王躍蘭,張玉璽
(昊華宇航化工有限責任公司,河南 焦作 454000)
昊華宇航化工有限責任公司沁陽工業(yè)園區(qū)24萬t/a 燒堿項目于2011年3月投產(chǎn)并一次開車成功,配套除硝裝置為某公司的500 kg/h 膜法除硝裝置,于2011年4月投運,現(xiàn)對膜法除硝裝置的運行情況、運行中出現(xiàn)的問題及針對問題進行的技改項目進行總結(jié),供同行參考。
膜法脫硝工工流程見圖1。
該公司采用的500 kg/h 淡鹽水膜法除硝處理系統(tǒng)是將離子膜電解槽出口淡鹽水經(jīng)物理脫氯后,再加入亞硫酸鈉除去其中的余氯,進入緩沖水罐,通過鹽水增壓泵打入一二級板換降溫,中間加入鹽酸調(diào)節(jié)pH 值為5~7,再經(jīng)活性炭過濾器、保安過濾器過濾后,通過一級高壓泵送至一級膜系統(tǒng)過濾,脫硝鹽水進入化鹽水貯罐。一級濃水通過二級高壓泵進入二級膜系統(tǒng)過濾,處理后的脫硝鹽水進入化鹽水儲罐,富硝鹽水進入冷凍工序結(jié)晶槽,通過濃縮液循環(huán)泵打入冷凍換熱器,降溫后,重新進入結(jié)晶槽,循環(huán)降溫,冷源為冷水機組制成的2 ℃水,升溫的冷源通過冷水循環(huán)泵重新進入冷水機制冷。結(jié)晶槽內(nèi)混合產(chǎn)生的硫酸鈉結(jié)晶體通過結(jié)晶體輸送泵進入沉硝槽,通過離心機脫水產(chǎn)出成品十水硫酸鈉。離心脫出的水進入回水貯槽,達到一定液位后通過泵重新進入結(jié)晶槽。冷凍板式換熱器運行一定時間后,易被結(jié)晶體堵塞,冷凍板換需定期清洗,清洗液進入化鹽水貯罐。
pH 值對膜元件性能影響較大,主要決定了膜的透過性,pH 值過高,則膜的透過量大,產(chǎn)水含硝量高,降低除硝的效果,同時,淡鹽水中的金屬離子會以氫氧化物的形式存在,造成膜元件堵塞;pH 值過低,則膜的透過量低,產(chǎn)水含硝量低,產(chǎn)水流量也隨之下降。一般控制pH 值為4~7對膜系統(tǒng)比較適宜。
由于強氧化物,如次氯酸鈉、游離氯對膜元件會造成不可恢復的損壞,一般要求預處理時亞硫酸鈉過量,達到進膜前淡鹽水余氯值<0.1 mg/L,避免對膜產(chǎn)生氧化性損害。
亞硫酸鈉一定的過量值可減少余氯含量,但若過量較多,不僅增加消耗,如果鹽水系統(tǒng)氯酸鹽含量較高,在酸性條件下易與亞硫酸鈉反應而產(chǎn)生游離氯,不僅氧化活性炭,更有損害膜元件的危險。因此,一般控制亞硫酸鈉過量值<50 mg/L。
淡鹽水的溫度對膜元件的產(chǎn)水量有較大影響,溫度高,則產(chǎn)水量大;溫度低則產(chǎn)水量小。淡鹽水溫度每升高或降低1 ℃,系統(tǒng)產(chǎn)水量提高或降低2.9%,但溫度超過45 ℃連續(xù)運行,就會造成膜元件的損壞。為確保運行安全,嚴格控制系統(tǒng)運行溫度<40 ℃。
膜法除硝裝置于2011年4月20日投運,初期裝置運行較穩(wěn)定,一、二級產(chǎn)水中≤2 g/L,鹽水系統(tǒng)中≤5 g/L,因系統(tǒng)開車初期負荷較低,而除硝裝置處理能力較大,基本處于運行7天,停運5天的狀態(tài)。2011年10月20日分析脫硝總產(chǎn)水中升至3.56 g/L,經(jīng)與除硝裝置供應廠家技術(shù)人員聯(lián)系溝通,將脫硝預處理單元的鹽水pH 值由6~8調(diào)整至4~6,濾膜產(chǎn)水恢復正常,總產(chǎn)水中降至1.74 g/L。12月6日鹽水系統(tǒng)逐步升高達6.08 g/L,脫硝一級1# 膜組產(chǎn)水達7.19 g/L,2# 膜組產(chǎn)達9.49 g/L,二級膜組產(chǎn)水達4.39 g/L。雖經(jīng)除硝裝置供應廠家技術(shù)人員對濾膜進行酸化處理,但仍不能達到產(chǎn)水要求。
