孫全成,李曉寧,孟金甫,唐文豪
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司,河南平頂山 467242)
河南神馬氯堿發(fā)展公司30萬t/a PVC 工程中有10臺聚合釜電機,其中,5臺為低壓電機,功率為160 kW,自2006年投運以來,未出現(xiàn)過電機損壞現(xiàn)象。5臺為高壓雙速電動機,高攪拌電機功率為240 kW,低攪拌電機功率為60 kW,自2009年投運以來頻繁損壞,多次造成公司10 kV 系統(tǒng)單相接地,對供電帶來較大安全隱患。10 kV 系統(tǒng)分支較多,尤其聚合釜電機分支達(dá)十處之多,單相接地故障發(fā)生的概率較大,一旦出現(xiàn)單相接地故障,系統(tǒng)的相電壓將升高為線電壓,單相接地故障發(fā)生后,可能發(fā)生間歇性弧光接地,造成諧振過電壓,產(chǎn)生幾倍于正常電壓的過電壓,過電壓將進(jìn)一步使線路上的絕緣薄弱部分絕緣擊穿,造成嚴(yán)重的短路事故,還可能燒毀部分配電變壓器,使線路上的避雷器、熔斷器絕緣擊穿、燒毀,也可能發(fā)生電氣火災(zāi)。發(fā)生單相接地故障時,由于配電線路接地相直接或間接對大地放電,將造成較大的電能損耗,如果按規(guī)程規(guī)定運行一段時間(不超過2 h),將造成更大的電能損耗。所以,發(fā)生單相接地故障后,必須盡快查找并消除故障,但有些高壓電機即使查找到單相接地,也不能及時停運,如聚合釜攪拌電機等。
如果直接全電壓啟動,啟動電流將達(dá)到額定電流的6~7倍,而啟動轉(zhuǎn)矩只有額定轉(zhuǎn)矩的0.4~0.6倍。過大的啟動電流、過小的啟動轉(zhuǎn)矩和過長的啟動時間,都給電機和電網(wǎng)造成了極大的危害。當(dāng)電機啟動電流達(dá)到額定電流的6~7倍時,線圈發(fā)熱量是電機在正常運行時的36~49倍(平方關(guān)系),產(chǎn)生的電磁力同樣達(dá)到36~49倍。過高的溫度、過快的加熱速度、過大的溫度梯度和電磁力,產(chǎn)生了極大的破壞力,縮短了定子線圈和轉(zhuǎn)子銅條的使用壽命。
電動機停止運行后,環(huán)境溫度在25 ℃以上時,3 h以內(nèi)為熱狀態(tài),3 h 以外為冷狀態(tài);環(huán)境溫度在25 ℃以下時,時間減半1.5 h 以內(nèi)為熱狀態(tài),1.5 h 以外為冷狀態(tài)。
正常情況下,高壓電動機在冷態(tài)下,允許啟動2次,每次間隔時間不小于5 min;在熱態(tài)下,只準(zhǔn)啟動1次。只有在事故處理以及啟動時間不超過兩三秒的電動機才允許多啟動1次。
高壓電動機需要頻繁啟動時(如做動平衡試驗時),啟動的時間間隔為:200 kW 以下的電動機,不小于0.5 h;200~500 kW 的電動機,不小于1 h;500 kW 以上的電動機,不小于2 h。
該公司有2條10 kV 系統(tǒng),1套應(yīng)急柴油發(fā)電機系統(tǒng),為保安電源。每條10 kV 系統(tǒng)上有2套PT消弧及過電壓保護器,當(dāng)10 kV 系統(tǒng)發(fā)生單相間歇性孤光接地時,一套為只報警;一套為報警和動作都投運。2010年12月某日8點許,10 kV I 段多臺高壓柜報警,零序過電壓,經(jīng)值班人員到現(xiàn)場確認(rèn)發(fā)現(xiàn),10 kV I 段B 相相電壓為零,1#PT 消弧及過電壓保護器報警動作,B 相弧光接地。經(jīng)到現(xiàn)場檢查,無斷路器跳閘及明顯的故障現(xiàn)象,初步分析為是保護誤動作,對1#PT 消弧及過電壓保護器進(jìn)行復(fù)位操作,剛一復(fù)位,保護器又動作。遂斷定有故障點。隨后,采用“拉路法”進(jìn)行排查,11時許,1#聚合釜高低攪拌切換時,10 kV 系統(tǒng)B 相相電壓突然恢復(fù)正常,緊接著又為零,判斷故障點為1#聚合釜供電回路故障。由于1#聚合釜正在運行,不能立即停運。當(dāng)日16時許,1#聚合釜出料完畢,攪拌電機停運后,系統(tǒng)立即恢復(fù)正常,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),攪拌電機B 相接地,A、C 相正常。此后,公司規(guī)定,當(dāng)啟動大型電氣設(shè)備或高壓電動機時,必須通知調(diào)度。通過此次經(jīng)驗教訓(xùn),10 kV 系統(tǒng)再次發(fā)生單相時,查找故障點就容易多了。
該公司20萬t/a PVC 裝置中聚合釜為5臺70 m3聚合釜,配套的攪拌電機為雙速高壓電動機,高攪電機功率為240 kW,額定電流為17.4 A;低攪電機功率為60 kW,額定電流為11.7 A。高壓電動機綜合綜保器的報警設(shè)定值為:過負(fù)荷報警值為1.1 IN,延時時間為8 s;過負(fù)荷跳閘設(shè)定值為1.5 IN,延時為零秒。
每一釜料反應(yīng)過程為,高攪涂釜30 min,低攪進(jìn)料10 min,高攪反應(yīng)5 h,低攪出料1 h。清釜后開車前試驗一次低、高攪切換情況。
自2009年投運以來,多臺聚合釜攪拌電機的低攪運行時電流保持在13 A 左右,超負(fù)荷11%,甚至,有的攪拌電機至聚合釜反應(yīng)后期電流16.8 A,嚴(yán)重超負(fù)荷,高達(dá)44%。這些攪拌電機長期超負(fù)荷運行,從而引起電機繞組過熱、絕緣老化,最終造成電機繞組絕緣擊穿,發(fā)生單相間歇性孤光接地,引起PT 消弧及過電壓保護器報警動作,造成公司10 kV 系統(tǒng)單相孤光接地,給供電系統(tǒng)帶來較大的安全隱患。據(jù)不完全統(tǒng)計,自2009年聚合釜投運以來,聚合釜配套攪拌高壓電機損壞情況見表1。
表1 70 m3聚合釜配套攪拌高壓電機損壞統(tǒng)計表
70 m3聚合釜配套攪拌高壓電機損壞的原因是,電動機頻繁啟動,即高低攪拌頻繁切換,配套的高壓電動機的低攪功率偏小,引起電機低攪時過負(fù)荷運行,從而造成電機繞組過熱、絕緣老化。
(1)將聚合釜反應(yīng)結(jié)束后的低攪出料運行改為高攪出料運行,盡量減少高低攪拌切換次數(shù)。
(2)當(dāng)電氣人員發(fā)現(xiàn)聚合釜電機過負(fù)荷報警時,及時通知調(diào)度及聚合廠,待聚合釜停車后,查明原因后方可再次投運,禁止攪拌電機長期嚴(yán)重過負(fù)荷運行,防止攪拌電機運行中絕緣老化,造成單相接地,沖擊供電系統(tǒng)。
(3)增大聚合釜的配套高壓電動機的功率,即新購時選用高低攪功率為280 kW/70 kW。