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      自翻車起動風缸拆裝機設計

      2014-12-13 15:43:28田秋艷劉明強
      科技創(chuàng)新與應用 2014年35期

      田秋艷+++劉明強

      摘 要:針對自翻車起動風缸體積較大,質(zhì)量較高,缺少專項檢修設備的情況,開發(fā)了自翻車起動風缸拆裝機。利用較為簡單的機械原理,解決了作業(yè)空間小,參與人員多,工作部件大等一系列問題。在工作效率、經(jīng)濟效益和現(xiàn)場安全三方面都產(chǎn)生了客觀的影響。

      關(guān)鍵詞:自翻車;起動風缸;邏輯控制;自鎖邏輯

      1 設計目的

      鐵路運輸部現(xiàn)有16臺自翻車,主要承擔著鐵路沿線的土方、石子等建筑材料的運輸。自翻車是鐵路工程中不可缺少的工程車之一,在鐵路的建設中及鐵路沿線的維護工作中起到了極其重要的作用。自翻車在動作時,起主要作用的就在于車下的四個風缸,當車輛把貨物送到地點時,由機車車頭打風,通過主風管路沖入四個起動風缸中任意一側(cè)的兩個風缸內(nèi),利用壓縮空氣的壓力推動起動風缸活塞,實現(xiàn)自動卸車的效果。

      自翻車在段修以上的檢修工藝中,需要拆卸四個起動風缸,其體積較大,質(zhì)量較重,利用人力拆卸非常不便。我們現(xiàn)有的工藝是:用鋼絲繩掛接,利用天車斜拉的方式。此作業(yè)方式會產(chǎn)生兩個力,其中一個是水平方向的會使起吊件做鐘擺運動。由于我們的檢修場地空間有限,這一工藝容易造成碰撞、傷人等事故且對設備安全極為不利。其次在裝配過程中,由于質(zhì)量較大、體積較大,必須多人協(xié)同作業(yè),全靠人力,并且由于裝配空間有限,工作者活動空間擁擠,非常容易造成事故。為了有效的解決這一實際工作中的困難,開發(fā)設計了這一套起動風缸拆卸系統(tǒng)。

      2 設計原理

      2.1 工作條件要求

      2.1.1 自翻車的啟動風缸左右兩側(cè)各有兩個,可以任意單個拆卸,但是質(zhì)量較大,約300公斤,所以需動力充足。

      2.1.2 在起動風缸拆裝過程中,由于拆裝空間有限,所以拆裝設備必須工作平穩(wěn),速度可控性好,以免在拆裝過程中對其他部分造成沖擊。

      2.1.3 在拆裝過程中,由于工藝的需要,風缸必須隨時能在上下方向和前后方向小幅度活動。

      2.2 設計內(nèi)容

      2.2.1 機械結(jié)構(gòu)。在結(jié)構(gòu)設計中,我們采用三缸支撐一個平面的設計,如圖1。

      圖1

      三個液壓缸采取前一后二的設計,用以增加起升平臺的穩(wěn)定性。其次液壓缸上下兩端均采用同平行軸式連接(類似汽運翻斗車),在不工作的狀態(tài)下,三個液壓缸處于收縮狀態(tài),平行收縮在平臺底架以下,這樣既可以有效降低平臺高度又可以有效的調(diào)節(jié)起升平面的前后傾斜度,有利于風缸的拆卸和裝配。車體下方采用萬向輪可以增加平臺的機動性。

      在整體布局中將液壓油箱布局在后方,可以起到一定的配重的作用,防止在工作過程中,由于前方重量過大而引起設備的不平衡。平時不工作的時候,由于車體下方萬向輪的布局,可以有效地平衡設備本身的重量分布,所以在不工作時,設備的配重不會影響設備的正常移動。

      2.2.2 液壓系統(tǒng)。由于工作空間的考慮和起動風缸外形和安裝場所的考慮,必須采用平臺托舉式。動力上本設備采用液壓系統(tǒng)為主動力,可以極大地增加工作過程中的穩(wěn)定性和可控性。在油泵和液壓缸的選擇上,首先必須考慮作業(yè)現(xiàn)場,因為在實際工作中,起動風缸據(jù)軌面不足700mm,所以在液壓缸的選擇上必須選擇缸徑在400mm以內(nèi)。在考慮到缸徑和動力要求的情況下我們選擇31.5MPa柱塞泵,缸徑等于150mm的部件相配套。原理圖為圖2。

