【摘要】在方坯連鑄生產(chǎn)過程中,為步進(jìn)式冷床動梁升降油缸提供壓力油的同步馬達(dá)故障率高、維修時間長、維修成本高,針對該問題進(jìn)行了故障分析,提出了冷床液壓系統(tǒng)改造方案。通過利用原有元件改變同步馬達(dá)的供油位置,從而改善了同步馬達(dá)的工作條件。該方案利用較少的改造成本提高了設(shè)備作業(yè)率,降低了生產(chǎn)成本,產(chǎn)生了較高的經(jīng)濟(jì)效益。
【關(guān)鍵詞】方坯連鑄機(jī);步進(jìn)式冷床;活動梁;升降油缸;同步馬達(dá)
1、引言
步進(jìn)式冷床是方坯連鑄生產(chǎn)線不可缺少的設(shè)備之一,具有運(yùn)輸及緩冷鋼坯,減少鋼坯變形及表而劃痕的功能。目前該設(shè)備廣泛應(yīng)用于方圓坯連鑄機(jī),其重要參數(shù)是承載能力、床身長度、移動速度,這些參數(shù)對連鑄生產(chǎn)線的產(chǎn)量及鋼坯的冷卻溫度有很大影響。
步進(jìn)式冷床主要由固定梁、活動梁、升降油缸、平移油缸、同步馬達(dá)及液壓系統(tǒng)等組成,通過活動梁的舉升、前進(jìn)、卡降、后退完成一個工作循環(huán),鋼坯在冷床上移動一步,移動的步長由平移油缸的行程控制。為滿足鋼坯長度要求,采取兩組冷床并列方式,每組冷床寬度為4650 mm,兩組冷床之間距離為1600mm,每組冷床的動梁均有升降油缸及平移油缸,要求兩組動梁的升降及平移動作同步。在使用運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)許多問題履需解決,如液壓系統(tǒng)振動大沖擊、噪音大、漏油嚴(yán)重等問題,嚴(yán)重制約著生產(chǎn)的正常運(yùn)行,同時造成嚴(yán)重的浪費(fèi),因此決定對其進(jìn)行改造。
2、冷床液壓系統(tǒng)概況
冷床的動作主要是動梁的平移和升降是靠液壓馭動來完成的,這里主要研究動梁的升降。其原理是:液壓泵輸出的壓力油流經(jīng)2個控制元件(比例閥),分別輸送給2組液壓缸(每組兩個液壓缸),每組液壓缸分別馭動一組動梁。原系統(tǒng)在每組油缸卡腔油路上設(shè)置1臺同步馬達(dá),確保動作同步、平穩(wěn)。從使用中可以看出,振動、沖擊、噪音、漏油等現(xiàn)象頻繁發(fā)生在同步馬達(dá)處。
3、液壓系統(tǒng)常見故障分析與防止措施
故障1:液壓泵尼龍聯(lián)軸器損壞
原因分析:長時間運(yùn)轉(zhuǎn)、溫度較高、材質(zhì)選擇,不同軸、電機(jī)損壞或泵損壞。
預(yù)防措施:1)材質(zhì)的選擇,韌性較好強(qiáng)度較高材質(zhì);2)在裝配維修時提高電機(jī)軸與泵的卞軸同軸度小十等十0.02;3)每天巡檢電機(jī)泵組運(yùn)行是否正常,泵是否有異常噪音,電機(jī)有無過熱現(xiàn)象。如有異常換另一泵組,待停機(jī)時檢查吸油濾油器是否堵塞。如堵塞,清洗或更換濾油器,如未堵塞,更換新泵;們起泵前,用手旋轉(zhuǎn)油泵和電機(jī)聯(lián)軸器,應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活無卡阻現(xiàn)象;5)定期更換尼龍聯(lián)軸器。
故障2:系統(tǒng)不建壓、壓力不穩(wěn)
原因分析:引錠桿啟動動量大、溢流閥卡閥、壓力插件損害等。
預(yù)防措施:1)在送引錠時動量較大,在質(zhì)量不變的情況下降低送引錠時的速度;2)支路壓力不穩(wěn)停機(jī)檢查支路溢流閥,檢查支路壓力插件的阻尼孔是否堵塞、脫落,彈簧是否斷裂;3)卞路系統(tǒng)不建壓,拆洗電磁溢流閥,如果有傷痕必須更換新閥。
故障3:高壓油路膠管泄漏、起泡、爆管、脫出故障
原因分析:在高溫高壓長時間處十運(yùn)行狀態(tài)下,易出現(xiàn)起泡、裂紋漏油,液壓缸動作磨損、接頭脫出引起爆管現(xiàn)象現(xiàn)象。
預(yù)防措施:1)嚴(yán)把備件質(zhì)量關(guān),不合格備件不得入庫;2)在點(diǎn)檢過程中一旦發(fā)現(xiàn)高壓膠管起泡、裂紋,微性壓頭脫出的情況必須及時更換不得拖延;3)采取防護(hù)措施降低高壓膠管的工作環(huán)境溫度;們嚴(yán)格把握高壓膠管使用周期。
