楊立飛 陳 宇 王從令
(蘇州熱工研究院有限公司 廣東深圳)
根本原因分析技術(Root Cause Analysis,RCA),是通過一整套系統(tǒng)化、邏輯化、客觀化、規(guī)范化的分析方法,找出設備故障機理和根本原因,通過制定合理的糾正措施,徹底消除故障,防止同類故障重復發(fā)生。RCA分析流程見圖1。
目前,RCA技術方法在世界航空航天、核電工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、制造行業(yè)等各大領域得到了推廣應用,然而在我國風電行業(yè)尚未推行。風電機組設備面臨運行環(huán)境惡劣、維修管理不足等問題,風電設備故障重發(fā)率較高。在風電行業(yè)開展RCA推廣和應用對解決風電設備故障有重要現(xiàn)實意義,部分風電企業(yè)已經(jīng)開始相關研究與應用嘗試。
圖1 RCA分析過程
內(nèi)蒙某風電場擁有200臺FD70B型風電機組,風機在運行3年后期變槳電機故障頻發(fā),變槳電機對風機運行至關重要,如果風機無法收槳則可能導致倒塔、飛車等,引發(fā)嚴重安全事故,經(jīng)濟損失巨大。
該風場變槳電機屬于直流串聯(lián)勵磁電機,現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn)電機外殼附有油污,解體發(fā)現(xiàn)內(nèi)部線圈絕緣及線圈燒損,具有強烈的燒焦氣味。變槳電機故障停運信號主要包括:變槳電機過流報警并跳開、變槳電機過熱熱繼電器跳開、變槳電機轉(zhuǎn)速高報警停機、變槳電機轉(zhuǎn)速不同步報警停機等。為盡快消除故障恢復運行,維修人員一般進行變槳電機更換,雖更換可以暫時解決問題,因未明確電機故障根源,所以共模故障頻發(fā),加大了維修費用和發(fā)電損失。因此應用RCA技術對變槳電機故障進行深入的原因分析,對風電場有風機可用率提升有直接作用。
①確立事件范圍、邊界,調(diào)查與收集事件相關證據(jù)和材料;②現(xiàn)場設備勘察、設備結(jié)構(gòu)及運行狀況分析,運維人員訪談;③解體故障變槳電機,分析可能故障點及其故障原因;④結(jié)合設備運行、維護、故障維修調(diào)研情況,對全部可能故障模式進行分析、論證和邏輯判斷;⑤對故障原因進行綜合分析,確定其根本原因及促成因素;⑥針對故障原因及影響因素,提出可行糾正措施。
變槳電機運行、維修、改造記錄及現(xiàn)場故障設備是RCA分析的重要信息輸入,分析過程中收集和整理了風電場自運行以來的3年風機故障記錄、變槳電機運行維護策略、風機改造技術文件,并對維修人員進行了訪談和可能原因分析。
分析選取3臺故障變槳電機(品牌為LUST)內(nèi)外部勘查,電機外殼肋板螺栓孔布滿油污,線圈有從內(nèi)部向外部燃燒跡象,電流進線銅線熔斷,線圈絕緣被燒損(圖2),轉(zhuǎn)子與定子間有劃痕,轉(zhuǎn)子碳刷接觸處有較深的刷痕,積累了大量的油,電機內(nèi)部燃燒痕跡較為明顯;部分電機碳刷燃燒殆盡或磨損嚴重,部分碳刷銅基座燒蝕嚴重甚至熔化(圖3)。
圖2 外部油污內(nèi)部線圈燒損
圖3 碳刷基座燒損碳刷損壞
結(jié)合對變槳電機歷史故障信息收集、人員訪談、現(xiàn)場變槳電機解體分析以及經(jīng)驗反饋等,最終確定變槳電機的可能故障模式如下。
(1)電機接線C插頭滲入齒輪箱油,導致變槳電機短路;電機接線C插頭松動,導致變槳電機停運;
(2)電機接線C插頭斷裂,導致變槳電機停運;
(3)變槳齒輪箱油漏入電機內(nèi)部,導致變槳電機短路;
(4)電機內(nèi)部碳刷碳粉積存,導致變槳電機短路;
(5)電機碳刷磨損過度或部分耗盡,導致變槳電機缺相運行;
(6)電機電磁剎車抱閘故障,導致電機過流故障;
(7)變槳齒輪箱內(nèi)部卡澀,導致電機過流故障;
(8)編碼器角度漂移,導致電機過流故障;