      圖2

      根據(jù)結(jié)構(gòu)設計的特點,其中的II缸和III缸同步工作,而I缸和II缸、III缸不能同步作業(yè)。三個液壓缸的動作主要由I、II兩個電磁換向閥來控制。閥III為一組組合式溢流閥,主要用來回流,同時也起到控制液壓系統(tǒng)工作壓力的作用。

      2.2.3 電器控制。控制電路主要是利用自鎖和互鎖來實現(xiàn)邏輯控制,這樣就可以控制液壓部分的動作先后順序。其電路圖如圖3。

      圖3

      其中SB1為液壓油泵啟動按鈕和KM0線圈及長開開關(guān)KM0形成自鎖邏輯,從而控制油泵電機的啟動;KM1、KM3線圈所在電路用來控制電磁閥I,KM2、KM4線圈所在電路用來控制電磁閥II,這四條電路通過互鎖實現(xiàn)了液壓缸I和液壓缸II、III不能同時工作的邏輯控制,同時在控制電路中添加了KT和KM5,KT為延時開關(guān),可以有效的控制單側(cè)液壓缸的工作時間,對設備本身起到有效的保護作用,而KM5主要用來控制組合式調(diào)壓閥的動作。長閉合按鈕SB2主要控制整個設備的停機。由于此設備在使用過程中需要經(jīng)常更換作業(yè)地點,所以此設備會在使用過程中頻繁停機與開機,因此在電路中設計了過熱保護,以免在使用過程中損壞電動機。整個控制電路的電源采用的是由一組變壓器供給的24V安全電壓,這樣操作者的人身安全也得到了有效的保障,充分實現(xiàn)了本質(zhì)安全型。

      3 效益及影響

      在效益上,可以從三方面來考證,首先可以有效的提高自翻車輛的檢修效率,有效減少工時投入,原來拆卸一個起動風缸f需要6個工人配合作業(yè),拆卸四個起動風缸,大約需要一天時間,裝配時同樣需要6人協(xié)調(diào)配合,約一天時間裝配好四個起動風缸,現(xiàn)在只需要兩人相互配合,而且只需要一天時間就可以完成以上的拆、裝工作,從人力和工時上都節(jié)省了一半有余;其次從安全效益上,有效的增加了單個工人的勞動空間,降低工人的勞動強度,保障職工的安全,降低了設備損壞的風險,降低了公司的安全風險;再次可以有效的體現(xiàn)出我們有自主開發(fā)自動化設備的能力。

      參考文獻

      [1]濮良貴,紀明剛.機械設計(第八版)[M].高等教育出版社,2006,5. [2]成大先.機械設計手冊(第四版)[M].化學工業(yè)出版社,2007,6.

      [3]《鐵路職業(yè)技能鑒定實作演練叢書》編委會.車輛鉗工(第一版)[M].中國鐵路出版社,2003.

      [4]西南交通大學.車輛構(gòu)造(第四版)[M].中國鐵路出版社,1987.

      作者簡介:田秋艷(1970-),女,助理工程師,1993年7月畢業(yè)于阜新煤炭工業(yè)學校露天機械專業(yè),現(xiàn)任鐵路運輸部修造公司技術(shù)員。

      劉明強(1964-),男,工程師,2009年畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學機械工程及自動化專業(yè),現(xiàn)任鐵法能源公司鐵路運輸部修造公司副經(jīng)理。endprint

      摘 要:針對自翻車起動風缸體積較大,質(zhì)量較高,缺少專項檢修設備的情況,開發(fā)了自翻車起動風缸拆裝機。利用較為簡單的機械原理,解決了作業(yè)空間小,參與人員多,工作部件大等一系列問題。在工作效率、經(jīng)濟效益和現(xiàn)場安全三方面都產(chǎn)生了客觀的影響。

      關(guān)鍵詞:自翻車;起動風缸;邏輯控制;自鎖邏輯

      1 設計目的

      鐵路運輸部現(xiàn)有16臺自翻車,主要承擔著鐵路沿線的土方、石子等建筑材料的運輸。自翻車是鐵路工程中不可缺少的工程車之一,在鐵路的建設中及鐵路沿線的維護工作中起到了極其重要的作用。自翻車在動作時,起主要作用的就在于車下的四個風缸,當車輛把貨物送到地點時,由機車車頭打風,通過主風管路沖入四個起動風缸中任意一側(cè)的兩個風缸內(nèi),利用壓縮空氣的壓力推動起動風缸活塞,實現(xiàn)自動卸車的效果。

