摘 要:通過技術參數(shù)的核算,提出整改方案,為提升機液壓制動系統(tǒng)改造提供依據(jù)。
關鍵詞:技術參數(shù);方案;依據(jù);
中圖分類號:V233.91 文獻標識碼:A 文章編號:1674-3520(2014)-09-00-02
根據(jù)集團公司的總體安排,要將五礦井下各運輸大巷的軌道進行逐步更換,更換為38㎏/m的軌道。我礦長期入井一直采取副立井JKD2.8*4摩擦式多繩提升機吊運的方式。但是,副立井JKD2.8*4提升機投運已經(jīng)20多年,絞車的制動系統(tǒng)已經(jīng)嚴重老化,且盤型閘采用油缸前置式,滲油嚴重,能否滿足制動需要就擺在面前。
一、能力及薄弱點測算(JKD2800×4提升機最大載荷6.8T)
(一)JKD2800×4提升機設計的技術參數(shù)
(二)最大靜張力和最大靜張力差的校核:《礦山大型固定設備技術測試》
1、最大靜張力校核:
2、最大靜張力差校核:
2、摩擦襯墊比壓驗算 《礦山大型固定設備技術測試》
Fjm=222.9KN
(三)摩擦系數(shù)及動靜防滑預算:《礦山大型固定設備技術測試》
(四)鋼絲繩安全系數(shù)的驗算《礦山大型固定設備技術測試》
(五)電機負荷能力驗算:《礦井運輸及提升》
(六)制動力矩計算:
當滿載荷運行時,現(xiàn)用盤型閘制動力矩滿足3倍靜力矩的要求(煤礦安全規(guī)程要求:當摩擦系數(shù)按0.35計算,制動力矩應滿3倍靜力矩)。但是,現(xiàn)有盤型閘滲油嚴重,針對此,為確保五礦副立井JKD2800×4提升機安全運行,必須對提升機進行液壓制動系統(tǒng)的改造。
原制動系統(tǒng)的缺點
制動系統(tǒng)由盤式制動器和液壓站兩部分組成,原制動器采用的是油缸前置式,如有滲油就會粘在制動盤上,嚴重地影響到提升機的安全制動;此盤式制動器采用6個油封密封,活塞上采用O型密封環(huán),這種設置造成密封不良,且不易檢修;原液壓站采用調節(jié)電液溢流閥來實現(xiàn)壓力的調整,所有的液壓管路和液壓泵都安裝在箱面下面,且兩套液壓系統(tǒng)均在一個油箱上,只要有一套有問題,必須全部停運方可檢修;原液壓系統(tǒng)結構簡單安全性能差,只有兩條回路,無法實現(xiàn)二級制動。(原液壓系統(tǒng)原理圖見下)
改造方案
一、盤式制動器
1、提升機配閘數(shù)量:6對,每對制動力4.4T,可滿足提升機10T靜張力差的要求,安全系數(shù)為3.14。更換后每個制動器正壓力為6.3T,6對制動力矩為:
二、液壓系統(tǒng)
1)全獨立雙油箱結構,每個油箱均為一套獨立的液壓站系統(tǒng),兩套液壓站系統(tǒng)可實現(xiàn)互為備用;液壓站系統(tǒng)具備過熱保護、兩級制動、欠壓保護和過壓保護等功能;
2)全部液壓元件均位于面板之上;
3)調壓閥采用標準型電液比例閥;
4)系統(tǒng)設計采用四條相互獨立的回油路,(制動系統(tǒng)原理圖見圖二)一條由閥13、14、16組成,第二條回油路由閥18、19、21組成,閥15為液壓系統(tǒng)的安全溢流閥,閥15在失電狀態(tài)時成為第三條獨立回油路,閥12為第四條常開小流量后備回油路,閥5、7、8、9組成了二級制動延時的補油回路。制動系統(tǒng)原理圖
方案實施
一、盤式制動器
拆舊盤式制動器由于制動座和滾筒之間有圓弧關系,根據(jù)現(xiàn)場設計兩套方案
方案一(原地腳螺栓可抽出)采用直接吊出的方法
方案二(原地腳螺栓可抽出)采用切割的方法
實際施工中采用方案二
安裝由于現(xiàn)場條件所限,制動座螺栓孔必須采用長型可調,安裝完后加墊鐵焊接固定
二、液壓系統(tǒng)
通過改變PLC程序和電氣回路實現(xiàn)液壓系統(tǒng)的制動功能
改造后效果和效益
1、油缸后置式盤式制動器避免了滲油造成的制動失效;且從結構上采用了單油封的方式,減輕了檢修的復雜程度
2、每對制動閘均裝配一套閉鎖閥門,方便故障的排查
3、全獨立雙油箱結構,每個油箱均為一套獨立的液壓站系統(tǒng),兩套液壓站系統(tǒng)可實現(xiàn)互為備用;
4、全部液壓元件均位于面板之上,可在不打開面板的情況下對液壓系統(tǒng)各液壓元件進行維護和檢修工作。
5、調壓閥采用標準型電液比例閥,避免了電液溢流閥卡阻造成的失壓現(xiàn)象
6、四油路的設計保障了設備的安全運行
7、隱型效益:滿足生產(chǎn)需要。