李子豪
(神華烏海能源利民煤焦有限責任公司,內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市,016064)
近幾年,國內5.0~7.2m厚煤層多采用大采高開采,取得了良好的經濟與社會效益。特別是神華集團在大采高開采方面走在了行業(yè)前列,建立了大采高綜采技術管理體系,積極引領綜采設備國產化改造和替代工作,促進了我國高端綜采裝備完全依賴進口局面的改變。神華烏海能源有限公司利民煤焦公司位于內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗境內,行政區(qū)劃隸屬鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn),于2005年8月由神華集團收購私人企業(yè)整合建立,現已發(fā)展為一家集煤、焦、化、電為一體的循環(huán)經濟型企業(yè),所屬礦井16#煤層首采工作面采用一次采全高大采高綜采工藝,為本地區(qū)類似煤層首個大采高工作面,設計生產能力300萬t/a,該工作面試驗成功可對烏海能源公司和地區(qū)厚煤層安全高效開采提供良好的示范作用。
井田范圍內主要含煤地層為石炭系上統太原組(C2t)和二疊系下統山西組 (P1s)。含煤地層總厚度84~178m,平均厚度126m,含煤7~16層,一般6~8層,煤層總厚度平均為17.9m,含煤系數為14.31%。16#煤層位于石炭系上統太原組上部,煤層厚度2.11~11.60m,平均6.04m,煤層厚度變異系數為26%,結構復雜,一般含3~4層夾矸,為全區(qū)可采的較穩(wěn)定煤層。煤層單向抗壓強度平均為8.65MPa,硬度較小。煤層傾角3°~12°。直接頂為砂質泥巖,一般厚度0.65m,老頂為粗粒砂巖或細粒砂巖,以半堅硬巖石為主,頂板巖石的穩(wěn)固性中等~較好。
首采1603工作面埋深274~307m,位于Ⅰ010903和Ⅰ010904工作面采空區(qū)下部,層間距60m以上。工作面采用走向長壁一次采全高后退式開采工藝,全部跨落法管理頂板。工作面兩巷均沿煤層頂板掘進,運輸巷用于運煤兼進風,巷道斷面矩形,尺寸為5.6m×4m (寬×高),回風巷用于運料兼回風,巷道斷面為矩形,尺寸為4.5m×3.5m (寬×高)。工作面傾向長度245m,走向長度1085m。工作面采高設計為6.0m,循環(huán)進尺800mm,端部斜切進刀,單向割煤。
工作面主要設備均選用國產高可靠性、大功率設備,保證工作面設備開機率、有利于配件的采購和管理。表1為首采工作面主要設備選型結果。
表1 工作面主要設備選型
1603工作面切眼中間段設計斷面寬度9m、高度4m;切眼上下開口段各5m,設計斷面寬度10m、高度4m。切眼采用分次截割、二次成巷的方式施工,先以斷面尺寸5m×4m (寬×高)向前掘進,貫通后再進行擴幫后成巷。為了保證巷道支護的可靠性,有效控制切眼圍巖,根據煤層頂板巖性、賦存和穩(wěn)定情況對切眼支護進行了合理設計,并進行了支護效果數值模擬和分析,成巷后對圍巖變形進行觀測和優(yōu)化。
頂板支護采用錨桿、錨索支護,選用W型鋼帶配合鋼筋網護頂。頂錨桿選用?20mm×2400mm高強度無縱筋左旋螺紋鋼錨桿,配套使用半球形墊圈和快速安裝的高強螺帽。錨索采用?17.8mm鋼絞線,切眼中間段支護選用長度為6300mm錨索,切眼上下開口段各5m及切眼與上下兩巷交叉點因控頂面積較大選用長度為9300 mm錨索,設計錨固力不小于15t、預緊力不小于100kN。
兩幫支護采用?16mm×1800mm玻璃鋼錨桿配合木托盤、塑鋼網和高強螺帽支護,間排距1050mm×900mm。切眼頂板支護參數見表2。
建立數值模型,對設計支護狀態(tài)下切眼圍巖位移、破壞狀況、應力分布、支護范圍情況進行模擬分析。模擬結果顯示巷道圍巖在設計支護方案下變形不明顯,兩幫、頂部的拉伸破壞均不明顯,巷道圍巖頂板在3.0m范圍內產生了應力降低區(qū),兩幫在1.0m范圍內產生了明顯的應力降低區(qū),在巷道四角出現了一定的應力集中現象,以剪應力為主。在設計支護方案下,圍巖變形量不大,滿足支護需要。
