曹毅
摘 要:華北地區(qū)某熱電聯(lián)產(chǎn)公司(下稱公司)建有1臺220 MW的抽汽凝汽式供熱機(jī)組,年發(fā)電量約10億千瓦時,供熱面積約為300萬m2。自機(jī)組投產(chǎn)以來,鍋爐所用的2臺一次風(fēng)機(jī)作為公司的主要輔機(jī)設(shè)備始終為工頻定速運(yùn)行,根據(jù)負(fù)荷需要采用控制風(fēng)機(jī)擋板的開度來調(diào)節(jié)風(fēng)量變化,而作為電動機(jī)消耗的能量變化則不大,以致于很大一部分能量造成浪費(fèi)。為達(dá)到降低損耗,提高電機(jī)效率的目的,公司于2010年10月份對2臺一次風(fēng)機(jī)加裝了變頻器。通過工、變頻改造前后不同負(fù)荷情況下相關(guān)數(shù)據(jù)和運(yùn)行參數(shù)的對比,在改變電機(jī)轉(zhuǎn)速控制風(fēng)壓、實現(xiàn)調(diào)整需要、降低啟動電流、減少節(jié)流損失、節(jié)約電能等方面都顯現(xiàn)出了明顯效果,有效降低了廠用電率,最終提高了公司的綜合效益。
關(guān)鍵詞:一次風(fēng)機(jī) 工頻改變頻 效果分析 節(jié)能
中圖分類號:TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)09(b)-0092-02
公司1號機(jī)組自投產(chǎn)以來,1號鍋爐所用的兩臺一次風(fēng)機(jī)為工頻運(yùn)行,其出力調(diào)整只能采用改變一次風(fēng)擋板開度來實現(xiàn),根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變化調(diào)節(jié)擋板開度大小。一般情況下兩臺一次風(fēng)機(jī)經(jīng)常處于較低的效率工況下運(yùn)行,即使機(jī)組滿負(fù)荷,一次風(fēng)擋板開度也不到80%。不論風(fēng)壓需求0大小,風(fēng)機(jī)都要全速運(yùn)轉(zhuǎn),電機(jī)輸出功率基本保持不變,大量的能量消耗在了風(fēng)機(jī)出口擋板的節(jié)流損失中。此外異步電動機(jī)在啟動時啟動電流一般達(dá)到電機(jī)額定電流的6~8倍,不但對廠用電形成較大沖擊,強(qiáng)大的電流及沖擊轉(zhuǎn)矩也會降低電機(jī)和風(fēng)機(jī)的使用壽命。
為了減小啟動沖擊電流,減少能量損失,降低廠用電率,提高發(fā)電廠的綜合效益,經(jīng)反復(fù)調(diào)研論證,公司決定對兩臺一次風(fēng)機(jī)電機(jī)加裝變頻裝置,通過改變電機(jī)頻率,進(jìn)而改變一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)線性調(diào)節(jié)一次風(fēng)出力的目的。
1 變頻器節(jié)能原理
根據(jù)流體力學(xué)原理,使用三相異步電機(jī)驅(qū)動的風(fēng)機(jī),軸功率P與風(fēng)量Q及風(fēng)壓H的關(guān)系,P≈Q×H。當(dāng)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速由變化到時P、Q、H的關(guān)系如下:
可見風(fēng)量Q與電機(jī)轉(zhuǎn)速N是成正比關(guān)系的,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速N的立方成正比關(guān)系。
又根據(jù)電機(jī)同步轉(zhuǎn)速公式:,這里為供電頻率,單位Hz,為電動機(jī)極對數(shù),由此可看到,當(dāng)電機(jī)的極對數(shù)不變的情況下,所需的軸功率P與供電頻率的立方成正比,所以假設(shè)當(dāng)需要80%的風(fēng)量時,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)機(jī)的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%,即調(diào)節(jié)頻率至40 Hz即可,這時所耗功率即為原來的51.2%,從而大大降低了電機(jī)的功率損耗。
2 改造方案概述
