【摘要】亳州煤業(yè)股份有限公司1042綜采工作面為大傾角俯采工作面,該工作面地質(zhì)條件極其復(fù)雜,井下斷層多,煤層賦存極不穩(wěn)定、變化大,煤層傾角大。在這樣的地質(zhì)環(huán)境下,采煤機(jī)等機(jī)電設(shè)備容易損壞,該礦技術(shù)人員對(duì)采煤機(jī)進(jìn)行了一系列改造,主要包括對(duì)平滑靴、導(dǎo)向滑靴、行走輪軸軸套的改造,同時(shí)強(qiáng)化對(duì)截割部電機(jī)電纜、行走輪組和驅(qū)動(dòng)輪組的維護(hù),從而有效延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,減少了設(shè)備故障率。
【關(guān)鍵詞】大傾角;俯采;采煤機(jī);改造
引言
亳州煤業(yè)股份有限公司礦井地質(zhì)條件極其復(fù)雜,井下斷層多,煤層賦存極不穩(wěn)定、變化大,煤層傾角大。采煤工藝為傾斜長(zhǎng)壁采煤法,基本上全是俯采工作面,俯采角度大。最具代表的當(dāng)屬1042綜采工作面,該工作面平均走向長(zhǎng)414.5米,傾向長(zhǎng)138米,煤層厚度1.0~4.2m,平均厚度3.2m,煤層賦存較穩(wěn)定。工作面煤層傾角9°~34°,平均傾角為15°。平均俯采角度為21°,最大俯采角度為34°。工作面共揭露組合斷層17條,正斷層33條,落差大于2.0m的有18條。受斷層影響工作面內(nèi)巖石較多。工作面地質(zhì)條件異常復(fù)雜,斷層多,煤層賦存極不穩(wěn)定,厚度不均,不連續(xù),俯采角度大,巖石通常占整個(gè)工作面的1/3以上,且?guī)r石硬度系數(shù)高,煤機(jī)破巖困難刮板輸送機(jī)易損壞。特別是1042工作面,由于是大俯角回采,綜采設(shè)備很容易受到損壞。為了克服這些困難,我們經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,對(duì)工作面的一些機(jī)電設(shè)備進(jìn)行了必要的改造,并且加強(qiáng)維護(hù)工作,取得了較好的效果。鑒于篇幅的限制,這里僅對(duì)1042工作面采煤機(jī)的改造與維護(hù)情況進(jìn)行介紹。
煤機(jī)是綜采工作面的主要的落煤設(shè)備,對(duì)工作面的高產(chǎn)高效至關(guān)重要。通過(guò)對(duì)1042工作面地質(zhì)條件的綜合分析,我們選用MG500/1130-WD型采煤機(jī),這種型號(hào)的采煤機(jī)機(jī)身高度較低,但功率較高,滾筒直徑較大,裝煤效果較好,穩(wěn)定性也比較高,對(duì)該地質(zhì)條件的適應(yīng)性較好。盡管如此,仍然需要對(duì)其進(jìn)行一系列改造并加強(qiáng)維護(hù),以減少故障率。
1、平滑靴的改造
工作面俯采角度大,采煤機(jī)重心向煤幫偏移平滑靴受力增大,磨損加劇,且平滑靴與運(yùn)輸機(jī)溜槽接觸面減少,為使采煤機(jī)正常運(yùn)行,將采煤機(jī)平滑靴焊接耐磨層加高20mm,增加了平滑靴的耐磨程度和煤機(jī)機(jī)身的傾斜度,如圖1所示。
2、導(dǎo)向滑靴的改造
由于工作面俯采角度大,采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴與運(yùn)輸機(jī)銷(xiāo)排銷(xiāo)軌配合狀態(tài)發(fā)生位移,從而使導(dǎo)向滑靴老塘側(cè)與銷(xiāo)排摩擦,致使導(dǎo)向滑靴受力過(guò)大損壞嚴(yán)重,針對(duì)導(dǎo)向滑靴的磨損特在導(dǎo)向滑靴的老塘側(cè)補(bǔ)焊5mm厚耐磨層,使煤機(jī)齒軌輪組與銷(xiāo)排嚙合的縱向中心線盡量保持一致,如圖2所示。