表2 切眼頂板支護參數
以1603工作面為工程背景,進行了工作面周期來壓相似模擬。選用1600mm×1200mm×140 mm的平面相似材料試驗支架鋪裝模型。依據相似定律,該試驗模型幾何相似常數150,容重相似常數為1.61,時間相似常數為12.25,應力及強度相似常數為242。根據試驗現象和上覆巖層破壞冒落分析,本次模擬試驗老頂共來壓7次,其中老頂初次來壓步距為210mm,對應實際距離為32m,周期來壓6次,來壓步距分別為70mm、130mm、70mm、120mm、110mm和140mm,平均來壓步距為106.7mm,對應實際距離為16m。
根據相似模擬結果,認為1603工作面初次來壓步距小,加之頂板強度一般為中硬以下,不存在堅硬頂板,預測來壓強度適中,最大來壓動載系數1.5左右,推采初期可不采取頂板弱化措施。工作面開采期間,礦壓觀測結果與相似模擬結果相符,推采至30m左右時,工作面中部初次來壓,來壓期間支架安全閥開啟率較低,工作面液壓支架可滿足支護需要。
為了適時掌握圍巖變化情況,從工作面切眼擴刷完成到支架安裝完畢3個月時間內,對圍巖破壞情況進行了觀察,對頂板離層量、頂底板移近量、兩幫移近量、錨桿受力情況進行了監(jiān)測。觀測結果顯示整個切眼頂板累計離層量最大的地點為距離上口150m處,最大值為8mm,錨桿受力變化最大的地點為靠近下口30m處,最大增量為9.8MPa;頂底板和兩幫移近量都小于20mm。
觀測結果分析表明圍巖變形量在允許范圍內。按照設計的錨桿、錨索支護方式進行切眼圍巖控制是極為有效的。
從下口起30m范圍內因受斷層影響頂板較為破碎,其他地段圍巖較為穩(wěn)定。為了確保對圍巖的有效控制,對下口起30m范圍內采取了單體液壓支柱加強支護。
受礦井輔助運輸系統限制,支架無法整體下井安裝,設計采用支架解體下井安裝方案。根據運輸條件,將支架拆解為底座、立柱、頂梁、掩護梁等分裝4輛車,按裝車順序下井。在工作面回風巷近切眼附近設置支架組裝平臺,利用支架組裝平臺對支架組裝,并裝至支架運輸車上,用絞車將支架拖至切眼安裝位置。
1603工作面采用縱向運輸方案,即支架縱向運輸,直接以安裝角度進行運輸,至安裝位置由起吊裝置對支架進行卸車。這種運輸方式支架無需旋轉調向,可以減小切眼寬度,也節(jié)省了安裝時間,但要求切眼內頂板支護質量高,安裝耗時短,一般要求支架安裝耗時不應超過1.5個月,安裝期間應密切關注頂板圍巖情況和下沉量變化,一旦下沉量超過設定值應補強支護或改換安裝方式。
在1603工作面安裝期間,盡管運輸路線長,運輸量較大,但經過合理優(yōu)化安裝工藝、有序組織安裝工作,按時完成了安裝任務。
大采高工作面煤壁片幫和端面冒頂是兩個相互影響的過程,煤壁發(fā)生片幫,使支架與煤壁間的無支護空間加大,從而誘發(fā)端面冒頂,而端面冒頂也增加了煤壁無水平約束高度,反過來又加劇了煤壁片幫,造成惡性循環(huán)。
工作面推進至30m時,由于頂板局部破碎,加之工作面初次來壓,工作面中部發(fā)生較嚴重的片幫冒頂現象,片幫最大深度超過0.5m,42?!?7#支架處約3m高度的頂板冒落,造成工作面停產處理。
造成工作面片幫冒頂主要原因:本工作面為首采工作面,初采來壓強度相對較大,工作面初采期間未對頂板進行爆破切頂處理,推進至30m時頂板壓力升高,工作面初次來壓,直接頂大面積斷裂;發(fā)生冒頂區(qū)域支架初撐力水平不合格,不能對頂板有效支護;未能超前拉移支架,及時支護頂板,造成頂板活動空間加大。
現場采取以下防治片幫、冒頂措施:
(1)加大工作面檢修力度,保證液壓支架完好,杜絕液壓系統跑、冒、滴、漏現象,避免壓力損失。
(2)保證支架初撐力,及時有效地控制頂板下沉,將電液控制設置為自動補液狀態(tài),以避免工作面出現初撐力不足的情況,設置工作面巡視員,加強工作面巡視,發(fā)現工作阻力不足的支架進行人工補液。
(3)減少頂板的懸露范圍和時間,采用追機帶壓移架,及時伸出護幫板,保證支架一次移到位,避免反復支撐造成頂板破碎。為了充分發(fā)揮護幫板的護幫作用,割煤時由專人超前采煤機前滾筒1~2個支架收回護幫板,待前滾筒過后伸出護頂,移架時收回護幫板,移架后伸出護幫,在時間上和空間上形成對煤幫和頂板的不間斷支護。
