【摘要】介紹了一種利用芒硝溶液(Na2SO4·10H2O)再生陽(yáng)床,并通過(guò)其他技術(shù)改造達(dá)到軟化水生產(chǎn)工藝優(yōu)化的方法。
【關(guān)鍵詞】軟化水;芒硝;陽(yáng)離子交換樹(shù)脂
1.前言
陽(yáng)離子交換法(ion exchange process)是液相中的離子和固相中離子間所進(jìn)行的的一種可逆性化學(xué)反應(yīng),當(dāng)液相中的某些離子較為離子交換固體所喜好時(shí),便會(huì)被離子交換固體吸附,為維持水溶液的電中性,所以離子交換固體必須釋出等價(jià)離子回溶液中。
離子交換樹(shù)脂一般呈現(xiàn)多孔狀或顆粒狀,其大小約為0.5~1.0mm,其離子交換能力依其交換能力特征可分[1]:①?gòu)?qiáng)酸型陽(yáng)離子交換樹(shù)脂;②弱酸型陽(yáng)離子交換樹(shù)脂。
我廠軟化水生產(chǎn)中軟化器所使用的是強(qiáng)酸型陽(yáng)離子。強(qiáng)酸型陽(yáng)離子交換樹(shù)脂主要含有強(qiáng)酸性的反應(yīng)基如磺酸基(-SO3H),此離子交換樹(shù)脂可以交換所有的陽(yáng)離子。
2.現(xiàn)狀介紹
2.1軟化水生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀
我廠現(xiàn)有兩臺(tái)軟化器,一開(kāi)一備,產(chǎn)水量為15m3/h。軟化器內(nèi)的樹(shù)脂失效后,需人工用桶提200kg原鹽(NaCl)到溶鹽器溶解。配制2000L濃度約為10%的鹽水存放在鹽水儲(chǔ)槽中,通過(guò)鹽水泵打入軟化器,將樹(shù)脂浸泡120min,使樹(shù)脂轉(zhuǎn)化為Na型。再用工業(yè)水沖洗(約20min)直到出水總硬度合格,軟化器才投入使用。軟化水生產(chǎn)的工藝流程圖見(jiàn)圖1。
浸泡再生工藝對(duì)于樹(shù)脂再生的效果十分有限,每次再生完軟化器只能使用2天左右,如果每天再生一次樹(shù)脂,操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度較大。如果再生不及時(shí),特別容易導(dǎo)致軟化水總硬度超標(biāo)。
2.2堿車間副產(chǎn)芒硝情況
堿車間膜法脫硝工序的副產(chǎn)物芒硝(Na2SO4·10H2O)由于含水量高,價(jià)格低廉,難以出售,芒硝的處理一直是氯堿企業(yè)頭痛的問(wèn)題。很多氯堿單位是做成芒硝后再用工業(yè)水溶解排放。我廠的處理方法也基本一樣,我廠有時(shí)候時(shí)直接排放濃水,濃水排放量約為4.5m3/h,其中NaCl含量約為190g/L,Na2SO4含量在30~40g/L。該濃水除了Na2SO4含量高以外其他雜質(zhì)都很少,不加以利用直接排掉確實(shí)是很浪費(fèi)資源。
3.工藝優(yōu)化
3.1砂缸過(guò)濾器作預(yù)處理
原工藝是工業(yè)水直接進(jìn)入軟化器,當(dāng)工業(yè)水濁度大時(shí)會(huì)有大量的泥沙帶入軟化器,導(dǎo)致軟化器內(nèi)的樹(shù)脂失效加快,且再生效果不佳。針對(duì)以上問(wèn)題,我們?cè)谲浕鬟M(jìn)口采取加裝砂缸過(guò)濾器的方式對(duì)進(jìn)入軟化器的工業(yè)水作預(yù)處理,兩臺(tái)砂缸過(guò)濾器一開(kāi)一備,可實(shí)現(xiàn)相互切換和反洗的功能。加裝砂缸過(guò)濾器之后可以有效的杜絕泥沙帶入軟化器影響樹(shù)脂進(jìn)行離子交換。
3.2樹(shù)脂再生工藝改進(jìn)
原來(lái)的再生方法是采用鹽水浸泡,該方法存在再生不均勻,再生的廢液沒(méi)能及時(shí)排出會(huì)影響樹(shù)脂進(jìn)一步的再生等問(wèn)題,最終導(dǎo)致樹(shù)脂再生不徹底。針對(duì)此問(wèn)題,我們使用堿車間的芒硝溶液作再生液,采用逆流再生。再生液從軟化器的底部進(jìn)入頂部排出。因?yàn)樵偕汉蠸O42-,再生過(guò)程中會(huì)生成CaSO4等固體顆粒[2],所以我們必須要控制好再生液經(jīng)過(guò)樹(shù)脂層的流速,使生成的固體顆粒能及時(shí)帶出軟化器。軟化水生產(chǎn)優(yōu)化后的工藝見(jiàn)圖2。
經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)我們最終確定了軟化器再生的工藝:
①?gòu)膲A車間的清液水泵(E140)出口加個(gè)三通接一根DN40的UPVC管至輔助車間軟化器再生液鹽水箱。
②在工業(yè)水和脫硝濃水利用管道混合器,將工業(yè)水和脫硝濃水按2:1的流量混合之后進(jìn)入鹽水箱,配制的溶液Na+濃度約為1mol/L。
③切換閥門用工業(yè)水流量約10m3/h,反沖洗樹(shù)脂5~10min,直至出水不渾濁。
④開(kāi)啟再生液循環(huán)泵,切換閥門讓再生液從軟化器底部進(jìn)入樹(shù)脂,頂部排出,調(diào)節(jié)回流控制流量在4.5~5.5m3/h,持續(xù)60min。
⑤切換閥門用工業(yè)水流量約10m3/h,反沖樹(shù)脂3~5min,再生完成待用。
4.小結(jié)
軟化水生產(chǎn)經(jīng)過(guò)工藝優(yōu)化之后,提高了樹(shù)脂再生的效果。在同樣的產(chǎn)水量下,工藝優(yōu)化之前每臺(tái)軟化器再生完之后最多只能使用2天,而工藝優(yōu)化之后每臺(tái)軟化器再生之后可以使用5天。再生液改用堿車間的芒硝溶液之后,可以回收利用芒硝溶液約360m3/a,同時(shí)可節(jié)省原鹽約36t/a,并且降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。