故障4:液壓缸動作緩慢、不動作
原因分析:液壓缸距離熱線較近,在使用過程中密封出現(xiàn)液壓缸密封損害而導(dǎo)致動作較慢、嚴(yán)重時出現(xiàn)串腔液壓缸不動作的情況。
預(yù)防措施:1)強(qiáng)化點(diǎn)檢效果,觀察液壓缸工作情況一般隋況下控制系統(tǒng)延時5s的時間;2)觀察系統(tǒng)壓力,判斷二位四通換向閥是否正常工作,節(jié)流閥、調(diào)速閥是否關(guān)死;3)固定熱線液壓缸使用周期。
故障5:控制閥不動作
原因分析:連鑄液壓系統(tǒng)一般處在高溫高壓的工作環(huán)境,由十兀件表而之間相互作用時,產(chǎn)生磨粒磨損和表里而疲勞磨粒、金屬鋼管氧化顆粒、高壓膠管內(nèi)層脫,密封圈老化脫落、空氣粉塵較多,液壓油污染比較嚴(yán)重。1)顆粒較大時直接造成閥芯堵塞或阻尼孔堵塞回推力達(dá)不到要求控制閥不動作2)在系統(tǒng)壓力為16MPa高壓下,污染顆粒進(jìn)入閥孔和閥芯之間的間隙時使閥芯移動困難,油溫升高時造成閥芯膨脹而卡死。3)21V控制電路跳電。
預(yù)防措施:1)減壓閥的不能減壓或無壓:卞閥芯或控制油口堵,清洗閥芯及阻尼孔;減壓閥泄油,重裝或更換閥芯和彈簧;2)力向閥不換向,在不滲油的情況下用閥}、增加外力回復(fù)。如果卡死及時更換。3)檢查流量閥設(shè)定位置或觀察執(zhí)行機(jī)構(gòu)的速度,動作不良時修理。調(diào)整觀察的21V跳電情況處理,將電動控制操作改造成手動操作。將泵先導(dǎo)溢流閥的二位四通換向閥、大包回轉(zhuǎn)臺二位四通換向閥用閥卡卡死保證系統(tǒng)壓力,將進(jìn)出液壓缸球閥門關(guān)閉,將手控?fù)Q向閥前進(jìn)回油球閥打開迅速轉(zhuǎn)換到手動控制操作保證生產(chǎn)的連續(xù)性。
4、改造方案
通過故障分析可知該處發(fā)生故障的最重要原因是系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在問題,致使同步馬達(dá)的使用工況差,故障頻發(fā),因此需改善其工作況。由于同步的需要,我們過去在連接油缸下腔的油路上設(shè)置了同步馬達(dá),使系統(tǒng)成為進(jìn)油主動同步回路。但由于其流量、壓力等參數(shù)值很高,造成該設(shè)備負(fù)荷很大,從而出現(xiàn)以上弊端。為了消除所存在的問題,我們把同步馬達(dá)放置在與油缸上腔相連的油路上,對回油實(shí)施控制,形成回油同步控制回路。即將同步馬達(dá)放在動梁升降缸的有桿腔,動梁上升時同步馬達(dá)只起到收集回油流量的作用,而不承受負(fù)載力,因而同步馬達(dá)的工作壓力為馬達(dá)的壓力損失與比例閥節(jié)流口壓力損失之和,約為4.5MPa。動梁下降時,由于設(shè)備自重的原因,液壓系統(tǒng)幾乎不用提供動力,故系統(tǒng)只對同步馬達(dá)提供開啟平衡閥所需的控制油壓,壓力約為5MPa。綜上所述,液壓馬達(dá)所承受的液壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于改造前的14.3MPa。動梁升降缸有桿腔流量為Q2=210L/min,同步馬達(dá)每聯(lián)排量q=150ml/r,則同步馬達(dá)的轉(zhuǎn)速n=Q2×103/2q=700r/min;其轉(zhuǎn)速低于改造前的n=1433r/min??梢妼⑼今R達(dá)放在動梁升降缸的有桿腔將極大降低其工作壓力及轉(zhuǎn)速,改善其工作條件。
5、結(jié)束語
冷床液壓系統(tǒng)改造后運(yùn)行3個月,未出現(xiàn)因同步馬達(dá)故障而停機(jī)。與以前每月停機(jī)一次相比,維修成本降低,同步馬達(dá)的購置成本為10萬元,維修成本1.5萬元/次,按照維修6次需更換新馬達(dá)計(jì)算,可節(jié)約38萬元/年;同時大幅度減少了故障停機(jī)時間,提高了連鑄機(jī)的工作效率,且極大降低了該處的消耗,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益非??捎^客觀。
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