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      淺析轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐及長(zhǎng)壽復(fù)吹工藝

      2014-12-25 01:43:20向時(shí)廣江西萍鋼工程技術(shù)有限公司江西萍鄉(xiāng)337019
      江西建材 2014年24期
      關(guān)鍵詞:爐襯熔點(diǎn)堿度

      ■向時(shí)廣,黃 海 ■江西萍鋼工程技術(shù)有限公司,江西 萍鄉(xiāng) 337019

      轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)的常規(guī)原理主要是基于在轉(zhuǎn)爐出鋼后,在爐內(nèi)勢(shì)必會(huì)留下終渣,按照渣況實(shí)施相對(duì)應(yīng)的改質(zhì),利用高壓氮?dú)鈬姶禐R爐渣,將爐渣吹濺至爐壁,從而造成濺渣層。在進(jìn)行下一爐的煉鋼過(guò)程中,可以起到屏障爐襯,以此,來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)壽的作用。當(dāng)前,在對(duì)鋼水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求日益嚴(yán)格的背景下,而復(fù)吹工藝卻顯現(xiàn)出了爐底上漲、透氣磚阻滯、底吹供氣管道出現(xiàn)漏氣等諸多層面的大小問題。

      1 我國(guó)轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐與長(zhǎng)壽復(fù)吹工藝的原理與現(xiàn)狀

      轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)的原理,是在轉(zhuǎn)爐出完鋼之后融進(jìn)適量的調(diào)渣劑,其目的旨在讓里面的MgO和爐渣發(fā)生化學(xué)反應(yīng),能夠形成系統(tǒng)的高熔點(diǎn)物質(zhì)。之后,再被氧槍系統(tǒng)發(fā)射的高壓氮?dú)鈬姙R至爐襯的大部分范圍,以此,依附在爐襯內(nèi)壁慢慢冷凝成為堅(jiān)固、穩(wěn)定的屏障保障,最終變成耐材層。轉(zhuǎn)爐冶煉階段,保護(hù)層能夠較大的弱化高溫氣流和爐渣對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯的化學(xué)性侵蝕與導(dǎo)致的機(jī)械沖刷,通過(guò)養(yǎng)護(hù)爐襯、延長(zhǎng)爐齡而且縮減耐材耗損。

      氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐是指在轉(zhuǎn)爐出鋼之后把爐體維續(xù)在直立的程度,再通過(guò)頂吹氧槍給爐內(nèi)噴射1.0MPa高壓氮?dú)猓褷t渣噴濺至爐襯上面。由于渣粒是通過(guò)極為強(qiáng)勁的力量依附至爐襯上,因此必然會(huì)和爐壁契合的十分牢固,能夠高效地阻滯爐渣給爐襯造成的化學(xué)侵蝕。長(zhǎng)壽復(fù)吹轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐是指把頂吹與底吹都轉(zhuǎn)換成氮?dú)猓缮系较碌牟煌较?,吹到轉(zhuǎn)爐內(nèi)爐渣,將爐渣濺起后,使其得以黏附在爐襯內(nèi)壁上,從而保護(hù)爐襯。

      濺渣護(hù)爐技術(shù)最大程度上應(yīng)用了轉(zhuǎn)爐終渣且通過(guò)氮?dú)庾鳛閲姶祫?dòng)力,毫無(wú)疑問,這在轉(zhuǎn)爐技術(shù)上是立竿見影的一次突破。相較于干法噴補(bǔ)、火焰噴補(bǔ)、人工砌磚等諸多辦法更為科學(xué)、合理、可操作性強(qiáng),不但可以壓制爐襯磚表面的氧化出現(xiàn)脫碳現(xiàn)象,還可以弱化高溫渣對(duì)于爐磚所產(chǎn)生的化學(xué)侵蝕及機(jī)械沖刷,最終起到保護(hù)爐襯磚,縮減耐火材料蝕損的整體速率[1]。更為重要的是,可以縮小由于噴補(bǔ)技術(shù)所造成的材料耗損,極大的降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。另外,也進(jìn)一步提升了爐襯的使用年限,轉(zhuǎn)爐作業(yè)率,該技術(shù)并不需要大量投資,能夠良好的處理煉鋼生產(chǎn)過(guò)程中常常面臨的生產(chǎn)效率和生產(chǎn)成本之間的沖突。故而,轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)和長(zhǎng)壽復(fù)吹技術(shù)被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為是轉(zhuǎn)爐煉鋼的重大技術(shù)。

      2 轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐的工藝特點(diǎn)

      2.1 科學(xué)地澤卻爐渣展開終渣控制

      爐渣擇取的重點(diǎn)是選擇科學(xué)的渣熔點(diǎn)。而對(duì)爐渣熔點(diǎn)產(chǎn)生影響的重點(diǎn)物質(zhì)包括了FeO、MgO、以及爐渣堿度。如果渣熔點(diǎn)相對(duì)較高,能夠進(jìn)一步延長(zhǎng)濺渣層在爐襯的預(yù)留時(shí)長(zhǎng),從而直觀地顯現(xiàn)出濺渣水平,降低濺渣的頻率,達(dá)到“多爐一濺”的先進(jìn)目標(biāo)。因?yàn)镕eO容易和CaO、MnO等相關(guān)物質(zhì)生成一些熔點(diǎn)比較低的物質(zhì),而且利用MgO與FeO的二元系相圖能夠輕易得知,如果要提高M(jìn)gO的含量就可縮減FeO所形成的相對(duì)應(yīng)的低熔點(diǎn)物質(zhì)的量,可以有利于爐渣熔點(diǎn)的升華。