公司在2010年10月利用機(jī)組小修機(jī)會對兩臺一次風(fēng)機(jī)電機(jī)加裝了變頻器,完成了一次風(fēng)機(jī)電機(jī)變頻改造。項目主要增加兩臺變頻器及相關(guān)配套的電纜及控制系統(tǒng),其變頻裝置由北京某變頻科技股份有限公司生產(chǎn),選用高-高方式、H橋單元串聯(lián)方案,變頻裝置額定容量1400 kVA、額定電壓6 kV、額定電流135 A。公司的兩臺一次風(fēng)機(jī)是由江蘇某公司生產(chǎn),單風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量49.9 Nm3/h。所配一次風(fēng)機(jī)電機(jī)為國產(chǎn)某電機(jī)廠生產(chǎn)的YKK500-4型電機(jī),額定電壓6 kV,額定電流130.3 A,額定功率1120 kW,轉(zhuǎn)速1488 r/min。
考慮到6 kV開關(guān)室離電機(jī)位置較遠(yuǎn),工程設(shè)計在汽機(jī)廠房西側(cè)建設(shè)變頻器室。為保證變頻器正常運(yùn)行,變頻器室裝設(shè)10 kW空調(diào)兩臺。此變頻裝置的變頻控制方式可本地控制,也可以在遠(yuǎn)程控制,一次風(fēng)調(diào)節(jié)擋板仍保留,變頻器提供多種信號接口,一次風(fēng)控制邏輯在DCS系統(tǒng)內(nèi)設(shè)計編制,增加變頻控制站,可在控制室實現(xiàn)對變頻器的操作和監(jiān)控。同時,其自動控制裝置做到閉環(huán)運(yùn)行,根據(jù)鍋爐反饋信號自動調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)了手、自動控制及無擾切換等功能。
一次風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行時,調(diào)節(jié)擋板保持全開,一次風(fēng)出力通過改變一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié);變頻器出現(xiàn)故障時,風(fēng)機(jī)跳閘后,手動切換至工頻定速運(yùn)行,調(diào)節(jié)擋板同時也自動參與一次風(fēng)壓控制。
變頻器電源由6 kV工作段高壓開關(guān)引至變頻器后,經(jīng)變頻器輸出端接致高壓電動機(jī)處。兩路控制電源取自不同的380 V配電間隔。變頻器接入原電氣回路如圖1所示。一次風(fēng)機(jī)變頻裝置采用一拖一手動旁路方案,由三個高壓隔離開關(guān)QS1、QS2、QS3組成,其中QS2和QS3屬于單刀雙擲刀閘,一個在合位時,另一個必定在分位,實現(xiàn)互鎖。變頻運(yùn)行時,QS3斷開,QS1和QS2閉合;工頻運(yùn)行時,QS1和QS2斷開,QS3閉合。
3 改造前后運(yùn)行情況對比
為了探究一次風(fēng)機(jī)改造前后的效益情況,在2010年10月下旬進(jìn)行了一次風(fēng)機(jī)改造后的效率試驗。試驗參數(shù)主要有一次風(fēng)機(jī)電流、一次風(fēng)機(jī)功率。試驗時,一次風(fēng)機(jī)調(diào)整門全開,隨著機(jī)組負(fù)荷變化,一次風(fēng)機(jī)通過轉(zhuǎn)速調(diào)整一次風(fēng)壓力。本次試驗共有五個工況,機(jī)組負(fù)荷分別為:110 MW、120 MW、140 MW、150 MW、180 MW。為了減小測試中的誤差,我們對每一種工況分別進(jìn)行五次測試,選取五次測試的平均值作為試驗數(shù)據(jù),測試所用電流表精度為0.1級別,其電機(jī)電流、功率數(shù)據(jù)對比如表1所示。
A、B兩臺一次風(fēng)機(jī)變頻改造前后功率變化直觀圖如圖2。
從試驗中一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率參數(shù)來看,在一次風(fēng)機(jī)改造前,機(jī)組負(fù)荷越小,一次風(fēng)系統(tǒng)節(jié)流損失越大;改造后,系統(tǒng)阻力損失大幅下降,相應(yīng)的功率也就節(jié)省下來了,所以在低負(fù)荷時節(jié)電效果明顯,一次風(fēng)機(jī)電耗1~9月平均為0.87%,而10月份一次風(fēng)機(jī)電耗降為0.69%,電耗下降了0.18%,變頻改造節(jié)能效果明顯。
4 改造效果分析
4.1 直接經(jīng)濟(jì)效益
2010年1~10月份累計發(fā)電9.22億kWh,按1~10月份的發(fā)電量統(tǒng)計可以節(jié)電165.9萬kWh,按上網(wǎng)電價0.385元/kWh計算,可以節(jié)約63.9萬元。
