張曉娜ZHANG Xiao-na;劉峻材LIU Jun-cai
(國家糧食儲(chǔ)備局西安油脂科學(xué)研究設(shè)計(jì)院,西安 710082)
(Xi'an Oils and Fats SCI.RES.&Design Institute,State Administration of Grain Reserve,Xi'an 710082,China)
隨著國家各項(xiàng)環(huán)保政策、法規(guī)的逐步實(shí)施,對電子廠用水量、排水量都有嚴(yán)格的指標(biāo)限制。隨著電子廠生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,用水量也越來越大,節(jié)約用水、合理用水對企業(yè)自身及區(qū)域水資源承載力都十分重要。通過水量平衡測試工作,可以掌握電子廠的用水現(xiàn)狀和各生產(chǎn)工序用水水量之間的定量關(guān)系,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行用水水平評價(jià)及分析、挖掘節(jié)水潛力,提出合理可行的節(jié)水改造方案,提高電子廠的用水效率和管理水平。
1.1 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 水量平衡測試主要依據(jù)《企業(yè)水平衡與測試通則》(GB/T 12452-2008)、《工業(yè)企業(yè)水量平衡測試方法》(CJ 41-1999)、《評價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》(GB/T7119-2006)、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-2002)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 測試方法 根據(jù)電子廠用水的實(shí)際情況,將整個(gè)用水系統(tǒng)劃分成12 個(gè)子系統(tǒng)分別進(jìn)行測試。對于周期用水設(shè)備或系統(tǒng),測試時(shí)間為一個(gè)周期,對于無固定用水周期、用水負(fù)荷不穩(wěn)定的設(shè)備或系統(tǒng),按月平均或季度平均用水量考核。
工業(yè)企業(yè)水量平衡測試中水量測定的常用方法包括儀表計(jì)量法、堰測法和容積方法。根據(jù)電子廠的具體情況,本次測試主要采用水表計(jì)量法。測試前對全廠主要水表進(jìn)行現(xiàn)場校核,保證其誤差在±3%范圍以內(nèi),對不符合要求的水表進(jìn)行更換。對于未安計(jì)量設(shè)備的,采用便攜式超聲波流量計(jì)測量。
2.1 測試結(jié)果 電子廠用水包括生產(chǎn)用水、生活用水、景觀用水和綠化用水,全部取自市政管網(wǎng),生活所用新水量為84.5m3/d,包括職工食堂用水、辦公樓用水及宿舍用水。生產(chǎn)所用新水量為1193.5m3/d,包括生產(chǎn)線清洗用水、噴淋用水、冷卻用水及純水系統(tǒng)用水等,生產(chǎn)所用新水量占總進(jìn)水量的90.1%。測試結(jié)果見表1。
表1 測試結(jié)果 m3/d
2.2 用水合理化分析
2.2.1 耗水量 該公司區(qū)的總耗水量為346.6m3/d,占總新水量的26.3%,其中,冷去塔耗水量為286.4m3/d,噴淋系統(tǒng)耗水量為38.7m3/d,食堂耗水水量按經(jīng)驗(yàn)值0.1(耗水量/用水量)計(jì)算,得耗水量為2.3m3/d;魚池耗水量為5.9m3/d,綠化耗水量為2.0m3/d,溶藥耗水量11.3m3/d。該電子廠生產(chǎn)設(shè)備及生活用水器具經(jīng)現(xiàn)場查看均符合節(jié)水要求。因此從生產(chǎn)和生活用水兩方面考慮,該廠的節(jié)水情況滿足節(jié)水要求,耗水量合理。
2.2.2 重復(fù)用水量 電子廠的重復(fù)用水量為136345m3/d,包括間接冷卻塔的循環(huán)水量134113.6m3/d、噴淋系統(tǒng)循環(huán)水量2106.8m3/d、過濾系統(tǒng)的反沖洗回用水量111.3m3/d,溶藥池回用水量11.3m3/d 及綠化回用水量2.0m3/d。其中間接冷卻水的循環(huán)利用率為99.8%,高于節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)對工藝間接冷卻水循環(huán)率(95%)的要求;噴淋系統(tǒng)的循環(huán)利用率為98.2%;過濾系統(tǒng)的反沖洗水量為111.3m3/d,取自一級RO 濃水,回用率100%;溶藥池回用水量為11.3m3/d,取自工業(yè)廢水處理站的出水,回用率100%;綠化用水量為2.0m3/d,取自生活廢水處理站處理后的出水,回用率也為100%。
2.2.3 污水回用率 電子廠的總排水量等于生產(chǎn)各工序污水排放總量與生活污水量排放總量之和,為963.5m3/d,回用水量為124.6m3/d,回用率為12.9%,回用率合理。
2.2.4 泄漏水量 本次測試準(zhǔn)備階段,經(jīng)過現(xiàn)場踏勘沒有發(fā)現(xiàn)明顯漏水現(xiàn)象,同時(shí),動(dòng)態(tài)測試數(shù)據(jù)顯示,二級表略小于一級表,主要為水表計(jì)量及抄表造成的誤差。新水量平衡差平均為21.1m3/d,占總新水量1.6%,小于合理誤差值3%的要求,屬于正常誤差范圍。該泄漏量完全合理。
2.2.5 水務(wù)管理 該公司成立專門的管理部門進(jìn)行水務(wù)管理,定時(shí)巡查,防止出現(xiàn)偷水、漏水、浪費(fèi)水資源的情況,并設(shè)有完善的節(jié)水管理機(jī)構(gòu),成立了以公司主管領(lǐng)導(dǎo)為組長的節(jié)水工作組。此外,還開展了多種形式的節(jié)水宣傳和培訓(xùn),提高和加強(qiáng)員工的節(jié)水意識。
電廠純水車間產(chǎn)水率為54.5%,則每天產(chǎn)生的濃水量為324.8m3,其中111.3m3/d 回用于過濾系統(tǒng)的反沖洗,其余排至市政污水管網(wǎng)。一級RO 濃水水質(zhì)相對較好,可將剩余濃水經(jīng)簡單處理后用于冷卻塔補(bǔ)水,項(xiàng)目實(shí)施后可節(jié)省新水量近200m3/d。
通過水平衡測試,基本摸清了制藥廠用水現(xiàn)狀及各水量平衡關(guān)系,為該制藥廠制定合理的用水規(guī)劃提供了可靠的依據(jù),同時(shí),對測試結(jié)果進(jìn)行了分析,并對測試中發(fā)現(xiàn)的問題提出了合理化措施及建議等,對提高類似企業(yè)的用水效率及管理水平有借鑒作用。
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