(9)變槳電機風扇故障,導致電機過熱停運。
針對3臺LUST故障變槳電機,對可能的故障模式逐個排查,包括支持證據(jù)與反對證據(jù),同時對其發(fā)生的可能性進行了初步分析,見表1。
表1 變槳電機故障模式分析
從以上分析結(jié)果可知,最可能導致變槳電機故障的故障模式為:變槳齒輪箱油漏入電機內(nèi)部;電機內(nèi)部碳刷碳粉積存;電機碳刷磨損過度。
(1)故障模式為變槳齒輪箱潤滑油漏入電機內(nèi)部。①變槳齒輪箱油附著在定子、轉(zhuǎn)子線圈表面,導致其散熱能力下降,長期運行絕緣能力下降。②油的進入在變槳電機換向器表面、碳刷表面形成油膜,電機運行過程中增大了電機碳刷與換向器之間的接觸電阻,電機快速變槳過程中碳刷與換向器間打火加劇,長期燒蝕碳刷相對應的定子、轉(zhuǎn)子線圈、碳刷銅架,以及包覆碳刷防塵的橡膠密封殼體,導致定子及轉(zhuǎn)子絕緣下降(甚至短路),密封殼體嚴重燒蝕,碳刷銅架嚴重燒蝕。③油進入變槳電機內(nèi)部后,在輪轂轉(zhuǎn)動過程中,當電機位置朝上、齒輪箱朝下時,油大量積存于碳刷與換向器部位,導致在電機運行時碳刷在打火過程中,通過油導通正負極碳刷(碳粉的摻入使油的導電性能加強),導致瞬間碳刷銅架熔毀,在電機內(nèi)部形成強烈的火焰,將電機內(nèi)的油與碳粉引燃。
(2)故障模式為變槳電機內(nèi)部積累碳刷磨損及碳刷過度磨損。風電場變槳電機在變槳過程中碳刷長期磨損,長期磨損勢必消耗殆盡,且處于密閉空間內(nèi),碳粉無法排出;檢修人員并未對電機內(nèi)部碳粉進行清理吹掃(吹掃前僅對電機拆卸操作難度就相當大),預防性檢修也并沒有對碳刷更換及碳粉清理說明,因此,碳粉長期積存可造成電機故障原因有:①碳刷密閉空間碳粉的長期累積,易于在電機的正負極碳刷間,以及碳刷與絕緣破損的線圈間發(fā)生短路(油與碳粉混合后則更容易形成短路),造成碳刷或線圈瞬間燒毀。②碳刷在不斷磨損過程中,如果碳刷磨損過度或者長期由于電刷接觸不良打火導致碳刷燒結(jié),則導致碳刷與換向器硬摩擦,電流分配不均,碳刷不斷被加熱和燒結(jié),形成惡性循環(huán),最終導致電機絕緣損傷短路停機。③風機在運行時不可避免的發(fā)生振動,造成變槳電機碳刷與換向器接觸間隙變化,電流分配不均,電流大的碳刷發(fā)熱量增大,導致碳刷磨損特性有差異,部分碳刷因受熱膨脹卡死無法在銅刷架內(nèi)運動,導致接觸不良,因此即使碳刷相同,其磨損程度也是不同的,需要定期查看碳刷厚度并進行成組更換。
(3)功率控制改造影響分析。除以上故障模式外,現(xiàn)場風機改造記錄表明,2011年應內(nèi)蒙電網(wǎng)對風場功率調(diào)節(jié)控制改造要求,變槳風機功率調(diào)節(jié)方式改變,以便于電網(wǎng)電壓的穩(wěn)定,同時避免因低溫環(huán)境停機而無法啟動的隱患,改造后利用變槳控制風機功率替代了以停運風機響應電網(wǎng)功率調(diào)度的要求。經(jīng)分析,該項改造對碳刷磨損有重要影響,圖4為1.5 MW的FD70B型風機的風速——功率曲線。
圖4 FD70B型風機功率曲線
(4)風機原功率控制方式。風機風速在 0~3.5 m/s時,風速小于啟動風速,風機處于停運狀態(tài);風機風速在 3.5~12.5 m/s時,風機通過變槳電機將葉片從92°旋轉(zhuǎn)至 0°,使風機發(fā)電量最大化;如果電網(wǎng)要求降低發(fā)電功率,則需要停運部分風機實現(xiàn)功率控制。風機風速在12.5~25 m/s時,風電場可以實現(xiàn)滿發(fā)功率,但因電網(wǎng)負荷承載能力有限,因此需要以停運部分風機的方式實現(xiàn)功率控制。風機風速>25 m/s時,風速超出風機設計要求風速,風機全部停運。