4.2 間接經(jīng)濟(jì)效益
(1)改造前一次風(fēng)機(jī)工頻啟動時,電動機(jī)承受6~8倍的沖擊電流,而采用變頻啟動后,電動機(jī)由于軟啟動,啟動電流小,啟動過程平穩(wěn),對電網(wǎng)和電機(jī)沒有沖擊,對風(fēng)機(jī)也避免了產(chǎn)生很大的啟動轉(zhuǎn)矩沖擊,可延長設(shè)備使用壽命,降低維修費(fèi)用,減少維修改造量。
(2)采用變頻運(yùn)行后,由于電機(jī)軸功率下降,一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,擋板風(fēng)阻減小,減輕了機(jī)械振動和噪聲,可延長設(shè)備使用壽命,改善了勞動環(huán)境。
(3)采用變頻運(yùn)行后,一次風(fēng)穩(wěn)定可靠,提高了一次風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。
5 結(jié)論
一次風(fēng)機(jī)變頻器投入運(yùn)行后,運(yùn)行良好,調(diào)節(jié)平穩(wěn),運(yùn)行電流明顯下降,調(diào)節(jié)范圍寬泛,具有明顯的節(jié)電效能,達(dá)到了預(yù)期的收益。改造前后試驗數(shù)據(jù)表明一次風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速的運(yùn)行效率明顯比定速運(yùn)行采用調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)時高,尤其是機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時。一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)采用變頻器調(diào)速,調(diào)速范圍大,電動機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,動態(tài)響應(yīng)性能好,調(diào)節(jié)性能平穩(wěn),有利于一次風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,改善了機(jī)組調(diào)節(jié)品質(zhì)。采用變頻技術(shù)降低電耗效果明顯,符合國家節(jié)能政策,達(dá)到了節(jié)約能源,降低廠用電的目的。
參考文獻(xiàn)
[1] 張皓純,顧正皓.浙江省火電機(jī)組節(jié)能綜述[J].浙江電力,2004(2).
[2] 張曉亮.變頻調(diào)速技術(shù)在風(fēng)機(jī)節(jié)能中的應(yīng)用[J].華北電力技術(shù),2007(3).
[3] 任艷艷,陳萬儉.高壓變頻器在高爐除塵風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用[J].工礦自動化,2010(4).endprint
摘 要:華北地區(qū)某熱電聯(lián)產(chǎn)公司(下稱公司)建有1臺220 MW的抽汽凝汽式供熱機(jī)組,年發(fā)電量約10億千瓦時,供熱面積約為300萬m2。自機(jī)組投產(chǎn)以來,鍋爐所用的2臺一次風(fēng)機(jī)作為公司的主要輔機(jī)設(shè)備始終為工頻定速運(yùn)行,根據(jù)負(fù)荷需要采用控制風(fēng)機(jī)擋板的開度來調(diào)節(jié)風(fēng)量變化,而作為電動機(jī)消耗的能量變化則不大,以致于很大一部分能量造成浪費(fèi)。為達(dá)到降低損耗,提高電機(jī)效率的目的,公司于2010年10月份對2臺一次風(fēng)機(jī)加裝了變頻器。通過工、變頻改造前后不同負(fù)荷情況下相關(guān)數(shù)據(jù)和運(yùn)行參數(shù)的對比,在改變電機(jī)轉(zhuǎn)速控制風(fēng)壓、實現(xiàn)調(diào)整需要、降低啟動電流、減少節(jié)流損失、節(jié)約電能等方面都顯現(xiàn)出了明顯效果,有效降低了廠用電率,最終提高了公司的綜合效益。
關(guān)鍵詞:一次風(fēng)機(jī) 工頻改變頻 效果分析 節(jié)能
中圖分類號:TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)09(b)-0092-02
