【摘要】為了能夠更好的優(yōu)化百萬機組蒸汽壓力控制邏輯,通過對綏中二期百萬機組主蒸汽壓力控制邏輯的研究分析,總結出協(xié)調控制過程中主蒸汽壓力控制邏輯存在的不足。通過對控制邏輯進行優(yōu)化,從而達到對主蒸汽壓力的精細化控制,總結出有一定借鑒意義的經驗。
【關鍵詞】壓力;控制;分析;優(yōu)化
1、前言
隨著我國火力發(fā)電技術的不斷發(fā)展,目前大容量、高參數(shù)已經逐漸成為國內主流發(fā)電機組的代名詞。隨著火電機組各種參數(shù)的提高,機組的安全運行區(qū)間不斷縮小,因此對各個參數(shù)的控制要求也在不斷的提高。其中,主蒸汽壓力的控制直接影響機組的安全性和經濟性。本文通過對綏中電廠1000MW超超臨界燃煤機組主蒸汽壓力控制的研究與分析,針對控制過程中存在的超壓問題,提出解決辦法,通過對控制邏輯的優(yōu)化,進而達到對主蒸汽壓力的精細化控制。
2、主蒸汽壓力控制分析
主蒸汽壓力運行方式,大致可以分為定壓運行方式、滑壓運行方式兩種。
滑壓運行方式:要求汽輪機調速汽門保持位置不變。當電負荷改變時,鍋爐改變燃燒量,蒸汽參數(shù)改變,從而保持汽輪機調速汽門位置不變。
定壓運行方式:要求鍋爐維持蒸汽參數(shù)不變。當負荷改變時,汽輪機改變調速汽門位置改變負荷,鍋爐則相應改變燃料量維持蒸汽參數(shù)不變。
綜合以上滑壓和定壓兩種運行方式的特點,在低負荷下滑壓運行的調節(jié)閥節(jié)流損失比定壓運行低得多,經濟性顯著。在高負荷時定壓運行方式具有其優(yōu)越性,比如,可有效地利用鍋爐蓄熱,提高對外界負荷需求的響應速度。因此,1000MW燃煤機組多采用定-滑-定運行方式。
3、主蒸汽壓力控制過程中存在的問題
自機組投產以來,雖然主蒸汽控制基本符合控制要求,但是還是存在以下兩個問題。
3.1升降負荷過程中主蒸汽壓力偏離給定值
由于機組采用機爐協(xié)調控制方式,當機組升負荷時,汽機主控響應負荷控制指令,迅速開大調速氣門,導致主蒸汽壓力下降,而此時隨著負荷的升高機組主蒸汽壓力定值按照滑壓曲線相應升高,進而加大了主蒸汽壓力與給定值的偏差。當機組降負荷時,汽機主控響應負荷控制指令,迅速關小調速氣門,導致主蒸汽壓力上升,而此時隨著負荷的升高機組主蒸汽壓力定值按照滑壓曲線相應降低,同樣加大了主蒸汽壓力與給定值的偏差。由于鍋爐側相應負荷變化較慢,主蒸汽壓波動明顯,不能很快與給定值相匹配。
3.2高負荷時主蒸汽壓力波動大
實際運行中,高負荷時壓力參數(shù)波動較低負荷大,這是由于機組在低負荷運行時受控過程的增益較低,在高負荷運行時受控過程的增益較高,另外,高負荷時部分輔機出力達到上限,工作在非線性區(qū),使得原控制系統(tǒng)參數(shù)不能滿足實際系統(tǒng)要求,這種影響在鍋爐側更為明顯。
4、主蒸汽壓力控制策略完善
為提高主蒸汽控制品質,針對機組在變負荷和高負荷時主蒸汽壓力控制存在的問題,從汽機主控控制邏輯和鍋爐主控控制邏輯兩方面入手,加大汽機主控壓力拉回回路控制作用同時,設計汽機主控超馳保壓回路和鍋爐主控PID調節(jié)器變參數(shù)回路,進而達到主蒸汽壓力精細化控制的目的。
4.1汽機主控超馳保壓回路
加大主汽壓力拉回回路作用。此回路是為了讓汽機調門幫助鍋爐維持壓力,防止壓力偏差過大或壓力快速變化造成鍋爐參數(shù)波動過大,影響機組穩(wěn)定運行。通過函數(shù)塊F(X)實現(xiàn),當壓力設定值與實際壓力偏差在-0.25MPa~+0.25MPa之間時,汽機調門只保證負荷穩(wěn)定。當壓力設定值與實際壓力偏差超過-0.25MPa~+0.25MPa時,汽機調門動作幫助鍋爐維持壓力相對穩(wěn)定。
4.2鍋爐主控變參數(shù)控制
增加鍋爐主控PID不同負荷下的變參數(shù)控制。同時,增加鍋爐主控積分調節(jié)器入口壓力偏差動態(tài)調節(jié)回路。為了減少穩(wěn)定負荷工況下的誤差,加大積分調節(jié)器的前向增益,增加誤差積分作用;負荷變動工況下,因動態(tài)響應滯后,動態(tài)誤差可能較大,因此降低積分調節(jié)器的前向增益,加速閉環(huán)響應。
通過對汽機主控和鍋爐主控的邏輯優(yōu)化,我們進行了升降負荷實驗,在升降負荷過程和高負荷運行過程中,主蒸汽壓力跟蹤給定值的能力明顯加強了??梢娺壿媰?yōu)化效果明顯,但同時也存在一定的問題。在高負荷運行時,由于汽機主控加強了對主蒸汽壓力的控制,進而使調速氣門動作頻繁,機組負荷呈現(xiàn)鋸齒波動,但通過檢查對負荷的影響非常小在±3~5MW范圍內,因此可以接受。具體實驗曲線如圖【1】所示:
5、結論
隨著大容量高參數(shù)火電機組的迅猛發(fā)展,火電廠自動控制水平也在不斷的提高,機組安全運行的可靠性、經濟性則顯得尤為重要,由此可見主蒸汽壓力控制品質提升的必要性。
通過對綏中電廠二期主蒸汽控制邏輯的優(yōu)化,進一步提高了主蒸汽壓力的控制品質,達到了控制品質精細化的目的,提高了機組的安全性和經濟性,其控制思路及控制策略完善方案對同類型機組有一定的借鑒意義。