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      大水位落差深井止水修復方案及實施效果分析

      2014-12-25 02:14:36趙振云孫智杰
      鉆探工程 2014年12期
      關鍵詞:襯管橋塞井管

      趙振云,孫智杰

      (山西省第三地質(zhì)工程勘察院,山西晉中030620)

      0 引言

      近年來,我院在山西和順縣城附近,施工基巖深井數(shù)眼,取水層位一般為中奧陶下馬家溝組及部分寒武系地層。這類深井的特點是:(1)成井深度大(800~1000 m),變徑次數(shù)多(4、5 徑);(2)取水層區(qū)域水位埋深大(550~650 m);(3)上部封閉層與取水層區(qū)域水位埋深落差大(500 m左右);(4)上部煤系地層水泥止水效果差;(5)深井泵揚程大(650~700 m);潛水電機功率大(125~145 kW);(6)下泵井段井斜遞增量要求嚴(<0.5°/100 m);(7)抽水降深較大(50~80 m)而出水量較小(一般僅20 m3/h左右)。部分基巖深井情況見表1。

      表1 部分基巖深井技術數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      這類水井在其實施過程中,封閉層的止水方案設計及實施把關非常關鍵,若把關不嚴,不僅會影響后續(xù)井段正常施工,還會影響成井質(zhì)量。表現(xiàn)為:(1)通橋后水位驟降,使封閉層井管吸扁、錯位,造成鉆具提下困難;(2)封閉層井管開裂、刺水,影響成井后的水質(zhì)指標;(3)封閉層井管管柱“狗腿”偏大,影響深井泵順利下放。

      本文以山西潞安集團和順李陽煤業(yè)有限公司舊井封閉層重新止水修復項目為實例,分別對先后采取的幾種止水修復方案及實施效果進行分析與探討,從中得到了許多有益的經(jīng)驗和失敗的教訓。

      1 舊井修復工作概況

      1.1 舊井簡述

      該井于 2009年 5月 21日建成,終孔深度881.81 m,靜止水位埋深609 m。經(jīng)過抽水試驗,水表實測出水量23.95 m3/h,水位降深61 m,水質(zhì)指標及出水量完全符合合同要求。原井井身結(jié)構(gòu)技術數(shù)據(jù)見表2。該井建成后,建井方并未立即投入使用,直到2011年5月才正式起用。正常使用半年后,該井上部封閉井管先后出現(xiàn)向井內(nèi)漏水、漏砂、涌泥,出水渾濁,最終導致多次燒毀潛水電機。如果不處理上部封閉層問題,該井將無法正常使用。據(jù)此,建井方委托我院處理該井。

      表2 修復施工前井身結(jié)構(gòu)技術數(shù)據(jù)

      1.2 主要問題

      經(jīng)過井內(nèi)電視檢測及水質(zhì)化驗,舊井存在以下問題:

      (1)上部 300 m 以淺封閉井段,164、214、248 m處存在漏水情況,其中214 m處漏泥砂、漏渾水比較嚴重;

      (2)井管螺旋狀焊縫輕微變形,但未發(fā)展到影響起下鉆具程度;

      (3)井管穿杠眼補焊有砂眼,向井內(nèi)霧狀刺水,形成井管安全隱患;

      (4)由于封閉層水的混入,水質(zhì)檢測發(fā)現(xiàn)硝酸根及氟離子偏高。

      1.3 修復目標

      (1)通過下管、固井、止水等工藝,對原井300 m以淺部分井管刺漏部位進行永久性封堵,確保水質(zhì)合格及深井泵正常運行;

      (2)300 m以淺部分永久性封堵之后,通過撈渣、排渣,徹底清理由于井壁管泄漏而進入井內(nèi)的泥沙、堵塞物;

      (3)清淤之后,通過活塞抽拉、泵注鹽酸洗井等工藝,恢復或改善舊井含水層的涌水量;

      (4)機械、化學聯(lián)合洗井完畢,在試抽水之后,再次清撈井底沉淀物,直至井底干凈。

      1.4 技術難點

      (2)水泥橋塞承載能力:水泥橋塞形成的人工井底,必須能承受280 m以上水柱或水泥液柱的壓力,如何確保在橋塞水泥漿凝固之前,底部的木塞及粘土充填層不失穩(wěn)下滑。

      (3)掃通水泥橋塞:由于封閉層區(qū)域水位埋深與取水層水位埋深相差500多米,如何確定合宜的通橋方法,防止掃通橋塞后,管內(nèi)水位急劇下降,產(chǎn)生巨大負壓“激動”,而使固井襯管被吸扁,釀成事故。

