摘 要:本文簡(jiǎn)要介紹了地下室末端水封在焦?fàn)t煉焦中所起的作用,并結(jié)合實(shí)際對(duì)我公司現(xiàn)有焦?fàn)t地下室水封進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t地下室;主管煤氣壓力;末端水封;
中圖分類號(hào):TQ520.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-3520(2014)-09-00-02
前言
焦?fàn)t地下室末端水封設(shè)置,是為了穩(wěn)定回爐煤氣管道壓力,緩解焦?fàn)t換向切斷煤氣時(shí)管道壓力急劇增加,避免對(duì)儀表等設(shè)備帶來危害。
地下室末端水封如果不投入使用,地下室換向時(shí)主管煤氣壓力波動(dòng)較大,影響焦炭質(zhì)量,且存在一定的安全隱患。
一、問題描述
3#焦?fàn)t末端放散水封開啟后,換向時(shí),水封主體左右晃動(dòng),震動(dòng)現(xiàn)象嚴(yán)重。4-7#焦?fàn)t末端放散水封,換向操作時(shí),水封內(nèi)水不僅僅從溢流口排出,同時(shí)部分水從放散管道沖向爐頂,破壞爐頂工作環(huán)境;另外水封內(nèi)水從放散管道沖向爐頂時(shí)水流速較快,水封水位下降急劇,水封液封高度得不到保證,從而失去穩(wěn)定主管煤氣壓力的作用。
二、原因分析
(一)3#爐末端放散水封。針對(duì)3#焦?fàn)t末端水封換向時(shí)出現(xiàn)的現(xiàn)象,分析認(rèn)為:液封高度過大是造成該現(xiàn)象的主要原因。圖1為3#焦?fàn)t現(xiàn)水封外觀圖,由圖可以看出水封液封高度(1100mm),可封煤氣壓力11000 Pa,接近煤氣總管壓力最大值(10000~12000Pa)。水封內(nèi)煤氣進(jìn)口下端相當(dāng)于一個(gè)彈性堵板,地下室主管煤氣正常操作及換向時(shí)均得不到正常放散,當(dāng)主管煤氣波動(dòng)時(shí),勢(shì)必造成水封液體震蕩。尤其換向開始與終結(jié)時(shí),由于此時(shí)主管煤氣壓力,由正常操作的1800 Pa左右突變到10000 Pa左右,或再由10000 Pa左右突變回1800 Pa左右,僅用幾秒(6#爐為9秒)煤氣波動(dòng)較大,水封必然劇烈震蕩。
(二)4-7#焦?fàn)t末端放散水封。通過分析認(rèn)為,造成煤氣放散夾帶下液的主要原因是水封進(jìn)氣管管徑太小,換向時(shí)在瞬間壓力巨變情況下管道內(nèi)煤氣流速過大,水封內(nèi)液體瞬間暴沸;加上水封內(nèi)液面距離水封頂端高度太?。▋H為340mm);另外與水封內(nèi)防波板結(jié)構(gòu)形式也有一定關(guān)系 。
三、改造方案
(一)3#爐末端放散水封改造。溢流口下移,液封高度保證350mm。經(jīng)調(diào)查我公司一、二、三系幾座焦?fàn)t正常操作情況下,地下室正常壓力為1500~1800Pa,最高也未達(dá)到2100Pa。
若不考慮煤氣放散造成經(jīng)濟(jì)損失情況下,僅從安全角度考慮,液封高度略高于正常操作時(shí)地下室煤氣主管最高壓力值即可;若不考慮主管煤氣壓力波動(dòng)造成管道震蕩,引起管道疲勞破壞、儀表損壞等不安全因素,僅從煤氣放散造成經(jīng)濟(jì)損失方面考慮,液封高度越高越好(極限為不加放散)。綜合以上:初步確定液封高度為350~500mm。
目前公司1~6#焦?fàn)t操作室主管壓力最高設(shè)定為4500Pa,說明若液封高度定為500mm,則換向時(shí)操縱室將得不到完整的主管壓力變化曲線。
同時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查換向時(shí)主管壓力由正常值1800 Pa升到4500 Pa,僅有3s時(shí)間,換一次向總時(shí)間為45s;每半小時(shí)換一次向,煤氣流量為12000m3/h。假設(shè)煤氣流量均勻:則液封高度為500mm時(shí),煤氣放散為12000×(45-3.5×2)×2÷3600=253m3/h;液封高度為350mm時(shí),煤氣放散為12000×(45-1.9×2)×2÷3600=275m3/h;由計(jì)算,液封高度350mm時(shí)僅比500mm時(shí)多放散22m3/h。故此,確定液封高度為350mm。
另外,為了防止水封溢流造成水源浪費(fèi),可在水封溢流口處制作一個(gè)平衡水槽,既保證水封及時(shí)補(bǔ)液,又杜絕了水源浪費(fèi)。為方便操作者觀察,在水封上增設(shè)玻璃管式液位計(jì),且安裝時(shí)保證液位計(jì)零點(diǎn)與水封液封零點(diǎn)對(duì)齊,如圖3所示。
(二) 4-7#焦?fàn)t末端放散水封改造
方案一:在原水封基礎(chǔ)上直接改造(見圖4)。水封槽體加寬、進(jìn)氣口加變徑管DN200—DN500以減小煤氣流速防止水封暴沸;液封高度變?yōu)?50mm。
方案二:原水封不做改變,在原水封旁加一副水封(見圖5),液封高度為350mm。
考慮放散管高度太低,煤氣易被出焦時(shí)上升管的火焰引燃,并且放散的煤氣可能引起爐頂人員中毒,故將放散管加高5~6m。為防止水封溢流造成水源浪費(fèi),在水封溢流口處制作一個(gè)平衡水槽,既保證水封液封高度,又杜絕水源浪費(fèi)。
四、實(shí)施效果
改造完成后,焦?fàn)t地下室換向時(shí),主管煤氣壓力可望達(dá)到4500 Pa以下。 緩解了焦?fàn)t換向切斷煤氣時(shí)管道壓力的急劇變化,避免了對(duì)儀表等設(shè)備帶來的危害。同時(shí)使碳化室溫度更趨穩(wěn)定,為進(jìn)一步提高焦炭質(zhì)量提供了保證。
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