公司1號機(jī)組自投產(chǎn)以來,1號鍋爐所用的兩臺一次風(fēng)機(jī)為工頻運(yùn)行,其出力調(diào)整只能采用改變一次風(fēng)擋板開度來實現(xiàn),根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變化調(diào)節(jié)擋板開度大小。一般情況下兩臺一次風(fēng)機(jī)經(jīng)常處于較低的效率工況下運(yùn)行,即使機(jī)組滿負(fù)荷,一次風(fēng)擋板開度也不到80%。不論風(fēng)壓需求0大小,風(fēng)機(jī)都要全速運(yùn)轉(zhuǎn),電機(jī)輸出功率基本保持不變,大量的能量消耗在了風(fēng)機(jī)出口擋板的節(jié)流損失中。此外異步電動機(jī)在啟動時啟動電流一般達(dá)到電機(jī)額定電流的6~8倍,不但對廠用電形成較大沖擊,強(qiáng)大的電流及沖擊轉(zhuǎn)矩也會降低電機(jī)和風(fēng)機(jī)的使用壽命。
為了減小啟動沖擊電流,減少能量損失,降低廠用電率,提高發(fā)電廠的綜合效益,經(jīng)反復(fù)調(diào)研論證,公司決定對兩臺一次風(fēng)機(jī)電機(jī)加裝變頻裝置,通過改變電機(jī)頻率,進(jìn)而改變一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)線性調(diào)節(jié)一次風(fēng)出力的目的。
1 變頻器節(jié)能原理
根據(jù)流體力學(xué)原理,使用三相異步電機(jī)驅(qū)動的風(fēng)機(jī),軸功率P與風(fēng)量Q及風(fēng)壓H的關(guān)系,P≈Q×H。當(dāng)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速由變化到時P、Q、H的關(guān)系如下:
可見風(fēng)量Q與電機(jī)轉(zhuǎn)速N是成正比關(guān)系的,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速N的立方成正比關(guān)系。
又根據(jù)電機(jī)同步轉(zhuǎn)速公式:,這里為供電頻率,單位Hz,為電動機(jī)極對數(shù),由此可看到,當(dāng)電機(jī)的極對數(shù)不變的情況下,所需的軸功率P與供電頻率的立方成正比,所以假設(shè)當(dāng)需要80%的風(fēng)量時,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)機(jī)的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%,即調(diào)節(jié)頻率至40 Hz即可,這時所耗功率即為原來的51.2%,從而大大降低了電機(jī)的功率損耗。
2 改造方案概述
公司在2010年10月利用機(jī)組小修機(jī)會對兩臺一次風(fēng)機(jī)電機(jī)加裝了變頻器,完成了一次風(fēng)機(jī)電機(jī)變頻改造。項目主要增加兩臺變頻器及相關(guān)配套的電纜及控制系統(tǒng),其變頻裝置由北京某變頻科技股份有限公司生產(chǎn),選用高-高方式、H橋單元串聯(lián)方案,變頻裝置額定容量1400 kVA、額定電壓6 kV、額定電流135 A。公司的兩臺一次風(fēng)機(jī)是由江蘇某公司生產(chǎn),單風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量49.9 Nm3/h。所配一次風(fēng)機(jī)電機(jī)為國產(chǎn)某電機(jī)廠生產(chǎn)的YKK500-4型電機(jī),額定電壓6 kV,額定電流130.3 A,額定功率1120 kW,轉(zhuǎn)速1488 r/min。
考慮到6 kV開關(guān)室離電機(jī)位置較遠(yuǎn),工程設(shè)計在汽機(jī)廠房西側(cè)建設(shè)變頻器室。為保證變頻器正常運(yùn)行,變頻器室裝設(shè)10 kW空調(diào)兩臺。此變頻裝置的變頻控制方式可本地控制,也可以在遠(yuǎn)程控制,一次風(fēng)調(diào)節(jié)擋板仍保留,變頻器提供多種信號接口,一次風(fēng)控制邏輯在DCS系統(tǒng)內(nèi)設(shè)計編制,增加變頻控制站,可在控制室實現(xiàn)對變頻器的操作和監(jiān)控。同時,其自動控制裝置做到閉環(huán)運(yùn)行,根據(jù)鍋爐反饋信號自動調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)了手、自動控制及無擾切換等功能。
