胺回收利用;六塔為尾氣吸收塔,將一塔尾氣回收到氣柜。為了使該裝置能量系統(tǒng)更加優(yōu)化,通過改變思維模式,將甲胺/DMF裝置系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行綜合改造,實(shí)現(xiàn)能量系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)。
由于該裝置為全球首套單套產(chǎn)能最大裝置,裝置存在諸多先天性的問題,主要表現(xiàn)為3.82 MPa蒸汽需通過減溫、減壓至0.9 MPa使用,大量動(dòng)能被浪費(fèi);系統(tǒng)設(shè)計(jì)熱量不平衡,大量的低溫?zé)崮軣o法合理利用;三廢回收利用不徹底,導(dǎo)致大量廢水、廢氣和廢渣需要排放,具體為:①DMF裝置工藝氣體CO中含有少量的固體粉末,CO噴嘴經(jīng)常堵塞,造成系統(tǒng)被迫停車清洗CO噴嘴,生產(chǎn)不穩(wěn)定、不安全、CO消耗增加;②DMF裝置蒸發(fā)分離系統(tǒng)是內(nèi)置式加熱,蒸發(fā)溫度較高,分離器液位控制高,分離效果不好,有氣液夾帶現(xiàn)象,使部分催化劑進(jìn)入精餾后續(xù)系統(tǒng),造成DMF產(chǎn)品中二甲胺含量偏高、產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)頻繁、消耗較高;③甲胺合成是在高溫下進(jìn)行的,采用電爐及開工汽化器蒸汽將合成塔的原料加熱,甲胺合成塔的反應(yīng)熱和三塔釜液的熱量又被放掉,熱量浪費(fèi)嚴(yán)重;④該裝置共有四臺循環(huán)水泵,單機(jī)功率1 120 kW,設(shè)計(jì)1開3備,空壓機(jī)1臺,單機(jī)功率2 400 kW,電耗較高;甲胺裝置滿負(fù)荷需要0.9 MPa蒸汽120 t/h,氣源為3.8 MPa蒸汽,采用減溫減壓器減壓后使用,高位熱能白白的扔掉,浪費(fèi)嚴(yán)重;⑤四臺CO氣化爐,氣化爐夾套產(chǎn)出蒸汽壓力為0.08 MPa,無法回收利用,長期放空,造成很大的經(jīng)濟(jì)損失;⑥甲胺裝置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水主要來自甲醇回收塔排水,具有溫度高、氨氮和甲醇含量高、堿性強(qiáng)、毒性大、可生化性差等特點(diǎn);DMF裝置生產(chǎn)過程產(chǎn)生含DMF以及甲酸鈉等物質(zhì)的廢水,含有15種以上的難以降解物質(zhì),廢水原水中的沉降性SS非常高,生物降解性差,處理難度非常大;甲胺/DMF廢水一直沒有得到解決;⑦DMF合成反應(yīng)過程中,有約45 m3/h氣體不參與反應(yīng),如H2、CO2以及微量的CO、一甲胺、三甲胺等放空尾氣,通過水封槽進(jìn)行吸收后送至終端污水處理,造成終端污水處理負(fù)荷加重,由于放空量大,水封槽的水不能完全吸收,部分被排放至大氣中,造成環(huán)境污染;⑧DMF裝置蒸發(fā)過濾器用于過濾DMF合成副反應(yīng)生產(chǎn)的有機(jī)鈉鹽等結(jié)晶物,采用板框式過濾機(jī),由于板框式過濾機(jī)存在過濾精度不高、運(yùn)行周期較短、濾板容易擠壓
變形以及濾餅濕度較大,需要用大量水進(jìn)行沖洗,造成DMF物料流失,產(chǎn)生大量的含DMF生產(chǎn)廢水,COD含量達(dá)20 000 mg/L;⑨氣化裝置采用的是無煙塊煤純氧連續(xù)造氣制備一氧化碳工藝,存在操作滯后,造成超溫結(jié)疤,原料氣中CO2含量達(dá)到15%,造成了變壓吸附粗脫碳工序的負(fù)荷增加,原料氣中有效組分CO含量瞬時(shí)波動(dòng)增大,頻率增加造成變壓吸附半成品氣和產(chǎn)品氣CO含量和微量組分CO2的波動(dòng)較大。
針對系統(tǒng)中存在的問題,主要從節(jié)能降耗及提升產(chǎn)品質(zhì)量方面進(jìn)行綜合改造,充分發(fā)揮原有設(shè)備節(jié)能潛力,選用高效、節(jié)能設(shè)備等技術(shù)方案。①增設(shè)分離精度0.1的CO氣體精密過濾器,將CO氣體中固體粉塵過濾掉,保證CO質(zhì)量,提高CO轉(zhuǎn)化率,降低CO消耗;②DMF蒸發(fā)分離系統(tǒng)改為外置式強(qiáng)制循環(huán)工藝,增設(shè)獨(dú)立過濾工藝管線,在分離器出口增設(shè)一臺高效分離器,提高分離效果,減少或避免催化劑帶入精餾系統(tǒng),保證DMF的產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定;③甲胺合成增加中間換熱器,利用合成塔余熱預(yù)熱反應(yīng)物料,減少開工汽化器蒸汽量以及電加熱器加熱量,節(jié)省能耗;④空壓機(jī)和循環(huán)水泵電動(dòng)改為汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),利用其蒸汽壓差帶動(dòng)汽輪機(jī),減少用電量;⑤氣化爐S板下部改為半管式耐壓夾套,產(chǎn)1.6 MPa蒸汽經(jīng)噴射器帶出上部產(chǎn)0.08 