(4)當工作面來壓,煤壁片幫嚴重時采用手動操作護幫板,保證一級護幫板緊貼頂板或煤壁,二、三級護幫板緊貼煤壁。
(5)針對頂板已經破碎垮塌的架段,在邊緣頂板完整區(qū)補打錨索,防止破碎區(qū)域繼續(xù)擴大,用以提升頂板的穩(wěn)定性,推遲直接頂的垮塌時間,為工作面處理頂板事故提供時間。
(6)嚴禁在來壓期間停產或大面積檢修,工作面停產大修時,要盡量在煤層較薄、采高較低、頂板條件較好的地段進行,并用單體支柱加強支護。
(7)加強工作面礦壓監(jiān)測,分析直接頂、老頂的周期來壓特征,掌握頂板來壓規(guī)律,便于來壓之前做好相關準備。
經處理后,工作面片幫冒頂得到有效控制,通過加強管理,工作面未再發(fā)生較嚴重的片幫冒頂問題。
工作面切眼布置時,運輸巷超前回風巷5m,偽斜工作面長度為245m,工作面推進期間由于煤層傾向角度變化,造成移架步距不一,引起工作面刮板輸送機彎曲,導致上下巷進尺距離不統一,工作面推進至130m左右時,刮板輸送機出現上竄現象,影響正常生產。
統計了2014年2月6日至2月25日運輸巷和回風巷推進距離,可知運輸巷超前回風巷的距離呈現減小的趨勢,最后減小為超前1m。
由于運輸巷超前回風巷的距離縮小,工作面?zhèn)涡遍L度在減小。而工作面刮板輸送機長度不會改變,這樣隨著從機頭向機尾推移刮板輸送機 (由下向上),刮板輸送機就會出現向上竄現象,使得回風巷端頭架距離煤幫距離逐漸縮小,最終導致機尾頂到回風巷煤幫。同時,由于在布置開切眼時,工作面角度變化大,隨著推采,工作面傾向角度逐漸緩和,也造成了工作面實際長度減小。
由于工作面靠近機頭部分12?!?2#架處于低位,這個地段工作面水和煤堆積多,清理不及時使得當水抽走以后留下了很厚的浮煤,給推移刮板輸送機帶來了一定的阻力,引起刮板輸送機中間部分進尺明顯落后于機頭機尾,一方面影響拉架行程,使工作面取直狀態(tài)改變,另一方面浮煤清理完畢后,由于自下向上移架,中上部支架與刮板輸送機更易向回風巷 (即上巷)偏移。
(1)采取 “調斜”方法。針對刮板輸送機上竄,引起機尾抵至回風巷煤幫,采取從機尾部分開始分段依次割煤→移架→推移刮板輸送機循環(huán)模式,由于現在機頭超前機尾1m,要使工作面能正常向前推進,理論上機頭要超前機尾5m。經計算并根據工作面實際情況,即要進行機頭超前割煤5刀,機頭超前進尺4m,最終實現機頭超前機尾5 m,實現工作面的調斜,使刮板輸送機能正常向前推進,但是此時進刀方式改為了中部斜切進刀。
(2)拆機尾溜槽。刮板輸送機上竄頂到上巷煤幫,此時若刮板輸送機無法再向前推進,可以拆卸一節(jié)機尾溜槽,機尾部分依次向機頭方向移動。這樣就騰出一個溜槽的空間,但是機尾端頭架無法再以刮板輸送機為支點向前拉移,此時可以采用鏈條將機尾端頭架連接于超前架底座,利用超前架為支點拉移端頭架。其它工序和未拆溜槽時類似。同時,移架和推移刮板輸送機要保證平直,每班及時清理架前浮煤。
(1)經過支護效果數值模擬、礦壓觀測結果分析表明,采用錨桿、錨索支護方式進行大斷面切眼支護,能夠有效控制巷道圍巖變形,在圍巖破碎地段或受地質構造影響相對嚴重的區(qū)域應采取支柱加強支護等措施。
(2)根據相似模擬實驗,認為1603工作面初次來壓步距32m,來壓強度適中,工作面液壓支架可滿足支護需要,推采初期可不采取頂板弱化措施。
(3)支架采用解體下井、井下組裝的安裝方案,與本礦井輔助運輸系統相適應,根據切眼頂板情況,合理選擇切眼內運輸方式,支架縱向運輸,減小了切眼尺寸,顯著節(jié)省了工作面安裝時間。
(4)通過加強設備檢修、保證支架初撐力、跟機移架、保證外運系統運轉正常等措施,有效控制了工作面片幫冒頂。
(5)分析了大采高工作面刮板輸送機上竄原因,通過循環(huán)割短刀的形式對工作面長度進行調整,拆卸機尾溜槽騰出推溜空間,保證了工作面正常推進。
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