      自翻車在段修以上的檢修工藝中,需要拆卸四個起動風缸,其體積較大,質(zhì)量較重,利用人力拆卸非常不便。我們現(xiàn)有的工藝是:用鋼絲繩掛接,利用天車斜拉的方式。此作業(yè)方式會產(chǎn)生兩個力,其中一個是水平方向的會使起吊件做鐘擺運動。由于我們的檢修場地空間有限,這一工藝容易造成碰撞、傷人等事故且對設備安全極為不利。其次在裝配過程中,由于質(zhì)量較大、體積較大,必須多人協(xié)同作業(yè),全靠人力,并且由于裝配空間有限,工作者活動空間擁擠,非常容易造成事故。為了有效的解決這一實際工作中的困難,開發(fā)設計了這一套起動風缸拆卸系統(tǒng)。

      2 設計原理

      2.1 工作條件要求

      2.1.1 自翻車的啟動風缸左右兩側(cè)各有兩個,可以任意單個拆卸,但是質(zhì)量較大,約300公斤,所以需動力充足。

      2.1.2 在起動風缸拆裝過程中,由于拆裝空間有限,所以拆裝設備必須工作平穩(wěn),速度可控性好,以免在拆裝過程中對其他部分造成沖擊。

      2.1.3 在拆裝過程中,由于工藝的需要,風缸必須隨時能在上下方向和前后方向小幅度活動。

      2.2 設計內(nèi)容

      2.2.1 機械結(jié)構(gòu)。在結(jié)構(gòu)設計中,我們采用三缸支撐一個平面的設計,如圖1。

      圖1

      三個液壓缸采取前一后二的設計,用以增加起升平臺的穩(wěn)定性。其次液壓缸上下兩端均采用同平行軸式連接(類似汽運翻斗車),在不工作的狀態(tài)下,三個液壓缸處于收縮狀態(tài),平行收縮在平臺底架以下,這樣既可以有效降低平臺高度又可以有效的調(diào)節(jié)起升平面的前后傾斜度,有利于風缸的拆卸和裝配。車體下方采用萬向輪可以增加平臺的機動性。

      在整體布局中將液壓油箱布局在后方,可以起到一定的配重的作用,防止在工作過程中,由于前方重量過大而引起設備的不平衡。平時不工作的時候,由于車體下方萬向輪的布局,可以有效地平衡設備本身的重量分布,所以在不工作時,設備的配重不會影響設備的正常移動。

      2.2.2 液壓系統(tǒng)。由于工作空間的考慮和起動風缸外形和安裝場所的考慮,必須采用平臺托舉式。動力上本設備采用液壓系統(tǒng)為主動力,可以極大地增加工作過程中的穩(wěn)定性和可控性。在油泵和液壓缸的選擇上,首先必須考慮作業(yè)現(xiàn)場,因為在實際工作中,起動風缸據(jù)軌面不足700mm,所以在液壓缸的選擇上必須選擇缸徑在400mm以內(nèi)。在考慮到缸徑和動力要求的情況下我們選擇31.5MPa柱塞泵,缸徑等于150mm的部件相配套。原理圖為圖2。

      圖2

      根據(jù)結(jié)構(gòu)設計的特點,其中的II缸和III缸同步工作,而I缸和II缸、III缸不能同步作業(yè)。三個液壓缸的動作主要由I、II兩個電磁換向閥來控制。閥III為一組組合式溢流閥,主要用來回流,同時也起到控制液壓系統(tǒng)工作壓力的作用。

      2.2.3 電器控制??刂齐娐分饕抢米枣i和互鎖來實現(xiàn)邏輯控制,這樣就可以控制液壓部分的動作先后順序。其電路圖如圖3。

      圖3

      其中SB1為液壓油泵啟動按鈕和KM0線圈及長開開關(guān)KM0形成自鎖邏輯,從而控制油泵電機的啟動;KM1、KM3線圈所在電路用來控制電磁閥I,KM2、KM4線圈所在電路用來控制電磁閥II,這四條電路通過互鎖實現(xiàn)了液壓缸I和液壓缸II、III不能同時工作的邏輯控制,同時在控制電路中添加了KT和KM5,KT為延時開關(guān),可以有效的控制單側(cè)液壓缸的工作時間,對設備本身起到有效的保護作用,而KM5主要用來控制組合式調(diào)壓閥的動作。長閉合按鈕SB2主要控制整個設備的停機。由于此設備在使用過程中需要經(jīng)常更換作業(yè)地點,所以此設備會在使用過程中頻繁停機與開機,因此在電路中設計了過熱保護,以免在使用過程中損壞電動機。整個控制電路的電源采用的是由一組變壓器供給的24V安全電壓,這樣操作者的人身安全也得到了有效的保障,充分實現(xiàn)了本質(zhì)安全型。