功率控制方式改造與原功率控制方式對變槳電機運轉(zhuǎn)影響主要體現(xiàn)于以下分析中:風機風速在3.5~12.5 m/s時,當電網(wǎng)要求風電場降負荷運行時,通過變槳電機控制槳葉角度的方式,降低每個風機的功率,滿足調(diào)度要求,因此每臺風機的變槳電機都需要動作,增大了電機的動作頻度,加速了電機碳刷的磨損。風機風速為12.5~25 m/s時,風電場可以實現(xiàn)滿發(fā)功率,但因電網(wǎng)負荷承載能力有限,仍然以降低每個風機的功率,以滿足調(diào)度要求,因此每臺風機的變槳電機動作頻度增大,加速了電機碳刷的磨損。綜上所述,變槳電機故障的根本原因及促成因素如下。
根本原因1,變槳電機運行過程中漏入變槳齒輪箱潤滑油,潤滑油附著于碳刷與換向器表面,造成碳刷與換向器接觸不良而頻繁打火,長期運行導致電機線圈絕緣的損傷以及碳刷的燒結(jié);正負極碳刷之間,碳刷與絕緣損壞的繞組之間通過油與碳粉形成短路,造成碳刷或線圈的燒損,最終導致電機停運。
根本原因2,碳刷屬于消耗部件,長期運行將會消耗殆盡(故障電機的部分碳刷已磨損耗盡,部分已磨損出裸露的銅接線),最終導致電機碳刷與換向器接觸失效導致電機故障;此外,大量碳粉積存于電機端部的密閉空間而未定期清理,易于導致電機短路燒損線圈或碳刷,最終導致電機停運。
促成因素,變槳電機的功率控制改造加劇了電機碳刷的磨損和消耗,增大了碳粉的積累,易于發(fā)生短路。
(1)近期糾正行動。電機碳刷磨損情況普查和更換:對使用3年左右的電機進行高空更換和地面抽樣檢查其磨損情況,進行針對性的維修更換,避免整個電機的燒毀,以及其他安全事故的發(fā)生。
(2)遠期維護策略。定期更換變槳電機碳刷和定期清理變槳電機內(nèi)部碳粉(可以通過輪換備件方式管理,風機高空維修操作時可直接更換變槳電機,在地面對變槳電機進行碳刷更換或送廠家維修,現(xiàn)場分析時針對一臺故障電機進行了碳刷現(xiàn)場更換,運行狀況良好);定期更換變槳齒輪箱的密封圈(密封圈本身存在老化,且與變槳齒輪箱油接觸以及內(nèi)蒙地區(qū)冬夏溫差大的因素加速其老化,因此建議定期更換密封圈,以防止齒輪箱油進入變槳電機內(nèi)部造成變槳電機故障);
定期檢查變槳齒輪箱滲漏油情況,并對滲漏潤滑油嚴重的齒輪箱進行密封條更換,滲漏輕微的進行清理處理,避免流入變槳電機;更改設備選型:選用其他碳刷易于更換,且可靠性等同或相對較高的電機或者改用無刷變槳電機,消除該故障模式的發(fā)生。
該風電場目前有200臺風機,每臺風機有3臺變槳電機,變槳電機總數(shù)600臺,變槳電機故障產(chǎn)生的經(jīng)濟損失包括:直接發(fā)電損失、備件采購費用、人力資源消耗等,其綜合經(jīng)濟損失評估模型見圖5。
圖5 風機故障綜合經(jīng)濟損失評估模型
據(jù)維修反饋,每次電機更換按照2位運維人員工作4 h,風電上網(wǎng)電價0.61元/kW·h,人力成本25元/h計算,600臺變槳電機故障直接導致的發(fā)電損失、備件采購(每臺變槳電機按照3萬元估計)和人力資源消耗分別進行計算,計算公式見表2。
表2 風機變槳電機故障經(jīng)濟損失評估
從表2可知,如果針對變槳電機故障原因不進行深入分析,則由變槳電機共模故障引起的直接經(jīng)濟損失為2031.6萬元。因此,通過RCA故障原因分析,不僅能夠避免變槳電機故障的重發(fā),降低設備維修更換費用,而且對于提升風電場風機可用率,減少發(fā)電損失有重要作用。
通過運用目前國際先進的RCA技術方法,對風電場變槳電機故障進行了根本原因分析和促成因素識別,不僅制定了針對性的糾正措施而且對提升風機運行安全水平,降低風電場經(jīng)濟損失有直接作用。
目前RCA技術在風電行業(yè)的推廣仍在探索和嘗試中,建議風電場建立RCA根本原因分析體系,運用RCA技術對風機故障進行分析,消除或緩解設備故障,從本質(zhì)上提高風機系統(tǒng)設備的可靠性水平,提升風電機組運行的安全性和經(jīng)濟性。