【摘要】隨著水資源的日益短缺,高含鹽廢水的處理和回收利用也日益得到人們的重視。本文從主體工藝系統(tǒng)和輔助工藝系統(tǒng)兩個方面對臥式MVC蒸發(fā)/結(jié)晶處理進(jìn)行了探討,并用一個實例對其應(yīng)用效果進(jìn)行了評價分析,認(rèn)為其能夠解決廢水外排的問題,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
【關(guān)鍵詞】電廠;高含鹽廢水;MVC蒸發(fā)/結(jié)晶
高含鹽廢水是指含鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%或者以上的廢水,也是當(dāng)前最難處理的廢水之一,其中除含有油、有機(jī)物以及重金屬等多種物質(zhì)外,還含有大量的溶解性無機(jī)鹽類,主要包括Cl-、Na+、Ca+等,而這些溶解性鹽含量越多,離子強(qiáng)度也就越大,相應(yīng)的微生物也更加難以生長和繁殖,帶來了嚴(yán)重的環(huán)境污染和環(huán)境危害,也加大了工業(yè)制水成本。利用臥式MVC蒸發(fā)/結(jié)晶則可以很好的解決這一問題。
一、臥式MVC蒸發(fā)/結(jié)晶在電廠高含鹽廢水處理中的應(yīng)用
(一)主體工藝系統(tǒng)
原水,也就是經(jīng)過預(yù)處理的廢水,先利用在線自動反沖過濾器來對水中含有的大量的不溶性雜質(zhì)進(jìn)行有效的去除,接著再進(jìn)入板式換熱器,主要目的在于對原水預(yù)加熱,并且還可以有效地冷卻MVC系統(tǒng)中形成的大量的蒸餾水,而這些經(jīng)過預(yù)熱的原水會在另外一個自動反沖過濾器的幫助下進(jìn)入到MVC排氣凝汽器,這一過程的主要目的是冷卻水冷凝MVC系統(tǒng)中含有的多余蒸汽,然后通過再次升溫后再進(jìn)入到MVC 熱井和循環(huán)水來進(jìn)行混合,與此同時還會被噴淋在熱交換器的外側(cè),最終生成出一種薄膜。這些混合液中的水分會在蒸發(fā)作用下而轉(zhuǎn)變?yōu)槎握羝?,通過壓縮作用后形成蒸發(fā)熱源的飽以及蒸汽,然而在通過冷凝作用而把熱能傳遞給外面的薄膜,實際上在這一過程中其主要充當(dāng)?shù)氖钦舭l(fā)熱源的角色。系統(tǒng)排出的蒸汽冷凝水被送到閃蒸罐中,通過壓力平衡作用之后會進(jìn)到蒸餾水回收裝置,以便能夠?qū)嵤┗厥绽?。排出的濃水,此時的溫度在110攝氏度左右,通過在線刮刀過濾器的幫助開始實施固液分離,這些過濾后的高溫液體接著會進(jìn)入到MED雙效蒸發(fā)器熱井中,而結(jié)晶固體則會在MVC清垢泵的幫助下傳輸?shù)脚P式結(jié)晶器熱井。
實際上MED主體設(shè)計與臥式MVC蒸發(fā)/結(jié)晶處理系統(tǒng)非常類似,蒸汽同樣走管內(nèi),而其濃水設(shè)置在管外,主要是為了方便清理。其中第一效的結(jié)構(gòu)與第二效相比也非常接近,二者的主要區(qū)別就在于熱源不同,第一效熱源選擇的是鍋爐蒸汽,第二效熱源則選擇了第一效形成的再生蒸汽,這兩效蒸發(fā)器鍋爐蒸汽需要量是每小時為0.59t。而從冷凝水來看,也是閃蒸到閃蒸罐,然后再以蒸餾水的方式而排出的。需要注意的是,接近飽和的濃溶液則是利用MED清垢泵而被運輸?shù)脚P式圓盤刮刀結(jié)晶器熱井中去的。
臥式圓盤結(jié)晶器選用的是濃液的結(jié)晶系統(tǒng),其不僅選擇了MED第二效形成的再生蒸汽來當(dāng)做熱源,與此同時還必須輔助每小時需要量為0.33t的鍋爐蒸汽。另外,為了有效應(yīng)對高沸點上升的問題,還要求蒸發(fā)應(yīng)當(dāng)始終在真空狀態(tài)下而實施。MED系統(tǒng)排出的濃液則是利用臥式圓盤結(jié)晶器而進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,最后可形成70%的超飽和濃液,最后在被運輸?shù)搅⑹綀A盤干燥器。