一次風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行時,調(diào)節(jié)擋板保持全開,一次風(fēng)出力通過改變一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié);變頻器出現(xiàn)故障時,風(fēng)機(jī)跳閘后,手動切換至工頻定速運(yùn)行,調(diào)節(jié)擋板同時也自動參與一次風(fēng)壓控制。
變頻器電源由6 kV工作段高壓開關(guān)引至變頻器后,經(jīng)變頻器輸出端接致高壓電動機(jī)處。兩路控制電源取自不同的380 V配電間隔。變頻器接入原電氣回路如圖1所示。一次風(fēng)機(jī)變頻裝置采用一拖一手動旁路方案,由三個高壓隔離開關(guān)QS1、QS2、QS3組成,其中QS2和QS3屬于單刀雙擲刀閘,一個在合位時,另一個必定在分位,實現(xiàn)互鎖。變頻運(yùn)行時,QS3斷開,QS1和QS2閉合;工頻運(yùn)行時,QS1和QS2斷開,QS3閉合。
3 改造前后運(yùn)行情況對比
為了探究一次風(fēng)機(jī)改造前后的效益情況,在2010年10月下旬進(jìn)行了一次風(fēng)機(jī)改造后的效率試驗。試驗參數(shù)主要有一次風(fēng)機(jī)電流、一次風(fēng)機(jī)功率。試驗時,一次風(fēng)機(jī)調(diào)整門全開,隨著機(jī)組負(fù)荷變化,一次風(fēng)機(jī)通過轉(zhuǎn)速調(diào)整一次風(fēng)壓力。本次試驗共有五個工況,機(jī)組負(fù)荷分別為:110 MW、120 MW、140 MW、150 MW、180 MW。為了減小測試中的誤差,我們對每一種工況分別進(jìn)行五次測試,選取五次測試的平均值作為試驗數(shù)據(jù),測試所用電流表精度為0.1級別,其電機(jī)電流、功率數(shù)據(jù)對比如表1所示。
A、B兩臺一次風(fēng)機(jī)變頻改造前后功率變化直觀圖如圖2。
從試驗中一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率參數(shù)來看,在一次風(fēng)機(jī)改造前,機(jī)組負(fù)荷越小,一次風(fēng)系統(tǒng)節(jié)流損失越大;改造后,系統(tǒng)阻力損失大幅下降,相應(yīng)的功率也就節(jié)省下來了,所以在低負(fù)荷時節(jié)電效果明顯,一次風(fēng)機(jī)電耗1~9月平均為0.87%,而10月份一次風(fēng)機(jī)電耗降為0.69%,電耗下降了0.18%,變頻改造節(jié)能效果明顯。
4 改造效果分析
4.1 直接經(jīng)濟(jì)效益
2010年1~10月份累計發(fā)電9.22億kWh,按1~10月份的發(fā)電量統(tǒng)計可以節(jié)電165.9萬kWh,按上網(wǎng)電價0.385元/kWh計算,可以節(jié)約63.9萬元。
4.2 間接經(jīng)濟(jì)效益
(1)改造前一次風(fēng)機(jī)工頻啟動時,電動機(jī)承受6~8倍的沖擊電流,而采用變頻啟動后,電動機(jī)由于軟啟動,啟動電流小,啟動過程平穩(wěn),對電網(wǎng)和電機(jī)沒有沖擊,對風(fēng)機(jī)也避免了產(chǎn)生很大的啟動轉(zhuǎn)矩沖擊,可延長設(shè)備使用壽命,降低維修費(fèi)用,減少維修改造量。
(2)采用變頻運(yùn)行后,由于電機(jī)軸功率下降,一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,擋板風(fēng)阻減小,減輕了機(jī)械振動和噪聲,可延長設(shè)備使用壽命,改善了勞動環(huán)境。
(3)采用變頻運(yùn)行后,一次風(fēng)穩(wěn)定可靠,提高了一次風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。
5 結(jié)論