      3 效益及影響

      在效益上,可以從三方面來考證,首先可以有效的提高自翻車輛的檢修效率,有效減少工時投入,原來拆卸一個起動風缸f需要6個工人配合作業(yè),拆卸四個起動風缸,大約需要一天時間,裝配時同樣需要6人協(xié)調(diào)配合,約一天時間裝配好四個起動風缸,現(xiàn)在只需要兩人相互配合,而且只需要一天時間就可以完成以上的拆、裝工作,從人力和工時上都節(jié)省了一半有余;其次從安全效益上,有效的增加了單個工人的勞動空間,降低工人的勞動強度,保障職工的安全,降低了設備損壞的風險,降低了公司的安全風險;再次可以有效的體現(xiàn)出我們有自主開發(fā)自動化設備的能力。

      參考文獻

      [1]濮良貴,紀明剛.機械設計(第八版)[M].高等教育出版社,2006,5. [2]成大先.機械設計手冊(第四版)[M].化學工業(yè)出版社,2007,6.

      [3]《鐵路職業(yè)技能鑒定實作演練叢書》編委會.車輛鉗工(第一版)[M].中國鐵路出版社,2003.

      [4]西南交通大學.車輛構(gòu)造(第四版)[M].中國鐵路出版社,1987.

      作者簡介:田秋艷(1970-),女,助理工程師,1993年7月畢業(yè)于阜新煤炭工業(yè)學校露天機械專業(yè),現(xiàn)任鐵路運輸部修造公司技術(shù)員。

      劉明強(1964-),男,工程師,2009年畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學機械工程及自動化專業(yè),現(xiàn)任鐵法能源公司鐵路運輸部修造公司副經(jīng)理。endprint

      摘 要:針對自翻車起動風缸體積較大,質(zhì)量較高,缺少專項檢修設備的情況,開發(fā)了自翻車起動風缸拆裝機。利用較為簡單的機械原理,解決了作業(yè)空間小,參與人員多,工作部件大等一系列問題。在工作效率、經(jīng)濟效益和現(xiàn)場安全三方面都產(chǎn)生了客觀的影響。

      關(guān)鍵詞:自翻車;起動風缸;邏輯控制;自鎖邏輯

      1 設計目的

      鐵路運輸部現(xiàn)有16臺自翻車,主要承擔著鐵路沿線的土方、石子等建筑材料的運輸。自翻車是鐵路工程中不可缺少的工程車之一,在鐵路的建設中及鐵路沿線的維護工作中起到了極其重要的作用。自翻車在動作時,起主要作用的就在于車下的四個風缸,當車輛把貨物送到地點時,由機車車頭打風,通過主風管路沖入四個起動風缸中任意一側(cè)的兩個風缸內(nèi),利用壓縮空氣的壓力推動起動風缸活塞,實現(xiàn)自動卸車的效果。

      自翻車在段修以上的檢修工藝中,需要拆卸四個起動風缸,其體積較大,質(zhì)量較重,利用人力拆卸非常不便。我們現(xiàn)有的工藝是:用鋼絲繩掛接,利用天車斜拉的方式。此作業(yè)方式會產(chǎn)生兩個力,其中一個是水平方向的會使起吊件做鐘擺運動。由于我們的檢修場地空間有限,這一工藝容易造成碰撞、傷人等事故且對設備安全極為不利。其次在裝配過程中,由于質(zhì)量較大、體積較大,必須多人協(xié)同作業(yè),全靠人力,并且由于裝配空間有限,工作者活動空間擁擠,非常容易造成事故。為了有效的解決這一實際工作中的困難,開發(fā)設計了這一套起動風缸拆卸系統(tǒng)。

      2 設計原理

      2.1 工作條件要求

      2.1.1 自翻車的啟動風缸左右兩側(cè)各有兩個,可以任意單個拆卸,但是質(zhì)量較大,約300公斤,所以需動力充足。

      2.1.2 在起動風缸拆裝過程中,由于拆裝空間有限,所以拆裝設備必須工作平穩(wěn),速度可控性好,以免在拆裝過程中對其他部分造成沖擊。

      2.1.3 在拆裝過程中,由于工藝的需要,風缸必須隨時能在上下方向和前后方向小幅度活動。

      2.2 設計內(nèi)容

      2.2.1 機械結(jié)構(gòu)。在結(jié)構(gòu)設計中,我們采用三缸支撐一個平面的設計,如圖1。

      圖1

      三個液壓缸采取前一后二的設計,用以增加起升平臺的穩(wěn)定性。其次液壓缸上下兩端均采用同平行軸式連接(類似汽運翻斗車),在不工作的狀態(tài)下,三個液壓缸處于收縮狀態(tài),平行收縮在平臺底架以下,這樣既可以有效降低平臺高度又可以有效的調(diào)節(jié)起升平面的前后傾斜度,有利于風缸的拆卸和裝配。車體下方采用萬向輪可以增加平臺的機動性。

