【摘要】通過低硫鋼的生產(chǎn)試驗,中包[S]含量控制在平均96ppm。結(jié)果表明,精煉終渣的堿度、鋼包底吹氬工藝、鋼水過程溫度控制和鋼中氧活度控制等低硫鋼冶煉的關(guān)鍵技術(shù)。
【關(guān)鍵詞】精煉;堿度;低硫鋼
引言
由于日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱日鋼) 第二煉鋼廠目前120t轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)組織模式、鐵水裝入量不穩(wěn)定性及波動較大鐵水成分等因素的限制,造成爐機(jī)節(jié)奏緊張,低硫合金鋼脫硫效果未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
1、低硫鋼試驗條件
根據(jù)試驗鋼種要求噴吹鎂基脫硫劑,保證入爐要求(S)≤0.040%;處理后(S)≤0.007%。轉(zhuǎn)爐出鋼合金化過程中配加500kg石灰、預(yù)熔性精煉渣300kg隨鋼流加入,保證過程大氬氣攪拌,盡早成渣。氬站加鋁渣球50kg在鋼包渣面吹氬,控制好氬氣流量以免鋁渣球大量卷入鋼水。精煉過程盡早一次性加入石灰700-800kg,螢石在爐渣通電約7min后爐渣明顯變色才分批加入,爐渣適度泡沫埋弧加熱。
2、試驗結(jié)果及分析
2.1試驗結(jié)果
鐵水預(yù)脫硫后,[S]均在38ppm,轉(zhuǎn)爐出鋼后鋼中[S]均在109ppm,LF精煉后鋼中[S]均控制在100ppm,中包[S]均在96ppm,最低硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60ppm,達(dá)到了低硫鋼的冶煉水平。
2.2試驗結(jié)果分析
2.2.1爐渣堿度對脫硫的影響
趙保國等人[1]的實驗在80t~90tLF爐上進(jìn)行,精煉周期為40min~42min,精煉渣中CaO含量為45%~55%,SiO2含量為10%~20%,MgO含量為5%~9%,CaF2含量為7%~12%。他們認(rèn)為,當(dāng)堿度達(dá)到一定值時,隨著爐渣堿度繼續(xù)升高,渣中CaO含量升高,熔渣粘度增大,渣界面硫擴(kuò)散成為限制環(huán)節(jié),爐渣脫硫的動力學(xué)條件變差,脫硫率反而下降。
日鋼低硫鋼精煉渣樣顯示CaO含量為38.59%~43.91%,SiO2含量為3.33%~6.80%,MgO含量為4.84%~7.61%,精煉渣堿度在6~16之間,(SiO2)<8%,T(Fe)<1.5%,(Al2O3)控制在30%附近的條件下,可以滿足深脫硫條件。
2.2.2鋼中氧活度的控制
精煉終點的氧活度直接影響硫在鋼渣中的平衡分配,首先要確定鋼水中的氧活度,鋼中氧活度直接影響精煉脫硫效果。隨著鋼中氧活度的提高,將抑制脫硫反應(yīng)的進(jìn)行,應(yīng)采取措施來盡量降低精煉進(jìn)站鋼中氧含量。渣中氧含量也影響鋼中氧含量,因為鋼渣間存在著氧的平衡分配,當(dāng)爐渣氧化性較高時,爐渣會向鋼中供氧,從而影響鋼水氧化性。精煉后期鋼包底部氬氣強(qiáng)攪拌的動力性條件,保證精煉終點氧活度在10ppm內(nèi),脫硫率超過92%,滿足深脫硫條件。
2.2.3精煉溫度的影響
從熱力學(xué)角度考慮,隨著鋼水溫度的增加,熔渣的硫容量增加,爐渣吸硫能力增加[2];從動力學(xué)角度考慮,將使鋼渣界面元素的擴(kuò)散速度加快,因而提高溫度有利于脫硫。隨著鋼水溫度升高,硫分配比呈下降趨勢,但改善了脫硫的熱力學(xué)和動力學(xué)條件,對脫硫反應(yīng)的促進(jìn)作用大于硫分配比下降帶來的負(fù)作用。
隨著溫度的升高,脫硫分配比平緩升高,溫度每升高10℃,硫在渣鋼中的分配比增加4~5,即溫度從1600℃升高到1700℃時,硫分配比從717升高到760;溫度對脫硫分配比的影響有限,考慮到LF精煉升溫速度限制及高溫鋼水對耐火材料的侵蝕等因素,不應(yīng)靠大幅提高溫度來優(yōu)化脫硫條件。
2.2.4吹氬攪拌的影響
為創(chuàng)造深脫硫的動力學(xué)條件,以滿足精煉試驗過程中的氬氣流量調(diào)節(jié),保證各階段合適的氬氣流量。
從鋼包進(jìn)入精煉開始,基本采用全程吹氬模式,精煉過程中,在同一壓力下要選擇不同的氬氣流量,即:強(qiáng)-弱—中—強(qiáng)-軟,精煉過程中,尤其在中后期來創(chuàng)造深脫硫的動力學(xué)條件,調(diào)節(jié)合適的氬氣流量對鋼水進(jìn)行攪拌。進(jìn)站加料時采用較強(qiáng)攪拌以促進(jìn)化渣;化渣期弱吹穩(wěn)定電弧、促進(jìn)化渣;加熱時采用中攪拌促進(jìn)鋼渣混合,改善脫硫的動力學(xué)條件,同時合金化微調(diào)時提高合金元素收得率;精煉后期采用較強(qiáng)攪拌使大顆粒夾雜物上浮,同時均勻溫度成分,改善鋼水的可澆注性;精煉結(jié)束時采用軟吹氬促進(jìn)小顆粒夾雜物上浮。
2.3物料消耗
結(jié)合日鋼的實際物料狀況及鋼水條件,轉(zhuǎn)爐工序和精煉工序平均每爐加入精煉渣為731kg,按每爐120t鋼水計算,即精煉渣加入總量為6.09kg/t。低于日本鋼管、新日鐵等廠家[3]生產(chǎn)低硫鋼時10kg/t的用量,達(dá)到了脫硫環(huán)節(jié)的降本增效。
3、結(jié)論
綜上所述,精煉終渣的堿度、鋼包底吹氬工藝、鋼水過程溫度控制和鋼中氧活度控制是低硫鋼冶煉的關(guān)鍵技術(shù),達(dá)到了脫硫環(huán)節(jié)的降本增效。
參考文獻(xiàn)
[1]趙保國等.LF精煉造渣工藝研究[J].包鋼科技,2003.29:24-27
[2]郝寧等.硫容量和硫分配比的計算和分析[J].北京科技大學(xué)學(xué)報.2006.28(1):25-28.
[3]Zhang B W,Xie H W. Effete of alloying elements on the a-morphous formation and corrosion resistance of electroless Ni-P based alloys[J].Materials Science and Engineering A,2000,281:286-291.
作者簡介
李強(qiáng)剛(1982—),男,助理工程師,2007年畢業(yè)于西安建筑科技大學(xué)冶金工程學(xué)院冶金工程專業(yè),日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司第二煉鋼廠技術(shù)科,助理工程師,從事煉鋼工藝質(zhì)量管理工作。