系統(tǒng)中立式圓盤干燥器選擇了160度的蒸汽來當(dāng)做熱源,在多層固定的圓盤的作用下,對鹽漿進(jìn)行逐漸的蒸干。與此同時,圓盤底層還設(shè)置了專門的冷卻水系統(tǒng),主要是用來冷卻所形成的含水率不超過1%的結(jié)晶體,目的是為了方便打包外送。
(二)輔助工藝系統(tǒng)
為了能達(dá)到最佳的蒸發(fā)效果,設(shè)置了專門的防垢系統(tǒng)以及清洗系統(tǒng)。其中防垢系統(tǒng)設(shè)置了兩套化學(xué)加藥,一個是消泡劑裝置,還有一個是防垢劑裝置,各配了一臺加藥泵,其中Q介于每小時0.08——7.6L 之間,H則為350kPa。清洗系統(tǒng)同樣設(shè)計了兩套裝置,一個是在線高壓清洗系統(tǒng),其中Q為1L/h,H則為15MPa,屬于高壓清洗泵,其所使用的清洗水來自于系統(tǒng)產(chǎn)生的蒸餾水,另一個是停機(jī)清洗系統(tǒng),每間隔10個月會進(jìn)行一次清洗。
除了上述裝置外,該處理系統(tǒng)還專門配置了真空系統(tǒng),主要目的在于方便的抽出有害氣體。真空系統(tǒng)中一共設(shè)置了2套酸和堿吸收塔,以方便有害氣體通過真空系統(tǒng)處理并確實達(dá)到火電廠大氣污染物排放的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后在進(jìn)行安全的排放。值得一提的是,蒸干系統(tǒng)中全部冷卻水都是來源于系統(tǒng)配套的冷卻塔,其中冷卻塔的補(bǔ)充水主要是由蒸餾水來供給的,其濃水排放則運輸?shù)組VC系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā),從整體來看蒸干系統(tǒng)并沒有出現(xiàn)外供水以及外排水現(xiàn)象。
二、應(yīng)用實例分析
國內(nèi)某電廠引入了該臥式MVC蒸發(fā)系統(tǒng)/結(jié)晶系統(tǒng),運行后對出水水質(zhì)情況進(jìn)行了檢測,主要指標(biāo)如下:總Si為0.75mg·L-1,濁度為0.05NTU,SO為mg·L-1,Cl-為10mg·L-1,Ca2+為6mg·L-1,Mg2+為0.05mg·L-1,總硬度(以CaCO3計)為2,總堿度(以CaCO3計)為2。上述出水水質(zhì)均能夠滿足電廠工業(yè)用水水質(zhì)要求。從經(jīng)濟(jì)角度分析,該系統(tǒng)總投資在6000萬元人民幣左右,系統(tǒng)滿負(fù)荷運行后,假設(shè)蒸汽價格是80元/t、電價是0.45元/(kW·h),綜合考慮系統(tǒng)運行的電費、藥劑費以及人工費、檢查維修費,最終該系統(tǒng)共可節(jié)省17.75元/m3,而一般來說,同類廢水零排放技術(shù)項目只能夠節(jié)省約10元/m3左右。從中我們也可以看出,臥式MVC蒸發(fā)系統(tǒng)/結(jié)晶系統(tǒng)的投產(chǎn)可以真正實現(xiàn)電廠廢水零排放,可以達(dá)到良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
結(jié)束語
綜上所述,采用臥式MVC蒸發(fā)/結(jié)晶系統(tǒng)充分考慮工藝本身的節(jié)能以及環(huán)保措施,可以實現(xiàn)梯級地利用各項余熱熱效,同時高度重視本身的污染物產(chǎn)生以及治理,可以有效解決電廠高含鹽廢水難處理的問題,真正達(dá)到廢水零排放。在目前我國水資源緊缺的大背景下,具有較高的推廣應(yīng)用價值。