2012年2月25日在對濾膜進行更新時,發(fā)現(xiàn)SRO 膜性能下降的原因為物理損傷。檢查膜的流道明顯漲大開裂,原因是在冬季頻繁停機時沒有徹底清洗膜,在膜流道內(nèi)積存芒硝結(jié)晶體,造成流道堵塞,引起該段膜壓差過大,從而造成膜流道漲大開裂。因淡鹽水預處理脫氯不完全,造成SRO 膜被氧化,過濾能力下降。
(1)修訂除硝裝置停機清洗操作方案,完善脫硝裝置操作規(guī)程,杜絕冬季停機后芒硝結(jié)晶體在膜進口析出,避免其對膜的物理傷害。同時,加強生產(chǎn)調(diào)控,根據(jù)鹽水系統(tǒng)的含量,及時調(diào)整除硝鹽水流量,保持的含量穩(wěn)定達標,盡量避免頻繁開停裝置。確需長時間停運時,先用純水將濾膜全面徹底地清洗后,再用配置好的1%亞硫酸鈉溶液清洗浸泡濾膜,避免鹽水中的殘余游離氯對濾膜造成損壞。
(2)對淡鹽水預處理脫氯工藝進行改進,在淡鹽水增壓泵之前,增加亞硫酸鈉的加入點,經(jīng)泵輸送后,達到混合均勻,反應完全,除凈余氯的效果,避免膜的化學損傷。
(3)增加制堿脫氯后ORP 值與除硝裝置淡鹽水總進水閥的連鎖控制程序,一旦,制堿返回淡鹽水游離氯高,在線監(jiān)測ORP 值會隨之升高,當脫氯淡鹽水的ORP 值達到一定數(shù)值,有可能影響除硝裝置的淡鹽水預處理效果時,除硝裝置淡鹽水總進水閥會自動連鎖關(guān)閉,杜絕游離氯高的鹽水進入除硝裝置,造成污染SRO 膜的化學損傷。
經(jīng)過采取以上措施后,脫硝系統(tǒng)恢復正常運行,未出現(xiàn)過因頻繁開停機或余氯問題造成的膜元件損壞的情況。
膜法除硝裝置在采取有效措施之后,運行基本穩(wěn)定,但工藝方面仍然存在制約生產(chǎn)的情況。
(1)在裝置預處理階段,加鹽酸調(diào)節(jié)pH 值采用計量泵輸送的方式,計量泵的輸送過程并非連續(xù)性的,造成鹽水pH 值在1.0~2.0范圍內(nèi)波動,不容易控制,對濾膜的穩(wěn)定性造成不良影響。而且計量泵易損壞,維修率高。
(2)二級高壓泵沒有備用泵,如設(shè)備出現(xiàn)異常,裝置需停車,影響裝置的穩(wěn)定運行。
為此,實施了以下的工藝改造。
(1)將壓力穩(wěn)定的供酸管道直接增加至去除硝裝置預處理系統(tǒng)中,在淡鹽水輸送泵前加入鹽酸,連續(xù)穩(wěn)定地供應鹽酸。改造后,pH 波動范圍減小為0.5左右,穩(wěn)定了預處理鹽水的pH 值。
(2)將一級濃水管道并入二級濃水去結(jié)晶槽管道上,一級2套系統(tǒng)濃水通過二級濃水管道進入結(jié)晶槽冷凍處理。即便二級高壓泵停運,一級膜過濾系統(tǒng)仍然能正常維持系統(tǒng)運行。
通過針對除硝裝置在運行中出現(xiàn)的問題,進行分析,并制定完善的操作規(guī)程,再通過相應技術(shù)改進,不僅使鹽水系統(tǒng)含量穩(wěn)定達標,也延長了設(shè)備的使用周期,穩(wěn)定了生產(chǎn)系統(tǒng)的運行。