一次風(fēng)機(jī)變頻器投入運(yùn)行后,運(yùn)行良好,調(diào)節(jié)平穩(wěn),運(yùn)行電流明顯下降,調(diào)節(jié)范圍寬泛,具有明顯的節(jié)電效能,達(dá)到了預(yù)期的收益。改造前后試驗數(shù)據(jù)表明一次風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速的運(yùn)行效率明顯比定速運(yùn)行采用調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)時高,尤其是機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時。一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)采用變頻器調(diào)速,調(diào)速范圍大,電動機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,動態(tài)響應(yīng)性能好,調(diào)節(jié)性能平穩(wěn),有利于一次風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,改善了機(jī)組調(diào)節(jié)品質(zhì)。采用變頻技術(shù)降低電耗效果明顯,符合國家節(jié)能政策,達(dá)到了節(jié)約能源,降低廠用電的目的。
參考文獻(xiàn)
[1] 張皓純,顧正皓.浙江省火電機(jī)組節(jié)能綜述[J].浙江電力,2004(2).
[2] 張曉亮.變頻調(diào)速技術(shù)在風(fēng)機(jī)節(jié)能中的應(yīng)用[J].華北電力技術(shù),2007(3).
[3] 任艷艷,陳萬儉.高壓變頻器在高爐除塵風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用[J].工礦自動化,2010(4).endprint
摘 要:華北地區(qū)某熱電聯(lián)產(chǎn)公司(下稱公司)建有1臺220 MW的抽汽凝汽式供熱機(jī)組,年發(fā)電量約10億千瓦時,供熱面積約為300萬m2。自機(jī)組投產(chǎn)以來,鍋爐所用的2臺一次風(fēng)機(jī)作為公司的主要輔機(jī)設(shè)備始終為工頻定速運(yùn)行,根據(jù)負(fù)荷需要采用控制風(fēng)機(jī)擋板的開度來調(diào)節(jié)風(fēng)量變化,而作為電動機(jī)消耗的能量變化則不大,以致于很大一部分能量造成浪費(fèi)。為達(dá)到降低損耗,提高電機(jī)效率的目的,公司于2010年10月份對2臺一次風(fēng)機(jī)加裝了變頻器。通過工、變頻改造前后不同負(fù)荷情況下相關(guān)數(shù)據(jù)和運(yùn)行參數(shù)的對比,在改變電機(jī)轉(zhuǎn)速控制風(fēng)壓、實現(xiàn)調(diào)整需要、降低啟動電流、減少節(jié)流損失、節(jié)約電能等方面都顯現(xiàn)出了明顯效果,有效降低了廠用電率,最終提高了公司的綜合效益。
關(guān)鍵詞:一次風(fēng)機(jī) 工頻改變頻 效果分析 節(jié)能
中圖分類號:TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)09(b)-0092-02
公司1號機(jī)組自投產(chǎn)以來,1號鍋爐所用的兩臺一次風(fēng)機(jī)為工頻運(yùn)行,其出力調(diào)整只能采用改變一次風(fēng)擋板開度來實現(xiàn),根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變化調(diào)節(jié)擋板開度大小。一般情況下兩臺一次風(fēng)機(jī)經(jīng)常處于較低的效率工況下運(yùn)行,即使機(jī)組滿負(fù)荷,一次風(fēng)擋板開度也不到80%。不論風(fēng)壓需求0大小,風(fēng)機(jī)都要全速運(yùn)轉(zhuǎn),電機(jī)輸出功率基本保持不變,大量的能量消耗在了風(fēng)機(jī)出口擋板的節(jié)流損失中。此外異步電動機(jī)在啟動時啟動電流一般達(dá)到電機(jī)額定電流的6~8倍,不但對廠用電形成較大沖擊,強(qiáng)大的電流及沖擊轉(zhuǎn)矩也會降低電機(jī)和風(fēng)機(jī)的使用壽命。
為了減小啟動沖擊電流,減少能量損失,降低廠用電率,提高發(fā)電廠的綜合效益,經(jīng)反復(fù)調(diào)研論證,公司決定對兩臺一次風(fēng)機(jī)電機(jī)加裝變頻裝置,通過改變電機(jī)頻率,進(jìn)而改變一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)線性調(diào)節(jié)一次風(fēng)出力的目的。