MPa蒸汽后送入到0.5 MPa蒸汽管網(wǎng)中,改造后蒸汽送入廠區(qū)內(nèi)0.5 MPa蒸汽管網(wǎng),可回收蒸汽3 t/h,半管式耐壓夾套參數(shù):操作壓力1.6 MPa,材料16 MnR,Φ2 730 mm×6 mm×2 600 mm;⑥采用Fe/C微電解+HAF+FSBBR工藝進(jìn)行處理,處理后污水CODCr≤60 mg/L、NH3-N≤25 mg/L,pH值6.0~9.0,排放量由130 t/h減至30 t/h;⑦DMF合成放空尾氣回收至鍋爐燃燒產(chǎn)生蒸汽,既減少了有害氣體排放,又避免了對水的污染;⑧DMF蒸發(fā)過濾器改為金屬燒結(jié)過濾器,提高DMF溶液透明度,產(chǎn)生的催化劑甲醇鈉廢渣可以送至鍋爐摻燒,不僅廢物得到處理,同時(shí)增加煙氣中硫化物脫除效果;⑨對氣化爐進(jìn)行配套改造:一是采用氣化爐先進(jìn)監(jiān)測與優(yōu)化系統(tǒng),在DCS上直觀的觀測氣化爐各反應(yīng)區(qū)厚度,及時(shí)控制加煤量和溫度變化,解決超溫結(jié)疤現(xiàn)象,降低煤耗;二是增設(shè)煤焦油處理系統(tǒng),保證電除塵正常工作,解決煤焦油大幅度超標(biāo)對濕法脫硫的嚴(yán)重影響,更主要的是經(jīng)過預(yù)處理的原料氣保證變壓吸附1段的吸附劑不被污染中毒,針對本裝置的特點(diǎn)采用以下的工藝路線進(jìn)行預(yù)處理, 首先從氣柜出來的含有大量煤焦油、苯和萘的原料氣進(jìn)入除油器,除油器裝填有焦炭,在除油器中,絕大部分的煤焦油和少量的萘被脫出,除油器采用2塔,串并聯(lián)工藝,在正常操作過程中,采用串聯(lián)操作方式,當(dāng)需要更換除油劑時(shí),采用并聯(lián)操作方式,更換完成后再切入串聯(lián)操作方式,更換下來的除油劑(焦炭)重新作為燃料燃燒。經(jīng)過除油器后,原料氣中大部分的煤焦油和部分的苯、萘被脫除,進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī)加壓后脫硫、壓縮機(jī)壓縮送入粗脫萘系統(tǒng)脫除大部分的萘和少量的苯,粗脫萘的的工藝與除油器的工藝相同。經(jīng)過粗脫萘后的原料氣進(jìn)入變溫吸附(TSA)工段,TSA工段采用目前最先進(jìn)的3塔流程,即1塔吸附、1塔加熱、1塔冷吹;三是增加真空泵,以增加抽空能力,使得吸附塔解吸完全,調(diào)整變壓吸附的時(shí)序,解決了原料氣中CO2含量大幅度增加對變壓吸附裝置的影響;四是將原來的變溫吸附裝置改造為變壓吸附裝置,解決了原料氣中CO含量大幅度波動(dòng)和CO2含量有較大波動(dòng)對安全穩(wěn)定生產(chǎn)的影響。
圖1 改造后的工藝路線
甲胺/DMF裝置能量系統(tǒng)優(yōu)化綜合改造后,通過1年來的運(yùn)行,運(yùn)行穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著,每年節(jié)約標(biāo)煤9 566 t,相當(dāng)于每年可減排粉塵2 392 t、SO2158 t、二氧化碳23 915 t。不僅利于節(jié)能和降低生產(chǎn)成本,同時(shí)利于資源綜合利用和環(huán)境保護(hù),既有經(jīng)濟(jì)效益又有社會(huì)效益。
甲胺/DMF生產(chǎn)能力為年產(chǎn)15萬t,生產(chǎn)過程中凈化CO2量為5 700萬Nm3。
4.1 節(jié)汽節(jié)能量
實(shí)施前生產(chǎn)1 t混甲胺耗蒸汽2.43 t、生產(chǎn)1 tDMF耗蒸汽1.32 t,實(shí)施后生產(chǎn)1 t混甲胺耗蒸汽2.2 t、生產(chǎn)1 t DMF耗蒸汽1.2 t,則實(shí)施后每年節(jié)汽節(jié)能量折合標(biāo)煤量6 773 t。
4.2 節(jié)電節(jié)能量
實(shí)施前生產(chǎn)1 t混甲胺耗電126 kW·h,生產(chǎn)1 t DMF耗電312 kW·h,凈化1 Nm3CO2耗電0.46 kW·h。實(shí)施后生產(chǎn)1 t混甲胺耗電115 kW·h,生產(chǎn)1 t DMF耗電285 kW·h,凈化1 Nm3CO2耗電0.42 kW·h,因此,實(shí)施后每年節(jié)電折合標(biāo)煤量為2 793 t。
4.3 經(jīng)濟(jì)效益
年總節(jié)能量折合標(biāo)煤量合計(jì)9 566 t,煤價(jià)以910元/t計(jì),則年節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益為871萬元。節(jié)能效果明顯,經(jīng)濟(jì)效益顯著,且環(huán)境效益和社會(huì)效益較好,對我國節(jié)能減排工作的開展具有積極的推動(dòng)作用。
2015-07-12
劉紅巖(1971-),男,工程師,從事化工生產(chǎn)技術(shù)管理工作,E-mail:liuhongyan6723@sina.com。
TQ056.8,TQ050.2
B
1003-3467(2015)09-0048-02