李進(jìn) (長(zhǎng)江大學(xué)研究生院,湖北 荊州434023;中石油塔里木油田分公司塔西南化肥廠,新疆 澤普844804)
塔西南化肥廠合成氨裝置是2001年建成,采用美國(guó)凱洛格MEAP低能耗工藝,年產(chǎn)合成氨20×104t,以天然氣為原料和燃料;主要耗能設(shè)備有一段爐、二段爐、輔鍋、快鍋和空壓機(jī)(101-JT)等4大蒸汽機(jī)組,其中爐子耗能量占全廠總能量的45.27%以上,4大機(jī)組主要以12.0MPa和4.2MPa蒸汽為動(dòng)力,通過(guò)做功一方面使工藝介質(zhì)得到輸送,另一方面使能量得到傳遞和轉(zhuǎn)化。氨作為重要化工原料,其合成原料中的烴類在催化劑的作用下,通過(guò)特定設(shè)備和一系列的化學(xué)、物理變化最終轉(zhuǎn)化成氨[1]。在上述過(guò)程中,既有化學(xué)能、電能、機(jī)械能相互轉(zhuǎn)換,又涉及大量的熱能生成和利用,因此有必要進(jìn)行節(jié)能改造。下面,筆者對(duì)塔西南化肥廠節(jié)能實(shí)踐進(jìn)行了探討,以便為類似化工企業(yè)的節(jié)能改造提供參考。
一段爐是塔西南化肥廠合成氨裝置中的典型結(jié)構(gòu),燃料在一段爐爐膛內(nèi)燃燒后將產(chǎn)生4部分能量,對(duì)這4部分的能量進(jìn)行分析,以確定可行的節(jié)能方向。
1)一段爐工藝介質(zhì)獲得的化學(xué)能。原料氣在一段爐發(fā)生反應(yīng)后,生成了部分新的物質(zhì),新的物質(zhì)總體上比原料的化學(xué)能高,一部分燃燒的熱能轉(zhuǎn)化為新物質(zhì)的化學(xué)能,這部分轉(zhuǎn)化為化學(xué)能的熱能是由新、舊物質(zhì)之間的化學(xué)特性決定的,由于難以減少,因而無(wú)法實(shí)施節(jié)能措施。
2)一段爐工藝介質(zhì)獲得的熱能。原料氣在一段爐發(fā)生反應(yīng)后,整個(gè)工藝介質(zhì)同原料氣相比,溫度從常溫提至780℃(或者更高),且獲得了大量的熱能,并進(jìn)入溫度更高的二段爐。從能量守恒的層面上看,這部分因溫度升高獲得的熱能也不能(或沒有必要)減少,因?yàn)椴辉谝欢螤t內(nèi)獲得熱量,就必須在二段爐內(nèi)獲得熱量,因而無(wú)法實(shí)施節(jié)能措施。
3)燃燒煙氣帶去對(duì)流段的熱能。該部分熱能主要用于7組對(duì)流盤管(工藝氣、空氣、過(guò)熱蒸汽、原料氣、鍋爐給水、燃料氣、燃燒空氣)的加熱,但除了給這7組盤管加熱,最終排放時(shí)所剩余的熱能很大,因而應(yīng)優(yōu)先考慮其回收問題。
4)一段爐外壁散失的熱能。對(duì)一段爐輻射段和對(duì)流段的前端進(jìn)行溫度測(cè)量,局部有超過(guò)150℃,最高點(diǎn)有接近200℃,平均顯示在100℃左右(設(shè)計(jì)≤80℃)。如果將外壁溫度由100℃降到設(shè)計(jì)的80℃,將節(jié)省天然氣1000Nm3/d。從能量守恒的層面上看,散熱量比較可觀,其應(yīng)該被列入回收范圍。
綜上所述,一段爐的節(jié)能方向主要是盡量減小煙氣排放攜帶的熱量和外壁的散熱量。
在實(shí)際操作中,可以通過(guò)固定生產(chǎn)負(fù)荷,在保證燃燒充分的情況下盡量降低燃燒空氣量;增加回收余熱的設(shè)備(換熱器)降低排煙溫度大幅減小煙氣攜帶熱量;通過(guò)對(duì)輻射段、對(duì)流段的襯里進(jìn)行全部更換,且還需增加厚度;在外壁上增加水夾套進(jìn)行熱量回收大幅減少一段爐外壁散熱量。