1 變頻器節(jié)能原理
根據(jù)流體力學(xué)原理,使用三相異步電機(jī)驅(qū)動的風(fēng)機(jī),軸功率P與風(fēng)量Q及風(fēng)壓H的關(guān)系,P≈Q×H。當(dāng)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速由變化到時P、Q、H的關(guān)系如下:
可見風(fēng)量Q與電機(jī)轉(zhuǎn)速N是成正比關(guān)系的,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速N的立方成正比關(guān)系。
又根據(jù)電機(jī)同步轉(zhuǎn)速公式:,這里為供電頻率,單位Hz,為電動機(jī)極對數(shù),由此可看到,當(dāng)電機(jī)的極對數(shù)不變的情況下,所需的軸功率P與供電頻率的立方成正比,所以假設(shè)當(dāng)需要80%的風(fēng)量時,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)機(jī)的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%,即調(diào)節(jié)頻率至40 Hz即可,這時所耗功率即為原來的51.2%,從而大大降低了電機(jī)的功率損耗。
2 改造方案概述
公司在2010年10月利用機(jī)組小修機(jī)會對兩臺一次風(fēng)機(jī)電機(jī)加裝了變頻器,完成了一次風(fēng)機(jī)電機(jī)變頻改造。項目主要增加兩臺變頻器及相關(guān)配套的電纜及控制系統(tǒng),其變頻裝置由北京某變頻科技股份有限公司生產(chǎn),選用高-高方式、H橋單元串聯(lián)方案,變頻裝置額定容量1400 kVA、額定電壓6 kV、額定電流135 A。公司的兩臺一次風(fēng)機(jī)是由江蘇某公司生產(chǎn),單風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量49.9 Nm3/h。所配一次風(fēng)機(jī)電機(jī)為國產(chǎn)某電機(jī)廠生產(chǎn)的YKK500-4型電機(jī),額定電壓6 kV,額定電流130.3 A,額定功率1120 kW,轉(zhuǎn)速1488 r/min。
考慮到6 kV開關(guān)室離電機(jī)位置較遠(yuǎn),工程設(shè)計在汽機(jī)廠房西側(cè)建設(shè)變頻器室。為保證變頻器正常運(yùn)行,變頻器室裝設(shè)10 kW空調(diào)兩臺。此變頻裝置的變頻控制方式可本地控制,也可以在遠(yuǎn)程控制,一次風(fēng)調(diào)節(jié)擋板仍保留,變頻器提供多種信號接口,一次風(fēng)控制邏輯在DCS系統(tǒng)內(nèi)設(shè)計編制,增加變頻控制站,可在控制室實現(xiàn)對變頻器的操作和監(jiān)控。同時,其自動控制裝置做到閉環(huán)運(yùn)行,根據(jù)鍋爐反饋信號自動調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)了手、自動控制及無擾切換等功能。
一次風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行時,調(diào)節(jié)擋板保持全開,一次風(fēng)出力通過改變一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié);變頻器出現(xiàn)故障時,風(fēng)機(jī)跳閘后,手動切換至工頻定速運(yùn)行,調(diào)節(jié)擋板同時也自動參與一次風(fēng)壓控制。
變頻器電源由6 kV工作段高壓開關(guān)引至變頻器后,經(jīng)變頻器輸出端接致高壓電動機(jī)處。兩路控制電源取自不同的380 V配電間隔。變頻器接入原電氣回路如圖1所示。一次風(fēng)機(jī)變頻裝置采用一拖一手動旁路方案,由三個高壓隔離開關(guān)QS1、QS2、QS3組成,其中QS2和QS3屬于單刀雙擲刀閘,一個在合位時,另一個必定在分位,實現(xiàn)互鎖。變頻運(yùn)行時,QS3斷開,QS1和QS2閉合;工頻運(yùn)行時,QS1和QS2斷開,QS3閉合。
3 改造前后運(yùn)行情況對比