3、煤機(jī)行走輪軸軸套改造
由于采煤機(jī)長(zhǎng)期俯采運(yùn)行,行走機(jī)構(gòu)大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),加上行走輪上有一個(gè)軸向的向外的力,容易使行走輪軸向外拉,從而帶動(dòng)行走輪軸穿心螺栓向外拉,導(dǎo)致螺栓斷或行走部機(jī)身載絲拉縷,后者會(huì)造成行走輪軸無(wú)法固定,針對(duì)這種情況,我們研制了軸套改造裝置,可以更換的軸套改造裝置,有效避免了機(jī)身載絲拉縷后無(wú)法固定行走輪軸的現(xiàn)象,如圖3所示。
4、行星機(jī)構(gòu)的改造
由于1042面俯采角度大,矸石較硬,煤機(jī)滾筒內(nèi)圈與行星機(jī)構(gòu)外圈易進(jìn)入碎矸石,長(zhǎng)期摩擦易使行星機(jī)構(gòu)外圈磨損,行星機(jī)構(gòu)固定螺栓孔磨裂,造成行星機(jī)構(gòu)損壞,嚴(yán)重時(shí)要更換搖臂,針對(duì)這種情況我們采取在行星機(jī)構(gòu)與滾筒間加一層100mm寬皮帶的方法,防止較大的矸石進(jìn)入滾筒磨損行星機(jī)構(gòu)。
5、截割部電機(jī)電纜的防護(hù)
截割電機(jī)電纜從機(jī)身出來(lái)時(shí),有一部分暴露在連接架處,升降搖臂時(shí)電纜容易與矸石或搖臂擠壓,造成供電安全隱患。我們采取電纜在外露處另加一層電纜護(hù)套,加粗電纜外徑的方法,防止電纜進(jìn)入連接架的接縫中造成電纜擠傷。并在煤機(jī)行走部與連接架之間上部加一層皮帶防止矸石進(jìn)入擠傷電纜。
6、行走輪組和驅(qū)動(dòng)輪組的維護(hù)
由于工作面俯采角度大,采煤機(jī)行走輪組輪齒不能正常嚙合齒軌,致使行走輪組輪齒磨損嚴(yán)重和軸承損壞,針對(duì)這種情況,我們采取六天使行走輪組加油調(diào)向一次。半個(gè)月左右升井大修,更換軸承。
煤機(jī)行走輪組的磨損,同樣對(duì)采煤機(jī)的驅(qū)動(dòng)輪組造成磨損,使采煤機(jī)行走異響,運(yùn)行困難,我們采區(qū)一個(gè)月更換一次驅(qū)動(dòng)輪組,磨損嚴(yán)重的驅(qū)動(dòng)輪組在地面補(bǔ)焊措施,修復(fù)待用。
7、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)采煤機(jī)和其他機(jī)電設(shè)備的改造與維護(hù),大幅度減少了機(jī)電事故,使工作面單產(chǎn)水平有了較大的提高,2011年通過(guò)對(duì)設(shè)備的管理創(chuàng)新,在生產(chǎn)條件比2010年更為復(fù)雜的情況下,共生產(chǎn)原煤81.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)27.8%,為礦井增收約2400萬(wàn)元。同時(shí),通過(guò)改造,增強(qiáng)了設(shè)備對(duì)地質(zhì)條件的適應(yīng)能力,增強(qiáng)了安全性能,更增加了設(shè)備的使和壽命,2011年,通過(guò)對(duì)設(shè)備的改造,修復(fù)復(fù)用,節(jié)省了約500萬(wàn)元設(shè)備消耗。