因?yàn)閭鳠岬耐苿?dòng)力是溫差,當(dāng)熱能從高溫物體自發(fā)的傳向低溫物體時(shí),如果溫差越大,不可逆程度也越大,雖然傳熱的速度快,但能量品質(zhì)降低的幅度大,由此導(dǎo)致能量損失增大[2-3]。塔西南化肥廠使用的燃料是天然氣,其主要成分是甲烷,冷態(tài)狀況下利用冷空氣作助燃劑,理論燃燒溫度可達(dá)到2030℃。為了避免傳熱溫差過(guò)大,以減小傳熱的不可逆程度,從而降低燃料氣消耗,在使用燃料氣時(shí)應(yīng)遵循如下原則:盡量首先在高端裝置部位使用燃料氣;如果高端裝置部位的溫度已經(jīng)達(dá)到工藝設(shè)計(jì)要求而低端裝置部位的溫度沒有達(dá)到工藝設(shè)計(jì)的要求,應(yīng)首先考慮在低端裝置部位使用燃料氣。
合成氨裝置燃料氣系統(tǒng)點(diǎn)火工藝段結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。按照燃料氣使用原則,在實(shí)際生產(chǎn)采用如下能源分配方法:①向二段爐中配空氣(其實(shí)質(zhì)是燃燒能源);②使用一段爐頂部燒嘴,直到一段爐爐管和工藝氣溫度達(dá)到或盡量接近設(shè)計(jì)值;③使用煙道燒嘴,直到一段爐前兩組盤管的工藝介質(zhì)溫度和煙道溫度達(dá)到或盡量接近設(shè)計(jì)值;④配合使用輔鍋和過(guò)熱器的燒嘴,在保證過(guò)熱器煙道和輔鍋煙道不超溫的情況下,盡量增加高壓蒸汽數(shù)量及溫度、壓力;⑤盡量減少快鍋的燃燒氣用量和產(chǎn)蒸汽量。
圖1 合成氨裝置燃料氣系統(tǒng)點(diǎn)火工藝段結(jié)構(gòu)圖
以2008年9月1日至2008年10月3日的生產(chǎn)實(shí)踐為例,在此期間實(shí)施步驟分為3個(gè)階段:第1階段(9月1日~9月11日),更換完一段爐管后操作規(guī)程為床層溫度776~778℃、二段爐溫度940~945℃。第2階段(9月12日~9月21日),一段爐床層的溫度不變,將二段爐空氣用量由29.2~29.5t/h調(diào)整到為30~30.4t/h,二段爐溫度上升到958~963℃,出口CH4含量由0.45%~0.50%下降到0.40%。第3階段(9月22日~10月3日),將一段爐床層的溫度由776~778℃提升至790℃,二段爐的空氣量和溫度控制與第2階段相同。措施實(shí)施結(jié)果如圖2和圖3所示。從圖2和圖3中可以看出,按上述節(jié)能措施調(diào)整一、二段爐的工藝參數(shù)后,原料氣尿素單耗逐步下降,第3階段比第1階段平均降低了18.11Nm3/t尿素,按日產(chǎn)1048t尿素計(jì)算,將節(jié)約天然氣18979Nm3/d。同等負(fù)荷下,尿素產(chǎn)量平均增加至少10t/d,扣除成本費(fèi)用后,一天將增加0.4萬(wàn)元利潤(rùn),一年則增加120萬(wàn)元的利潤(rùn)。另外,由于增加了余熱回收和自產(chǎn)高壓蒸汽的數(shù)量,用水量由原來(lái)的65~67t/h增加到67~70t/h,降低了輔鍋和過(guò)熱器的負(fù)荷,使輔鍋和過(guò)熱器的運(yùn)行始終處于安全狀態(tài)。
圖2 2008年9~10月份原料氣噸尿素變化趨勢(shì)圖
圖3 2008年9~10月份尿素日產(chǎn)變化趨勢(shì)圖
[1] 沈俊,朱世勇,馮孝庭 .合成氨 [M].北京:化肥工業(yè)出版社,2001.
[2] 于遵宏,朱炳辰,沈才大,等 .大型合成氨廠工藝過(guò)程分析 [M].北京:中國(guó)石化出版社,1993.
[3] 沈維道,蔣智敏,童鈞耕,等 .工程熱力學(xué) [M].北京:高等教育出版社,2005.