      (4)襯管外水泥固井:襯管底部封固段80~100 m必須保證水泥固結(jié)質(zhì)量,如何通過對襯管底部管柱結(jié)構(gòu)和水泥漿液配比,采取相應的特殊措施,以保證襯管底部封固質(zhì)量。

      1.5 修復簡述

      該井修復處理歷時9個月,由于封閉層與目的層水位相差500余米,對第一階段采取的襯管管柱結(jié)構(gòu)、水泥漿液配比、通橋泄壓方式等考慮不周,方法不當,各種修復方案均告失敗,并且先后2次將下入的螺旋鋼管(壁厚7 mm)吸扁,造成2次嚴重的井內(nèi)卡鉆事故。對第一階段修復工作進行全面反思與總結(jié)之后,重新擬定針對性修復技術方案及措施,并認真組織施工機組予以實施,舊井修復效果令雙方都非常滿意。修復后井身結(jié)構(gòu)技術參數(shù)見表3。

      表3 修復施工后井身結(jié)構(gòu)技術數(shù)據(jù)

      2 止水修復方案實施成敗分析

      2.1 止水修復方案實施失敗分析

      2.1.1 襯管內(nèi)高壓注漿方案

      2.1.1.1 實施簡述

      2.1.1.2 原因分析

      (1)水泥漿液灌注之后,單向止水器回流密封失靈,外環(huán)水泥柱下降至290 m,因而290 m以深325 mm井管沒有被吸扁;

      (2)采用425號礦渣水泥,水下凝固質(zhì)量較差,掃通橋塞后,在管外液柱壓力作用下,向井內(nèi)涌水;

      (3)沒有采用先降低管內(nèi)水柱高度,后掃通橋塞的方法,襯管內(nèi)300余米水柱瞬間消失,造成管外無水泥的部分襯管被吸扁、開裂;

      (4)襯管壁厚7 mm偏小,襯管焊接處未逐個采取“疤片”補強措施;

      (5)對水泥地面凝固與水下凝固時間差異重視不夠,掃通橋塞時間偏少,水泥在水下凝固時間不足。

      2.1.2 襯管外砂漿注漿方案

      2.1.2.1 實施簡述

      2.1.2.2 原因分析

      (1)襯管底部設置的止水組合,在注入素水泥稠漿前,尚未完全膨脹而與原井管壁擠緊,從而未達到阻止水泥稠漿下行的目的。

      (2)襯管外止水材料輸送通道不暢,水泥稠漿到達水面后立即稀釋,根本到不了襯管底部的止水組合部位。

      (3)隨后注入的水泥砂漿,遇水后水泥與砂子分離而流入井內(nèi),未在封閉層位留下水泥砂漿固結(jié)段,進而起不到封固止水作用。

      (4)襯管底部的膨脹膠帶夾海帶止水組合,膨脹能力有限,因不能承受管外的液柱壓力而失去止水作用。

      2.2 止水修復方案實施成功分析

      2.2.1 現(xiàn)狀簡述

      在實施了上述修復方案后,井身結(jié)構(gòu)為:-0.30~607.77 m,325 mm×7 mm螺旋井管(包括原井及修復施工下入的井管);603.75~787.75 m,273 mm×7 mm螺旋井管(含濾水管);787.75~881.81 m250 mm口徑裸眼。井深290 m處325 mm井管,仍然向井內(nèi)漏水。

      2.2.2 實施簡述

      根據(jù)井身現(xiàn)狀及委托方要求,必須將290 m處的開裂漏水部位予以永久性封閉。實施過程為:(1)先在300~346 m井段進行同徑架橋;(2)候凝期滿,下鉆具檢驗橋塞的承載能力(應大于10 t);(3)在-0.30~300 m井段下入273 mm×8 mm螺旋井管;(4)采用井管內(nèi)高壓水泥漿止水工藝;(5)候凝期滿,采用特殊方式掃通水泥橋塞。

      2.2.3 針對性措施

      (2)采取了適合于該井的特殊結(jié)構(gòu)的同徑木塞架橋、水泥固橋工藝,使封井段先建立起靜水位(水位埋深80 m),實現(xiàn)在靜水位條件下水泥漿液高壓固井作業(yè)。