      以濺渣護(hù)爐視角論,寄望于高堿度,如此轉(zhuǎn)爐終渣C2S、C3S彼此相加能夠有70%~75%。這一類化合物質(zhì)無(wú)疑都屬于高熔點(diǎn)物質(zhì),因此,對(duì)提升濺渣層的耐火度十分有利。然而,如果堿度一旦過(guò)高,那么冶煉時(shí)候就不太容易操控,反之還會(huì)左右脫磷、脫硫結(jié)局,導(dǎo)致原材料無(wú)味耗損,不僅如此,還會(huì)致使?fàn)t底上漲[2]。通過(guò)大量的實(shí)踐研究能夠得出,終渣堿度控制在2.8~3.2為最佳。濺渣層對(duì)轉(zhuǎn)爐初渣擁有十分強(qiáng)勢(shì)的抗侵蝕,但是對(duì)轉(zhuǎn)爐終渣的高溫侵蝕的無(wú)法造成有效抵抗,轉(zhuǎn)爐終渣對(duì)濺渣層的侵蝕機(jī)理的表現(xiàn)主要是高溫熔化,所以,科學(xué)地操控轉(zhuǎn)爐終渣,最大程度地提升終渣的熔化溫度屬于濺渣護(hù)爐技術(shù)的重中之重??衫m(xù)控制終渣應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)從終渣的MgO、FeO彼此含量中入手。

      2.2 合理控制出鋼溫度

      如果實(shí)施濺渣護(hù)爐工藝進(jìn)行加工之后,出鋼溫度的對(duì)于爐齡的影響是顯而易見的。如果出鋼溫度出現(xiàn)降低,那么,爐齡和出鋼溫度聯(lián)系則為:N=208 529~12 019t。在同樣的濺渣技術(shù)背景中,出鋼溫度如果降低1°,那么將提升121爐爐齡。所以,科學(xué)、合理地操控轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度,對(duì)于采用濺渣護(hù)爐工藝的轉(zhuǎn)爐來(lái)說(shuō),擁有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

      3 長(zhǎng)壽復(fù)吹轉(zhuǎn)爐的工藝特點(diǎn)

      經(jīng)過(guò)大量的實(shí)踐分析表明,底吹透氣元件發(fā)生熔損的主要表現(xiàn)為:氣泡反擊、水錘現(xiàn)象、以及凹坑現(xiàn)象。

      為了能夠達(dá)到濺渣轉(zhuǎn)爐壽命和底吹元件壽命一致的功能,可開發(fā)在底吹元件端部形成“爐渣—金屬蘑菇頭”來(lái)保障底吹元件不會(huì)被熔蝕。如表1所示。

      表1 爐渣—金屬蘑菇頭與傳統(tǒng)金屬蘑菇頭成分比較

      可以看出,爐渣—金屬蘑菇頭具備以下特點(diǎn):第一,擴(kuò)展了蘑菇頭。濺渣階段在金屬蘑菇頭表層所沉積的大量透氣爐渣體積相較于傳統(tǒng)金屬蘑菇頭其程度超過(guò)萬(wàn)倍以上,因此,不容易造成熔蝕。第二,強(qiáng)化了蘑菇頭表面抗沖刷的水平。底吹氣體利用蘑菇頭表面細(xì)小氣孔(O≤1mm),極大程度的弱化了因?yàn)椤皻馀莘磽簟?、“水錘沖擊”所產(chǎn)生的機(jī)械沖刷侵蝕,蘑菇頭表面不會(huì)因此導(dǎo)致凹坑。第三,提升了蘑菇頭的熔點(diǎn)及抗氧化水平。爐渣-金屬蘑菇頭的堿度≥3.5,MgO、FeO的含量比較高,所以其熔點(diǎn)也相對(duì)高,不容易產(chǎn)生氧化,能夠生成永久性的蘑菇頭保護(hù)爐底噴嘴[3]。另外,爐渣—金屬蘑菇頭從下到上生成了三種結(jié)構(gòu):第一,氣囊?guī)ЫY(jié)構(gòu);第二,放射性氣孔帶結(jié)構(gòu);第三;迷宮式彌散氣孔帶結(jié)構(gòu)。對(duì)于部分組織優(yōu)質(zhì)的金屬蘑菇頭,在生產(chǎn)過(guò)程中能夠按照相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn),利用整合供氣壓力機(jī)敏地調(diào)試底部供氣強(qiáng)度。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,值得肯定的是,我國(guó)自進(jìn)行濺渣護(hù)爐技術(shù)以來(lái),已經(jīng)獲得了舉世矚目的驕人成績(jī)。尤其,在復(fù)吹轉(zhuǎn)爐層面上的濺渣護(hù)爐技術(shù)顯然已經(jīng)邁進(jìn)了全球前列。即便如此,也有著相對(duì)的不足,例如,調(diào)渣劑擇取并不科學(xué),調(diào)渣工藝尚不可按照爐渣成分進(jìn)行動(dòng)態(tài)整合、濺渣氮?dú)庠垂┙o存疑,無(wú)法確保足量的濺渣頻率。因此,在未來(lái),更應(yīng)當(dāng)以此為方向,對(duì)爐渣進(jìn)行工藝整合,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)及時(shí)調(diào)渣。

      [1]劉瀏.轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)基礎(chǔ)理論[J].鋼鐵,2013,19(3):84-86.

      [2]文永才,楊素波,張大德.攀鋼半鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)研究[J].鋼鐵,20013,38(2):16 -18.

      [3]白瑞國(guó),張興利,喬海林.20噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐工藝研究[J].河北冶金,2013,116(2):45 -49.

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