侯方震,宋理正,劉安勝
(煙臺泰和新材料股份有限公司,山東 煙臺264006)
在干法氨綸生產(chǎn)中,為了將絲條中的溶劑揮發(fā)干凈,必須使用導熱油對循環(huán)空氣進行加熱。對于導熱油的加熱,業(yè)內(nèi)普遍使用帶有可控硅調(diào)節(jié)的電加熱器。雖然電加熱器在調(diào)節(jié)方面具有一定的便利性,但隨著社會對環(huán)保的重視和企業(yè)對成本的控制,其間接污染嚴重和高成本的問題愈加顯現(xiàn),為此,煙臺泰和新材料股份有限公司對下屬車間4套加熱系統(tǒng)進行了改造。
1.1.1 加熱系統(tǒng):共分4套加熱系統(tǒng),每套系統(tǒng)串聯(lián)2臺261kW電加熱器,共計8臺261kW電加熱器(不計效率折算為179萬kcal)。
1.1.2 輸送系統(tǒng):每套系統(tǒng)2臺揚程40m、流量每小時27m3流量的屏蔽泵,共計8臺。
1.1.3 換熱系統(tǒng):每套系統(tǒng)有10臺20m2小型換熱器(熱媒加熱器2),在主風道上無導熱油換熱器。
圖1為原四套系統(tǒng)中的一套系統(tǒng)(熱媒加熱器2共10臺,圖中6臺,省略4臺)。
圖1 改造前的加熱系統(tǒng)
1.2.1 加熱系統(tǒng):新上圓筒型立式頂燒250萬kcal天然氣鍋爐一臺。
1.2.2 輸送系統(tǒng):更換為一臺揚程70m每小時200m3流量離心泵。
1.2.3 換熱系統(tǒng):每套系統(tǒng)的10臺20m2小型換熱器(熱媒加熱器2)未做變動,在每臺紡絲風機主風道上新增一臺換熱面積為264m2的換熱器(熱媒加熱器1)對循環(huán)空氣進行初加熱。
圖2為改造后1臺鍋爐帶4套系統(tǒng)(圖示為其中一套系統(tǒng))。
圖2 改造后的加熱系統(tǒng)
煙臺泰和新材料股份有限公司下屬車間改造于2010年進行,此前一直使用電加熱器對導熱油進行加熱。據(jù)2009年統(tǒng)計數(shù)據(jù),電加熱器的平均加熱溫度在305℃,導熱油使用流量為70.2m3/h,噸絲耗電達到4624.34kW。改造后,據(jù)2011年統(tǒng)計數(shù)據(jù),加熱器的平均加熱溫度在284℃,下降21℃,導熱油使用流量為 101.52m3/h,上升31.32m3/h,噸絲耗電達到2101.95kW,下降2522.39kW,如表1所示。
表1 車間改造前后氨綸絲能耗對比
天然氣鍋爐替代電加器后,產(chǎn)品成本有了較大的下降。
煙臺泰和新材料股份有限公司2011年平均電價為0.71元/kW,天然氣價格為3.2元/Nm3。表2為根據(jù)表1計算的成本變化。
表2 車間改造前后成本變化
煙臺泰和新材料股份有限公司下屬車間氨綸絲年產(chǎn)量為4000t,改造后每年可使企業(yè)成本下降281.6萬元。
煙臺泰和新材料股份有限公司使用的導熱油為氫化三聯(lián)苯合成有機熱載體,導熱油經(jīng)過加熱后與空氣中的氧接觸后會發(fā)生氧化反應,這些反應使有機熱載體導熱油原來的結構發(fā)生變化,生成的高分子和低分子物質(zhì)增多,從而改變了有機熱載體導熱油的本來特性,這就是老化反應。在60℃以下時導熱油的老化較為緩慢,但超過60℃后其老化速度加快。根據(jù)檢測證實,在60℃以上,溫度每升高10℃,其老化速度約增加一倍,如A車間使用的氫化三聯(lián)苯導熱油在280℃條件下使用壽命為10年以上,320℃為3~4年,340℃僅能使用一年,這說明使用溫度是有機熱載體導熱油使用壽命的決定因素。導熱油老化主要表現(xiàn)為生成有機酸并產(chǎn)生熱分解和縮聚,析出碳,閃點下降,顏色變深,粘度增大,殘?zhí)己可?,結焦老化,傳熱效率下降,危害生產(chǎn)安全。
車間在使用電加熱器期間,由于導熱油運行流量低,加熱溫度高,造成結焦老化現(xiàn)象較為嚴重,導熱油過濾器每季度需要清理一次,否則就會造成管路堵塞。由于導熱油系統(tǒng)系高溫運行,每次拆裝即意味著增加了安全隱患。電加熱器系統(tǒng)內(nèi)的導熱油使用6年后,載熱量已不能滿足工藝要求,經(jīng)檢測必須更換,從而造成巨大的導熱油消耗。本次改造后,導熱油運行流量大幅上升了31.32m3/h,提高了換熱效率,使加熱溫度基本控制在284℃,一年來運行正常,根據(jù)理論推算,導熱油使用壽命應達到10年。
導熱油使用壽命的延長既降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,又保障了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,減少了安全隱患。
電力作為一種二次能源,雖然使用方便,但存在損耗大和熱效率不高的問題。目前國內(nèi)電力主要來源于火力發(fā)電。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會信息部統(tǒng)計,2011年全國6000kW及以上電廠供電標準煤耗330g/kWh,2011年山東省的電力共發(fā)電3180.62×108kWh,其中火力發(fā)電3138.33×108kWh,比例高達98.7%。
以煤為主的能源結構是影響我國大氣環(huán)境質(zhì)量的主要因素。全國煙塵排放的70%,二氧化硫排放量的85%,氮氧化物的67%,二氧化碳的80%都來自于燃煤。
天然氣做為一種清潔能源以其熱值高、污染少的優(yōu)越品質(zhì)獲得越來越廣泛的應用,潔凈燃燒是天然氣與煤炭相比的最大優(yōu)勢,天然氣在燃燒過程中的排放比煤少得多。表3為根據(jù)《環(huán)境保護使用數(shù)據(jù)手冊》,煤和天然氣燃燒時產(chǎn)生的污染物對比,表4為根據(jù)表1和表2計算改造后,節(jié)省的電能和減少產(chǎn)生的污染物。表5為經(jīng)過表1和表2計算改造后,因消耗天然氣而產(chǎn)生的污染物。
表3 煤和天然氣燃燒時產(chǎn)生的污染物
表4 節(jié)省電能和減少的污染物
煙臺泰和新材料股份有限公司某車間氨綸絲年產(chǎn)量為4000t,年可以減排二氧化碳6326.88 t,減排氮氧化物21.88t,減排二氧化硫28.32t。
表5 消耗天然氣產(chǎn)生的污染物
煙臺泰和新材料股份有限公司下屬車間對原有電加熱器實施改造,通過天然氣鍋爐加熱導熱油進行替代,對實施前后方案進行對比,同時對實施后能耗對比、使用壽命延長、對環(huán)境污染排放方面的影響進行數(shù)據(jù)分析和論證,根據(jù)實施結果,明顯降低了能耗、節(jié)約了成本、減少了污染,值得進一步推廣。
[1]張世秋,王奇.環(huán)境保護技術政策與污染物控制對策[M].北京:中國環(huán)境科學出版社,2008.