為了探究一次風(fēng)機(jī)改造前后的效益情況,在2010年10月下旬進(jìn)行了一次風(fēng)機(jī)改造后的效率試驗。試驗參數(shù)主要有一次風(fēng)機(jī)電流、一次風(fēng)機(jī)功率。試驗時,一次風(fēng)機(jī)調(diào)整門全開,隨著機(jī)組負(fù)荷變化,一次風(fēng)機(jī)通過轉(zhuǎn)速調(diào)整一次風(fēng)壓力。本次試驗共有五個工況,機(jī)組負(fù)荷分別為:110 MW、120 MW、140 MW、150 MW、180 MW。為了減小測試中的誤差,我們對每一種工況分別進(jìn)行五次測試,選取五次測試的平均值作為試驗數(shù)據(jù),測試所用電流表精度為0.1級別,其電機(jī)電流、功率數(shù)據(jù)對比如表1所示。
A、B兩臺一次風(fēng)機(jī)變頻改造前后功率變化直觀圖如圖2。
從試驗中一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率參數(shù)來看,在一次風(fēng)機(jī)改造前,機(jī)組負(fù)荷越小,一次風(fēng)系統(tǒng)節(jié)流損失越大;改造后,系統(tǒng)阻力損失大幅下降,相應(yīng)的功率也就節(jié)省下來了,所以在低負(fù)荷時節(jié)電效果明顯,一次風(fēng)機(jī)電耗1~9月平均為0.87%,而10月份一次風(fēng)機(jī)電耗降為0.69%,電耗下降了0.18%,變頻改造節(jié)能效果明顯。
4 改造效果分析
4.1 直接經(jīng)濟(jì)效益
2010年1~10月份累計發(fā)電9.22億kWh,按1~10月份的發(fā)電量統(tǒng)計可以節(jié)電165.9萬kWh,按上網(wǎng)電價0.385元/kWh計算,可以節(jié)約63.9萬元。
4.2 間接經(jīng)濟(jì)效益
(1)改造前一次風(fēng)機(jī)工頻啟動時,電動機(jī)承受6~8倍的沖擊電流,而采用變頻啟動后,電動機(jī)由于軟啟動,啟動電流小,啟動過程平穩(wěn),對電網(wǎng)和電機(jī)沒有沖擊,對風(fēng)機(jī)也避免了產(chǎn)生很大的啟動轉(zhuǎn)矩沖擊,可延長設(shè)備使用壽命,降低維修費(fèi)用,減少維修改造量。
(2)采用變頻運(yùn)行后,由于電機(jī)軸功率下降,一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,擋板風(fēng)阻減小,減輕了機(jī)械振動和噪聲,可延長設(shè)備使用壽命,改善了勞動環(huán)境。
(3)采用變頻運(yùn)行后,一次風(fēng)穩(wěn)定可靠,提高了一次風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。
5 結(jié)論
一次風(fēng)機(jī)變頻器投入運(yùn)行后,運(yùn)行良好,調(diào)節(jié)平穩(wěn),運(yùn)行電流明顯下降,調(diào)節(jié)范圍寬泛,具有明顯的節(jié)電效能,達(dá)到了預(yù)期的收益。改造前后試驗數(shù)據(jù)表明一次風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速的運(yùn)行效率明顯比定速運(yùn)行采用調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)時高,尤其是機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時。一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)采用變頻器調(diào)速,調(diào)速范圍大,電動機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,動態(tài)響應(yīng)性能好,調(diào)節(jié)性能平穩(wěn),有利于一次風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,改善了機(jī)組調(diào)節(jié)品質(zhì)。采用變頻技術(shù)降低電耗效果明顯,符合國家節(jié)能政策,達(dá)到了節(jié)約能源,降低廠用電的目的。
參考文獻(xiàn)
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