      (3)專門租用了一套小揚程、小泵量深井泵,在通橋之前,先將管內(nèi)水位抽降至290 m,再干掃通橋,排除因瞬間形成壓差而造成井管吸扁的事故隱患。

      (4)采用了管內(nèi)單向高壓注漿、憋壓,初凝期滿才予以泄壓,雖然風險很大,卻能阻止管外水泥漿液回流,以保證止水質(zhì)量。

      (5)采用山西智海集團生產(chǎn)的P.O52.5最高標號的硅酸鹽水泥及三乙醇胺早強劑,配置固井止水水泥漿液,提高水泥固結(jié)質(zhì)量。

      (6)嚴把水泥漿液拌合質(zhì)量關,按照理論計算量及規(guī)范規(guī)定加料順序,充分攪拌,均勻無結(jié)塊,可泵性能良好。

      2.2.4 同徑架橋技術

      2.2.4.1 同徑橋塞結(jié)構(gòu)(見表4)

      2.2.4.2 同徑橋塞制作流程

      表4 同徑橋塞結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及作用

      鉆具送木塞到預定位置→固定木塞→投放粘土球→下鉆蹾實粘土球→下注漿鉆具并送水檢驗管路情況→注入水泥漿液→替漿并提起注漿鉆具→初凝期滿下鉆具檢測水泥面并修整至300 m→提起修孔鉆具并將325 mm管內(nèi)灌滿清水→橋塞候凝。

      3 效果檢驗與相關認識

      3.1 效果檢驗

      (1)經(jīng)井內(nèi)攝像檢驗,靜止水位以上井段已確認完全封閉,再沒有發(fā)現(xiàn)封閉井段向井內(nèi)刺水、漏水現(xiàn)象,實現(xiàn)了預期的止水目的。

      (2)經(jīng)多次下泵試抽水,深井泵組起下順暢,井內(nèi)各級管柱安全、可靠無異常,完全滿足深井泵正常運行及起下安裝作業(yè)。

      (3)經(jīng)過對含水層段機械活塞洗井,最終出水量達到了23 m3/h以上,比原井出水量有所增大,水質(zhì)有所改善。

      (4)完成洗井、抽水試驗后,在下入深井泵組之前,多次下入專用的清渣、撈渣工具,清撈至井底,圓滿完成了清孔作業(yè)。

      3.2 體會與認識

      (1)由本次止水修井工程所獲得的封閉層(本溪組以上)區(qū)域水位埋深資料和施工中有益的經(jīng)驗與沉痛的教訓,能使我院今后在該區(qū)域施工類似深井時,提前采取針對性的防范措施,少走彎路。

      (2)對于井深大、口徑大、變徑次數(shù)多、水位埋深大的基巖深井,必須從井身結(jié)構(gòu)設計、管材選擇、成孔工藝與工序、含水層保護及洗井方法等方面,全面嚴格把關,確保成井質(zhì)量,從源頭上避免舊井修復作業(yè)。

      (3)井內(nèi)水位驟降吸扁井管這種惡性事故,不僅在本次修井作業(yè)中多次發(fā)生,而且在正常施工中也頻頻出現(xiàn),由此而報廢水井的工程實例屢見不鮮。對于取水層水位埋深較大的水井,在揭開含水層前,施工單位應高度重視,采取措施,嚴防井內(nèi)水位驟降。

      (4)對于舊井修復工程,全面收集,認真分析舊井的各種技術數(shù)據(jù)與技術資料非常關鍵,否則,會誤導修復技術方案的制定,造成舊井修復處理復雜化,甚至會造成舊井報廢,進而給委托方與施工方帶來更大的勞動付出和經(jīng)濟損失。

      [1] 中國地質(zhì)調(diào)查局主編.水文地質(zhì)手冊(第二版)[M].北京:地質(zhì)出版社,2012.

      [2] 鉆探管材手冊編寫組主編.地質(zhì)、水文、石油鉆探管材手冊[M].北京:地質(zhì)出版社,1975.

      [3] 朱宗培,王啟華,華雪芳,等.地質(zhì)勘探用水泥[M].北京:地質(zhì)出版社,1984.

      [4] 魏碧波.鉆井成井工藝對出水量的影響分析及技術措施[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2013,40(1);31 -34.

      [5] 許劉萬,王艷麗,劉江,等,影響水井鉆探效率的因素及提高鉆井速度的關鍵技術[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2014,41(4);18-21.

      [6] 于孝民,楊春光,董國明,等.唐山市第一眼薊縣系地熱井鉆探及成井技術[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2014,41(2);41-44.

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