楊 程,楊東旭,王長友
(本鋼板材股份有限公司發(fā)電廠,遼寧本溪 117000)
本鋼板材發(fā)電廠綜合車間熱電廠5臺單級雙吸離心循環(huán)水泵,由于當初水泵選型時,往往考慮水泵運行管網(wǎng)中最不利的條件,即最大揚程和最大流量等,并且在后續(xù)管網(wǎng)節(jié)能改造優(yōu)化中,對部分管網(wǎng)系統(tǒng)進行改造,更加造成了離心水泵性能的偏差。并在未來的生產運行中車間5臺循環(huán)水泵隨著改造逐漸偏離實際工況,造成水泵葉輪的氣蝕,電耗的增加,流量的降低,設備損壞率提高等情況。為了提高設備穩(wěn)定性,降低能耗決定對現(xiàn)有循環(huán)水管路上的離心泵進行改造。
本發(fā)電機組配有5臺單級雙吸離心泵,運行3臺備用2臺,額定轉速1480 r/min,功率355kW,揚程46 m。運行檢查發(fā)現(xiàn)水泵葉輪氣蝕嚴重,每隔3個月就要進行葉輪修復;電機電流較大,電機溫度較高;水塔立管上水壓力過大,水塔淋水盤經(jīng)常脫落,水流變大使內部填料經(jīng)常被沖毀;冷油器水側壓力高流速較快換熱效果下降,機組運行只能通過調整出入口閥門進行節(jié)流限壓,造成局部阻力增大,浪費能源。
泵的節(jié)能辦法往往有:1、通過安裝變頻投資較大;2、管網(wǎng)閥門調整損失較大,不是長久之計;3、葉輪切削應用水泵相似定律應用轉速不變改變葉輪尺寸。
根據(jù)車削節(jié)能辦法,對各處進行了壓力測試,循環(huán)水泵出口壓力0.4 MPa,凝汽器入口壓力0.30 MPa,水塔立管上水壓力0.20 MPa,在水塔頂部出口壓力較大,使淋水盤、填料損壞嚴重,水塔換熱效果降低,經(jīng)常進行倒換調整,只能通過調整泵的入口水門限制流量壓力。
通過節(jié)流限制后,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵出口壓力降至0.33 MPa,凝汽器入口壓力0.24 MPa,水塔立管上水壓力0.15 MPa,滿足生產需要。由此可見,使用閥門調整,可以實現(xiàn)泵的工況改變,使流量下降,壓力降低,很大都消耗在閥門上,造成能源的極大浪費。
(1)車削方法
根據(jù)所需的運行數(shù)據(jù)對水泵葉輪外徑進行切削試驗,調整離心水泵性能特性,使水泵運行的工況點移到性能曲線的高效區(qū),降低能耗。通常用水泵葉輪切削定律,計算葉輪外徑切削量,并逐漸調整完善切削量,利用定律關系如下:
字母意義
Q1--葉輪切削前的流量
H1--葉輪切削前的揚程
P1--葉輪切削前的軸功率
D1--葉輪切削前的葉輪外徑;
Q2--葉輪切削后的流量
H2--葉輪切削后的揚程
P2--葉輪切削后的軸功率
D2--葉輪切削后的葉輪外徑。
此公式是我國水泵行業(yè)經(jīng)驗公式,由公式1可以看出流量和葉輪直徑成正比關系,公式2中揚程可以用來校核公式1的葉輪切削直徑,因此在車削時要保證葉輪的直徑在合理范圍內,如果車削量較大,泵內會出現(xiàn)內漏,造成效率大幅下降,在實際車削中要留有一定的余量逐漸試驗,校核切削量。車削后可以根據(jù)數(shù)據(jù)對未來備件購置時進行重新選型及標定。
(2)計算車削葉輪外徑
流量2000 m3/h降到1900 m3/h
D1=410×1900/2000=389.5 mm
H2/H1=(D2/D1)2
揚程:H2=(Q2/Q1))2×40m=36.1m
逐步減小8~10 mm試驗運行,觀察電流變化情況,車削對比數(shù)據(jù)見表1。
表1 車削對比數(shù)據(jù)表
(3)試驗情況
為防止切削過量,實際操作中是按照從大到依次進行切削,每次切削后數(shù)據(jù)對比見表2。
表2 車削后試驗數(shù)據(jù)
根據(jù)試驗情況第一次和第二次可以滿足運行工藝要求,第三次切削后效率明顯降低,無法滿足生產情況,流量大幅度降低,在生產中逐漸根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)重新整定葉輪偏向角度和開度,選擇更優(yōu)秀的葉型,見圖1。
圖1 切削后水泵工況點
通過試驗泵的性能曲線與管道性能曲線達到理想?yún)^(qū)域,現(xiàn)在所有設備閥門開度達到100%,雖然流量下降,但泵的運行工況區(qū)后移與管路特性相匹配,因此,對泵的葉輪車削是一種快捷經(jīng)濟的做法,滿足了本廠換熱設備的工作需要。
(1)離心泵切削后耗電量明顯下降,每臺泵電流降低5A計算,5臺高壓單級雙吸離心循環(huán)水泵3運2備,每小時每臺節(jié)約電量55.42 kWh,每臺泵全年節(jié)能48.55萬kWh,3臺離心泵運行節(jié)能145.65萬kWh,按0.55元/kWh,全年節(jié)約費用80.11萬元。
(2)此次泵的改造應用效果良好避免了泵出現(xiàn)氣蝕的情況,降低了電耗,并逐漸完善泵的葉型和后續(xù)改造,在全廠得到了大力的推廣和應用;離心泵的葉輪車削為以后采購葉輪及選擇泵型打下了堅實的基礎;合理選擇揚程、流量相匹配的水泵,為未來新項目的建設做出了鋪墊。
由于電廠設計中不能預見運行工況和未來管路的改變,水泵選型時流量和揚程往往偏大,使得在未來的運行中,離心水泵性能偏離最佳工況區(qū)域,使電能極大的浪費和未來改造中造成不必要的麻煩。本鋼發(fā)電廠循環(huán)泵改造中,水泵耗能使電廠的很大一部分,離心泵葉輪切削技術是節(jié)能改造中簡單成本低廉的方法之一,在電廠的節(jié)能改造中得以廣泛應用。通過合理正確的葉輪車削辦法,水泵實際運行性能曲線大幅提高,可大大降低能耗,具有很好的經(jīng)濟效益,為未來建設及改造帶來了更好的經(jīng)驗,對車削量及效率,水利損失還需要進一步的認證和實驗。
[1]蔡增基.龍?zhí)煊?流體力學泵與風機[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社.1999.12.
[2]施為東.流體力學教程[M].成都:西南交通大學出版社.1996.4.