      在整體布局中將液壓油箱布局在后方,可以起到一定的配重的作用,防止在工作過程中,由于前方重量過大而引起設備的不平衡。平時不工作的時候,由于車體下方萬向輪的布局,可以有效地平衡設備本身的重量分布,所以在不工作時,設備的配重不會影響設備的正常移動。

      2.2.2 液壓系統(tǒng)。由于工作空間的考慮和起動風缸外形和安裝場所的考慮,必須采用平臺托舉式。動力上本設備采用液壓系統(tǒng)為主動力,可以極大地增加工作過程中的穩(wěn)定性和可控性。在油泵和液壓缸的選擇上,首先必須考慮作業(yè)現(xiàn)場,因為在實際工作中,起動風缸據(jù)軌面不足700mm,所以在液壓缸的選擇上必須選擇缸徑在400mm以內(nèi)。在考慮到缸徑和動力要求的情況下我們選擇31.5MPa柱塞泵,缸徑等于150mm的部件相配套。原理圖為圖2。

      圖2

      根據(jù)結(jié)構(gòu)設計的特點,其中的II缸和III缸同步工作,而I缸和II缸、III缸不能同步作業(yè)。三個液壓缸的動作主要由I、II兩個電磁換向閥來控制。閥III為一組組合式溢流閥,主要用來回流,同時也起到控制液壓系統(tǒng)工作壓力的作用。

      2.2.3 電器控制??刂齐娐分饕抢米枣i和互鎖來實現(xiàn)邏輯控制,這樣就可以控制液壓部分的動作先后順序。其電路圖如圖3。

      圖3

      其中SB1為液壓油泵啟動按鈕和KM0線圈及長開開關(guān)KM0形成自鎖邏輯,從而控制油泵電機的啟動;KM1、KM3線圈所在電路用來控制電磁閥I,KM2、KM4線圈所在電路用來控制電磁閥II,這四條電路通過互鎖實現(xiàn)了液壓缸I和液壓缸II、III不能同時工作的邏輯控制,同時在控制電路中添加了KT和KM5,KT為延時開關(guān),可以有效的控制單側(cè)液壓缸的工作時間,對設備本身起到有效的保護作用,而KM5主要用來控制組合式調(diào)壓閥的動作。長閉合按鈕SB2主要控制整個設備的停機。由于此設備在使用過程中需要經(jīng)常更換作業(yè)地點,所以此設備會在使用過程中頻繁停機與開機,因此在電路中設計了過熱保護,以免在使用過程中損壞電動機。整個控制電路的電源采用的是由一組變壓器供給的24V安全電壓,這樣操作者的人身安全也得到了有效的保障,充分實現(xiàn)了本質(zhì)安全型。

      3 效益及影響

      在效益上,可以從三方面來考證,首先可以有效的提高自翻車輛的檢修效率,有效減少工時投入,原來拆卸一個起動風缸f需要6個工人配合作業(yè),拆卸四個起動風缸,大約需要一天時間,裝配時同樣需要6人協(xié)調(diào)配合,約一天時間裝配好四個起動風缸,現(xiàn)在只需要兩人相互配合,而且只需要一天時間就可以完成以上的拆、裝工作,從人力和工時上都節(jié)省了一半有余;其次從安全效益上,有效的增加了單個工人的勞動空間,降低工人的勞動強度,保障職工的安全,降低了設備損壞的風險,降低了公司的安全風險;再次可以有效的體現(xiàn)出我們有自主開發(fā)自動化設備的能力。

      參考文獻

      [1]濮良貴,紀明剛.機械設計(第八版)[M].高等教育出版社,2006,5. [2]成大先.機械設計手冊(第四版)[M].化學工業(yè)出版社,2007,6.

      [3]《鐵路職業(yè)技能鑒定實作演練叢書》編委會.車輛鉗工(第一版)[M].中國鐵路出版社,2003.

      [4]西南交通大學.車輛構(gòu)造(第四版)[M].中國鐵路出版社,1987.

      作者簡介:田秋艷(1970-),女,助理工程師,1993年7月畢業(yè)于阜新煤炭工業(yè)學校露天機械專業(yè),現(xiàn)任鐵路運輸部修造公司技術(shù)員。

      劉明強(1964-),男,工程師,2009年畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學機械工程及自動化專業(yè),現(xiàn)任鐵法能源公司鐵路運輸部修造公司副經(jīng)理。endprint

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