張新沂 繆紅林 芮銀龍
(北京京東方光電科技有限公司 北京)
北京京東方光電科技有限公司(簡稱BOE)是國內(nèi)最大的TFT液晶面板生產(chǎn)廠商,其設備自動化程度高,每臺設備對應1臺4軸機器人負責玻璃基板搬運工作。隨著生產(chǎn)設備的不斷更新?lián)Q代,Array工藝段清洗、剝離、濕刻設備全部由原來的U形設計變?yōu)樯舷聝蓪釉O計,機器人U軸(升降軸)高度由2.5 m變?yōu)? m。機器人從PORT口取到玻璃后放入主設備玻璃入口,由于速度過高制動時產(chǎn)生高位晃動,產(chǎn)生安全隱患,并且長時間晃動機器人伺服馬達、減速機、齒輪、齒條出現(xiàn)不同程度磨損。目前Yaskawa廠商給出的解決辦法為更換電機、減速機、導軌等相關機械機構,未從根本上解決高位晃動問題。
產(chǎn)生晃動機器人為Yaskawa 4軸搬運機器人,質量1 t左右,U軸采用折疊設計,由伺服電機通過同步帶帶動中間與下部兩個RV減速機完成升降動作;S軸(旋轉軸)、X軸(走行軸)分別由1個伺服電機帶動1個RV減速機完成旋轉、走行動作;L軸(下手臂)、R軸(上手臂)分別由1個伺服電機通過同步帶帶動3個RV減速機完成玻璃取放動作。主設備由3個PORT口存放玻璃,Remote狀態(tài)下機器人從PORT口取出玻璃基板運動至主設備最上端5 m位置,從設備下端約1.5 m位置將已完成工藝的玻璃取出后放回到PORT口原位置,運行過程中,X軸、R軸、U軸為聯(lián)動,即機器人取到玻璃基板后到達設備入口處時3軸同時完成運動,最后R軸、L軸將玻璃放入主設備或PORT口CST中,運行軌跡如圖1所示。
本設備所用的Yaskawa 4軸機器人采用折疊設計,U軸升降過程中機器人重心未在走行底座的中垂線位置,高位時重心高,力矩大,對導軌、滑塊、減速機等磨損加重,如圖2所示;該設備機器人導軌與底座直接放置在地板上,并未與地板等建筑主體鋼梁固定,高位時無法有效制動導致制動時晃動。機器人從主設備取出玻璃基板送到PORT口時雖然重量大,但由于其重心低,X軸運行平穩(wěn),機器人在到達位置點后本體無晃動現(xiàn)象;當機器人3軸聯(lián)動從PORT口取出玻璃放到主設備入口處制動時,機器人晃動。
圖1 機器人運行軌跡
圖2 機器人晃動原因分析
長時間晃動對機器人機械部件產(chǎn)生不同程度磨損,齒輪齒條磨損嚴重且間隙增大,導軌表面出現(xiàn)鐵屑,滑塊與導軌間隙增大,滑塊滾珠磨損,減速機齒輪磨損、間隙增大。
(1)更換齒輪、齒條、導軌、滑塊,加固地板相連,將機器人底座連接到地板鋼梁,依靠主設備及鋼梁的牽拉力減少機器人晃動,該種方法對機器人齒輪、導軌、滑塊、減速機等的損壞大,更換新的機械部件后3年左右需要重新更換,無法從根本上解決機器人晃動問題。
(2)修改程序,在機器人從PORT口取到玻璃基板后到主設備玻璃入口增加一個軌跡運行點,即從PORT口到主設備入口分為兩步完成,保證X軸移動到主設備入口時重心足夠低,X軸制動過程中不出現(xiàn)機器人本體晃動,從該位置U軸上升到主設備入口位置,運動軌跡修改如下。
機器人從PORT口取玻璃后,X軸、S軸、U軸聯(lián)動運行,X軸、S軸按程序移動到玻璃入口位置,U軸保持從PORT口取玻璃時高度不變。
由于X軸、S軸已經(jīng)到達主設備玻璃基板入口位置,這時只需要U軸單獨升高至主設備玻璃入口位置,最后R軸或L軸放玻璃基板到主設備,完成從PORT口到主設備入口軌跡運動。通過修改程序后機器人運行軌跡如3所示。
圖3 修改后運行軌跡
InformII語言,是安川公司XRC系列機器人使用的編程語言,由指令跟附加項組成,該語言包括I/O指令、控制指令、移動指令、操作說明、移位指令、弧焊點焊指令等組成。分析Remote模式下機器人運行程序,根據(jù)機器人、Indexer、主設備三者通信協(xié)議修改程序,增加軌跡點,部分修改后程序與源程序比較如圖4所示,圖4中右側38,39以及43~52部分為增加的程序。
圖4 程序對比
實際運用過程中,由于增加運行軌跡點,機器人的Tac Time將增加,該設備稼動率高,設備吞吐玻璃基板速度快,通過程序修改每一運動軌跡速度辦法進一步優(yōu)化機器人運動速度不影響主設備Tac Time,實現(xiàn)該設備滿速運行。
由于LCD工藝的不斷進步,對設備的工藝要求也越來越高,設備運行效率也越來越高,濕刻、剝離、清洗3種設備變?yōu)楦?jié)省空間的上下兩層設計,遠距離及更高玻璃基板搬運對機器人設計、機械部件及安裝等硬件提出了更高的要求。改造的設備機器人U軸運行高度達到5 m,底座、導軌、滑塊、X軸減速機運行3年后相關部件磨損,機器人高位晃動,導致該設備長時間減速運行。程序改造完成后,由于機器人在X軸運行時重心在低位,晃動消失,該設備實現(xiàn)滿速運行,提高了產(chǎn)能及效率,經(jīng)過3年運行,機器人運行良好。通過該機器人分析可知,設備檢討時需加強對機器人品牌選型并編排合理運行軌跡,即滿足設備Tac Time需要,又要最大程度減小對其機械部件磨損。